段再基,帥冬平,卓鳳榮,趙慶春,陳連發(fā)(馬鋼股份有限公司第三煉鐵總廠,安徽 馬鞍山 243000)
馬鋼回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)礦降FeO實(shí)踐
段再基,帥冬平,卓鳳榮,趙慶春,陳連發(fā)
(馬鋼股份有限公司第三煉鐵總廠,安徽馬鞍山243000)
摘要:根據(jù)球團(tuán)礦焙燒理論,馬鋼鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線通過(guò)兩年的努力,針對(duì)生產(chǎn)操作以及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備存在的問(wèn)題,采取了一系列有效措施,成功解決了成品球FeO含量經(jīng)常大于2.00%的問(wèn)題,且進(jìn)一步強(qiáng)化控制,把成品球單批次FeO含量控制在小于1.00%以下。
關(guān)鍵詞:球團(tuán)礦;焙燒;FeO
馬鋼鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線于2007年9月建成投產(chǎn),經(jīng)過(guò)5年的不斷改造,由150萬(wàn)t/а產(chǎn)能提高到240萬(wàn)t/а,圖1為我廠08年到13年成品球FeO以及系統(tǒng)系數(shù)指標(biāo)。
從圖1看出,隨著生產(chǎn)線系統(tǒng)系數(shù)的提高,成品球FeO含量呈上升趨勢(shì),直到2013年6月開始馬鋼第三煉鐵總廠鏈窯生產(chǎn)線的成品球FeO含量經(jīng)常出現(xiàn)高廢,最高4.00%,遠(yuǎn)高于一級(jí)品2.00%的標(biāo)準(zhǔn).從圖2看出,雖然不斷控制系統(tǒng)系數(shù),但是成品球FeO仍然急劇上升,到了2013年12月當(dāng)月球團(tuán)成品的綜合合格率只有60%,為了穩(wěn)定成品球團(tuán)礦質(zhì)量,2014年1月開始鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線采取措施來(lái)降低成品球FeO含量。
圖1 鏈窯成品球FeO含量
在環(huán)冷機(jī)的翻臺(tái)車處同一臺(tái)車上取樣化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)同一臺(tái)車上不同部位的球團(tuán)的FeO含量非常不均勻,如圖3所示。
圖3 臺(tái)車不同部位的球團(tuán)FeO含量
從圖3可知,一是環(huán)冷機(jī)臺(tái)車底部球團(tuán)的FeO含量遠(yuǎn)高于臺(tái)車表面球團(tuán)的FeO含量,兩者相差0.6%以上,環(huán)冷機(jī)臺(tái)車底部是冷卻風(fēng)進(jìn)風(fēng)部位,臺(tái)車的底部球團(tuán)冷卻速度快于表面的球團(tuán);二是臺(tái)車兩側(cè)邊緣的球團(tuán)FeO要高于臺(tái)車中間球團(tuán)的FeO含量,兩者相差0.3%以上,在現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)冷機(jī)III段觀察到,環(huán)冷III段臺(tái)車表面大部分是呈黑色的,但是內(nèi)外環(huán)邊緣各有一個(gè)20cm寬的紅色高溫帶,說(shuō)明冷卻風(fēng)沒(méi)有及時(shí)穿透臺(tái)車邊緣球團(tuán)。由以上分析可知,臺(tái)車底部快速冷卻和臺(tái)車邊緣沒(méi)有及時(shí)冷卻說(shuō)明臺(tái)車的冷卻氣流分布不均勻,氣流的不均勻?qū)е铝伺_(tái)車不同部位的球團(tuán)FeO的不均勻。因此采取降低環(huán)冷機(jī)料厚的措施,減少臺(tái)車邊緣堆料的現(xiàn)象,增加邊緣氣流的穿透力,發(fā)展臺(tái)車邊緣氣流,實(shí)現(xiàn)冷卻氣流分布均勻的目的,使得臺(tái)車上不同部位的球團(tuán)盡可能均勻氧化。通過(guò)7塊平料砣的操作調(diào)整為6.5塊平料砣的操作來(lái)降低環(huán)冷機(jī)料厚,2014年1月成品球FeO月平均為1.36%,遠(yuǎn)低于2013年12月的月平均1.84%,降低幅度達(dá)到0.48%。
降低環(huán)冷機(jī)料厚后,成品球FeO有所好轉(zhuǎn),但是仍然偏高,因此需要進(jìn)一步采取措施。2011年11月我廠鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線大修期間,把環(huán)冷機(jī)的沙封改成水封,降低了能耗,但是水封水槽是剛性焊接連接而成,水槽的連接處經(jīng)常開焊,造成水封水槽漏水,嚴(yán)重時(shí)環(huán)冷機(jī)的水封水槽每補(bǔ)水量達(dá)到20噸/天,大量的水封水通過(guò)欄板磚磚縫進(jìn)入到環(huán)冷機(jī)臺(tái)車內(nèi)部,通過(guò)漏水臺(tái)車以及不漏水的臺(tái)車取樣化驗(yàn),對(duì)比發(fā)現(xiàn)漏水臺(tái)車的球團(tuán)FeO要比不漏水臺(tái)車球團(tuán)要高0.28%。因此需要對(duì)環(huán)冷機(jī)水封進(jìn)行改造,通過(guò)改造環(huán)冷機(jī)水封水槽連接方式,把剛性焊接改為不銹鋼的伸縮性焊接,防止出現(xiàn)水封水槽脫焊漏水,降低成品球FeO含量,水封水槽連接改造前后如圖4。
環(huán)冷機(jī)水封改造后,防止了水封漏水進(jìn)入到臺(tái)車內(nèi)部,成品球FeO月平均進(jìn)一步降低,月平均達(dá)到1.13%,降低幅度達(dá)到0.23%。
圖4 環(huán)冷機(jī)水封水槽改造
環(huán)冷機(jī)水封改造后,成品球FeO月平均含量下降,但是單批次仍然經(jīng)常出現(xiàn)2.00%的情況。通過(guò)對(duì)球團(tuán)焙燒理論[1]分析,球團(tuán)在三大主機(jī)(鏈篦機(jī)、回轉(zhuǎn)窯、環(huán)冷機(jī))的焙燒過(guò)程中,鏈篦機(jī)干燥預(yù)熱是球團(tuán)FeO氧化的主要過(guò)程,從23%左右氧化到10%,降低幅度13%左右,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察,鏈篦機(jī)機(jī)頭鏟料板處有黑球現(xiàn)象,說(shuō)明鏈篦機(jī)的干燥預(yù)熱不充分,而鏈篦機(jī)干燥預(yù)熱過(guò)程是降低球團(tuán)礦FeO的主要過(guò)程,因此需要強(qiáng)化鏈篦機(jī)干燥預(yù)熱過(guò)程。
主抽風(fēng)機(jī)的管道直接連接著鏈篦機(jī)抽干段與預(yù)熱I段,是生產(chǎn)線最關(guān)鍵設(shè)備之一,決定著球團(tuán)焙燒風(fēng)量、整個(gè)系統(tǒng)負(fù)壓等,極大的影響著球團(tuán)焙燒溫度。因此通過(guò)采取加大主抽轉(zhuǎn)速的措施,增加抽干段與預(yù)熱I段風(fēng)量,同時(shí)加大鏈篦機(jī)預(yù)熱II段竄到預(yù)熱I段風(fēng)量,達(dá)到增加鏈篦機(jī)和回轉(zhuǎn)窯的焙燒總風(fēng)量,加快球團(tuán)的氧化速度,減少環(huán)冷機(jī)球團(tuán)的氧化負(fù)荷[2],最終提高成品球的氧化度。提高主抽轉(zhuǎn)速50r/min后,主抽入口溫度由160°C提高到170°C,提高了抽干段與預(yù)熱I段風(fēng)箱溫度,鏈篦機(jī)干燥預(yù)熱過(guò)程得到了強(qiáng)化,成品球的FeO含量由1.13%降低到0.84%,降低的幅度達(dá)到0.29%。
為了進(jìn)一步降低成品球FeO含量,不出現(xiàn)單批次1.00%的情況,對(duì)造球進(jìn)行強(qiáng)化控制。造球是球團(tuán)生產(chǎn)線的關(guān)鍵崗位,生球球量與質(zhì)量的穩(wěn)定對(duì)成品球質(zhì)量以及焙燒參數(shù)的穩(wěn)定有很大影響,經(jīng)過(guò)生產(chǎn)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析,2014年4月至5月中旬成品球高廢9批,生球球量波動(dòng)超過(guò)20t/h引起的原因就有3批,因此球團(tuán)分廠采取如下措施穩(wěn)定造球:
5.1提高10-18mm粒度級(jí)別的合格率
我廠選取兩組不同粒度級(jí)別的成品球進(jìn)行化驗(yàn),一組為粒徑8-14mm的成品球,另一組為粒徑14-20mm的成品球,兩組成品球的FeO分別為3.52%、1.17%,相差2.35%,由此可見,粒度大的FeO含量比粒度低的要高很多。因此嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整造球崗位10個(gè)小輥篩、1個(gè)大輥篩的間隙,提高10-18mm的生球粒度級(jí)別組成,防止出現(xiàn)大于20mm粒徑的成品球。
5.2嚴(yán)格控制生球落下強(qiáng)度
我廠通過(guò)抽檢,生球落下強(qiáng)度達(dá)到9次/0.5m,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于4-6次/0.5m的標(biāo)準(zhǔn),為了了解生球落下強(qiáng)度過(guò)大的影響,資料表明“水分大時(shí),生球落下強(qiáng)度有所上升;但生球水分過(guò)大,雖然塑性增強(qiáng),且落下強(qiáng)度提高,但不利于鏈箅機(jī)過(guò)程的干燥及預(yù)熱等,降低生球的爆裂溫度,實(shí)踐證明,生球水分過(guò)大,勢(shì)必延長(zhǎng)干燥時(shí)間,濕球進(jìn)入鏈算機(jī)干燥段后,由于球內(nèi)外濕度相差大引起不均勻收縮”[3],生球落下強(qiáng)度大,球團(tuán)在干燥預(yù)熱過(guò)程中會(huì)加劇出現(xiàn)內(nèi)外分層的情況,我廠實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),當(dāng)成品球FeO含量高時(shí),成品球內(nèi)部是“殼-核”結(jié)構(gòu),成品球4-5mm厚度的外殼是充分氧化的,而成品球內(nèi)部3-4mm球徑的核心沒(méi)有完全氧化,呈收縮狀,因此控制生球落下強(qiáng)度作為降成品球FeO含量的措施之一。
5.3執(zhí)行盤前操作
我廠鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線的造球崗位有10個(gè)造球盤(1備用),人員少但是勞動(dòng)強(qiáng)度大,有加減水操作、清理小輥篩粘料、清理返料系統(tǒng)粘料和看倉(cāng)等日常工作,造成有時(shí)造球盤前無(wú)人操作,有時(shí)造球盤盤面出料口有“保齡球”大小的大球,影響了生球的球量穩(wěn)定與質(zhì)量穩(wěn)定,因此通過(guò)強(qiáng)調(diào)盤前操作的重要性以及崗位之間的協(xié)作,嚴(yán)格執(zhí)行盤前操作,杜絕出現(xiàn)“翻盤”造成生球量大幅度波動(dòng)的情況,為焙燒的穩(wěn)定打下基礎(chǔ),特別是預(yù)熱II段溫度的波動(dòng)幅度明顯降低,原來(lái)預(yù)熱II段的溫度波動(dòng)范圍為1010±20°C,采取措施后,預(yù)熱II段溫度波動(dòng)范圍為1010±5℃。
通過(guò)穩(wěn)定生球球量與質(zhì)量,球團(tuán)的焙燒過(guò)程的各個(gè)參數(shù)更加穩(wěn)定,成品球FeO月平均值由0.84%降低到0.63%,降低幅度達(dá)到0.23%,單批次成品球FeO含量控制在1.00%以下。
馬鋼第三煉鐵總廠鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線通過(guò)兩年摸索與分析,采取降低環(huán)冷機(jī)料厚、環(huán)冷機(jī)水封改造、強(qiáng)化鏈篦機(jī)干燥預(yù)熱過(guò)程以及穩(wěn)定生球球量與質(zhì)量措施,成品球FeO月平均含量由1.84%下降到0.63%,效果明顯,成品球質(zhì)量大幅度提高,為馬鋼新區(qū)兩座4000m3高爐的長(zhǎng)周期穩(wěn)定打下基礎(chǔ)。
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