付新梅,潘忠義
(中國水利水電第四工程局有限公司,青海 西寧 810007)
化學(xué)灌漿技術(shù)在拉西瓦水電站斷層處理中的應(yīng)用
付新梅,潘忠義
(中國水利水電第四工程局有限公司,青海 西寧 810007)
位于拉西瓦水電站河床9—14號壩段的F172斷層為壓扭性,斷層帶內(nèi)巖石大部分裂隙、節(jié)理處于閉合狀態(tài)或細(xì)微裂隙。在水泥灌漿的基礎(chǔ)上,使用化學(xué)灌漿技術(shù),對斷層及影響帶巖體進(jìn)行了“中化-798”化學(xué)漿液灌漿,效果顯著,化學(xué)漿液凝固后,堵塞了巖體滲水通道,改善了巖石結(jié)構(gòu),大幅度降低了斷層帶巖體透水率,提高了斷層帶巖體防滲性能。
中化-798;化學(xué)灌漿技術(shù);F172斷層帶;防滲處理;拉西瓦水電站
拉西瓦水電站位于青海省貴德縣境內(nèi),屬大(1)型一等工程,永久性主要水工建筑物為一級建筑物。由混凝土雙曲拱壩(壩高250m)、壩后水墊塘及二道壩、壩身泄洪表孔深孔底孔及右岸地下廠房主變開關(guān)室組成。大壩建成后將形成10.79億m3的水庫,電站裝機(jī)容量4200MW(6×700 MW)。
根據(jù)地質(zhì)資料,在建基面基坑上游17~20m處有F172斷層通過,距壩體上游邊約5m處壩基內(nèi)垂直通過河床 9—14號壩段,在壩基下埋深 90~116m,產(chǎn)狀NW280°~320°,SW或NE,以60°~70°傾角傾向下游,寬約115m,影響帶寬1~2m,由壩上游至下游,滲透性斷呈明顯各向異性,是壩基強(qiáng)滲水部位。
由于F172斷層為壓扭性,其內(nèi)部及影響帶內(nèi)巖石內(nèi)存在著的大部分裂隙、節(jié)理處于閉合狀態(tài)或細(xì)微裂隙,雖然采用了高壓、濕磨水泥帷幕灌漿措施,但該部位基巖防滲效果改善不明顯,部分基巖透水率仍達(dá)不到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)龍羊峽、李家峽化學(xué)灌漿資料,中化—798化學(xué)漿材是一種高滲透性的補(bǔ)強(qiáng)化學(xué)灌漿材料,漿液是真溶液,漿液密度約為1.08,與水相似,高滲透性漿液,可灌性好,可灌入低滲性k≤10-6cm/s地層、破碎帶、夾泥層,巖芯檢查、偏光、電鏡分析,可灌入0.005~0.001mm的裂隙中,即水能通過的縫隙中化—798漿材基本就能通過;并具有力學(xué)指標(biāo)高;耐老化,安定性好,穩(wěn)定性好;固化后無毒,不污染環(huán)境特點。故對分布在河床9—14號壩段的F172斷層及影響帶運用中化—798化學(xué)灌漿技術(shù)措施,改善巖石結(jié)構(gòu),提高防滲能力。
中化—798漿材屬呋喃—環(huán)氧體系,由主劑環(huán)氧6101,溶劑,固化劑P1,促進(jìn)劑P2,改性劑D1、D2組成。采用物理和化學(xué)方法研究滲透擴(kuò)散原理,使?jié){材中的環(huán)氧基、羥基、醚鍵和呋喃環(huán)氧極性基團(tuán),滲入地層中的金屬氧化物和無機(jī)鹽類極性基因,SiO2,AI2O3,CaCO3等物質(zhì)中去,在被灌基團(tuán)表面產(chǎn)生范德華力形成氫鍵,包裹被灌介質(zhì),達(dá)到擴(kuò)散固化目的。對于地層極性基團(tuán)(分子),漿材對巖石微粒首先必須是能浸潤的,才具備能產(chǎn)生范德華力的條件。加入D2摻加劑改變了漿材的接觸角和表面張力,增加了漿材的滲透性和浸潤性能,充分使?jié){材滲入粘土極性基因中浸潤地層介質(zhì),由于改變了接觸角,增加了對介質(zhì)微粒的浸潤性,借助灌漿壓力,增大了滲透范圍。
將中化—798化學(xué)漿液,按照規(guī)定的配比或濃度,借用灌漿泵對之施壓,壓送到壩基巖石的裂隙、空隙、節(jié)理、斷層等存在缺陷的部位充填這些裂隙、空隙、節(jié)理、斷層等,經(jīng)過漿材的化學(xué)反應(yīng),起到固結(jié)、粘合裂隙、空隙、節(jié)理、斷層,從而提高壩基巖石的承載強(qiáng)度和抗變形能力以及傳遞應(yīng)力,使壩基巖石滿足設(shè)計要求。
為了減少中化-798化學(xué)漿液灌注量,節(jié)約成本,在7—14號壩段先進(jìn)行濕磨水泥灌漿,凝固后封堵較大的裂隙、節(jié)理等滲水通道;再進(jìn)行中化-798化學(xué)漿液灌漿,對水泥漿液凝固堵塞的滲水通道進(jìn)一步封堵,同時化學(xué)漿液滲入大量的細(xì)小裂隙、節(jié)理,漿液凝固后堵塞細(xì)小滲水通道,降低基巖透水性,提高基巖防滲能力。
4.1灌漿材料
1)水泥。采用P.O42.5普通硅酸鹽水泥,通過80um方孔篩,篩余量不大于5%,在制漿站進(jìn)行濕磨。
2)化學(xué)漿材。E-44型環(huán)氧樹脂,牌號6101(質(zhì)量指標(biāo)略);丙酮(質(zhì)量指標(biāo)略)、固化劑、促進(jìn)劑、改進(jìn)劑等。
4.2水泥灌漿參數(shù)
1)采用地質(zhì)回轉(zhuǎn)鉆機(jī)、金剛石鉆頭,開孔孔徑φ90~φ110mm,終孔孔徑不小于φ60mm。
2)灌漿泵采用SGB6-10型灌漿泵,記錄采用能自動檢測密度、壓力、流量參數(shù)的自動記錄儀。
3)灌漿段第一段(接觸段)采用液壓塞阻塞,孔內(nèi)循環(huán)式灌漿;自第二段開始采用孔口封閉、孔內(nèi)循環(huán)、自上而下分段不待凝灌漿方法。
4)灌漿采用的水灰比分為5∶1,3∶1,2∶1,1∶1,0.8∶1,0.5∶1(重量比)等6個比級。
5)灌漿壓力,見表1。
表1 灌漿壓力表
6)在設(shè)計壓力下,帷幕灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)為同時達(dá)到以下兩點:當(dāng)注入率小于1L/min后,并持續(xù)灌注1h,或當(dāng)孔段處地下承壓水區(qū)域或有涌水時,注入率小于1L/min后,持續(xù)灌注90min;達(dá)到最大灌漿壓力后的總灌注歷時不小于90min。
7)采用機(jī)械壓漿封孔法。
4.3中化-798化學(xué)灌漿參數(shù)
4.3.1配漿
1)配漿分兩個階段:先將漿材配成A與B兩種漿液,密封運至灌注現(xiàn)場后再將A與B液混合攪拌,攪拌時間不小于10min。A與B混合液隨配隨用,避免因大量配制而造成棄漿浪費。并將盛有混合液的桶放入通有循環(huán)水的槽中冷卻,延緩漿液的化學(xué)反應(yīng)速度,降低漿液粘度的過快增長,必要時使用冰冷卻。但A與B混合液在循環(huán)水槽中的存放時間不得超過2h,否則按棄漿處理。從A與B兩種漿材混合攪拌開始至灌入巖體,整個過程漿材溫度應(yīng)控制在20℃以下,嚴(yán)禁使用漿溫已超過20℃后經(jīng)冷卻在限定溫度以下的漿液。
2)詳細(xì)記錄配漿過程,每一批次(按配漿的次數(shù)計,配一次漿為一個批次)的漿材均應(yīng)在現(xiàn)場留樣(混合后的漿材),每批漿材取3個試管的樣品,并編號登記妥善保管,以備查驗。
3)灌漿前對漿液進(jìn)行膠凝試驗,繪制時間-粘度膠凝曲線,凝膠時間大于預(yù)灌段灌注的總歷時,并考慮到粘度隨時間增大的因素,保證漿液在較低粘度下灌注,即在粘度時間關(guān)系線緩坡段的前半段時段內(nèi)灌入巖體。
4)“中化-798”灌漿結(jié)束后要用水泥漿頂漿,被水泥漿頂進(jìn)巖體中的漿材,應(yīng)考慮為總耗漿量的組成部分。
4.3.2鉆孔
鉆孔使用金剛石合金鉆頭,開孔孔徑可采用φ90~φ110mm,終孔孔徑不小于φ60mm。采用自上而下分段鉆進(jìn)法,段長同灌漿分段,段長長度依次為2.0,8.0,8.0,……最后一段不超過10.0m。
4.3.3鉆孔沖洗
1)每段鉆孔結(jié)束,采用壓力水進(jìn)行沖洗和裂隙沖洗,沖洗壓力為灌漿壓力的80%,且最大不大于1.0MPa。沖洗時必須將水管放至孔底,回水變清后30min結(jié)束。
2)鉆孔沖洗結(jié)束后,將風(fēng)管下至孔底,開啟高壓風(fēng)開關(guān),將孔內(nèi)積水頂出孔外,孔口斷流后及時閉開關(guān),稍許再打開開關(guān),如此反復(fù)若干次,直至將孔內(nèi)積水排除干凈,排水風(fēng)壓不小于0.5MPa。排除孔內(nèi)積水后立即進(jìn)行“中化—798”化學(xué)灌漿。
4.3.4灌漿
1)灌漿方法。“中化—798”化學(xué)灌漿采用自上而下、孔口封閉、純壓、定量、定時、逐段、灌漿法。
2)“中化—798”灌漿順序。洗孔→“中化—798”漿液灌注→水泥漿頂漿→閉漿48h→下一段鉆灌→……→封孔。
3)灌漿壓力。見表2。
表2 “中化—798”化學(xué)灌漿灌漿段壓力控制表
4)灌漿方法。采用純壓式灌注。
5)灌注“中化—798”漿液。前1.0h在設(shè)計最大壓力下灌注,當(dāng)灌注歷時達(dá)1.0h時,計算單位注入率,若單位注入率大于0.05L/(min·m),保持單位注入率0.05L/(min· m)狀態(tài)灌注,直至滿足結(jié)束標(biāo)準(zhǔn);若單位注入率小于0.05 L/(min·m),在設(shè)計壓力下灌注,直至滿足結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。
6)結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。滿足下列條件之一者即可結(jié)束灌注:純灌注歷時T,非斷層段T≥30h,斷層段T≥40h;單位注入量,非斷層段不小于80L/m且純灌注歷時T≥30h,或斷層段不小于90L/m且純灌注歷時T≥30h。
7)水泥漿頂化學(xué)漿液。當(dāng)灌漿滿足結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)后,采用水灰比0.5∶1的水泥漿,將“中化—798”漿液從孔內(nèi)頂出,孔口返出水泥漿后,在設(shè)計壓力下閉漿24h后,該段化學(xué)灌漿結(jié)束。被水泥漿頂進(jìn)巖體中的漿材,計入總耗漿量。(注:純灌注歷時T為在壓力下灌注“中化—798”漿液的時間,不包括水泥漿頂漿和閉漿的時間。)
8)閉漿待凝。當(dāng)滿足上述條件中的任一條結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)時,在設(shè)計壓力下閉漿待凝48h后結(jié)束灌漿,進(jìn)行下一段的鉆灌。
4.3.5封孔
最后一段灌漿閉漿待凝結(jié)束,掃孔至原孔深,按帷幕灌漿封孔要求,采用0.5∶1的濃水泥漿進(jìn)行封孔。
4.4質(zhì)量檢查
“中化-798”灌漿后被灌巖體應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo):檢查孔巖芯獲得率(用金剛石鉆頭,雙層巖芯管鉆孔、取樣)90%以上;透水率不大于0.01L/(min·m·m)。
5.1水泥灌漿成果分析
水泥灌漿共施工62個灌漿孔(其中Ⅰ序孔19個、Ⅱ序孔14個、Ⅲ序孔29個),灌漿進(jìn)尺1906.1m(其中Ⅰ序孔597.1m、Ⅱ序孔421.4m、Ⅲ序孔887.6m),注入水泥量172447.2kg(其中Ⅰ序孔76184.5kg、Ⅱ序孔47288.8 kg、Ⅲ序孔48973.9kg)。
5.1.1巖體透水率分析
水泥灌漿孔分Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ序孔施工,各段灌漿前均進(jìn)行簡易壓水試驗,共壓水486段,平均透水率為0.0182L/(min·m·m),各序孔平均透水率分別為0.0258,0.0188,0.0107 L/(min·m·m),qⅠ>qⅡ>qⅢ,符合灌漿規(guī)律。
5.1.2單位注入量分析
水泥灌漿單位注入量Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ序孔分別為127.59,112.22,55.18kg/m,CⅠ>CⅡ>CⅢ,遞減率分別為12.05%,50.83%,隨孔序的遞增,單位注灰量呈遞減的趨勢,符合灌漿規(guī)律。
單位注入量小于10kg/m的灌漿段共計10段占灌漿總段數(shù)的2.06%,說明水泥漿液基本注入了較大的裂隙或節(jié)理,堵塞了較大的滲水通道,細(xì)小裂隙、節(jié)理中注入的水泥漿液很少,水泥漿液無力改變其透水性。
5.1.3水泥灌漿效果分析
灌前各序孔壓水試驗透水率小于0.01L/(min·m·m)共計349段,占總段數(shù)的71.81%。其Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ序孔分別為89,90,180段,分別占各序孔總段數(shù)的58.94%,74.07%和71.30%,說明細(xì)小裂隙、節(jié)理發(fā)育。
由灌漿前各序孔透水率區(qū)間與各序孔單位注入量區(qū)間對比分析可知,水泥灌漿堵塞了少部分較大的滲水通道,大部分細(xì)小裂隙、節(jié)理形成的滲水通道的堵塞須采用滲透性強(qiáng)的化學(xué)漿液,才能改善斷層及影響帶巖石透水性,提高基巖防滲能力。
5.2化學(xué)灌漿成果分析
“中化-798”化學(xué)灌漿共施工灌漿孔117個,化學(xué)灌漿孔117個,排距0.25m,孔間距2.0m。灌漿長3720.21 m,注入“中化-798”化學(xué)漿液265998.50kg;施工檢查孔6個,鉆孔進(jìn)尺257.5m,漿液單位注入量成果匯于表3。
表3 中化-798漿液單位注入量成果表
從表3可以看出,單位注入量I<II<III,主要原因:部分灌漿孔位置與壩基已埋的監(jiān)測儀器及電纜太近,對部分灌漿孔進(jìn)行了調(diào)整,11與12壩段取消了8個孔,同時取消部位的兩側(cè)4m范圍的灌漿孔,并將周圍其他孔灌漿壓力提高0.5MPa,灌漿時間延長了10h,此時已進(jìn)入II,III序孔的施工,致使單位注入量I<II<III。
由于灌漿參數(shù)規(guī)定:“中化-798化學(xué)灌漿采用的是定時、定量灌漿法,在設(shè)計壓力下,保持單位注入率0.05L/(min·m)狀態(tài)下灌注30h或40h后方可結(jié)束灌漿”,“保持單位注入率0.05L/(min·m)狀態(tài)下灌注30h或40h”漿液的注入量為97.2~129.6kg(漿液密度1.08),單位注入量為12.15~16.2kg/m(段長按8m計),致使582個灌漿段單位注入量均大于10kg/m,說明漿液在巖體裂隙、節(jié)理及孔隙中得到了擴(kuò)散充分,很好地填充裂隙、節(jié)理及孔隙,灌漿部位巖體結(jié)構(gòu)得到了改善。這從后序孔鉆孔過程中取出的含有大量的水泥結(jié)石和化學(xué)漿液結(jié)石(結(jié)石厚0.2~2 mm,陡傾角裂隙中結(jié)石所占比例較大)的巖芯可以進(jìn)一步證明。
5.3化學(xué)灌漿效果分析
化學(xué)灌漿結(jié)束74d后,施工了6個檢查孔,采用單點壓水法,壓水壓力2.0MPa,壓水長度185.3m,共計28段。透水率小于0.001L/(min·m·m)為26段,0.001~0.01L/(min·m·m)為2段;6個檢查孔平均透水率分別為0.0004,0.0007,0.0004,0.0004,0.0004,0.0002L/(min·m·m);巖芯獲得率分別為91,92,92.4,93.5,93.8,92.6,均滿足設(shè)計要求(設(shè)計要求透水率小于0.01L/(min·m·m)、獲得率大于90%)。
檢查孔施工完畢后進(jìn)行了物探縱波測試,從灌后低速點的分布規(guī)模判斷,F(xiàn)172斷層在河床部位較上部有明顯的減小,化學(xué)灌漿后巖體的平均波速為5480m/s,小于3500 m/s的測點約占該測段的0.49%,灌漿質(zhì)量滿足設(shè)計要求。6個檢查孔平均透水率為0.00042L/(min·m·m),水泥灌漿前灌漿部位巖石平均透水率為0.0182L/(min·m·m),灌漿部位巖體透水率遞減率為97.7%,表明灌漿部位巖體結(jié)構(gòu)得到了顯著改善,巖體防滲能力得到了顯著提高。
在F172斷層及影響帶處理過程中,水泥漿液基本注入了較大的裂隙或節(jié)理,堵塞了較大的滲水通道,滲透性強(qiáng)的“中化-798”化學(xué)漿液一方面對水泥漿液凝固后縫隙進(jìn)一步充填堵塞,同時漿液大量滲入細(xì)小裂隙、節(jié)理和孔隙,漿液凝固后堵塞細(xì)小滲水通道,“中化-798”化學(xué)灌漿后灌漿部位巖體透水率大幅度降低,表明F172斷層及影響帶巖體結(jié)構(gòu)得到了顯著改善,防滲能力顯著提高。
運用“中化-798”化學(xué)灌漿技術(shù)解決了F172斷層及影響帶防滲性能差的問題,提高了壩基巖體的防滲標(biāo)準(zhǔn),保障了大壩安全運行。
“中化-798”化學(xué)灌漿技術(shù)化學(xué)灌漿技術(shù)解決了巖體中細(xì)微裂隙吸水不吸漿的難題,為大壩基礎(chǔ)處理設(shè)計、施工提供了技術(shù)保障。
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1002-0624(2015)12-0015-04
2015-01-22