仇恒波 韓 婷
(徐州華潤電力有限公司,江蘇 徐州 221600)
1000MW機組磨組運行方式對機組經(jīng)濟性的影響
仇恒波 韓 婷
(徐州華潤電力有限公司,江蘇 徐州 221600)
我廠1000MW超超臨界機組自投產(chǎn)以來再熱器汽溫一直偏低,大大降低了機組效率。為了提高再熱汽溫,將原來的下層磨運行方式調(diào)整至上層磨運行方式,再熱汽溫得到了顯著增加。本文通過對磨組調(diào)整前后參數(shù)的對比,分析磨組調(diào)整前后對再熱汽溫、排煙溫度、脫硝系統(tǒng)的影響。
磨組;燃燒器;再熱汽溫;排煙溫度
隨著火電機組容量的發(fā)展,市場競爭激烈化越來越嚴重,為了進一步降低發(fā)電機組的煤耗,各發(fā)電企業(yè)對機組的技術(shù)改造項目投入越來越大。鍋爐的主再熱汽溫是鍋爐的重要經(jīng)濟指標,但由于鍋爐安裝、受熱面積灰、實際煤種便離設(shè)計煤種等因素的影響,再熱器汽溫偏離設(shè)計值是一個普遍存在的問題,低負荷時尤其明顯。自投產(chǎn)以來,我廠#5爐再熱汽溫一直存在偏低的問題,大大影響了鍋爐效率。通過調(diào)研,我廠對磨組的運行方式進行了試驗,由原來的底層磨運行改至上層磨運行方式,大大提高了再熱汽溫,降低了發(fā)電煤耗。本文以我廠1000MW超超臨界參數(shù)直流爐為例,通過實驗數(shù)據(jù),總結(jié)出磨組運行方式的變化對再熱汽溫、排煙溫度、脫硝等經(jīng)濟指標的影響。
我廠2×1000MW鍋爐為3044t/h 超超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛塔式布置、四角切圓燃燒、擺動噴嘴調(diào)溫、平衡通風、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置、固態(tài)排渣的鍋爐,爐后尾部布置兩臺三分倉容克式空氣預熱器。燃燒方式采用低NOx擺動式四角切圓燃燒技術(shù)。燃燒設(shè)備設(shè)計和校核煤種均為煙煤,中速磨煤機,一次風正壓直吹式制粉系統(tǒng)設(shè)計,鍋爐配置 6 臺 ZGM133N中速磨煤機,其中 5 臺運行,1臺備用。煤粉燃燒器為四角布置、切向燃燒、擺動式燃燒器,共設(shè)置12層煤粉噴嘴, 燃燒方式采用低 NOx 同軸燃燒系統(tǒng)(LNTFS)。
汽溫調(diào)節(jié)的主要方式有兩種:蒸汽側(cè)調(diào)節(jié)和煙氣側(cè)調(diào)節(jié)。而再熱汽溫主要是通過煙氣側(cè)來調(diào)節(jié)。改變火焰中心的位置可以改變爐內(nèi)輻射吸熱的分配,當火焰中心位置抬高時,爐內(nèi)輻射吸熱量減少,對流換熱增加,煙溫升高,再熱汽溫升高;火焰中心下移時,則再熱汽溫下降。
我廠自投產(chǎn)以來,為了保證燃燒穩(wěn)定及機組安全,都是采用下層磨運行方式,再熱汽溫一直偏低,為了提高再熱汽溫,通過其他調(diào)整方式效果不明顯。在節(jié)能降耗的背景下,公司領(lǐng)導根據(jù)我廠燃燒器的布置特點,在分析、調(diào)研后對磨組的運行方式進行了試驗,通過改變磨組運行方式,改變了鍋爐的火焰中心。由圖1可以看出,同一臺磨煤機的兩個燃燒器噴嘴的距離為1.6m;同一組燃燒器內(nèi),相接近的兩臺制粉系統(tǒng)相鄰燃燒器噴嘴距離為1.7m;ABC與DEF兩組燃燒器相鄰噴嘴距離為3.4m。當500MW負荷三臺磨運行時,上層磨運行方式(DEF磨組)比下層磨運行方式(BCD磨組)火焰中心抬高了6.6m,大大提高了再熱汽溫。
圖1 燃燒器布置及不同負荷下磨組對應(yīng)的再熱汽溫
通過圖1可以看出,運行上層磨組比運行下層磨組再熱汽溫平均增加了20度。按照1000MW超超臨界機組參數(shù)變化對供電煤耗的影響中再熱汽溫降低1度供電煤耗增加0.04813g/kW·h計算,采用上層磨運行方式比下層磨運行方式,降低煤耗約0.96g/kW·h。
排煙熱損失是鍋爐各項熱損失中最大的一項,約占鍋爐熱損失的65%,排煙溫度增加10℃煤耗增加約1.5g/kW·h。為了降低排煙損失,我廠進行了低溫省煤器改造,通過凝結(jié)水在低溫省煤器內(nèi)吸收煙氣熱量,降低排煙溫度,從而自身卻被加熱、升高溫度后再返回凝水系統(tǒng),既降低了排煙溫度又提高了汽輪機熱效率。所以在本文中所提到的排煙溫度是低溫省煤器出口的煙溫,而不是空預器出口的煙溫。
上層磨組運行時,因火焰中心上移,將導致排煙溫度升高。但從圖2中數(shù)據(jù)對比來看,爐膛出口煙溫沒有明顯升高,甚至還有下降的趨勢。雖然上層磨組的啟用導致了燃燒的推遲,但這些熱量大部分都用在了過、再熱器的熱交換上面,所以顯著提高了過、再熱汽溫而沒有過多的增大排煙損失。另一方面我廠進行了低溫省煤器的技術(shù)改造,即使爐膛出口排煙溫度有所上升,增加的這部分熱量也會被低溫省煤器吸收,所以通過運行上層磨不會增加鍋爐的排煙損失。
圖2 不同負荷下磨組對排煙溫度的影響
根據(jù)NOx的形成機理,抑制NOx生成的方法主要有降低火焰峰值溫度,降低最高溫度區(qū)域的局部氧濃度,降低燃料在最高溫度區(qū)域的停留時間。在運行調(diào)整中,通過配風在主燃燒區(qū)進行缺氧燃燒,在燃盡階段低溫區(qū)進行富氧燃燒,從而降低了NOx的生成。
磨組調(diào)整改變了火焰中心,運行上層磨組時,爐內(nèi)還原區(qū)域減小,增加了熱力型NOx的產(chǎn)生。從圖3中可以看到,SCR裝置入口NOx比下層磨運行時有所上升,給脫硝調(diào)整帶來了一定的壓力。通過適當關(guān)小運行磨組的輔助風擋板,降低燃燒區(qū)域的氧量,開大SOFA風風門,采用倒三角的配風方式,保證燃燒區(qū)域的還原性氣氛,可以大大降低熱力型NOx的生成。
圖3 不同負荷下磨組對NOx的影響
通過對我廠#5爐磨組運行方式的試驗,可以看出,上層磨運行時改善了水冷壁水動力特性,降低了水冷壁壁溫偏差,距離水冷壁保護溫度也有了較大的裕度,提高了機組的安全性,同時大大提高了再熱汽溫,降低了發(fā)電煤耗,按照80%的負荷計算,全年將多盈利近400萬元。
由于增加了低溫省煤器,上層磨運行時火焰中心上移,沒有增加排煙損失,但由于火焰中心的上移導致SCR進口NOx的增加,在運行調(diào)整時可以加強對二次風門擋板的調(diào)整,從配風上降低NOx的含量。
[1]徐州華潤電力有限公司.運行規(guī)程[Z].
[2]鄭曉康,張傳名,等.2008t/h四角切圓燃燒鍋爐汽溫偏低的原因分析及試驗研究[J].熱力發(fā)電,2004(11):33-35.
[3]陳杭君,趙華.火電廠煙氣脫硝技術(shù)介紹[J].熱力發(fā)電,2005,31(02):15-18.
韓婷,女,江蘇徐州人,畢業(yè)于南京工程學院,助理工程師,現(xiàn)從事火電廠集控運行工作。
TM621
A
仇恒波,男,江蘇徐州人,畢業(yè)于南京工程學院,助理工程師,現(xiàn)從事火電廠集控運行工作。