朱建新 趙淑華(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司安陽(yáng)卷煙廠(chǎng),河南 安陽(yáng) 455004)
薄板烘絲機(jī)自動(dòng)排放式輸水系統(tǒng)的改造
朱建新趙淑華
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司安陽(yáng)卷煙廠(chǎng),河南安陽(yáng)455004)
針對(duì)制絲車(chē)間薄板式烘絲機(jī)在烘絲過(guò)程中存在烘絲機(jī)筒壁溫度波動(dòng)較大、水分控制效果不理想及耗能大等問(wèn)題,對(duì)烘絲機(jī)自動(dòng)排放式輸水系統(tǒng)加以改造,在生產(chǎn)中明顯得提高了CPK值,其平均合格率由31.79%提高到99.27%,有效提高了煙絲含水率的控制精度,提高了煙絲合格率,達(dá)到了優(yōu)質(zhì)、節(jié)能、降耗效果。
烘絲機(jī);輸水系統(tǒng);水分;自動(dòng)控制
在煙廠(chǎng)的制絲生產(chǎn)過(guò)程中,烘絲機(jī)是重要的設(shè)備之一,是保證卷煙內(nèi)在質(zhì)量的關(guān)鍵性設(shè)備。它的主要作用有四。首先是干燥,把含水率較高的煙絲干燥到適合卷制煙支所需的含水率。其次是填充,通過(guò)烘絲機(jī)使煙絲可以得到進(jìn)一步松散和變形卷曲,增加彈性,使葉絲和梗絲得到膨脹定型,從而提高煙絲的填充能力。第三是烘烤,烘烤過(guò)程使部分青雜味物質(zhì)得以揮發(fā)排除,使香氣顯露,使煙味變得醇和,因此通過(guò)烘烤可以一定程度的提高煙絲的品質(zhì)。最后是拌勻,通過(guò)烘絲過(guò)程使煙絲運(yùn)動(dòng)和加溫,煙絲中的不同配方成分和添加物料更加均勻,可使同批煙支的成分和品位基本一致。在這些作用中,干燥和填充能力是主要作用。因此對(duì)于煙絲在經(jīng)過(guò)烘絲機(jī)的干燥和烘烤后有一些質(zhì)量指標(biāo)比如含水率、出料溫度、填充值等要進(jìn)行有效控制。大量實(shí)踐證明烘絲質(zhì)量要達(dá)到規(guī)定指標(biāo),其核心在于筒壁溫度是否穩(wěn)定在工藝控制指標(biāo)范圍內(nèi)。
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,特別是首批生產(chǎn)時(shí),飽和蒸汽輸送管道內(nèi)及薄板烘絲機(jī)換熱機(jī)組內(nèi)存留大量冷凝水不能及時(shí)排空,造成首批生產(chǎn)時(shí)烘絲機(jī)筒壁溫度波動(dòng)較大,同一牌號(hào)批次間質(zhì)量不穩(wěn)定,Cpk值最大的僅為0.62,筒壁溫度平均合格率僅為31.79%(表1)。另一方面,由于首批生產(chǎn),蒸汽管道及換熱器內(nèi)的冷凝水排除系統(tǒng)時(shí)間較長(zhǎng),烘絲機(jī)首批預(yù)熱時(shí)間過(guò)長(zhǎng),高達(dá)30min,所消耗的蒸汽量及用電量消耗過(guò)大。
通過(guò)存在的問(wèn)題可以了解到CPK值過(guò)低,且波動(dòng)性大,同時(shí)生產(chǎn)過(guò)程中耗能也大,因此,以提高出口水分CPK值和降低能耗作為系統(tǒng)改造升級(jí)的主要目標(biāo)。首先,我們把影響首批筒壁溫度的潛在因素作為測(cè)量分析,其中包括:入口水分實(shí)際值、增溫增濕機(jī)工作壓力、電子稱(chēng)、熱風(fēng)溫度以及疏水效果。在對(duì)5個(gè)對(duì)筒壁溫度有顯著影響的因素分析中,只有疏水效果與筒壁溫度有較強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系,入口水分、增溫增濕機(jī)工作壓力、入口秤流量、熱風(fēng)溫度與筒壁溫度有較強(qiáng)的負(fù)相關(guān)關(guān)系。因此,疏水效果是影響筒壁溫度波動(dòng)的主要原因。
其次,在首批生產(chǎn)過(guò)程中,截止閥將飽和蒸汽通過(guò)旋轉(zhuǎn)接頭進(jìn)入加熱器內(nèi),通過(guò)調(diào)整氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥,從而調(diào)整進(jìn)入旋轉(zhuǎn)接頭的蒸汽量,達(dá)到烘絲機(jī)的工藝要求,蒸汽由旋轉(zhuǎn)接頭進(jìn)口進(jìn)入布滿(mǎn)烘筒內(nèi)壁的熱交換板,并隨著烘筒的轉(zhuǎn)動(dòng),對(duì)煙絲進(jìn)行烘焙,熱交換后,蒸汽和冷凝水的混合物由旋轉(zhuǎn)接頭出口流入到疏水閥泵中,形成冷凝水并排放。然而在生產(chǎn)過(guò)程中,熱交換后的冷凝水需要集中排出,再進(jìn)入蒸汽冷凝水回收管路中,由于其他關(guān)聯(lián)設(shè)備的蒸汽冷凝水不定時(shí)排入冷凝水回收管路,造成冷凝水回收管路有背壓,且背壓變化無(wú)規(guī)律,不穩(wěn)定因素多,當(dāng)回收管道內(nèi)的背壓高于0.1MPa時(shí),將啟動(dòng)動(dòng)力蒸汽強(qiáng)制疏水,這時(shí)將消耗大量的動(dòng)力蒸汽;同時(shí),在反復(fù)調(diào)整蒸汽進(jìn)入薄板加熱器的過(guò)程中,蒸汽壓力波動(dòng)較大,也將消耗大量的蒸汽量,筒壁溫度也隨之產(chǎn)生較大的波動(dòng),如圖1所示。
目前,行業(yè)內(nèi)尚無(wú)較好的解決方案可以借鑒,經(jīng)研究分析,在烘絲機(jī)冷凝水排放口設(shè)計(jì)安裝一套具有一定儲(chǔ)存能力且能自動(dòng)識(shí)別蒸汽與冷凝水,具有自動(dòng)排放冷凝水及空氣的疏水罐裝置。
表1 2014年7月首批薄板烘絲機(jī)筒壁溫度Cpk值統(tǒng)計(jì)表
圖1 改進(jìn)前輸水系統(tǒng)示意圖
通過(guò)以上的簡(jiǎn)要分析可以得出結(jié)論:造成薄板干燥筒壁溫度穩(wěn)定性差及蒸汽消耗量較大的主要原因是控制過(guò)程中疏水效果不理想,造成準(zhǔn)確度不夠,中心值偏離目標(biāo)較大,有較大的改進(jìn)空間。
1.改進(jìn)思路
薄板烘絲機(jī)啟動(dòng)后,蒸汽管道及筒體加熱器內(nèi)存有大量空氣,飽和蒸汽與這些空氣混合,此時(shí)飽和蒸汽經(jīng)過(guò)熱交換后在加熱器表面冷卻,空氣逐步集聚并形成絕熱層,而空氣本身是級(jí)差的熱導(dǎo)體,僅1mm厚度的空氣層其熱阻就相當(dāng)于13.2mm厚的銅板,因此,空氣有極強(qiáng)的絕熱作用,熱阻較大,嚴(yán)重影響加熱器的熱傳遞效率,當(dāng)加熱器內(nèi)部形成一定量的空氣時(shí),形成氣阻,導(dǎo)致疏水效果降低,換熱能力下降,筒壁溫度波動(dòng)較大。
2.方案實(shí)施
(1)在薄板烘絲機(jī)冷凝水出口加裝一套疏水罐,在烘絲機(jī)預(yù)熱及生產(chǎn)過(guò)程中,儲(chǔ)存一定量的冷凝水、閃蒸蒸汽及CO等不凝性氣體,如圖2所示。
圖2 輸水罐
(2)在疏水罐上部安裝一套ATVB-2DDN20自動(dòng)排空及破真空閥組,以便在設(shè)備啟機(jī)時(shí)自動(dòng)排除蒸汽管道及加熱器內(nèi)的空氣,設(shè)備停機(jī)后,自動(dòng)破壞掉換熱器內(nèi)的真空,使冷凝水能夠在重力的作用下經(jīng)疏水閥后集中回收,如圖3所示。
圖3 排空閥組
(3)在疏水罐內(nèi)增加一套溫度傳感器,此溫度檢測(cè)裝置通過(guò)信號(hào)線(xiàn),傳遞到自動(dòng)控制系統(tǒng)中,該控制系統(tǒng)可以根據(jù)冷凝水溫度自動(dòng)選擇是直接排入地下水,還是回流到冷凝水收集管道進(jìn)行循環(huán)利用。通過(guò)烘絲機(jī)冷凝排放水管道溫度檢測(cè)裝置,冷凝水由旋轉(zhuǎn)接頭出口排出時(shí),經(jīng)截止閥進(jìn)入溫度檢測(cè)儀,溫度探頭檢測(cè)水溫,當(dāng)?shù)陀?00℃時(shí),左側(cè)氣動(dòng)球閥打開(kāi),右側(cè)氣動(dòng)球閥關(guān)閉,冷凝水從排空管道排入地下;當(dāng)高于100℃時(shí),右側(cè)氣動(dòng)球閥打開(kāi),左側(cè)氣動(dòng)球閥關(guān)閉,冷凝水通過(guò)冷凝水回收的管道流入疏水閥收集循環(huán)利用(溫度設(shè)置可根據(jù)實(shí)際效果任意調(diào)整),如圖4所示。改造過(guò)程中應(yīng)用的溫度自動(dòng)控制程控器及自動(dòng)疏水裝置實(shí)物圖見(jiàn)圖5、6。
圖4 改進(jìn)后輸水系統(tǒng)示意圖
圖5 溫度自動(dòng)控制程控器
圖6 自動(dòng)輸水裝置
表2 2014年9月首批筒壁溫度Cpk值統(tǒng)計(jì)表
1.設(shè)備啟動(dòng)預(yù)熱時(shí)間由30min縮短到10min
我廠(chǎng)使用的SH627Y型薄板烘絲機(jī)耗電總功率為30.75kW,統(tǒng)計(jì)2013年度烘絲機(jī)總預(yù)熱時(shí)間為360h,預(yù)熱總耗電為11070kW,改進(jìn)后平均年度預(yù)熱時(shí)間為120h,預(yù)熱總耗電 為3690kW,工業(yè)用電0.83元kW ?h。
2.提高換熱效率,減少蒸汽消耗量
改進(jìn)后可及時(shí)自動(dòng)排除系統(tǒng)內(nèi)CO等不凝性氣體,有效避免了換熱器內(nèi)壁形成的隔熱層及氣阻的形成,提高換熱效率,有效減少蒸汽消耗量。SH627Y型薄板烘絲機(jī)蒸汽消耗量為2.2~2.7t/h,統(tǒng)計(jì)2013年度烘絲機(jī)總預(yù)熱時(shí)間約為360h,預(yù)熱總消耗蒸汽量為792~972t。蒸汽制造成本為390元/t。
3.筒壁溫度穩(wěn)定性大幅提高,產(chǎn)品質(zhì)量有效提升
實(shí)現(xiàn)了熱交換后冷凝水與蒸汽的自動(dòng)識(shí)別,克服了背壓過(guò)高對(duì)系統(tǒng)的影響,疏水效果及筒壁溫度穩(wěn)定性大幅提高,產(chǎn)品質(zhì)量得到有效提升,筒壁溫度Cpk值由改進(jìn)前0.62調(diào)高到2.1以上,平均首批合格率達(dá)到99.27%。
用過(guò)MAS采集的數(shù)據(jù)可看出,12批的筒壁溫度Cpk最高值為3.04,最低值為2.1。平均合格率為99.27%(表2)。
本次對(duì)薄板烘絲機(jī)自動(dòng)排放式輸水系統(tǒng)的成功改造,在生產(chǎn)中明顯得提高了CPK值,其平均合格率由31.79%提高到99.27%,有效的提高了煙絲含水率的控制精度,同時(shí)也節(jié)約了能源,提高了效益。
[1]李秀芳,王永華等.解決烘絲機(jī)干頭干尾的方法與實(shí)現(xiàn)[J].煙草科技,2013.9.
[2]彭呈華.有效減少SH623B型薄板式烘絲機(jī)烘絲干尾量研究[J].廣西輕工業(yè),2009.10.
TS452;TK173
B
1671-0711(2015)11-0072-04