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      甲醇制丙烯裝置中工藝蒸汽系統(tǒng)的技術(shù)改造

      2015-10-25 03:11:14魏旭禮
      關(guān)鍵詞:沸器結(jié)焦反應(yīng)器

      魏旭禮,張 偉,齊 靜,關(guān) 翀

      (神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤炭化學(xué)工業(yè)分公司,寧夏 銀川 750411)

      世界首套50 萬(wàn)t·a-1煤基甲醇制丙烯(MTP)工業(yè)裝置已在神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)行。該工藝中工藝蒸汽系統(tǒng)產(chǎn)出工藝蒸汽進(jìn)入反應(yīng)器,待反應(yīng)完成后與MTP 生成的水一起進(jìn)入激冷系統(tǒng)中被分離,分離后的部分工藝水作為原料再進(jìn)入工藝蒸汽系統(tǒng)生成蒸汽后返回到MTP 反應(yīng)器中循環(huán)使用。在裝置運(yùn)行過(guò)程中,遇到工藝蒸汽塔再沸器易結(jié)焦,蒸汽產(chǎn)量低,蒸汽品質(zhì)不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題,為此對(duì)原有工藝蒸汽塔進(jìn)行了技術(shù)改造。

      1 工藝蒸汽系統(tǒng)的作用及流程說(shuō)明

      工藝蒸汽塔產(chǎn)生的蒸汽有如下作用[1-2]:1)降低甲醇的分壓,同時(shí)還降低生成的低碳烯烴的分壓,減緩低碳烯烴的聚合;2)帶走反應(yīng)熱。因MTP 反應(yīng)為強(qiáng)放熱反應(yīng),工藝蒸汽在催化劑床層中可控制反應(yīng)溫度;3)反應(yīng)中加入蒸汽具有減緩催化劑結(jié)焦速率等作用。

      工藝蒸汽的流程為:MTP 反應(yīng)器出口的工藝氣體經(jīng)過(guò)換熱后在激冷系統(tǒng)中進(jìn)一步冷卻后氣液分離,其中氣體組分進(jìn)入壓縮機(jī)后送入精餾系統(tǒng);液體組分經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的油水分離,其中少部分的水進(jìn)入工藝蒸汽系統(tǒng),該部分工藝水經(jīng)塔底再沸器加熱后由塔頂產(chǎn)出工藝蒸汽。

      2 工藝蒸汽系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及原因分析

      2.1 工藝蒸汽塔塔底再沸器加熱效率下降

      工藝蒸汽塔塔底再沸器以中壓蒸汽為熱源,在操作中發(fā)現(xiàn),將塔底中壓蒸汽進(jìn)料閥閥位全開(kāi)時(shí),工藝水經(jīng)過(guò)再沸器的出口溫度得不到有效提升。這是由于進(jìn)入工藝蒸汽塔內(nèi)的工藝水中烴類(lèi)化合物含量過(guò)高,導(dǎo)致內(nèi)插全浸式再沸器結(jié)垢﹑結(jié)焦,使傳熱效率降低[3]。

      2.2 工藝蒸汽塔Na+、K+含量超標(biāo)

      對(duì)于沸石類(lèi)酸性催化劑來(lái)說(shuō),堿金屬離子會(huì)降低催化劑酸性位數(shù)量,影響催化劑性能[4]。按照設(shè)計(jì)要求,工藝蒸汽中Na+﹑K+離子小于50μg·L-1,實(shí)際檢測(cè)結(jié)果Na+﹑K+含量范圍為81~565mg·L-1。工藝蒸汽來(lái)源于激冷水系統(tǒng)經(jīng)泵送來(lái)的工藝水,因激冷系統(tǒng)中為了中和反應(yīng)過(guò)程中生成的有機(jī)酸,需加入一定濃度的NaOH 溶液,即系統(tǒng)中引入了堿金屬離子。而引起工藝蒸汽中Na+﹑K+離子超標(biāo)的原因可能是工藝蒸汽塔中產(chǎn)生了霧沫夾帶,液相中的離子被帶入蒸汽中。

      2.3 工藝蒸汽塔產(chǎn)汽量不足

      工藝蒸汽塔最大設(shè)計(jì)產(chǎn)汽能力為223t·h-1,而實(shí)際產(chǎn)汽能力僅為110t·h-1,無(wú)法滿(mǎn)足2 臺(tái)MTP 反應(yīng)器同時(shí)運(yùn)行的要求。除塔底再沸器換熱效率下降的因素外,原有設(shè)計(jì)中的2 臺(tái)再沸器換熱面積不足,也造成加熱效率達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷。

      表1 MTP 裝置工藝蒸汽系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)

      因進(jìn)入MTP 反應(yīng)器內(nèi)的工藝蒸汽對(duì)于MTP 反應(yīng)有諸多積極作用,同時(shí)為了滿(mǎn)足裝置滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行的要求,需對(duì)現(xiàn)有的蒸汽發(fā)生系統(tǒng)進(jìn)行改造,以提高其運(yùn)行負(fù)荷,增大蒸汽產(chǎn)量,同時(shí)保證蒸汽質(zhì)量。

      3 解決工藝蒸汽系統(tǒng)問(wèn)題的措施

      在MTP 裝置運(yùn)行過(guò)程中,油水分離一直是困擾生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行的瓶頸問(wèn)題。水中帶油過(guò)多,在較高溫度條件下在再沸器殼程結(jié)垢﹑結(jié)焦,降低換熱效率。另外,水中油含量過(guò)高易引起泵汽蝕,損壞設(shè)備。為了降低水中的油含量,在工藝蒸汽塔前加裝了具有親水憎油特性的烴油聚結(jié)器,目的是盡可能地脫除工藝水中所含的烴類(lèi)物質(zhì)[5]。

      為了加大換熱面積,提高換熱效率,在蒸汽塔塔底增設(shè)3 臺(tái)外置的普通列管式再沸器,與原有的2臺(tái)內(nèi)插全浸式再沸器并列連接。增設(shè)的蒸汽塔再沸器采用中壓蒸汽作為加熱介質(zhì),為了使排出凝液量不受到疏水器排量的限制,在中壓蒸汽凝液出口增設(shè)1 個(gè)凝液罐,罐底凝液排放用液位控制,保證凝液及時(shí)排出。加熱后的工藝水利用工藝蒸汽塔冷凝器在塔中提供回流,脫除水溶性雜質(zhì),這些雜質(zhì)作為廢水在塔底被清除。

      另外,為了防止急冷水中的K+﹑Na+離子帶入工藝蒸汽中,對(duì)工藝蒸汽塔進(jìn)行了改造。在工藝蒸汽塔塔盤(pán)上加裝折板除沫器,防止霧沫夾帶現(xiàn)象,避免金屬離子進(jìn)入上升至塔頂?shù)恼羝小M瑫r(shí)在工藝蒸汽塔塔底增加排污線(xiàn),定期對(duì)塔底排污,防止K+﹑Na+離子富集。

      圖1 工藝蒸汽系統(tǒng)改造示意圖

      4 改造后的效果

      經(jīng)過(guò)改造后,MTP 裝置工藝蒸汽系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)列于表2。

      表2 改造后的MTP 裝置工藝蒸汽系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)

      對(duì)甲醇制丙烯裝置中工藝蒸汽塔進(jìn)行技術(shù)改造后,進(jìn)入工藝蒸汽塔內(nèi)的工藝水中油含量明顯降低,降低了換熱器內(nèi)有機(jī)物結(jié)垢﹑結(jié)焦的風(fēng)險(xiǎn);有效地提高了工藝蒸汽塔的負(fù)荷,增加了工藝蒸汽的產(chǎn)量,保證了MTP 裝置實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。另外,工藝蒸汽品質(zhì)得到明顯改善,對(duì)催化劑有毒害作用的K+﹑Na+離子含量顯著降低。

      [1] 王峰,張偉, 雍曉靜, 等.Lurgi 甲醇制丙烯技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2014(3):46-50.

      [2] 王軍,趙世雷.MTP 裝置試車(chē)中存在問(wèn)題分析與探討[J].煤化工,2012,40(6):7-10.

      [3] 高秀娟,童珊,梅長(zhǎng)松,等.魯奇MTP 工藝中水帶油問(wèn)題的解決方案[J].煤化工,2012,40(2):36-38.

      [4] 王峰,顔蜀雋,雍曉靜,等.稀釋蒸汽中Na 及積炭對(duì)甲醇制丙烯催化劑性能影響[J].物理化學(xué)學(xué)報(bào),2013,29(2):358-364.

      [5] 陳艷紅.聚結(jié)器在油氣處理裝置上的應(yīng)用[J].油氣田地面工程,2008,27(7):90.

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