邢海平
摘 要:通過對我公司20萬t/a氣體分餾裝置的運行分析,主要針對影響丙烯產(chǎn)量的原因進(jìn)行分析,提出了氣體分餾裝置操作優(yōu)化和調(diào)整的方案和技術(shù)改造的措施,從降低裝置丙烯攜帶的角度考慮,提高丙烯產(chǎn)品收率。
關(guān) 鍵 詞:氣體分餾裝置;丙烯;拔出率
中圖分類號:TQ 052 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: 1671-0460(2014)10-2435-03
Factors and Countermeasures for Effect of Gas
Fractionation Unit on Yield of Propylene
XING Hai -ping
(Changqing Petrochemical Company, Shaanxi Xianyang 712000,China)
Abstract: Running conditions of 200 t/a gas fractionation unit in our company were analyzed as well as main reasons to influence the yield of propylene; optimized operation process and adjustment scheme and technical transformation measures of the gas fractionation unit were put forward to increase the yield of propylene product.
Key words: Gas fractionation unit; Propylene; Yield
長慶石化公司20萬t/a氣體分餾裝置是由中石化洛陽設(shè)計院設(shè)計,2003年12月投產(chǎn)。裝置原設(shè)計以80萬t/a催化裝置生產(chǎn)的液化石油氣為原料,生產(chǎn)純度≥99.6%的精丙烯。目前,裝置生產(chǎn)的混合C4C5作為 MTBE裝置的原料,部分丙烷用作溶劑脫瀝青裝置的溶劑。
2005年140萬t/a催化裝置投產(chǎn)后,裝置的加工負(fù)荷大幅度增加,最高達(dá)到了125%以上。氣分裝置暴露出了加工能力不能滿足需要的問題,主要是影響裝置的丙烯拔出率[1]。由于近年來市場需求的變化,丙烯的價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于液化氣的價格,因此,氣體分餾裝置的丙烯產(chǎn)品就成為主要的利潤挖潛點。優(yōu)化操作控制,提高丙烯收率就成為裝置技術(shù)攻關(guān)的重要課題。氣分裝置設(shè)計和實際運行情況對比表見表1。
表1 氣分裝置設(shè)計和實際運行情況對比表
Table 1 Contrast between design condition and actual operation of the gas fractionation unit
設(shè)計值 運行值
原料中丙烯含量,% 35.51 39.57
丙烷中丙烯含量,% ≤2% 4.82
C4C5中丙烯含量,% ≤2% 5.80
丙烯 收率,% 34.1 22.32
加工負(fù)荷,% 100 113
1 現(xiàn)狀分析
1.1 裝置工藝簡介
目前,我公司氣體分餾裝置以140萬t/a催化裂化裝置生產(chǎn)的液化石油氣為原料,由于生產(chǎn)需要,裝置的質(zhì)量控制點主要有兩個;第一、由于脫丙烷塔底的混合C4C5全部作為MTBE裝置的原料,因此,混合C4C5中的C3含量要求控制在0.5%以下。第二、生產(chǎn)純度≥99.6%精丙烯產(chǎn)品。生產(chǎn)工藝上采用脫丙烷塔、脫乙烷塔和丙烯精餾塔的三塔流程。
脫丙烷塔底部熱源采用1.0 MPa蒸汽,脫乙烷塔和丙烯精餾塔塔底重沸器熱源采用催化裂化裝置所產(chǎn)105 ℃熱水。
140萬t/a催化裂化裝置生產(chǎn)的液化石油氣經(jīng)產(chǎn)品精制裝置脫硫后直接進(jìn)入氣體分餾裝置。
1.2 裝置生產(chǎn)現(xiàn)狀
目前,氣體分餾裝置的年平均加工負(fù)荷在113.81%,由于加工量大,進(jìn)料量大幅度波動,熱源溫度及流量的不穩(wěn)定,都是造成裝置生產(chǎn)波動的主要因素,造成裝置的丙烯收率較低且波動較大[2]。
2012年裝置加工量和丙烯收率的變化見圖1。
圖1 2012年裝置加工量和丙烯收率的變化圖
Fig.1 2012 device processing capacity and the yield of propylene
表中的數(shù)據(jù)顯示,裝置的加工量在7-10月份波動很大,全年的丙烯收率變化比較大,在19.5%到26.2%之間波動。
2 影響裝置丙烯收率的原因分析
2.1 原料中乙烷氣的影響
實際生產(chǎn)中,進(jìn)料中乙烷氣含量較多時對丙烯收率影響大,進(jìn)料中的乙烷氣含量在0.5%以下時,裝置的丙烯收率能達(dá)到到平均:22.32%的水平,當(dāng)進(jìn)料中乙烷氣含量達(dá)到1%~3%的情況下,對操作的影響程度比較大,丙烯收率下降的百分點能達(dá)到7%~8%。統(tǒng)計2012年1-6月份氣體分餾裝置液化氣進(jìn)料中乙烷氣含量較高(≥1%)的情況下,氣分裝置丙烯收率的數(shù)據(jù),做統(tǒng)計圖,圖2為 乙烷濃度與丙烯收率對比圖。
圖2 乙烷濃度與丙烯收率對比圖
Fig.2 Concentration of ethane and propylene yield comparison chart
2.2 T-2002壓力控制系統(tǒng)攜帶損失
T2002的主要作用是將經(jīng)過脫丙烷塔分離的混合C2C3組分進(jìn)行再次分離,脫去其中的乙烷組分。分離出來的乙烷氣組分全部通過V2003頂?shù)膲嚎鼐€排放出去。統(tǒng)計2012年全年混合C2C3的分析數(shù)據(jù),其中的丙烯含量在68.2%左右,最高的時候達(dá)到了89.2%,2012年混合C2C3餾分主要組分百分含量見表2。
T2002頂回流罐V2003壓力控制的氣體進(jìn)行放空(乙烷氣),放空的乙烷氣中乙烷不是主要組分,其中丙烯的含量平均高達(dá)83.7%以上,最高達(dá)到了93.8%,2012年T2002頂乙烷氣中各組分含量見表3。
正常生產(chǎn)情況下,乙烷氣排放在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行循環(huán),原則上沒有損失,只是導(dǎo)致裝置能耗的增加。但是,在系統(tǒng)內(nèi)長期循環(huán),催化穩(wěn)定崗位操作調(diào)整不及時時,氣分裝置原料中乙烷氣攜帶嚴(yán)重,這種情況下脫乙烷塔頂回流罐V2003放空是要直接進(jìn)行排火炬,裝置的丙烯損失很大[3]。V2003壓力控制流程圖3。
實際操作調(diào)整顯示,T2002頂冷后溫度的高低,對于裝置排放的乙烷氣中的丙烯影響很大,其次就是塔頂壓力的影響。
表2 2012年混合C2C3餾分主要組分百分含量
Table 2 Mixed C2C3 fractions main component percentage in 2012
項目 甲烷 C2組分 丙烷 丙烯
最大 13.68 15.84 32.45 89.26
最小 0 0 6.14 56.06
平均 1.839 97 0.919 44 25.534 03 68.203 73
表3 2012年T2002頂乙烷氣中各組分含量
Table 3 2012 T2002 oxide content in the gas composition
項目 甲烷 C2組分 丙烷 丙烯
最大 21.96 43.67 28.14 93.8
最小 0 0 2.13 32.73
平均 1.676 83 3.887 02 10.654 1 83.772 8
圖3 V2003壓力控制流程圖
Fig.3 V2003 pressure control flow chart
2.3 丙烷質(zhì)量的影響
丙烷中的丙烯含量多少也是造成丙烯損失的主要環(huán)節(jié)。由于丙烯精餾塔只進(jìn)行丙烷和丙烯兩組分的分離,分餾難度和精度都比較高。設(shè)計上,因此采用較大的回流比,帶來的問題是塔底組分容易攜帶輕組分,導(dǎo)致丙烷中的丙烯含量高。
丙烯精餾塔底采用的是催化裂化裝置的熱水提供熱源。但是,在實際操作過程中,丙烯精餾塔所需要的熱量大,熱水循環(huán)量在330 t/h左右。由于控制的局限性和熱水溫度的波動大,容易造成裝置操作和質(zhì)量上的波動。影響丙烷中的丙烯含量,丙烷中的丙烯含量平均1.07%,最高達(dá)到了13.74%[4]。2012年全年的丙烷分析情況見表4。
表4 2012年丙烷組分分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計
Table 4 Propane component analysis data statistics in 2012
項目 丙烷 丙烯 異丁烷
最大 98.56 13.74 29.73
最小 32.13 0.09 0.03
平均 89.087 32 1.079 80 4.712 03
3 措施及對策
通過丙烯收率影響因素的分析,綜合裝置長周期運行的實際狀況,提出以下的措施及對策。
3.1 消除乙烷氣影響措施
3.1.1 加強(qiáng)催化吸收穩(wěn)定的操作
催化裂化吸收穩(wěn)定崗位,要加強(qiáng)裝置平穩(wěn)生產(chǎn)的控制。首先,要保證液化氣質(zhì)量的合格,盡量控制液化氣中乙烷組分的含量在0.5%以下,保證原料質(zhì)量穩(wěn)定。其次,不斷優(yōu)化催化裝置的操作,穩(wěn)定液化氣的組成,減少乙烷氣的影響。
3.1.2 V2001改造建議
如果進(jìn)料攜帶的乙烷氣含量較高,氣體分餾裝置進(jìn)行操作調(diào)整的時候,就要在液化氣進(jìn)分餾塔前進(jìn)行乙烷氣的排放處理,以減少乙烷氣對丙烯純度的影響。因此,建議在V2001頂部增加排放乙烷氣流程。
對V2001進(jìn)行工藝改造,增加排放乙烷氣流程,流程去向可以走兩路,一路去氣體分餾裝置低壓泄壓線,一路去火炬系統(tǒng)。當(dāng)需要進(jìn)行乙烷氣排放的時候,可以根據(jù)情況具體調(diào)整排放方向,原料攜帶乙烷氣量過大的時候,要直接向火炬線進(jìn)行控制排放,以保證裝置后續(xù)加工的平穩(wěn),保證丙烯收率。
乙烷氣攜帶影響按照每月一次計算,影響時間一班次的丙烯產(chǎn)量20 t,解決這一問題,對丙烯收率的貢獻(xiàn)達(dá)到0.12%。
3.2 優(yōu)化脫乙烷塔T2002操作
3.2.1 調(diào)整T2002進(jìn)料位置
經(jīng)過計算,當(dāng)采用13層塔板的進(jìn)料口時,較目前的15層塔板進(jìn)料口,丙烯產(chǎn)品產(chǎn)量相對較多,乙烷氣中的丙烯含量降低,同時脫乙烷塔的能耗也將相應(yīng)降低。故建議調(diào)整進(jìn)料口位置至13層塔板。
3.2.2 控制T2002頂冷后溫度
通過實際操作調(diào)整,在保證塔頂壓力的情況下,T2002冷后溫度高低對于乙烷氣中的丙烯含量影響較大。當(dāng)溫度控制在44~46 ℃情況下,乙烷氣中的丙烯含量下降近20%,對于裝置的丙烯收率有很大的貢獻(xiàn)。
實施前后產(chǎn)品收率變化見表5[5]。
表5 實施前后產(chǎn)品收率變化
Table 5 Yield before and after the change
項 目 實施前 實施后
加工量/(t·h-1) 28.87 31.57
原料中丙烯含量(mol),% 32.39 30.62
丙烯產(chǎn)量/(t·h-1) 6.692 6.981
丙烯產(chǎn)品純度(mol),% 99.8 99.6
丙烯回收率,% 84.42 85.07
3.3 優(yōu)化丙烯精餾塔T2003操作
在目前裝置運行前提下,對于裝置操作參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化控制,對于降低丙烷中的丙烯含量,提高丙烯的收率有著重要的作用。經(jīng)過對操作參數(shù)對應(yīng)的丙烷分析數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計,T2003操作參數(shù)優(yōu)化優(yōu)化參數(shù)見表6。
表6 T2003操作參數(shù)優(yōu)化
Table 6 T2003 operation parameters optimization
項 目 運行
參數(shù) 優(yōu)化后
參數(shù)
塔底溫度/℃ 56~58 58~61
中間回流/(t·h-1) 150~158 145
頂回流量/(t·h-1) 150~158 142~150
丙烷中丙烯含量,% 1~1.5 ≤0.8
丙烯收率提高,% - 0.16
通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,優(yōu)化運行參數(shù)后,丙烯收率提高0.16%,優(yōu)化并降低回流量,對于塔頂冷卻負(fù)荷有一定的降低,利于丙烯的拔出率。
4 結(jié) 論
通過對影響丙烯收率的因素進(jìn)行分析,提出相應(yīng)的建議及操作優(yōu)化措施,解決乙烷氣的問題,可以提高丙烯收率0.12%,T2002進(jìn)料調(diào)整的優(yōu)化,可以增加丙烯回收率0.65%左右。優(yōu)化丙烯精餾塔的操作,降低塔T2003B頂回流量以及提高塔T2003A底溫度,降低塔底攜帶的丙烯量,可以提高丙烯收率0.16%。多措并舉,可以提高丙烯收率0.9%以上,提高裝置整體丙烯的收率和經(jīng)濟(jì)效益。
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當(dāng)代化工2015年10期