常曉東,孫 政(兗州煤業(yè)股份有限公司鮑店煤礦,山東 鄒城 273500)
裝載站給煤機自動噴霧裝置研究與應用
常曉東,孫 政
(兗州煤業(yè)股份有限公司鮑店煤礦,山東 鄒城 273500)
鮑店煤礦主井裝載系統(tǒng)由南、北車兩部皮帶和六臺給煤機組成,二采煤倉、南翼煤倉、北翼煤倉各配置兩臺給煤機,分別為南車皮帶和北車皮帶給煤。
噴霧裝置;南、北皮帶;遠程控制;噴霧裝置
鮑店煤礦主井采用箕斗提升,因此裝載皮帶和給煤機是非連續(xù)運行方式,皮帶每一個提升循環(huán)開停一次。裝載司機根據(jù)煤倉煤位生產(chǎn)調(diào)度命令,開停對應的給煤機。每次切換給煤機運行,都要關(guān)閉和打開對應給煤機的噴霧除塵裝置。
給煤機停止運行,噴霧裝置若不關(guān)閉就會導致大量水流入煤流系統(tǒng),增加了原煤含水量,降低了有效提升量。給煤機開機后,噴霧裝置不打開,裝載皮帶機道會產(chǎn)生大量煤塵。
2.1 系統(tǒng)簡介
裝載站給煤機現(xiàn)有噴霧裝置的開啟控制由球閥實現(xiàn),為減少進入煤流的水份,當給煤機停止運行時,噴霧必須關(guān)閉。由于運行中裝載南、北翼、二采給煤機經(jīng)常切換,噴霧的開啟關(guān)閉也較頻繁,皮帶司機需要到給煤機下方操作,不能實現(xiàn)實時開啟與關(guān)閉,既增加了勞動強度,更不利于人員安全。
為了實現(xiàn)給煤機噴霧裝置跟隨給煤機開、停,迅速打開和關(guān)閉,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,進行“裝載給煤機自動噴霧裝置”研究應用。改造后實現(xiàn)了給煤機噴霧裝置的遠程、自動、聯(lián)鎖控制,減少了通過噴霧裝置進入煤流系統(tǒng)的水量,減少了操作人員的勞動強度,又降低了操作人員的不安全因素,保證了裝載皮帶機道正常有效防塵,
2.2 核心技術(shù)
利用皮帶控制柜中原有西門子LOGO可編程控制器進行控制,執(zhí)行元件采用DFΗ20/7 型 礦用本質(zhì)安全型電動球閥,實現(xiàn)給煤機噴霧自動控制。將給煤機啟動、停止信號由中間繼電器輔助接點引入LOGO控制器,在保留LOGO功能前提下,通過增加噴霧裝置控制程序,由LOGO控制電動球閥,自動開啟、關(guān)閉噴霧裝置。新增程序如圖1所示。
圖1 給煤機自動噴霧裝置程序
圖2
2.2.1 功能原理介紹
(1)輸入輸出信號:如圖1所示I3、I4、I5是北翼、南翼、二采給煤機啟動中間繼電器的反饋點,Q2、Q3、Q4是控制球閥的輸出。
(2)控制工藝(以北翼給煤機為例):當北翼給煤機啟動時,I3輸入,延時10S后Q2輸出,控制電動球閥打開,北翼給煤機開始噴霧。當北翼給煤機停止運行后I3輸入信號消失,延時2分鐘后Q2無輸出,北翼給煤機噴霧停止。
2.2.2 延時時間設(shè)定依據(jù)
(1)根據(jù)現(xiàn)場實際,裝載系統(tǒng)每晚19:00-21:00檢修,檢修結(jié)束,系統(tǒng)需要試運行,設(shè)定10S延時,可以避免點動試運行時電動球閥頻繁動作,防止其電機發(fā)熱燒毀。
(2)裝載系統(tǒng)不是連續(xù)運行,每一個提升循環(huán)給煤機都有10-30S的停運,其次還有滿倉等其他原因,導致提升機短時間停止運行,因此設(shè)定給煤機延時2分鐘后停止噴霧可以有效避開上述情況的干擾。
2.2.3 接線圖(如圖2)
給煤機自動噴霧裝置使用后減少了進入煤流的水分,增加了提升機的有效提升量,節(jié)約了人力,人員不需到給煤機下操作,保障了人身安全,系統(tǒng)可靠性高、故障率低、投資少,基本不需要新增控制元件,只要現(xiàn)場有可編程控制器就可實現(xiàn)。
該裝置至投入使用以來,能夠按照預先設(shè)定的程序,對裝載站給煤機噴霧裝置進行控制,完全實現(xiàn)了裝載給煤機噴霧的遠程自動聯(lián)鎖控制,噴霧打開、關(guān)閉迅速、可靠、故障率低,整個系統(tǒng)自試運行以來從未出現(xiàn)故障。
10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.21.059