周曉文
【摘 要】隨著發(fā)電機(jī)組容量的增大和電廠用煤煤質(zhì)的變差,對省煤器性能提出了更高的要求,低溫省煤器是利用鍋爐排煙余熱,節(jié)約能源的有效措施之一,并頗具特色。低溫省煤器一般裝在鍋爐尾部,構(gòu)造與其他省煤器相仿。加裝低溫省煤器是電廠鍋爐降低排煙溫度,有效利用煙氣余熱的前沿措施。本文對低溫省煤器的布置方式、經(jīng)濟(jì)性、節(jié)能效果、缺點(diǎn)等進(jìn)行了闡述。
【關(guān)鍵詞】低溫省煤器 煙氣余熱 經(jīng)濟(jì)性 節(jié)能優(yōu)化
1 概述
鍋爐運(yùn)行中最重要的一項(xiàng)熱損失就是排煙損失,一般約為5%--12%,占鍋爐熱損失的60%--70%,排煙溫度是影響排煙熱損失的主要因素,一般情況下,排煙溫度每增加10℃,排煙熱損失增加0.6%-1%,相應(yīng)多耗煤1.2%-2.4%。所以,降低排煙溫度對于節(jié)約燃料和降低污染具有重要的實(shí)際意義,可通過在煙道上加裝低溫省煤器以降低排煙溫度,這在多種降低排煙溫度的鍋爐技術(shù)改造中是行之有效的方法。
2 低溫省煤器系統(tǒng)簡介
典型的低溫省煤器的熱力系統(tǒng)如圖1所示。低溫省煤器與主回水成并聯(lián)布置,其進(jìn)口水取自汽輪機(jī)的低壓回?zé)嵯到y(tǒng),在運(yùn)行中可調(diào)節(jié)低省的過水量及入口水溫。凝結(jié)水在進(jìn)入低省后通過吸收鍋爐排煙熱量后,與主凝結(jié)水在除氧器入口匯合。這種熱力系統(tǒng),低省的給水跨過若干級加熱器,利用級間壓降克服低省本體及連接管路的流阻,不必增設(shè)水泵,提高了運(yùn)行可靠性,同時(shí)也自然地實(shí)現(xiàn)了排煙余熱的梯級利用[1]。
3 低溫省煤器的布置方案[2]
目前,低溫省煤器的布置方式主要有三種。
方案一:低溫省煤器布置于電除塵和脫硫塔之間,低溫省煤器將煙氣溫度降低至110 ℃左右,進(jìn)入脫硫塔,被加熱的凝結(jié)水進(jìn)入回?zé)嵯到y(tǒng)進(jìn)行循環(huán)。在這種布置方式下,低溫省煤器實(shí)際上起到GGH加熱器中煙氣冷卻的作用。煙氣經(jīng)過電除塵的除塵效率達(dá)到99%,低溫省煤器處于低塵區(qū),飛灰對管壁的磨損程度大大減輕。被電除塵捕捉到的大部分煙氣中的堿性顆粒,其出口的煙氣帶有酸性,因?yàn)槲账?nèi)本來就是酸性環(huán)境,所以要考慮低溫省煤器和其后煙道內(nèi)的腐蝕。
方案二:低溫省煤器布置于電除塵之前;一般選用位置為鍋爐尾部煙道部分,位于除塵系統(tǒng)之前,預(yù)熱器之后的位置。換熱面積較大,占地空間也較大是由于低溫省煤器的傳熱溫差低,需合理考慮加裝低溫省煤器時(shí)在鍋爐現(xiàn)場煙道的布置位置??梢圆捎檬軣崦鎯?yōu)化設(shè)計(jì)方法來縮小低溫省煤器的外型尺寸,緩解布置上的困難,如采用翅片管代替光管,增加換熱面積,可以大大減少管排的數(shù)量。同時(shí)低溫省煤器處于高塵區(qū)工作,煙塵對于換熱管壁的磨損極大,因此低溫省煤器必須考慮飛灰對管壁的磨損影響。這種布置方式最大的風(fēng)險(xiǎn)是腐蝕。因?yàn)榻?jīng)過低溫省煤器后的煙氣溫度已經(jīng)接近煙氣的酸露點(diǎn)溫度,除塵器、煙道、引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)均可能存在腐蝕風(fēng)險(xiǎn)[3]。
方案三:低溫省煤器按串聯(lián)兩級布置;將低溫省煤器分為串連的兩級,第一級布置在除塵器的進(jìn)口。第二級布置在吸收塔的進(jìn)口。低溫省煤器第一級布置在空預(yù)器出口與電除塵器進(jìn)口之間的煙道中,對于第一級低溫省煤器著重考慮的是其煙氣出口溫度應(yīng)高于煙氣的酸露點(diǎn)溫度,以避免其下游設(shè)備的腐蝕。在系統(tǒng)中設(shè)置第一級低溫省煤器的凝結(jié)水旁路,并設(shè)置調(diào)節(jié)閥,在低負(fù)荷工況下,部分凝結(jié)水走第一級低溫省煤器的旁路,減少吸收煙氣的熱量,使得低溫省煤器出口煙氣始終在煙氣的酸露點(diǎn)溫度之上,避免了除塵器、煙道、增壓引風(fēng)機(jī)腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。
4 低溫省煤器的經(jīng)濟(jì)性初步分析
以某660MW電廠為例,低溫省煤器設(shè)置在6、7號低加之間串聯(lián)運(yùn)行,在VWO工況運(yùn)行時(shí),加裝低溫省煤器前后對各級低加運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行比較,加裝低溫省煤器后,除7、8號低加抽汽分別增加了0.394和0.606kg/s外,5、6號低加抽汽分別少0.637和8.402?kg/s,低加少抽的蒸汽繼續(xù)在汽輪機(jī)內(nèi)做功。在汽輪機(jī)高、中壓缸進(jìn)汽參數(shù)不變的情況下,汽輪機(jī)功率由719.301?MW增大到723.271?MW,低加少抽汽可以增加發(fā)電量3.97MW。機(jī)組在VWO工況運(yùn)行時(shí),低溫省煤器運(yùn)行參數(shù)見表1。
低溫省煤器回收了部分煙氣熱量,節(jié)約了燃煤,其經(jīng)濟(jì)效益是非常明顯的。從表中可看到,煙氣換熱器回收的熱量為約22.64?MJ/s,根據(jù)汽機(jī)廠的熱平衡圖,在THA工況下,汽輪機(jī)熱耗從7343?kJ/kWh下降到7307?kJ/kWh,機(jī)組的絕對效率提高0.24%,全廠發(fā)電效率提高0.22%,由此降低發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗1.2g/kWh,以500元/t的標(biāo)煤價(jià)計(jì)算,如年等效運(yùn)行小時(shí)為5500?h,則每臺機(jī)組全年的燃料成本可下降約500.75萬元,而低溫省煤器的初始投入成本約2000萬元,大約4年便能收回成本。
在吸收塔進(jìn)口布置低溫省煤器,煙氣系統(tǒng)的阻力增加約600?Pa,由此增加的電耗800kW/機(jī)組。為了降低了進(jìn)入脫硫吸收塔的煙氣溫度,可將低溫省煤器布置在脫硫吸收塔的上游??晒?jié)約用水約70t/h。如果脫硫系統(tǒng)采用的工業(yè)水,按每噸工業(yè)水0.5元計(jì),如年等效運(yùn)行小時(shí)為5500?h,一年節(jié)水的費(fèi)用是19.25萬元。對于西北某些水資源較為緊張的電廠,加裝低溫省煤器對于節(jié)約用水非常有幫助
5 加裝低溫省煤器后需考慮
(1)低溫省煤器在運(yùn)行中需要一定的維護(hù)工作量,要關(guān)注它的防腐和防煙塵堵塞。具體工程可根據(jù)已經(jīng)投運(yùn)的經(jīng)驗(yàn),考慮煙氣腐蝕、阻力、磨損和價(jià)格等因素選擇合適的換熱管材料和形式、設(shè)置吹灰器和清洗水系統(tǒng)等具體措施。(2)660MW級機(jī)組如采用鍋爐引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)合并的方案,煙道中布置低溫省煤器,則風(fēng)機(jī)的阻力將新增約600?Pa,電機(jī)的功率增加400kW左右,風(fēng)機(jī)所配套電機(jī)的功率在8000kW以下,電廠廠用電系統(tǒng)采用6kV電壓等級可以滿足啟動要求。(3)材料方面;低溫省煤器的換熱面管可以采用光管、螺旋肋片管和高頻焊翅片管。與一般光管相比,螺旋肋片管和高頻焊翅片管有較好的傳熱性能。即便肋片和翅片間距較大時(shí),其換熱面積也比同種規(guī)格光管要小,因此可減小低溫省煤器的外形尺寸和管排數(shù),減少煙氣流動阻力。螺旋肋片管和高頻焊翅片管比較容易積灰。煤灰特性及煙氣流速直接影響積灰的程度。因此在設(shè)計(jì)時(shí)可適當(dāng)提高煙速。為減少省煤器管壁積灰只有選擇合適間距的螺旋肋片管和翅片管。低溫省煤器布置方案如果采用方案二、三 時(shí),對于處于高煙塵區(qū)工作的低溫省煤器還應(yīng)考慮飛灰對管壁的磨損影響,選擇合適的煙氣流速和換熱面材料是關(guān)鍵。在低溫省煤器管排間將通過增加部分蒸汽吹灰器。對于低溫省煤器在布置上必須考慮可拆卸的形式,并在低溫省煤器上設(shè)置水清洗系統(tǒng)和沖洗水回收系統(tǒng),利用機(jī)組停役期間進(jìn)行定期水清洗。
6 結(jié)語
總的來說,電廠加裝低溫省煤器利遠(yuǎn)大于弊,不管是新建機(jī)組還是老機(jī)組,出于節(jié)能優(yōu)化或者增加排煙利用都可以考慮增加低溫省煤器這個設(shè)備,總結(jié)優(yōu)點(diǎn)大致如下:
(1)可降低排煙溫度30~50℃??色@得顯著的節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益。(2)大大降低脫硫系統(tǒng)的水耗。在加裝了低溫省煤器后,脫硫系統(tǒng)的噴水降溫裝置或事故(噴淋)降溫裝置可取消掉,從而使脫硫系統(tǒng)更加節(jié)能。(3)增設(shè)低溫省煤器,可減少抽汽量,降低煤耗。(4)具有良好的煤種和季節(jié)適應(yīng)性。(5)充分利用鍋爐自身以外的空間場地,對所需要的受熱面進(jìn)行布置,并預(yù)留足夠的檢修空間,以便日后檢修。(6)利用鍋爐的余熱與汽輪機(jī)的低加系統(tǒng)巧妙地結(jié)合起來是本技術(shù)的特點(diǎn),不會不利于鍋爐燃燒和傳熱。(7)拆除GGH的脫硫改造工程中,為了解決去掉GGH后煙氣對脫硫系統(tǒng)的不利影響,需在吸收塔入口處加裝低溫省煤(GGH的阻力比低溫省煤器高300-400Pa),這樣就降低排煙溫度,提高鍋爐效率。(8)因?yàn)楸鞠到y(tǒng)是靜態(tài)設(shè)備,沒有動力裝置,所以系統(tǒng)本身是低能耗。
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