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      在不吊轉(zhuǎn)輪情況下修復(fù)軸流轉(zhuǎn)槳式斷裂槳葉

      2015-07-28 07:02:50潘大文
      水電站機(jī)電技術(shù) 2015年6期
      關(guān)鍵詞:百分表修復(fù)

      潘大文

      (陜西石泉水力發(fā)電廠,陜西 石泉 725200)

      在不吊轉(zhuǎn)輪情況下修復(fù)軸流轉(zhuǎn)槳式斷裂槳葉

      潘大文

      (陜西石泉水力發(fā)電廠,陜西 石泉 725200)

      摘要:介紹分析了國(guó)電甘肅文縣柳園電站1號(hào)機(jī)組槳葉斷裂產(chǎn)生的原因,介紹了軸流轉(zhuǎn)槳式機(jī)組斷裂槳葉在轉(zhuǎn)輪不吊出轉(zhuǎn)輪室的情況下,在現(xiàn)場(chǎng)的處理辦法,并且實(shí)施后取得了良好的效果,為處理類(lèi)似機(jī)組缺陷積累了經(jīng)驗(yàn),可供水電檢修單位借鑒。

      關(guān)鍵詞:槳葉斷裂;修復(fù);電弧氣刨;百分表

      1 概況

      國(guó)電甘肅柳園電站位于甘肅省文縣石坊鄉(xiāng)境內(nèi)的棗園壩至關(guān)家灣白水江中游河段,是白水江干流文縣河段規(guī)劃7座電站中的第三級(jí)電站。電站為低壩擋水徑流引水式電站,工程以發(fā)電為主,總裝機(jī)容量2.8萬(wàn)kW(兩臺(tái)單機(jī)容量14MW的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī)),于2011年11月投產(chǎn)發(fā)電,年平均發(fā)電量1.52億kW·h,年平均利用小時(shí)數(shù)5 414 h,出線一回110 kW送出3 km至石坊變電站。其中水輪機(jī)參數(shù)如下:

      水輪機(jī)型號(hào):ZZ550-LJ-250;

      設(shè)計(jì)水頭:30m;

      設(shè)計(jì)流量:106.6m3/s;

      額定轉(zhuǎn)速:300 r/min;

      額定功率:14 000 kW;

      槳葉數(shù)量:5片;

      槳葉材質(zhì):ZG0Cr13Ni5Mo。

      2013年6月國(guó)電甘肅文縣柳園電站運(yùn)行人員在巡回中發(fā)現(xiàn)1號(hào)機(jī)組運(yùn)行時(shí)振動(dòng)異常,遂組織檢修人員打開(kāi)尾水人孔門(mén)檢查發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)3號(hào)槳葉自葉片輪轂與樞軸部位延伸至槳葉葉片出水邊斷裂,其余4片槳葉根部均有裂紋,裂紋均自葉片輪轂與樞軸部位延伸。隨后聯(lián)系石泉電廠電力檢修公司進(jìn)行檢修處理,到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)后石泉電力檢修公司在轉(zhuǎn)輪不吊出轉(zhuǎn)輪室的情況下進(jìn)行了槳葉修復(fù)處理,至今運(yùn)行情況正常,現(xiàn)將處理情況介紹如下,以資交流。

      2 槳葉斷裂情況簡(jiǎn)介及原因分析

      2013年6月初,接國(guó)電甘肅柳園電站1號(hào)機(jī)組槳葉斷裂通知,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,1號(hào)機(jī)組3號(hào)槳葉斷裂,該槳葉屬整體澆鑄而成,單張槳葉重達(dá)1 225 kg,進(jìn)水邊厚度180mm,出水邊厚度6.8mm,槳葉進(jìn)水邊至出水邊成弧形,其余4片槳葉也出現(xiàn)不同程度的裂紋,且裂紋細(xì)小,具有連續(xù)性,3號(hào)槳葉斷裂部位自葉片根部至葉片出水邊(見(jiàn)圖1),斷裂葉片沉入尾水,其余4片導(dǎo)葉均出現(xiàn)自葉片輪轂與樞軸部位延伸至槳葉葉片出水邊,該斷裂區(qū)域是槳葉葉片在鑄造時(shí)冷裂紋易發(fā)區(qū),同時(shí)也是整個(gè)槳葉高應(yīng)力區(qū)和應(yīng)力集中區(qū),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察,筆者認(rèn)為該裂紋屬于鑄造時(shí)在內(nèi)部產(chǎn)生的冷裂紋,再者文縣柳園電站機(jī)組進(jìn)水口攔污柵常被污物堵塞,機(jī)組進(jìn)水口壓差較大,汛期更為嚴(yán)重,在這期間機(jī)組運(yùn)行工況較差,另外由于1號(hào)機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷安裝遺留問(wèn)題(1號(hào)機(jī)組控制環(huán)大耳環(huán)角度設(shè)計(jì)缺陷,實(shí)際大耳環(huán)與控制環(huán)角度與圖紙偏差6°,因此導(dǎo)致導(dǎo)葉接力器無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)全行程),導(dǎo)致槳葉與導(dǎo)葉的協(xié)聯(lián)關(guān)系不能處于最佳狀態(tài),機(jī)組不能達(dá)到最優(yōu)工況,長(zhǎng)時(shí)間處于震動(dòng)區(qū)工況下運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷只能帶到11.5MW,為了能使機(jī)組帶到額定負(fù)荷,達(dá)到較好的協(xié)聯(lián)關(guān)系,就要頻繁調(diào)整槳葉角度,這樣機(jī)組尾水管內(nèi)就會(huì)經(jīng)常產(chǎn)生渦流和真空,導(dǎo)致壓力脈動(dòng)大幅增加,這樣,有先天缺陷和應(yīng)力集中的槳葉輪轂和樞軸受到的應(yīng)力作用就會(huì)加大,裂紋會(huì)擴(kuò)展延伸,最終導(dǎo)致槳葉斷裂。

      圖1 1號(hào)機(jī)組3號(hào)槳葉斷裂示意圖

      3 處理方法

      3.1前期準(zhǔn)備工作

      1)首先,落下1號(hào)機(jī)組進(jìn)口檢修門(mén)、尾水門(mén),打開(kāi)蝸殼,尾水管盤(pán)型閥。

      2)手動(dòng)將槳葉打至全開(kāi),在轉(zhuǎn)輪室搭設(shè)檢修平臺(tái),將斷裂槳葉打撈上來(lái)。

      3)關(guān)閉調(diào)速系統(tǒng)總供油閥1103閥,將接力器鎖錠投入。

      4)將槳葉操作油管開(kāi)啟、關(guān)閉腔閥門(mén)關(guān)閉,受油器回油管與回油箱連通閥門(mén)關(guān)閉。

      5)將轉(zhuǎn)輪輪轂油排油。

      6)拆除槳葉葉片樞軸正、反向“λ型”密封(共計(jì)8道)。

      3.2具體處理方法

      1)先用丙酮將槳葉斷裂部位清洗干凈。

      2)用電弧氣刨清除前,對(duì)斷裂槳葉的斷裂部位延伸到斷裂部位附近的200mm范圍內(nèi),用氧氣乙炔火焰將其預(yù)熱至90℃。

      3)用電弧氣刨將斷裂槳葉斷裂處從樞軸至出水邊方向清除,直到將葉片斷裂裂紋處清除干凈。

      4)同時(shí)用電弧氣刨把葉片斷裂處正、反面修出焊接坡口。

      5)電弧氣刨將斷裂部位完全清除后,用風(fēng)動(dòng)砂輪機(jī)將斷裂槳葉坡口處的表面滲碳層進(jìn)行打磨,并修磨坡口。

      6)經(jīng)廠家PT無(wú)痕探傷確定斷裂處滲碳氧化層徹底清除干凈后準(zhǔn)備焊接。

      7)將斷裂槳葉與轉(zhuǎn)輪體、轉(zhuǎn)輪室之間加槽鋼支撐固定,處理過(guò)程中對(duì)照其余4片槳葉布置情況和圖紙要求,根據(jù)槳葉葉片型線、葉片與轉(zhuǎn)輪室之間的間隙值將斷裂槳葉和槳葉本體背部用3片20mm厚鋼板點(diǎn)固,同時(shí)在槳葉樞軸法蘭上取4個(gè)點(diǎn),然后在槳葉進(jìn)、出水邊取2點(diǎn),作為槳葉的基準(zhǔn)尺寸控制點(diǎn),并測(cè)量其數(shù)據(jù),作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(如圖2),測(cè)得焊前尺寸:A=630mm,B=400mm,C=700mm,D=650mm,同時(shí)在轉(zhuǎn)輪室槳葉進(jìn)、出水邊焊接表架,架設(shè)百分表,監(jiān)視在焊接過(guò)程中葉片位移和變形情況。焊接過(guò)程中每隔15min復(fù)測(cè)一次數(shù)據(jù),根據(jù)尺寸變化來(lái)調(diào)整焊接速度,待焊接、退火完成后,上述數(shù)據(jù)保持不變。

      圖2 3號(hào)槳葉基準(zhǔn)尺寸圖

      8)焊接前,對(duì)槳葉葉片周?chē)h(huán)境溫度(轉(zhuǎn)輪室溫度)整體加溫至30~40℃,對(duì)斷裂槳葉葉片部位用氧氣乙炔火焰局部預(yù)熱,溫度控制在100℃左右,預(yù)熱溫度達(dá)到100℃后恒溫2 h后進(jìn)行焊接。

      9)由于槳葉葉片材質(zhì)為ZG0Cr13Ni5Mo,因此此次焊接焊條采用高塑性,韌性好的307不銹鋼焊條。由于焊縫較長(zhǎng),焊接時(shí)采用對(duì)稱(chēng)分層、分段、退步焊接方法(詳見(jiàn)圖3),為避免由于焊接應(yīng)力集中引起的變形,每焊完一條焊縫必須把焊渣清理干凈,采用風(fēng)鏟錘擊消除應(yīng)力。焊接接頭需重疊40mm以上,并控制電流、焊接速度,保持方向一致。電流控制到140~180 A,焊接速度控制到15 cm/min,避免焊接電流、速度、方向造成的熱量集中引起的變形。

      圖3 焊接層次走向圖

      10)焊接完成后,將葉片用石棉布和被子包上保溫,去應(yīng)力退火,退火過(guò)程中溫度按照退火工藝曲線進(jìn)行(如圖4所示)。

      圖4 槳葉焊接退火曲線

      11)清除葉片臨時(shí)支撐,檢查焊接葉片的變形情況,測(cè)量槳葉葉片基準(zhǔn)尺寸A、B、C、D四個(gè)尺寸無(wú)變化,并磨去葉片背部支撐點(diǎn)。

      12)焊后用風(fēng)動(dòng)砂輪機(jī)將槳葉葉片順葉片型線修磨圓滑。

      13)修后通過(guò)設(shè)備廠家PT無(wú)痕探傷檢查正常。

      4 修后檢驗(yàn)

      1)修后通過(guò)測(cè)量焊前槳葉葉片基準(zhǔn)尺寸A、B、C、D四個(gè)尺寸值無(wú)變化;槳葉葉片與轉(zhuǎn)輪室間隙符合要求,槳葉做滲漏試驗(yàn),槳葉密封處無(wú)滲漏。

      2)修后開(kāi)機(jī)試驗(yàn)1號(hào)機(jī)組穩(wěn)定性良好,水導(dǎo)軸承擺度和機(jī)組軸向振動(dòng)值均符合要求(見(jiàn)圖5)。槳葉修復(fù)后經(jīng)過(guò)近2年的運(yùn)行情況正常,其間共經(jīng)歷了2次機(jī)組小修,均打開(kāi)蝸殼人孔、尾水人孔門(mén)進(jìn)行槳葉修復(fù)補(bǔ)焊區(qū)檢查,斷裂槳葉葉面補(bǔ)焊區(qū)表面正常無(wú)裂紋。

      圖5 1號(hào)機(jī)組振動(dòng)擺度值

      5 與當(dāng)前國(guó)內(nèi)、外同類(lèi)技術(shù)主要參數(shù)、效益、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的比較

      對(duì)比國(guó)內(nèi)、外同類(lèi)技術(shù),國(guó)內(nèi)大多數(shù)電廠檢修隊(duì)伍處理槳葉葉片裂紋時(shí),通過(guò)在裂紋兩端打止裂孔方法進(jìn)行焊接修復(fù)槳葉裂紋,在處理槳葉斷裂時(shí)一般采取起吊轉(zhuǎn)輪更換新槳葉的方法,但是采用不起吊轉(zhuǎn)輪修復(fù)斷裂槳葉在軸流轉(zhuǎn)槳式機(jī)組檢修領(lǐng)域尚屬空白,因?yàn)橹饕芟抻跀嗔褬~需要焊接且焊縫較長(zhǎng),因此焊接過(guò)程中受到的焊接應(yīng)力導(dǎo)致的變形量,很容易造成槳葉葉片型線變形,同時(shí)也牽涉到焊接后葉片剛度、強(qiáng)度的問(wèn)題,因此對(duì)焊接工藝要求較高,同時(shí)斷裂槳葉葉片焊接前的定位和焊接過(guò)程中的變形監(jiān)測(cè)也是一個(gè)難題。因此,較傳統(tǒng)檢修工藝起吊轉(zhuǎn)輪來(lái)更換槳葉葉片是一個(gè)新的突破。創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

      6 結(jié)論

      此套方案在轉(zhuǎn)輪室搭設(shè)腳手架現(xiàn)場(chǎng)施工,避免了起吊轉(zhuǎn)輪體一系列拆裝工作,較傳統(tǒng)修復(fù)斷裂槳葉近60 d工期縮短為45 d,為業(yè)主直接挽回資金近450萬(wàn),同時(shí)也節(jié)約了人工成本和簡(jiǎn)化了檢修流程。國(guó)電甘肅柳園電站1號(hào)機(jī)組3號(hào)槳葉斷裂修復(fù)工作結(jié)束后經(jīng)過(guò)近2年的運(yùn)行,在近2次小修期間檢修人員均將蝸殼門(mén)、尾水門(mén)打開(kāi),進(jìn)入轉(zhuǎn)輪室檢查槳葉修復(fù)部位,經(jīng)檢查槳葉葉片修后焊接部位無(wú)異常。因此采用其轉(zhuǎn)輪不吊出轉(zhuǎn)輪室,在轉(zhuǎn)輪室搭建檢修平臺(tái)的現(xiàn)場(chǎng)處理辦法是成功的,為同類(lèi)機(jī)組類(lèi)似情況積累了一定經(jīng)驗(yàn),同時(shí)可供兄弟水電檢修單位借鑒。

      參考文獻(xiàn):

      [1]錢(qián)泱.水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪槳葉裂紋的處理[J].浙江電力,2002(02).

      [2]陳天宇.沙溪口水電廠水輪機(jī)槳葉裂紋的處理[J].福建電力與電工,2001(02).

      [3]姬晉廷,羅興锜,吳樹(shù)林,等.軸流式水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪葉片裂紋原因及預(yù)防措施[J].水利水電快報(bào),2005(02).

      [4]楊喜安,徐斌.水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪葉片斷裂原因分析和修復(fù)工藝研究[J].貴州電力技術(shù),2013(08).

      [5]郭弘勛.混流式水輪機(jī)葉片局部斷裂的分析及修復(fù)工藝[J].水利電力機(jī)械,1990(03).

      中圖分類(lèi)號(hào):TK730

      文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

      文章編號(hào):1672-5387(2015)06-0049-03

      DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.06.013

      收稿日期:2015-04-05

      作者簡(jiǎn)介:潘大文(1988-),男,助理工程師,從事水輪機(jī)機(jī)械檢修維護(hù)工作。

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