田增芹(中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司)
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常減壓裝置利用減頂切水回注常頂降低含硫污水外排量
田增芹(中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司)
中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司1000×104t/a常減壓裝置注水采用1#污水汽提的凈化水。2014年,因外排含硫污水壓力較大,經(jīng)常需要降低注水量,通過(guò)技術(shù)攻關(guān)提出節(jié)能減排項(xiàng)目“利用減頂切水回注常頂,降低含硫污水外排量”。該項(xiàng)目實(shí)施后,運(yùn)行穩(wěn)定,節(jié)能減排效果明顯,降低含硫污水10~13 t/h。同時(shí),因減頂切水品質(zhì)好于凈化水,改善了注水品質(zhì),并且解決了因常頂注水含有焦粉經(jīng)常堵塞塔頂空冷和換熱器的問(wèn)題,年節(jié)約檢修成本和運(yùn)行成本為321.6萬(wàn)元,效果顯著。
煉油車間常減壓裝置含硫污水減頂切水注水
天津分公司1000×104t/a常減壓裝置(以下簡(jiǎn)稱常減壓裝置)采用污水汽提的凈化水,含硫污水外排量為51 t/h。在實(shí)際操作過(guò)程中,隨著加工量的變化及油品性質(zhì)的變化,及時(shí)調(diào)整注水量,加工量長(zhǎng)年在90%左右,在此負(fù)荷下,外排污水控制在44~48 t/h左右(根據(jù)常頂油量計(jì)算得出不同注水量,因此外排量有波動(dòng)范圍)。2014年,因環(huán)保外排污水壓力較大,經(jīng)常要求車間降低含硫污水量,車間通過(guò)降低注水量達(dá)到短時(shí)期降低含硫污水量的目的。因工藝防腐原因不能長(zhǎng)時(shí)間降低注水,因此車間成立了攻關(guān)小組,提出“利用減頂切水回注常頂,降低含硫污水外排量”項(xiàng)目,這樣既不影響工藝防腐,又能降低含硫污水量。
1.1含硫污水量
含硫污水外排主要包括常頂含硫污水、減頂含硫污水、微量穩(wěn)定塔頂污水和分離塔頂污水,其組成分析見(jiàn)表1。
由表1可知,利用減頂切水返注回常頂,含硫污水就減少了常頂?shù)淖⑺?,設(shè)計(jì)流量能減少12 t/h。根據(jù)中國(guó)石化《煉油工藝防腐蝕管理規(guī)定》實(shí)施細(xì)則,其中塔頂注水明文規(guī)定,其用量必須保證注水點(diǎn)有10%~25%液態(tài)水。根據(jù)塔內(nèi)氣液相實(shí)際負(fù)荷,利用petro-sim軟件模擬出塔頂注水量為塔頂餾出物的6%左右,即塔頂石腦油為200 t/h,需要注水12 t/h;若這個(gè)項(xiàng)目可行并實(shí)施,可降低外排含硫污水12 t/h。實(shí)際上,裝置大部分時(shí)間負(fù)荷約為90%,根據(jù)計(jì)算注水量是變動(dòng)的,而外排含硫污水量的減少也是隨實(shí)際注水量有變動(dòng)。
表1 含硫污水外排量組成t/h
1.2可行性分析
1)減頂含硫污水泵出口壓力為1.0 MPa,常頂壓力為0.1 MPa,常壓塔塔高為59.4 m。減頂含硫污水密度按1000 kg/m3計(jì)算,從泵出口到塔頂約為0.582 MPa,加上常壓塔頂壓力,合計(jì)為0.682 MPa。通過(guò)計(jì)算得知,減頂含硫污水泵出口壓力遠(yuǎn)大于泵出口到常塔頂?shù)膲毫?,因此減頂切水能夠注入常塔頂。
2)根據(jù)中國(guó)石化《煉油工藝防腐蝕管理規(guī)定》實(shí)施細(xì)則,常頂注水水質(zhì)需達(dá)到水質(zhì)指標(biāo)(表2)要求。
表2 注水水質(zhì)指標(biāo)
2014年3月13日,采樣分析了凈化水、常頂切水、減頂切水,分析報(bào)告見(jiàn)表3。
表3 凈化水、常頂切水、減頂切水分析結(jié)果
通過(guò)表3分析結(jié)果可以看出,除了CN-值減頂切水的質(zhì)量比凈化水差外,其他指標(biāo)的質(zhì)量均優(yōu)于凈化水;因此,利用減頂切水回注常頂項(xiàng)目是可行的,同時(shí)注水的品質(zhì)也得到了改善。
1.3流程介紹
減頂水經(jīng)P-206/AB(減頂含硫污水泵)升壓后分2路:1路走老線,經(jīng)控制閥LV20502出裝置,用于控制減頂分水罐界位;另1路經(jīng)新加的減頂水回注常頂線,注入到原常頂注水線中,經(jīng)注入點(diǎn)的單向閥及手閥后注入常頂揮發(fā)線上。原常頂注水線流量計(jì)出入口閥及副線閥處于關(guān)閉狀態(tài)。減頂切水回注常頂流程見(jiàn)圖1。
1.4操作說(shuō)明
項(xiàng)目投用后,A、B、C閥平時(shí)處于全開(kāi)狀態(tài),根據(jù)處理量及常頂油量,利用D閥調(diào)節(jié)常頂注水量,常頂注水處于10~13 t/h之間,即含油污水外排量降低了10~13 t/h;同時(shí),通過(guò)液控閥控制好減頂分水罐界位,防止減頂油串入常頂油中,影響石腦油產(chǎn)品質(zhì)量。
1.5經(jīng)濟(jì)效益
因排放的含硫污水都送至1#污水汽提裝置中處理,需要消耗該裝置循環(huán)水3 t/t、除鹽水0.01 t/t、電0.9 kWh/t及1.0 MPa蒸汽0.2 t/h。按含油污水外排量降低10 t/h計(jì)算,月節(jié)約成本約27.05萬(wàn)元,投資約為5萬(wàn)元,1個(gè)月就能收回成本。同時(shí),因凈化水品質(zhì)較差,經(jīng)常堵塞常頂系統(tǒng),減頂切水品質(zhì)大大優(yōu)于凈化水,還節(jié)約每年要清理1次的費(fèi)用2萬(wàn)元,年效益為321.6萬(wàn)元。
圖1 減頂切水回注常頂流程(云線部分為新加管線)
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,減頂切水回注常頂一直比較穩(wěn)定,未發(fā)生減頂油串常頂油事故。僅于2014年12月,因原油帶水停注水2次,原油恢復(fù)正常后,注水恢復(fù)且運(yùn)行穩(wěn)定。常頂水pH值和鐵離子都在控制范圍內(nèi),含硫污水外排量減少10~13 t/h。同時(shí),因減頂切水品質(zhì)大大優(yōu)于凈化水,在投用后至今,未發(fā)生因水的品質(zhì)而進(jìn)行常頂系統(tǒng)換熱器和空冷的清理工作,大大節(jié)約了檢修成本和運(yùn)行成本。
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.12.009
2015-09-24)
田增芹,高級(jí)工程師,1997年畢業(yè)于天津大學(xué),從事常減壓裝置生產(chǎn)技術(shù)管理工作,E-mail:tianzengqin.tjsh@sinopec. com,地址:天津市大港區(qū)中石化股份天津分公司煉油部聯(lián)合五車間,300271。