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      鍋爐高溫腐蝕的原因分析及對(duì)策

      2015-12-17 08:37:01魯杰
      化工生產(chǎn)與技術(shù) 2015年1期
      關(guān)鍵詞:制粉煤種水冷壁

      魯杰

      (巨化集團(tuán)公司熱電有限公司,浙江 衢州 324004)

      鍋爐高溫腐蝕的原因分析及對(duì)策

      魯杰

      (巨化集團(tuán)公司熱電有限公司,浙江 衢州 324004)

      針對(duì)熱電廠的2臺(tái)高溫高壓煤粉鍋爐水冷壁管受高溫腐蝕嚴(yán)重、影響設(shè)備壽命和安全運(yùn)行的情況,,認(rèn)為產(chǎn)生這一問題的主要原因是煤的硫含量偏高造成硫化物型的高溫腐蝕,且爐膛動(dòng)力場(chǎng)分布不合理引起。通過采取嚴(yán)格控制用煤的硫含量、合理控制的煤粉細(xì)度、提高爐水品質(zhì),調(diào)整爐膛動(dòng)力場(chǎng)、加裝一次風(fēng)濃淡分離裝置,更換易腐蝕區(qū)域管為滲鋁材料管、涂刷耐高溫防腐涂料等措施,取得了較好的防腐效果,實(shí)際運(yùn)行3 a檢測(cè)表明,水冷壁管減薄僅0.78 mm,遠(yuǎn)低于之前的1 mm/a。

      鍋爐;水冷壁管;高溫腐蝕;動(dòng)力場(chǎng)

      化工余熱鍋爐、熱電廠鍋爐的水冷壁管高溫腐蝕是一個(gè)嚴(yán)重影響其壽命和安全運(yùn)行普遍問題。某化工企業(yè)自備熱電廠的2臺(tái)鍋爐(6#和7#)系高溫高壓煤粉爐(410 t/h),除向所在企業(yè)提供電力外,還提供中壓蒸汽。鍋爐燃燒器為直流式四角布置,假想切圓直徑1 000 mm,采用熱風(fēng)送粉,并配用單元制中間儲(chǔ)倉(cāng)式制粉系統(tǒng),制粉系統(tǒng)乏氣作為三次風(fēng)在燃燒器上部送入爐膛。

      2臺(tái)鍋爐投運(yùn)以來水冷壁均發(fā)生較嚴(yán)重的高溫腐蝕,腐蝕區(qū)域?yàn)閲娙计鞲叨确秶蚧饌?cè)。6#爐投運(yùn)5 a后第2次大修時(shí)發(fā)現(xiàn)水冷壁管壁減薄較多,壁厚從原始的5 mm減至最薄處只有1.2 mm;7#爐情況更為嚴(yán)重,投運(yùn)半年后第1次大修即發(fā)現(xiàn)有高溫腐蝕現(xiàn)象,測(cè)算結(jié)果表明,水冷壁管腐蝕速度最高處約為1 mm/a。

      1 腐蝕原因分析

      水冷壁附近的煙氣成分和管壁溫度是水冷壁外部腐蝕的主要因素。燃燒器附近火焰溫度可達(dá)1 400~1 600℃,煤中的礦物成分揮發(fā)出來形成較多腐蝕氣體,同時(shí)水冷壁附近煙氣處于還原性氣氛,導(dǎo)致了灰熔點(diǎn)溫度下降和灰沉積過程加快,從而引起受熱面的腐蝕;另一方面,300~500℃時(shí),管壁外表面溫度每升高50℃將使高溫腐蝕速度增加1倍,而通常水冷壁管壁溫度在350℃左右,腐蝕性較高[1-2]。

      分析該廠高溫腐蝕的具體原因,主要有以下幾方面:

      1)對(duì)水冷壁表面附著物取樣分析,結(jié)果為硫化亞鐵,因此可以認(rèn)為是硫化物型的高溫腐蝕。該廠燃煤種類較多,雖然平均硫含量不高,但部分煤種硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于1%,個(gè)別甚至達(dá)1.5%左右。

      2)爐膛內(nèi)燃燒初期缺氧。特別是2套制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),二次風(fēng)門開度很小,噴燃器高度區(qū)域風(fēng)量明顯不足,使該區(qū)域嚴(yán)重缺氧,還原性氣氛濃厚。為提高制粉系統(tǒng)出力,降低制粉電耗,制粉系統(tǒng)通風(fēng)量均調(diào)得較大,三次風(fēng)速度往往大于設(shè)計(jì)值,三次風(fēng)增大限制了助燃的二次風(fēng)量,這就更加重了爐膛噴燃器高度區(qū)域的缺氧問題。

      3)一、二次風(fēng)氣流偏轉(zhuǎn)。矩形噴口水平方向剛性較差,容易向外偏轉(zhuǎn),使含煤粉的氣流沖刷水冷壁面,造成貼壁燃燒,局部缺氧,形成還原性氣氛。

      4)一次風(fēng)由于管道彎頭作用而自然形成的二側(cè)風(fēng)速偏差及煤粉的濃淡分離。濃相側(cè)在向火側(cè)有利于燃燒,濃相側(cè)偏向水冷壁側(cè)則容易造成高溫腐蝕。6#和7#爐的1#、2#角就是一次風(fēng)濃相側(cè)沖墻,因而鍋爐的這二面墻就容易產(chǎn)生高溫腐蝕。

      5)雖然大修冷態(tài)實(shí)驗(yàn)時(shí)調(diào)整四角風(fēng)速基本均勻,但一、二次風(fēng)門特性較差,又缺乏可靠的監(jiān)視手段,運(yùn)行調(diào)整過程中經(jīng)常造成四角配風(fēng)不勻,使火焰中心偏斜,同時(shí)造成局部空氣和煤粉混合含量不均勻。

      2 對(duì)策及效果

      1)控制好燃料質(zhì)量(降低含硫量)。嚴(yán)格按6#和7#爐設(shè)計(jì)煤種要求購(gòu)煤,嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)高硫分、高灰分的煤種,控制在煤中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)<0.6%;對(duì)含硫量高的燃煤,禁止直接入爐,要求摻燒以降低含硫量。

      2)調(diào)整爐內(nèi)空氣動(dòng)力場(chǎng),提高燃燒氧量,減少還原氣氛,防止火焰沖墻。調(diào)整制粉系統(tǒng)工況,將制粉系統(tǒng)再循環(huán)風(fēng)門從原來的全關(guān)改為開50%,將三次風(fēng)速限制在設(shè)計(jì)的54 m/s以下,以減少三次風(fēng)量,提高二次風(fēng)量;調(diào)高下部3層二次風(fēng)速,使燃燒初期氧量充足,混合充分,減少了還原性氣氛的產(chǎn)生,使水冷壁附近氧含量提高;將四角風(fēng)速調(diào)勻,使火焰中心居中,避免偏斜,使鍋爐運(yùn)行時(shí)四角燃燒均勻,受熱均勻;冷態(tài)時(shí)對(duì)一、二、三次風(fēng)測(cè)速裝置進(jìn)行標(biāo)定,熱態(tài)時(shí)根據(jù)動(dòng)壓調(diào)整一、二、三次風(fēng)量,以保持四角配風(fēng)一致,鍋爐始終運(yùn)行在調(diào)定的良好動(dòng)力場(chǎng)狀態(tài);通過大幅提高一次風(fēng)速,使三次風(fēng)率明顯下降,提高燃燒初期的氧量。對(duì)鍋爐的配風(fēng)進(jìn)行了多次比較實(shí)驗(yàn),選擇合理的配風(fēng)方案見表1,獲得了預(yù)期效果。

      表1 設(shè)計(jì)及調(diào)整前后的配風(fēng)方案Tab1Theairdistributionschemebeforeandafterdesignandadjust

      3)對(duì)鍋爐一次風(fēng)噴口進(jìn)行改造,加裝一次風(fēng)濃淡分離裝置。該裝置對(duì)煤粉的分離效果比原來的節(jié)流裝置好,且可根據(jù)煤種等情況需要調(diào)節(jié)噴口兩側(cè)煤粉的濃淡比例,降低水冷壁管側(cè)煤粉含量,對(duì)燃燒調(diào)整及防止高溫腐蝕均有較好效果。

      4)控制合理的煤粉細(xì)度,將煤粉細(xì)度R90控制在17%~19%,使煤粉著火相對(duì)容易,不易出現(xiàn)煤粉直接沖墻現(xiàn)象。

      5)提高爐水品質(zhì),減少管內(nèi)結(jié)垢,降低管壁溫度,減緩高溫腐蝕。爐水SiO2的質(zhì)量濃度控制指標(biāo)為2.5 mg/L,但化學(xué)專業(yè)按0.5 mg/L進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)控制,收到了明顯效果。

      6)將易腐蝕區(qū)域的管子更換成滲鋁管,以提高管壁的防腐能力,延長(zhǎng)使用壽命。

      7)在易發(fā)生高溫腐蝕的區(qū)域涂上耐高溫防腐涂料,使管壁與灰渣隔離,以避免腐蝕。

      3 結(jié)束語

      采取上述措施后,經(jīng)3 a的運(yùn)行檢測(cè)表明,水冷壁管最薄處在4.22 m左右,腐蝕量明顯減??;燃燒區(qū)域的水冷壁管上基本不結(jié)渣和灰,無腐蝕層,高溫防腐涂料層完好,管壁未見減薄,有效地防止和減緩了水冷壁管的高溫腐蝕。

      [1]趙玉蓮.大型鍋爐水冷壁的高溫腐蝕及防護(hù)措施[J].江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2005.

      [2]向上.川渝地區(qū)國(guó)產(chǎn)670 t/h鍋爐高溫腐蝕研究[D].保定:華北電力大學(xué),2009.

      TQ083

      B

      10.3969/j.issn.1006-6829.2015.01.015

      2014-09-11;

      2014-12-15

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