胡海蘭(蘭州石化公司研究院)
某石化公司300×104t/a 重油催化裂化聯(lián)合裝置新鮮原料霧化蒸汽用量為26 t/h,約占新鮮進料的6.9%,在霧化蒸汽用量偏多的問題。存根據(jù)催化原理,300×104t/a 重油催化裂化裝置原料油噴嘴霧化蒸汽量可由6.9%縮減到6%,目前霧化蒸汽消耗量偏高,存在用量不合理的情況。
重油催化裂化聯(lián)合裝置設(shè)計年加工規(guī)模蒸汽量為300×104t,年加工時數(shù)為8000 h。裝置在設(shè)計上采用了耗風(fēng)指標較低的重疊式兩段再生、提升管反應(yīng)器多段進料溫度控制、VQS 旋流快分系統(tǒng)、變頻啟動的備用主風(fēng)機組和主風(fēng)四機組、產(chǎn)生6.4 MPa次高壓蒸汽的CO 余熱鍋爐、高效霧化噴嘴(BWJ型)和霧化系統(tǒng)(圖1)等先進技術(shù)和設(shè)備。
圖1 新鮮原料噴嘴霧化蒸汽流程
通過優(yōu)化反再系統(tǒng)操作參數(shù),可有效降低重油催化裂化裝置動力消耗。按照重催裝置滿負荷生產(chǎn),以及原料油霧化蒸汽量與原料油量設(shè)計比值為5%~7%來計算,原料油霧化蒸汽量為18.75~26.25 t/h,找到合適的原料霧化蒸汽量,既滿足反應(yīng)系統(tǒng)的正常運行,又能最大限度降低反應(yīng)系統(tǒng)原料霧化蒸汽消耗。
300×104t/a 重油催化裂化裝置新鮮原料噴嘴為BWJ 型噴嘴,該噴嘴設(shè)計使用新鮮原料量6.9%的蒸汽來霧化進料。根據(jù)KBC 公司Petrosim 模型分析計算,裝置可將霧化蒸汽的消耗量降低到6%的目標值。
試驗從2010年3月21日9:00 開始。第一階段試驗:降低提升管原料油四段霧化蒸汽量,使原料油霧化蒸汽流量從26 t/h 降至25 t/h,對分餾裝置進行數(shù)據(jù)收集,以考察降低原料油霧化蒸汽量后的初步效果,為期3 天,見表1、表2。第二階段試驗:再次降低提升管原料油四段霧化蒸汽量,使原料油霧化蒸汽流量從25 t/h 降至24 t/h,對裝置進行數(shù)據(jù)收集,以考察降低原料油霧化蒸汽量后的最終效果,為期3 天,見表3、表4。
試驗過程中,隨著原料噴嘴霧化蒸汽量逐漸降低,會造成原料霧化效果下降,待生劑定碳上升,再生器床溫上升,對裝置的平穩(wěn)生產(chǎn)造成影響。
表1 第一階段試驗期間操作條件匯總
表2 第一階段試驗期間物料平衡數(shù)據(jù)
從表1、表2 可以看出,第一階段原料油霧化蒸汽量從26 t/h 調(diào)整到25 t/h 后,反再系統(tǒng)操作參數(shù)和裝置物料平衡未發(fā)生明顯變化,因此,原料油霧化蒸汽量調(diào)整第一階段完成后,未對裝置操作、產(chǎn)品分布造成不良影響。
表3 第二階段試驗期間操作條件匯總
從表3、表4 可以看出,第二階段原料油霧化蒸汽量從25 t/h 調(diào)整到24 t/h 后,反再系統(tǒng)操作參數(shù)和裝置物料平衡未發(fā)生明顯變化,因此,原料油霧化蒸汽量調(diào)整第二階段完成后,未對裝置操作、產(chǎn)品分布造成不良影響。
表4 第二階段試驗期間物料平衡數(shù)據(jù)
經(jīng)過試驗調(diào)整后,原料油霧化蒸汽量從26 t/h調(diào)整至24 t/h 后,未對裝置生產(chǎn)操作和產(chǎn)品分布造成影響。重油催化裂化裝置蒸汽耗量降低了2 t/h,可降低催化裝置能耗(標油)0.4 kg/t,每年為石化公司增加收入144.45 萬元。
山東LNG 接收站卸料臂聳立在青天下