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      小灣2號(hào)機(jī)組頂蓋滲水問(wèn)題應(yīng)對(duì)與處理

      2015-07-28 07:02:50岳建鋒楊光勇楊治全
      水電站機(jī)電技術(shù) 2015年6期
      關(guān)鍵詞:小灣頂蓋

      岳建鋒,楊光勇,李 棋,楊治全

      (華能瀾滄江水電股份有限公司,云南 昆明 650024)

      小灣2號(hào)機(jī)組頂蓋滲水問(wèn)題應(yīng)對(duì)與處理

      岳建鋒,楊光勇,李棋,楊治全

      (華能瀾滄江水電股份有限公司,云南 昆明 650024)

      摘要:主要介紹了小灣電廠2號(hào)機(jī)組在A級(jí)檢修充水后發(fā)現(xiàn)頂蓋滲水情況及采取的相關(guān)處理措施,為同類(lèi)型問(wèn)題的解決提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)。

      關(guān)鍵詞:小灣;頂蓋;滲水;組合縫封焊

      1 前言

      小灣2號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修工作自2014年1月2日開(kāi)始,6月10日結(jié)束,總工期161 d,主要進(jìn)行定子改接線、轉(zhuǎn)子圓度處理、頂蓋碳化鎢噴涂等工作。機(jī)組在壓力鋼管充水平壓后檢查發(fā)現(xiàn)有水從頂蓋及座環(huán)把合螺栓處滲出。由于檢修工期限制,不可能返工處理。在機(jī)組啟動(dòng)試驗(yàn)過(guò)程中及修后運(yùn)行階段對(duì)頂蓋滲水情況跟蹤觀察,對(duì)滲水原因做了進(jìn)一步分析,采取了相應(yīng)的措施,為同類(lèi)型問(wèn)題的處理提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)。

      2 概述

      小灣電廠機(jī)組頂蓋最大直徑9 490mm,高2180mm,共有4個(gè)分瓣面,總重216 t,頂蓋分瓣面用(10)橡膠圓條密封。頂蓋上預(yù)留有補(bǔ)氣孔,用于需要時(shí)強(qiáng)制補(bǔ)氣,并設(shè)有4個(gè)內(nèi)徑為300mm轉(zhuǎn)輪上腔泄壓管。頂蓋在預(yù)裝完成后未對(duì)組合縫進(jìn)行封焊處理。

      3 問(wèn)題發(fā)現(xiàn)

      根據(jù)小灣2號(hào)機(jī)組檢修試驗(yàn)進(jìn)度安排,5月24日晚23:30開(kāi)始對(duì)2號(hào)機(jī)組壓力鋼管充水平壓,5月25日04:30鋼管平壓完成(平壓后壓力為1.9MPa)。隨后,相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)機(jī)組技術(shù)供水系統(tǒng)管路、水機(jī)室進(jìn)行了全面檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。上午09:00,再次安排人員進(jìn)行了充水后的全面檢查,重點(diǎn)檢查了水機(jī)室頂蓋結(jié)合面等部位,未發(fā)現(xiàn)有滲水現(xiàn)象;09:30左右,檢修人員開(kāi)始發(fā)現(xiàn)有水從頂蓋及座環(huán)把合螺栓處滲出,繼續(xù)觀察發(fā)現(xiàn)滲水螺栓不斷增多,經(jīng)統(tǒng)計(jì),頂蓋120顆把合螺栓中有90余顆螺紋處滲水。

      4 頂蓋滲水原因初步分析

      4.1頂蓋回裝情況

      2號(hào)機(jī)組頂蓋4月6日開(kāi)始回裝?;匮b前,安排專(zhuān)人對(duì)密封槽清潔情況進(jìn)行了檢查,對(duì)尺寸進(jìn)行了復(fù)核,對(duì)所用密封圈進(jìn)行了直徑測(cè)量和檢查,復(fù)核及測(cè)量結(jié)果均與圖紙相符。

      4.2滲水原因初步分析

      頂蓋滲水具體現(xiàn)象為:①螺栓大部分存在滲水情況;②在對(duì)頂蓋外圈積水全部清除干凈后觀察,未發(fā)現(xiàn)異常;③在+Y、-Y分別拆除1顆頂蓋螺栓后觀察,發(fā)現(xiàn)水流僅沿密封槽方向流出。故初步分析判斷頂蓋滲水原因?yàn)椋赫w密封完好,滲水從局部位置滲出,由于頂蓋和座環(huán)接合面密封較好,水流只能順著密封槽從間隙較大的頂蓋螺栓螺紋處滲出。

      5 采取措施及處理效果

      5.1采取的措施

      (1)+Y、-Y、+X方向各拆除1顆螺栓后,在頂蓋上平面各開(kāi)1道寬約5mm,深2mm的引流槽,將水引至頂蓋外圈。

      (2)對(duì)頂蓋全部120顆螺栓按設(shè)計(jì)壓力的110%即110MPa進(jìn)行了重新打緊(根據(jù)《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范GB/T8564-2003》4.9條,有預(yù)緊力要求的連接螺栓其預(yù)緊力偏差不超過(guò)±10%)。

      5.2處理效果

      采取上述處理措施后,經(jīng)近24 h的觀察,頂蓋螺栓處已無(wú)滲水現(xiàn)象,僅3道引流槽有少許水流,經(jīng)測(cè)量,引流槽的漏水總量約為34mL/min。

      5.3機(jī)組啟動(dòng)后頂蓋滲水情況

      5月29日23:20,2號(hào)機(jī)組首次手動(dòng)開(kāi)機(jī)后,經(jīng)過(guò)2 h空轉(zhuǎn),各導(dǎo)軸承溫度及機(jī)組振動(dòng)、擺度情況良好,在空轉(zhuǎn)過(guò)程中,3道引流槽及螺栓部位均無(wú)水滲出。

      5月30日01:30,2號(hào)機(jī)組自動(dòng)停機(jī)試驗(yàn)完成后,對(duì)頂蓋進(jìn)行檢查,引流槽又逐漸有水滲出,但3道引流槽滲水量和開(kāi)機(jī)前對(duì)比無(wú)明顯變化。同時(shí),檢查頂蓋上平面4個(gè)方向分瓣面,發(fā)現(xiàn)在+Y方向分瓣面上有少量滲水。

      5月30日14:39,下位機(jī)操作2號(hào)機(jī)自動(dòng)開(kāi)機(jī)至空轉(zhuǎn)態(tài),開(kāi)機(jī)過(guò)程正常。完成空轉(zhuǎn)狀態(tài)下軸電壓測(cè)量試驗(yàn)及事故配壓閥緊急停機(jī)試驗(yàn)后停機(jī)正常。

      5月30日17:14,2號(hào)機(jī)組開(kāi)始進(jìn)行過(guò)速試驗(yàn),機(jī)組轉(zhuǎn)速最高至額定轉(zhuǎn)速的140.3%(210.45 r/min),蝸殼進(jìn)口壓力脈動(dòng)值最高為2.156MPa,水壓上升率為13.5%。在過(guò)速過(guò)程中,安排專(zhuān)人對(duì)頂蓋滲水情況進(jìn)行觀察,整個(gè)過(guò)速試驗(yàn)過(guò)程中,3道引流槽及螺栓部位均無(wú)水滲出。

      在2號(hào)機(jī)組啟動(dòng)試驗(yàn)期間,經(jīng)過(guò)5月29日、30日、31日的連續(xù)觀察,頂蓋滲水的基本情況為:機(jī)組停機(jī)時(shí),在靜壓狀態(tài)下,引流槽及頂蓋+Y方向分瓣面均有少量滲水。機(jī)組開(kāi)機(jī)后,在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中(包括過(guò)速試驗(yàn))3道引流槽及螺栓部位均無(wú)水滲出,頂蓋上平面+Y方向分瓣面上有滲水。機(jī)組停機(jī)后,引流槽又逐漸有水滲出,同時(shí),頂蓋+Y方向分瓣面滲水仍然存在。

      為進(jìn)一步排查密封滲水位置,5月31日20:10機(jī)組停機(jī)后,在+Y方向頂蓋上平面分瓣面位置新開(kāi)1道寬約5mm,深2mm的引流槽。6月1日,在機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,新開(kāi)槽及其余3道槽均無(wú)水滲出,+Y方向分瓣面有滲水。機(jī)組停機(jī)后,引流槽逐漸有水滲出,但滲水大部分往新開(kāi)槽方向轉(zhuǎn)移,漏水總量無(wú)明顯變化。

      6 頂蓋滲水原因分析

      通過(guò)對(duì)2號(hào)機(jī)組啟動(dòng)試驗(yàn)期間頂蓋滲水情況進(jìn)行分析,判斷為水流從頂蓋分瓣面密封滲出后,在靜壓狀態(tài)下,水流一路沿著分瓣面間隙從頂蓋上平面直接滲出,另一路滲出后沿著分瓣面間隙進(jìn)入座環(huán)密封槽,再?gòu)捻斏w上平面引流槽處滲出。

      在機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下,水流在旋流作用下,往頂蓋中心方向流動(dòng),所以,頂蓋上平面所開(kāi)的引流槽沒(méi)有滲水,水主要從頂蓋上平面直接滲出。

      綜合以上情況,可以基本判斷+Y方向頂蓋分瓣接合面不嚴(yán)密,存在間隙,滲水主要從頂蓋上平面分瓣面密封處滲出,但不排除靜壓狀態(tài)下有少量水同時(shí)從頂蓋和座環(huán)接合面與頂蓋分瓣面密封交叉處滲出的可能性。

      圖1 靜壓狀態(tài)下水流滲出方向

      圖2 機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)水流滲出方向

      7 后續(xù)采取的處理措施

      (1)在2號(hào)機(jī)組完成所有試驗(yàn)項(xiàng)目停機(jī)消缺時(shí),對(duì)頂蓋分瓣面組合螺栓進(jìn)行了檢查拉緊。

      (2)座環(huán)密封槽尺寸為寬13mm、深8.6mm,設(shè)計(jì)圖紙所選用的是10橡皮密封條,由于橡皮圓與密封槽都存在加工誤差,密封壓縮量偏小,建議后續(xù)機(jī)組大修吊出頂蓋時(shí)更換為11橡皮密封條,且對(duì)組合縫進(jìn)行封焊處理。

      經(jīng)過(guò)機(jī)組修后試驗(yàn)及運(yùn)行后幾個(gè)月觀察,頂蓋組合縫出現(xiàn)銹跡,滲水部位受銹蝕及水中雜質(zhì)堵塞、水流作用力等綜合影響,已完全沒(méi)有水滲出。

      8 結(jié)語(yǔ)及啟示

      由于受檢修工期限制,針對(duì)頂蓋滲水情況不可能進(jìn)行返工處理,只能采取臨時(shí)處理措施。經(jīng)了解,國(guó)內(nèi)仍有不少水電站頂蓋分瓣面采用密封形式封水,未對(duì)頂蓋組合縫進(jìn)行封焊處理,且頂蓋是在組裝完成后進(jìn)行定位銷(xiāo)孔加工,不可能再進(jìn)行解體處理。從小灣2號(hào)機(jī)組頂蓋滲水情況來(lái)看,存在一定的安全隱患,建議水電廠頂蓋在安裝階段組裝完成后將分瓣面全部進(jìn)行封焊,此舉百利無(wú)一害。

      中圖分類(lèi)號(hào):TK730.8

      文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

      文章編號(hào):1672-5387(2015)06-0052-04

      DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.06.014

      收稿日期:2015-03-18

      作者簡(jiǎn)介:岳建鋒(1982-),男,工程師,從事水電站機(jī)械設(shè)備檢修、維護(hù)和技術(shù)管理工作。

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