代依冉
【摘 要】濕法脫硫運(yùn)行過(guò)程中,為保證吸收塔正常運(yùn)行,相關(guān)參數(shù)控制在合理范圍之內(nèi)、降低消耗,達(dá)到脫硫效率95%以上,必須對(duì)吸收塔內(nèi)漿液進(jìn)行有效控制。進(jìn)出吸收塔的漿液成分并不固定,一直處于不斷的動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)。運(yùn)行中,應(yīng)當(dāng)保證二氧化硫的有效吸收、亞硫酸氫根的有效氧化,即在不斷的化學(xué)和物流正向反應(yīng)過(guò)程中保持平衡。當(dāng)漿液有害成分不斷積聚時(shí),上述動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)就會(huì)被打破,而且吸收塔中的漿液品質(zhì)不斷地惡化,輕則起泡、溢流,重則漿液循環(huán)泵出現(xiàn)嚴(yán)重的振動(dòng)現(xiàn)象,或者漿液嚴(yán)重“中毒”,本文將對(duì)濕法脫硫吸收塔漿液品質(zhì)惡化的原因進(jìn)行分析,并在此基礎(chǔ)上就如何有效治理,談一下自己的觀點(diǎn)和認(rèn)識(shí),以供參考。
【關(guān)鍵詞】濕法脫硫吸收塔 漿液品質(zhì)惡化 原因 對(duì)策 研究
煙氣脫硫過(guò)程中,如果沒(méi)有旁路系統(tǒng),吸收塔漿液可能會(huì)受到嚴(yán)重污染,導(dǎo)致漿液品質(zhì)急劇惡化,如果不及時(shí)采取有效的措施予以綜合治理,則會(huì)對(duì)脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行產(chǎn)生不利影響,甚至?xí)?duì)鍋爐機(jī)組的運(yùn)行安全可靠性產(chǎn)生危害。因此,對(duì)煙氣脫硫吸收塔漿液品質(zhì)惡化原因分析,進(jìn)行深入分析具有非常重大的現(xiàn)實(shí)意義。
1 濕法脫硫吸收塔漿液品質(zhì)惡化形式及原因分析
(1)以某廠4×480t/h燃煤鍋爐脫硫裝置為例,正常運(yùn)行時(shí),在保證脫硫效率95%以上,漿液的各項(xiàng)指標(biāo)如表1下:
(2)漿液品質(zhì)惡化的主要形式;通常情況下,進(jìn)出吸收塔的漿液成分并不固定,一直處于不斷的動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)。運(yùn)行中,應(yīng)當(dāng)保證二氧化硫的有效吸收、亞硫酸氫根的有效氧化,即在不斷的化學(xué)和物流正向反應(yīng)過(guò)程中保持平衡。當(dāng)漿液有害成分不斷積聚時(shí),上述動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)就會(huì)被打破,而且吸收塔中的漿液品質(zhì)不斷地惡化,輕則起泡、溢流,重則漿液循環(huán)泵出現(xiàn)嚴(yán)重的振動(dòng)現(xiàn)象,或者漿液嚴(yán)重“中毒”,影響脫硫效率,迫使機(jī)組降負(fù)荷、停機(jī)。
第一,漿液起泡、溢流。脫硫吸收塔漿液之所以會(huì)出現(xiàn)間歇性的溢流問(wèn)題,主要原因在于產(chǎn)生了大量的氣泡,導(dǎo)致虛假液位超過(guò)正常液位,這是石膏濕法煙氣脫硫應(yīng)用過(guò)程中的常見(jiàn)現(xiàn)象。所產(chǎn)生的泡沫主 要是因?yàn)楸砻孀饔糜绊懀后w所占體積相對(duì)較小,而泡沫占的體積較大,氣體連續(xù)被液膜分開(kāi)后就會(huì)形成氣泡。運(yùn)行中,若有大量的不溶性氣體被液體包圍,則會(huì)形成非常薄的一層吸附膜,加之其表面張力,膜收縮成一個(gè)球形泡沫,大量氣泡聚集在表面,于是便形成了泡沫層。煙氣吸收塔脫硫過(guò)程中,如果溢流現(xiàn)象非常嚴(yán)重,則吸收塔很可能出現(xiàn)虛假液位,偏離正??刂品秶?,以致于脫硫效率急劇下降,石膏品質(zhì)也會(huì)變差。第二,漿液“中毒”。煙氣脫硫吸收塔漿液“中毒”,實(shí)際上就是吸收塔內(nèi)化學(xué)反應(yīng)閉塞,主要表現(xiàn)是煙氣通過(guò)吸收塔后二氧化硫含量變化較小,而且漿液的酸堿度也會(huì)持續(xù)降低,持續(xù)供漿仍無(wú)效果。由于鍋爐投油等原因致使吸收塔漿液中的鎂離子、鋁離子以及氟離子以及氯離子和懸浮雜質(zhì)含量超標(biāo),也會(huì)造成漿液品質(zhì)嚴(yán)重惡化。漿液“中毒”此時(shí)石膏濾餅表面會(huì)出現(xiàn)黑色附著物,甚至漿液表面有灰色泡沫,如下圖1所示。
(3)吸收塔漿液品質(zhì)惡化的原因分析;基于多年的運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),針對(duì)吸收塔漿液品質(zhì)惡化進(jìn)行的詳細(xì)分析主要有記下幾個(gè)方面:
1)濾液水重復(fù)利用。吸收塔漿液中含有大量雜質(zhì)、有害成分等,均隨著石膏漿液排出,其中大顆粒雜質(zhì)與脫水石膏混合在一起,細(xì)小的有害成分殘存在濾液水之中。一般而言,濾液水有兩個(gè)去處:其一作為吸收塔、制漿補(bǔ)水重復(fù)利用;其二廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放。實(shí)際操作過(guò)程中,如果廢水處理系統(tǒng)出現(xiàn)了故障問(wèn)題或廢水處理不達(dá)標(biāo),則濾液水重復(fù)利用率增加從而導(dǎo)致吸收塔漿液中的積聚大量的有害物質(zhì)。2)工藝水水質(zhì)問(wèn)題。脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中所采用的一般為工業(yè)水系統(tǒng),其水源來(lái)自中水、經(jīng)石灰處理后的地表水,雖然經(jīng)過(guò)了循環(huán)濃縮以及殺菌處理,但是水質(zhì)仍然不達(dá)標(biāo)。在此過(guò)程中,工業(yè)水中含有的大量金屬離子、懸浮物以及其他雜質(zhì),就會(huì)在吸收塔中形成粘性雜質(zhì)、堿性物質(zhì)或者絡(luò)合物等,導(dǎo)致吸收塔中的漿液析出一氧化碳,在擾動(dòng)影響下,形成大量的泡沫。其中,含有的大量金屬離子、氯離子嚴(yán)重超標(biāo),這在很大程度上嚴(yán)重抑制了石灰石溶解以及離子氧化,以致于漿液品質(zhì)急劇惡化。3)煙氣脫硫吸收塔運(yùn)行調(diào)整方法不當(dāng)。以該廠為例,正常運(yùn)行時(shí),吸收塔漿液密度控制在1140-1160Kg/m3,PH值控制在5.2-5.8,吸收塔液位高度控制在7~8米,正常為7.5米,氧化風(fēng)機(jī)出口壓力控制在70~80kPa等等。若運(yùn)行人員調(diào)整不及時(shí)導(dǎo)致參數(shù)異常,則必然導(dǎo)致漿液惡化,從而影響脫硫效率。
2 濕法脫硫吸收塔漿液品質(zhì)惡化綜合治理策略
基于對(duì)吸收塔漿液品質(zhì)惡化形式、主要原因的分析,本人認(rèn)為要想兼顧現(xiàn)實(shí)利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,必須對(duì)其進(jìn)行綜合治理,具體可從以下幾個(gè)方面著手:
2.1 改進(jìn)鍋爐啟動(dòng)方式,最大限度地減少點(diǎn)火用油量
該廠在此方面,主要針對(duì)鍋爐點(diǎn)火方式進(jìn)行的技改工作。將用油點(diǎn)火改為等離子點(diǎn)火,并引用化工返回天然氣。經(jīng)過(guò)技改避免了油燃后的煙氣對(duì)電袋除塵器的布袋和吸收塔內(nèi)部噴嘴、除霧器以及漿液的直接危害。
2.2 電除塵器運(yùn)行方式優(yōu)化策略
該廠最初采用靜電除塵方式,出口煙氣含塵量可控制在50 mg/Nm3以下。通過(guò),引入了電袋除塵方式,出口煙氣含塵量控制在30 mg/Nm3以下,大大減小了吸收塔內(nèi)煙氣的含塵量,對(duì)提高漿液品質(zhì)發(fā)揮了實(shí)質(zhì)性作用。
2.3 對(duì)吸收塔系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查和運(yùn)維管理
在煙氣脫硫吸收塔系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)定期或不定期對(duì)其進(jìn)行全面的檢查和運(yùn)維管理,及時(shí)消除吸收塔相關(guān)設(shè)備缺陷和問(wèn)題。同時(shí),還應(yīng)當(dāng)對(duì)漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)進(jìn)行改造,并且對(duì)氧化風(fēng)機(jī)保護(hù)定值進(jìn)行確定。大檢修期間,加強(qiáng)對(duì)吸收塔內(nèi)部噴嘴、攪拌器等的檢維修工作。
2.4 保證工業(yè)水品質(zhì),優(yōu)化調(diào)整吸收塔漿液參數(shù)
在煙氣脫硫吸收塔漿液品質(zhì)惡化綜合治理過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)保證工業(yè)水品質(zhì),并且對(duì)懸浮物、鈉離子、鎂離子以及鈣離子等金屬離子和懸浮物進(jìn)行嚴(yán)格控制。同時(shí),還要對(duì)吸收塔漿液參數(shù)運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整,確保吸收塔漿液參數(shù)一直處于合理范圍之內(nèi)。一般而言,吸收塔液位應(yīng)當(dāng)控制在7米至8米范圍之內(nèi);漿液的PH值以5.2至5.8為宜,漿液密度為每立方米1140至1160千克,一定要避免出現(xiàn)大幅度的波動(dòng)。運(yùn)行中,還要定期對(duì)pH計(jì)以及密度計(jì)等進(jìn)行檢查和維護(hù),確保其能夠真實(shí)、客觀地反映煙氣脫硫吸收塔的正常運(yùn)行,只有這樣才能有效預(yù)防漿液品質(zhì)惡化。
2.5 煙氣脫硫吸收塔漿液品質(zhì)惡化治理過(guò)程中的其他有效措施
首先,脫硫廢水系統(tǒng)的正常投入,以滿(mǎn)足煙氣脫硫吸收塔漿液品質(zhì)要求。運(yùn)行中可以看到,石膏漿液如果出現(xiàn)了深度脫水現(xiàn)象,則會(huì)對(duì)吸收塔漿液化學(xué)反應(yīng)惰性物質(zhì)的排出產(chǎn)生一定的影響,甚至?xí)档蜔煔饷摿蛭账{液中鎂離子、鈣離子以及氯離子和懸浮雜質(zhì)含量。因此認(rèn)為應(yīng)當(dāng)盡可能確保吸收塔漿液氯離子含量控制在合理的范圍之內(nèi),使其含量不超過(guò)20000mg/L。同時(shí),可對(duì)石膏漿液旋流子投入數(shù)量進(jìn)行調(diào)整,對(duì)真空皮帶機(jī)的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,確保真空度在-40KPa至-60KPa的正常范圍;保證石膏品質(zhì)及15-30mm的厚度。其次,漿液中的輕微泡沫是化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的,即石膏法脫硫常見(jiàn)現(xiàn)象。運(yùn)行中,根據(jù)吸收塔漿液起泡溢流狀況,加入一定量的脫硫消泡劑,可以有效消除已有泡沫;同時(shí),根據(jù)經(jīng)驗(yàn),判斷吸收塔效應(yīng)優(yōu)化調(diào)整,以此來(lái)緩解起泡溢流問(wèn)題。最后,突發(fā)性因素應(yīng)對(duì)措施。比如,鍋爐點(diǎn)火投油助燃、工業(yè)水受到污染或者除塵器故障問(wèn)題,都可能會(huì)導(dǎo)致吸收塔漿液品質(zhì)惡化;此時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)漿液進(jìn)行置換,并且將受污染漿液及時(shí)排出吸收塔。
3 結(jié)語(yǔ)
總之,煙氣脫硫吸收塔漿液品質(zhì)惡化,會(huì)出現(xiàn)起泡溢流、“中毒”等問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際情況,不斷創(chuàng)新改進(jìn)技術(shù)和綜合治理方法,只有這樣才能避免漿液品質(zhì)惡化,確保脫硫系統(tǒng)運(yùn)行安全的穩(wěn)定性。
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