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      水電廠閘閥通孔原因分析與防范

      2015-06-27 18:00:12熊金華
      科技創(chuàng)新與應用 2015年18期
      關鍵詞:閘閥通孔水電廠

      熊金華

      摘 要:針對某水電廠使用的閘閥出現(xiàn)通孔現(xiàn)象采取磁粉檢測、超聲波厚度掃描等檢測方法收集整理數(shù)據(jù),通過作圖分析找到了閘閥通孔的原因,對已通孔的閥門解體檢查驗證了分析的正確性,為了提高閥門運行的安全性,分別從設計、安裝、運行維護等方面深入分析,提出了防止水力發(fā)電廠閘閥通孔及損壞的措施,給出了閥門在工作過程中的運行維護建議。

      關鍵詞:水電廠;閘閥;通孔;運行維護

      1 概述

      閘閥以其簡單的結構、良好的密封性能、耐磨損、使用壽命長等優(yōu)點越來越廣泛地應用于水電廠輔機系統(tǒng)中,有效實現(xiàn)了對介質的通斷控制,為水電廠發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定與控制發(fā)揮了重要的作用。然而,在使用過程中由于閥門參與控制的介質種類、承壓能力選擇不當,運行方式不合理等原因導致閥門壁厚逐漸減薄甚至通孔損壞,由此對水力發(fā)電廠構成了嚴重的安全隱患,增加了檢修幾率和檢修成本。經(jīng)多年的分析和摸索發(fā)現(xiàn):根據(jù)閥門內(nèi)流通介質及壓力配套關系,選擇合理的閥門鑄造材料、合理的承壓能力,安排合理的運行方式可大大減少閥門的故障率,提高安全性,有效節(jié)省運行維護成本。

      2 閘閥通孔原因的分析

      某水電廠自2007年7月投產(chǎn),技術供水系統(tǒng)閥門采用球墨鑄鐵閘閥,最大水頭117m、額定水頭102m、最小水頭75m,河流中懸移質含沙量2.11kg/m3,在運行過程中相繼發(fā)現(xiàn)多個閘閥通孔現(xiàn)象,嚴重威脅著機組的安全穩(wěn)定運行。為找出通孔原因技術人員對閥門進行分析,外觀檢查閥體表面防腐良好,除去表面防腐層并清洗后進行磁粉檢查,未發(fā)現(xiàn)閥體裂紋,對閥體進行超聲波厚度掃描,發(fā)現(xiàn)在閘板密封面與閥體接觸面右后方的閥體部位出現(xiàn)沖刷現(xiàn)象,大小約25×25mm,深度達25mm,為進一步掌握確切數(shù)據(jù),技術人員又選40×50mm范圍進行超聲波厚度掃描,分別沿X和Y方向每隔10mm記錄一個數(shù)據(jù),如I區(qū)厚度表1,通過表1進行分析,發(fā)現(xiàn)漏點周圍厚度從3.5-9.8mm不等,存在不同程度的減薄,減薄現(xiàn)象存在不均勻性,由此可近似做出圖1 I區(qū)內(nèi)表面近似形貌圖,從圖1中可以看出漏點周圍內(nèi)表面不是整體減薄,漏點附近減薄量最大,整體呈倒漏斗形,根據(jù)減薄的部位以及當時閥門運行工況和狀態(tài),初步懷疑由于閥門閘板長期處于半開位置,運行過程中水流在閘板處的狀態(tài)發(fā)生改變,從而對閥芯后方閥壁造成氣蝕和沖刷,最終導致閥壁厚減薄,為進一步證明這一結論,我們將表2中II區(qū)厚度轉化為減薄量后進行繪圖,如圖2所示,可以看出II區(qū)內(nèi)表面整體呈現(xiàn)出平緩狀態(tài),沒有較大變化。結合表1、2和圖2可以看出I區(qū)內(nèi)表面減薄明顯,但是漏點周圍厚度未達到0,仍然留存3-4mm,可見閥體沒有完全沖蝕通透。

      通過上述數(shù)據(jù)分析,閥門通孔的原因是由于高壓水流通過DN300的閥門內(nèi)部流道時在閘板與閥體內(nèi)閘板引導槽接觸面上形成窄道,水流經(jīng)窄道后再擴散向DN300的流道,由此在閥體內(nèi)部閘板引導槽底部形成沖刷與氣蝕,導致閥門體內(nèi)壁氣蝕減薄,減薄至一定程度后閥門暗存砂眼,造成漏水。從分析的數(shù)據(jù)看來閥門不存在裂紋,且閥門為局部缺陷,短期內(nèi)不會對主設備造成威脅。經(jīng)過一段時間運行后,機組迎來了檢修期,技術人員對存在缺陷的閥門解體檢查,發(fā)現(xiàn)閥門內(nèi)部存在嚴重的沖刷、氣蝕現(xiàn)象,并且與試驗分析結果相吻合,由此進一步驗證了分析結果的正確性。

      3 閘閥通孔的防范措施

      3.1 從設計與制造上把關

      合理的設計事關閥門的壽命及運行過程中的安全性,在水力發(fā)電廠使用的閥門中應當從以下幾個方面重點考慮。

      (1)流道設計。合理的流道設計一方面可以減少介質損耗,另一方面可減少介質與閥體的摩擦。

      (2)材質選擇。水電廠控制系統(tǒng)中閥門主要的通流介質是油、水、氣,各種介質中含有不同成份,在設計時有必要充分考慮閥門的材質,根據(jù)通流介質選擇合適的鑄造材質,保證閥門具備耐老化、耐磨損的性能。

      (3)制造。在制造過程中毛坯鑄件要求表面光潔,閥體組織致密,不得出現(xiàn)氣孔、溶孔、裂紋、夾砂等缺陷,制造時需進行金相組織、機械性能、耐腐蝕性能和無損探傷等多種檢驗,止出現(xiàn)導致閥門滲漏的缺陷。

      (4)防腐措施。水力發(fā)電廠廠房內(nèi)濕度較大,容易引起金屬部件的銹蝕,所以閥門在生產(chǎn)過程中的防腐程序不容忽視,閥門的內(nèi)部、外部均有必要采取可靠的防腐,適當提高閥門壽命。

      3.2 介質與壓力選擇

      (1)介質選擇。閘閥在水力發(fā)電廠中主要用于技術供水系統(tǒng)、低壓供油管道系統(tǒng),水中含沙量的、其它介質所含的酸堿成分將加劇閥門的損壞速度,所以在使用過程中務必根據(jù)流通介質選擇合理的閥門材質。

      (2)壓力選擇。壓力作為選擇閥門的一個關鍵指標,在采購前務必充分測算閥門所需要承受的壓力等級,合理選擇與工作壓力相匹配的閥門既可提高安全系數(shù)又可以有效控制預算。

      3.3 合理安裝與調試

      安裝過程中的工藝流程至關重要,科學合理的安裝與調試可有效防止閘閥受損,延長閥門壽命。

      (1)管道安裝后應徹底清洗,防止通入介質過程中管道內(nèi)殘留的焊渣、鐵屑、焊條頭等軋傷密封面,影響密封效果,同時可以避免閥門內(nèi)壁受刮傷磨損。

      (2)管道與閥體連接處必須保持平整,不得出現(xiàn)明顯的凹凸過渡,否則在高速水流作用下易形成氣蝕,隨著運行時間的推移,閥體內(nèi)壁逐漸氣蝕變薄,最終造成通孔。

      (3)安裝時閥桿應盡可能垂直向上,否則會出現(xiàn)閘板卡住的現(xiàn)象。

      (4)在電動閘閥安裝調試過程中的操作應嚴格按照說明書進行,防止開啟行程過大或保護力矩過高而拉斷閥桿,損壞閥體壓蓋而造成泄漏。

      (5)在安裝調試過程中,閥蓋處為填料密封的閥門,填料蓋壓緊應適當,過松將造成泄漏,過緊則增加閥門操作的阻力,過度擰緊有可能造成壓蓋T型螺栓斷裂產(chǎn)生泄漏,遇壓力高時可能造成事故。

      3.4 合理的運行方式和維護是重要保證

      (1)在運行過程中閘閥應當保持全關或全開狀態(tài),不允許作節(jié)流用,同時盡量控制水流的含沙量,減少閘板密封面磨損。

      (2)閘閥由全關向開啟方向操作時巨大的壓差將對閘閥的密封面產(chǎn)生磨損、氣蝕等作用,從而損壞閥門,因此在重要的高壓大口徑閥門前后應增加旁路裝置以降低啟閉壓差。

      (3)自緊密封設計的閥門在運行過程中因為長期承受波動壓力沖擊,閥蓋容易下沉二引起泄漏,因此運行一段時間后應再緊固預緊螺栓,緊固的同時防止過度擰緊,否則容易造成壓蓋螺栓斷裂引發(fā)事故。

      (4)啟閉力矩大于400N·m的閥門應采用增力機構設計,如齒輪機構、撞擊手輪、帶軸承的閥桿螺母等,這樣容易關閉到位,有效防止閘板關閉不到位形成的高壓細流水對閥體進行沖刷和氣蝕。

      4 結束語

      水力發(fā)電廠所使用的閘閥要求特殊,其質量和結構直接影響著安全生產(chǎn)工作的開展,合理的閥門設計、可靠的制造質量、適當?shù)倪x型、良好的運行方式、科學的點檢定修是保證閥門安全和長壽的保證,在閥門的配置過程中應當從源頭抓起,運行過程中安排合理的運行方式,在日常的巡檢過程中及時發(fā)現(xiàn)閥門出現(xiàn)的異常并及時消除,確保閥門工作在最優(yōu)的工作狀態(tài),如此方可達到其設計的最佳效果。

      參考文獻

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      [2]朱培元.閘閥設計技術及圖冊[S].北京:機械工業(yè)出版社,2012.

      [3]劉細龍.閘門與啟閉設備[M].北京:中國水利水電出版社,2003.

      [4]盛國林.水電站機組設備及運行[M].北京:化學工業(yè)出版社,2010.

      [5]鐘登華.水利工程施工(第5版)[M].北京:中國水利水電出版社,2009.

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