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      沿海斜流式循環(huán)水泵葉輪開裂原因分析及處理措施

      2015-12-20 06:19:40余鑄忠
      發(fā)電設(shè)備 2015年1期
      關(guān)鍵詞:軸套劣化葉輪

      余鑄忠

      (浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江寧波315722)

      近年來,我國沿海各大容量、高參數(shù)火力發(fā)電機(jī)組持續(xù)投產(chǎn),極大支撐和保證了沿海地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展;同時,由于安裝質(zhì)量、部件材質(zhì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計等原因產(chǎn)生的循環(huán)水泵葉輪開裂等缺陷,造成機(jī)組限負(fù)荷甚至非正常停機(jī)的現(xiàn)象也在逐年增多,很大程度上決定著機(jī)組運(yùn)行的可靠性,甚至影響著電網(wǎng)供電的穩(wěn)定性。

      沿海電廠循環(huán)水泵目前較為常見的是采用典型的88LKXB-19型立式單級單吸導(dǎo)葉式、內(nèi)體可抽出式斜流泵,冬季一用一備,夏季同時開啟,提供充足循環(huán)水量,保證機(jī)組的安全可靠和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。筆者通過該類型循環(huán)水泵運(yùn)行狀況和解體現(xiàn)象的論證分析,歸納葉輪開裂的主要原因,總結(jié)消除葉輪開裂的具體措施。

      1 設(shè)備概況

      循環(huán)水泵的作用是向凝汽器、閉式循環(huán)冷卻水熱交換器和水環(huán)機(jī)械真空泵冷卻器供給冷卻水,其工作特點(diǎn)是冷卻水量大、壓力低,故要求循環(huán)水泵具有大流量、低揚(yáng)程的特性,屬高比轉(zhuǎn)速泵[1]。88LKXB-19型立式單級單吸導(dǎo)葉式、內(nèi)體可抽出式斜流泵(見圖1)有以下特點(diǎn):(1)體積小、質(zhì)量輕,水泵占地面積小,啟動前無需灌水;(2)效率高,泵效率可達(dá)到83%~90%;(3)水泵為單支座布置,水泵與電機(jī)直連,安裝在同一基礎(chǔ)上,泵體安裝在濕式泵坑內(nèi);(4)水泵轉(zhuǎn)動部件為可抽芯式,且具有互換性,在維護(hù)或更換轉(zhuǎn)動部件時無需拆卸水泵外殼;(5)汽蝕性能好,安全可靠,使用壽命長。鑒于以上特點(diǎn),當(dāng)前沿海較多電廠選用該類型循環(huán)水泵。

      圖1 88LKXB-19型立式單級單吸導(dǎo)葉式、內(nèi)體可抽出式斜流泵簡圖

      某電廠機(jī)組投產(chǎn)后,陸續(xù)有循環(huán)水泵表現(xiàn)出振動大、泵內(nèi)有異常噪聲等問題,先后對現(xiàn)象異常的循環(huán)水泵進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)泵的葉輪出現(xiàn)不同程度開裂,同時伴有軸承支架全部損壞、內(nèi)接管斷裂、泵軸不同程度彎曲、軸套偏磨等現(xiàn)象,見圖2和圖3。

      圖2 軸套偏磨嚴(yán)重

      圖3 葉輪葉片開裂

      2 循環(huán)水泵劣化原因分析

      結(jié)合解體后設(shè)備出現(xiàn)缺陷的現(xiàn)象和相關(guān)數(shù)據(jù),分析葉輪出現(xiàn)裂紋主要有以下原因:

      (1)安裝設(shè)計方面:設(shè)備安裝質(zhì)量差,在運(yùn)行過程中增加了泵振動的不穩(wěn)定性,從而加快了葉輪的劣化速率。聯(lián)軸器與軸承配合處的嚴(yán)重偏磨,最大處偏差可達(dá)到0.18mm,分析水泵安裝時導(dǎo)軸承中心與泵軸中心偏差較大,甚至出現(xiàn)外筒體偏斜,臺板澆注不符合規(guī)定等問題,造成泵振動大,從而引發(fā)葉輪開裂。

      (2)部件材質(zhì)方面:①經(jīng)查閱技術(shù)資料及金屬材質(zhì)光譜分析,該類型循環(huán)水泵葉輪材質(zhì)均為ZG0Cr18Ni12Mo2Ti。此材料為國產(chǎn)合金鑄鋼件,屬于不銹耐酸鋼整體鑄造成型件。由于鑄件晶粒粗大,組織疏松,含氣孔、夾雜等缺陷的現(xiàn)象較多,容易由于材質(zhì)劣化而引起葉輪開裂。②葉輪由于海水長時間腐蝕,局部形成表面龜裂紋,經(jīng)打磨后無法徹底消除,為葉輪劣化留下隱患。由于海水中可溶性鹽垢吸收水后成為了電解質(zhì),對葉輪造成電化學(xué)腐蝕,當(dāng)腐蝕發(fā)展到一定程度后,形成疲勞裂紋源,最終導(dǎo)致葉輪斷裂。③零部件材料不匹配造成導(dǎo)葉體等腐蝕,使得振動增大,加速葉輪開裂,其中吸入喇叭管、葉輪、導(dǎo)葉體、內(nèi)外接管、軸承支架、內(nèi)彎板和固定件等,所用材料(見表1)耐腐蝕性能差別很大,形成電位差,引起電化學(xué)腐蝕。

      表1 88LKXB-19型水泵零部件材質(zhì)

      (3)結(jié)構(gòu)設(shè)計方面:①采用滑動聯(lián)接軸套降低了軸系剛性。泵有4根軸,軸數(shù)較多,且兩軸之間采用聯(lián)接軸套進(jìn)行聯(lián)接,造成轉(zhuǎn)子剛度不夠;同時,為了便于聯(lián)接軸套的拆卸和安裝,聯(lián)接套筒與泵軸之間采用的是間隙配合,不能保證聯(lián)接形成剛性軸系,降低了轉(zhuǎn)子的剛性,促發(fā)振動加大,引起葉輪開裂。②軸承位置不適當(dāng)影響了轉(zhuǎn)子剛性。導(dǎo)葉體部位的1個軸承離葉輪較遠(yuǎn),擴(kuò)大了轉(zhuǎn)子的懸臂比,而且軸承的長徑比太小,不能有效限制轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的巨大的反動力,削弱了軸承支承力的作用;2個中間軸承離軸聯(lián)接套筒較遠(yuǎn),這樣2根軸聯(lián)接處沒有得到有效約束,不能有效約束轉(zhuǎn)子的晃動,使得振動加大,引發(fā)葉輪開裂。③內(nèi)殼體結(jié)構(gòu)缺陷造成機(jī)組損壞。該泵為抽芯式雙殼體結(jié)構(gòu),中間軸承支架通過大圓環(huán)與外筒體內(nèi)壁進(jìn)行配合,無法實(shí)現(xiàn)精確定位;同時,軸承支架大圓環(huán)與軸承中心力臂較大,在自身重力等作用下,使得軸承支架大圓環(huán)產(chǎn)生偏斜,導(dǎo)致軸承偏磨,振動加劇。

      3 循環(huán)水泵劣化處理措施

      鑒于對葉輪劣化原因的分析,確定采取以下措施,減緩葉輪開裂的趨勢。

      3.1 轉(zhuǎn)子部套

      (1)泵軸:4根軸頸鍍鉻層由于發(fā)生電化學(xué)腐蝕及鍍鉻層超厚,形成應(yīng)力集中剝落,采取打磨并重新鍍鉻。先將其軸頸削車加工直徑縮小1.5mm,然后鍍鉻,控制鍍鉻層厚度 0.07~0.08mm。

      (2)泵聯(lián)軸器:選配新套筒聯(lián)軸器,按實(shí)際泵軸尺寸適配(H7/h6),材質(zhì)為雙相鋼。

      (3)軸套:選用新軸套,材質(zhì)為雙相鋼;軸套固定螺釘,材質(zhì)為雙相鋼;在軸配合的相應(yīng)部位鉆制凹坑,螺釘旋入,螺釘沖全印防松。

      (4)葉輪:條件允許下更換為新鍛造葉輪,若使用劣化葉輪則對斷裂處采用雙面補(bǔ)焊;同時對汽蝕及沖刷損壞區(qū)挖補(bǔ)后,磨平,焊后做滲透檢測(PT)、超聲波檢測(UT),在200r/min轉(zhuǎn)速下葉輪動平衡要求為100g。

      3.2 靜子部套

      (1)軸承支架與外筒體配合:重新車配,外接管在機(jī)床上以配合止口圓周、結(jié)合面與配合止口為基準(zhǔn),檢查軸承支架配合處跳動,并車圓;軸承支架焊縫做PT檢查,外筒體按H8/f9配合間隙;將軸承支架六個支點(diǎn)處挖去1.5~2mm、堆焊并以支架內(nèi)孔為基準(zhǔn)車床加工;軸承支架中心部套兩側(cè)端面對軸線跳動≤0.05mm;保持導(dǎo)流體在垂直狀態(tài),導(dǎo)流體上部與外筒體配合H8/f9。

      (2)內(nèi)接管A/B/C/D/E:重新車配內(nèi)接管法蘭端面及導(dǎo)軸承與軸線垂直度檢查,在專用芯軸上,兩端面對軸線跳動≤0.05mm。止口配合按H6/h5,內(nèi)接管法蘭螺栓更換316材質(zhì)螺栓。

      3.3 部套防腐

      (1)所有設(shè)備需防腐,要求表面去除銹跡見金屬光澤,采用厚漿型環(huán)氧煤瀝青防海生物防腐涂料,防腐層為四層,總體干膜厚度≥400μm。

      (2)犧牲陽極:更換犧牲陽極保護(hù)塊,修理調(diào)試陰極保護(hù)裝置,保證保護(hù)裝置能隨機(jī)正常使用。

      3.4 技術(shù)改造

      (1)導(dǎo)軸承:軸承材質(zhì)優(yōu)化為賽龍GM2401;基體采用316L材質(zhì);螺栓采用316L材質(zhì);最下端軸承將直線形冷卻水槽改為L形,在底部去除50mm,增加阻水邊。

      (2)增加軸承沖洗水系統(tǒng):從填料函處開孔,將內(nèi)接管原軸承冷卻孔用相同材質(zhì)封堵,增加管道泵、濾網(wǎng),通入優(yōu)質(zhì)軸承沖洗水。

      3.5 安裝控制

      (1)注意安裝質(zhì)量,確保子母口對接,調(diào)整軸系中心、外筒體中心、內(nèi)接管中心的偏差≤0.05mm。

      (2)確保填料函,二只軸承支架,下軸承中心在同一直線上后,外筒體法蘭及泵蓋,1∶50錐銷定位,防止相對位置發(fā)生變化。

      (3)通過增減水平臺板墊片,調(diào)整外筒體垂直度和臺板水平度。

      (4)校正測點(diǎn),及時校驗泵組在線測振裝置,保證監(jiān)督數(shù)據(jù)的代表性和準(zhǔn)確性。

      4 循環(huán)水泵劣化處理結(jié)果

      結(jié)合機(jī)組大修進(jìn)行優(yōu)化處理,并在處理過程中重點(diǎn)做好技術(shù)數(shù)據(jù)及檢修工藝管控,設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量驗收點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了全過程質(zhì)量管理。具體改造效果見表2。

      表2 改造前后振動對比 mm

      該類型水泵經(jīng)過優(yōu)化處理后,設(shè)備總體投運(yùn)較為穩(wěn)定,避免了由于循環(huán)水泵退出運(yùn)行而影響機(jī)組負(fù)荷的隱患,極大提升了運(yùn)行可靠性;同時,改造后明顯降低了檢修成本,據(jù)估算,機(jī)組每年可減少循環(huán)泵檢修兩次,節(jié)省檢修費(fèi)用240余萬元,效果顯著。

      5 結(jié)語

      通過葉輪開裂原因分析及處理優(yōu)化的全過程管理,解決了沿海電廠斜流式循環(huán)水泵葉輪開裂問題,不但降低人力、物力開支,節(jié)約了設(shè)備檢修成本,而且進(jìn)一步提高了機(jī)組的安全可靠運(yùn)行。積極開展該類缺陷原因分析和處理措施探討,對同類機(jī)組的生產(chǎn)設(shè)計及改造優(yōu)化具有重要的借鑒和參考價值。

      [1]郭立君,何川 .泵與風(fēng)機(jī)[M].北京:中國電力出版社,2004.

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