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      大型高爐熱風(fēng)爐設(shè)計(jì)特點(diǎn)及高風(fēng)溫技術(shù)的應(yīng)用

      2015-12-22 06:21:10李紅胡正剛余珊珊劉棟梁
      河南冶金 2015年2期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)溫武鋼熱風(fēng)爐

      李紅 陳 華 胡正剛 余珊珊 劉棟梁

      (1.武漢鋼鐵(集團(tuán))公司研究院; 2.湖北省冶金工藝模擬實(shí)驗(yàn)室; 3.武鋼重工集團(tuán))

      0 前言

      武鋼7 號(hào)高爐有效容積為3200 m3,2006年正式投產(chǎn),2012年3月20日至4月28日進(jìn)行了改造性檢修。7 號(hào)高爐現(xiàn)有3 座霍戈文內(nèi)燃式熱風(fēng)爐(預(yù)留有第四座位置),拱頂砌磚形狀為懸鏈線,拱頂采用鋼托圈支撐,拱頂拐角處采用鉸接磚,燃燒室為眼睛型,并配置矩形兩通道式陶瓷燃燒器(見圖1),隔墻為獨(dú)立結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在熱風(fēng)出口、熱風(fēng)主管和支管交叉的三岔口、熱風(fēng)主管和圍管三岔口、煙氣出口、主管和圍管轉(zhuǎn)折等易破損部位均采用組合磚砌筑,為防止晶間應(yīng)力腐蝕,在熱風(fēng)爐拱頂爐殼的內(nèi)面噴涂高溫耐酸油漆和耐酸噴涂料,熱風(fēng)爐具體設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。

      1 7 號(hào)高爐熱風(fēng)爐設(shè)計(jì)特點(diǎn)

      對(duì)于熱風(fēng)爐系統(tǒng)而言,影響高風(fēng)溫的主要因素有3 個(gè):燃料條件、格子磚、送風(fēng)系統(tǒng)。為提高風(fēng)溫使用水平,從設(shè)計(jì)角度對(duì)燃料、格子磚和送風(fēng)系統(tǒng)作了相應(yīng)的改進(jìn),如富化煤氣配比、選擇合適的陶瓷燃燒器、改進(jìn)送風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、加強(qiáng)爐箅子支柱等,保證了高風(fēng)溫的穩(wěn)定提供和輸送。

      1.1 熱風(fēng)爐燃料條件

      在煤氣熱值確定的情況下,拱頂溫度直接影響送風(fēng)的溫度,而決定拱頂溫度的是富化煤氣的摻燒量。7 號(hào)高爐采用富化煤氣配比,提高了轉(zhuǎn)爐煤氣的配比,在武鋼廠區(qū)高爐煤氣的熱值偏低,僅為2952 kJ/Nm3的情況下,加大轉(zhuǎn)爐煤氣的摻燒比,對(duì)拱頂溫度提高明顯。

      表1 武鋼7 號(hào)高爐熱風(fēng)爐設(shè)計(jì)參數(shù)

      1.2 陶瓷燃燒器特點(diǎn)

      圖1 武鋼7 號(hào)高爐熱風(fēng)爐爐體

      陶瓷燃燒器是內(nèi)燃式熱風(fēng)爐的核心設(shè)備。7 號(hào)高爐陶瓷燃燒器的長(zhǎng)度是5 m,最大燃燒能力為168000 m/h,燃燒器長(zhǎng)度較6 號(hào)高爐要小,燃燒能力就設(shè)備能力來說,兩種陶瓷燃燒器均能滿足高爐正常的生產(chǎn)需要。但由于熱風(fēng)爐爐殼的直徑相同,7號(hào)高爐燃燒器變小后,眼睛形燃燒室的面積減小到13.8 m2,蓄熱面積則增大了1 m2,從而使單座熱風(fēng)爐蓄熱面積由81003 m2變?yōu)?2990 m2,增加了2.5%左右,格子磚的重量也由247l t 增加到了2522 t。蓄熱面積和格子磚重的增大,使得7 號(hào)高爐熱風(fēng)爐的熱交換能力得到加強(qiáng)。

      1.3 送風(fēng)系統(tǒng)

      7 號(hào)高爐首先增加了拱頂1800 mm 人孔法蘭蓋下的陶瓷纖維氈厚度,加厚了隔熱層,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)施工過程中質(zhì)量的監(jiān)管,有效地解決了以往送風(fēng)過程中法蘭蓋溫度偏高的問題。7 號(hào)高爐熱風(fēng)支管補(bǔ)償器砌層從內(nèi)到外依次為紅柱石磚HS -152、輕質(zhì)高鋁磚IH-114、黏土磚IE-114,最外層材質(zhì)為CL-130G 的輕質(zhì)噴涂層,厚度加厚至80 mm。7 號(hào)高爐設(shè)計(jì)時(shí)將熱風(fēng)圍管和熱風(fēng)出口的標(biāo)高調(diào)成了一致,同時(shí)為保證熱風(fēng)在兌入冷風(fēng)后能夠有較大的空間充分混合,將熱風(fēng)主管道的管徑加大至3100 mm,經(jīng)此修改,7 號(hào)高爐沒有設(shè)立混風(fēng)室,同時(shí)在鵝頸管與送風(fēng)支管的接口處,7 號(hào)高爐取消了擋圈。但由于管道系統(tǒng)的配置不合理,逐漸出現(xiàn)熱風(fēng)主管“丁字口”內(nèi)部耐火襯松脫,主管波紋管溫度過高,波紋補(bǔ)償器工作失效等問題,2012年3月20日至4月28日高爐停爐進(jìn)行了改造性檢修,對(duì)熱風(fēng)管系進(jìn)行了翻新改造,具體內(nèi)容如下[2]:1)以熱風(fēng)主管丁字口為固定點(diǎn),在熱風(fēng)爐與熱風(fēng)支管、熱風(fēng)主管三通處安置拉梁;2)原熱風(fēng)主管間5 組拉桿和5 臺(tái)波紋補(bǔ)償器改造為一組78.3 m 拉桿內(nèi)6 臺(tái)補(bǔ)償器,同時(shí)配備固定及導(dǎo)向支座;3)在熱風(fēng)主管原直角L 型及鈍角L 型區(qū)間3 組拉桿和3 組波紋補(bǔ)償器,同時(shí)配備固定及導(dǎo)向支座;4)對(duì)熱風(fēng)主管、支管和圍管的內(nèi)襯進(jìn)行重新砌筑,增加三岔口區(qū)域重質(zhì)磚厚度為190 mm,管道內(nèi)增加噴涂層,熱風(fēng)爐爐殼漏風(fēng)處進(jìn)行切割、灌漿、焊補(bǔ)。通過對(duì)熱風(fēng)管道進(jìn)行上述技術(shù)改進(jìn),使熱風(fēng)爐產(chǎn)生的熱風(fēng)能夠安全地送入高爐,保證了熱風(fēng)輸送的穩(wěn)定性。

      1.4 爐箅子支柱

      7 號(hào)高爐設(shè)計(jì)時(shí)廢氣的溫度設(shè)定在400 ℃,較高的廢氣溫度對(duì)空氣和煤氣的預(yù)熱有幫助,但不利于熱風(fēng)爐爐身下部的爐箅子支柱。爐箅子支柱承載著熱風(fēng)爐蓄熱室內(nèi)數(shù)千噸的格子磚的重量,熱狀態(tài)下的強(qiáng)度條件非常重要。通過計(jì)算,7 號(hào)高爐的爐箅子支柱在不改變材質(zhì)(RQTSi4Mo)的情況下將柱子直徑適當(dāng)加大,同時(shí)在每根柱子周邊加了4 條35 mm厚的筋板,極大地提升了支柱的強(qiáng)度和承載能力,保證了格子磚的穩(wěn)定支撐。

      2 高爐高風(fēng)溫技術(shù)的應(yīng)用

      2.1 優(yōu)化熱風(fēng)爐燒爐技術(shù)

      熱風(fēng)爐正常操作時(shí)采用二燒一送工作制,熱風(fēng)爐檢修時(shí),改為一燒一送工作制,送風(fēng)周期設(shè)為45 min ~60 min。生產(chǎn)中,送風(fēng)溫度和熱風(fēng)爐拱頂溫度大約存在100 ℃的差值,拱頂和廢氣溫度越高,送風(fēng)溫度水平也越高。要求燒爐最佳效果是,在一個(gè)燃燒周期末期,拱頂溫度與廢氣溫度必須同時(shí)達(dá)到要求的水平,才能滿足高爐對(duì)高風(fēng)溫的要求,由于生產(chǎn)中煤氣量和發(fā)熱值不穩(wěn)定,操作上稍有不慎,拱頂溫度尚未達(dá)標(biāo),而廢氣溫度達(dá)到警戒值,不得不轉(zhuǎn)入燜爐狀態(tài)進(jìn)行涼爐。7 號(hào)高爐經(jīng)過長(zhǎng)期摸索后找到了最佳燒爐方案,具體操作為,在燒爐初期,采取較低過??諝庀禂?shù),快速?gòu)?qiáng)化燃燒,使用低發(fā)熱值高爐煤氣混入一定比例高發(fā)熱值轉(zhuǎn)爐煤氣,保持拱頂溫度1370 ℃(上限值),在拱頂溫度達(dá)到上限時(shí),廢氣溫度控制在370 ℃~380 ℃,技術(shù)要領(lǐng)即前急后緩,有效的提高了熱風(fēng)爐的熱效率。

      2.2 提高高爐操作水平

      在熱風(fēng)爐具備提供高風(fēng)溫的條件下,武鋼7 號(hào)高爐連續(xù)使用高風(fēng)溫冶煉,其中2013年3 ~5月的日均風(fēng)溫變化如圖2 所示。

      圖2 武鋼7 號(hào)高爐2013年3 ~5月日均風(fēng)溫變化

      從圖2 可以看出,隨著風(fēng)溫的提高,風(fēng)口前理論燃燒溫度明顯提高,過高的理論燃燒溫度容易造成SiO 的大量揮發(fā)氣化,導(dǎo)致爐內(nèi)煤氣壓差升高,特別是爐子下部的壓差會(huì)急劇上升,爐料下降條件明顯變壞,大大惡化料柱的透氣性[3]。因此必須適當(dāng)降低風(fēng)口前理論燃燒溫度和改善料柱透氣性。

      2.2.1 控制合理的理論燃燒溫度

      合理的理論燃燒溫度是高爐順行的基礎(chǔ),而合適理論燃燒溫度的選擇跟高爐爐容大小相關(guān)聯(lián),實(shí)踐表明,適合武鋼7 號(hào)高爐的理論燃燒溫度為2150 ℃~2300 ℃,影響理論燃燒溫度的三個(gè)因素主要是富氧率、煤比和風(fēng)溫,當(dāng)風(fēng)溫提高后,7 號(hào)高爐通過調(diào)整煤比和富氧率,保證了高爐穩(wěn)定順行。

      表2 七高爐風(fēng)溫、煤比、富氧率三者之間的關(guān)系

      2.2.2 改善料柱的透氣性

      2.2.2.1 加大小焦用量

      高爐長(zhǎng)期小塊焦混入礦石后入爐,加大小焦用量后,在有效提高礦石透氣性的同時(shí)提高礦石的間接還原度,并可將煤氣引向中心,有利于形成倒V型軟熔帶,改善礦石中心部位的透氣性和流暢性,進(jìn)而保證煤氣流的穩(wěn)定性。

      2.2.2.2 控制適量中心焦

      武鋼作為國(guó)內(nèi)應(yīng)用中心加焦技術(shù)的典型代表,多年來逐步形成“盡量抑制邊緣氣流,適當(dāng)開放中心氣流”的操作理念,然而隨著原燃料條件變差,中心加焦過多,易形成中心焦柱,短時(shí)間不易反應(yīng),原本既定料面形狀受影響,進(jìn)而使軟熔帶形狀發(fā)生改變,浪費(fèi)了寶貴的焦炭資源的同時(shí),中心氣流也難以控制。為控制中心漏斗的深度和寬度,武鋼7 高爐摸索適合自己的中心焦量為焦批的12% ~18%,取得理想效果。

      2.2.2.3 關(guān)注原燃料變化

      高爐操作人員及時(shí)了解燒結(jié)對(duì)齒輥運(yùn)轉(zhuǎn)情況,定期檢查原料槽下的過篩效果,準(zhǔn)確掌握燒結(jié)粒度的變化情況,做到“早知道早動(dòng)手”;對(duì)不同焦?fàn)t的焦炭實(shí)行定槽備料和選槽用料,使不同粒度級(jí)焦炭在爐內(nèi)均衡分布;關(guān)注小焦槽存變化情況,槽存過低時(shí),及時(shí)調(diào)整小焦用量和下料閘開度,使小焦均勻混入礦石中。通過以上手段,保證入爐原燃料質(zhì)量的穩(wěn)定,改善了料柱的透氣性,維持了煤氣流的穩(wěn)定性。

      2.2.2.4 優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu),改善焦炭質(zhì)量

      7 號(hào)高爐用焦主要來自武鋼焦化3 號(hào)、4 號(hào)焦?fàn)t及7.63 m 干熄焦,為保證焦炭質(zhì)量,高爐技術(shù)部聯(lián)合焦化質(zhì)量控制組采取了以下措施:1)加大對(duì)人廠煤的檢測(cè)力度,降低人廠煤煤質(zhì)(即G 值和Y 值)波動(dòng);2)開發(fā)新的低灰低硫優(yōu)質(zhì)煉焦煤,通過優(yōu)化配煤,改善配合煤灰硫指標(biāo);3)優(yōu)化配煤工藝,提高配煤的準(zhǔn)確性和自動(dòng)化程度;4)優(yōu)化配煤方案,采用生產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方法,對(duì)生產(chǎn)使用過的多種配煤比統(tǒng)計(jì)分析和篩選,綜合各種因素,尋找焦炭質(zhì)量與生產(chǎn)成本的最佳平衡點(diǎn);5)建立武鋼主要煉焦用煤性價(jià)比評(píng)價(jià)體系,合理采購(gòu)煤種。

      2.2.2.5 錯(cuò)角位布料及窄布料寬度

      7 高爐根據(jù)自身原燃料條件,于2012年8月確立適宜的操作制度為C876541 333222 087654 23332、布料寬度為9 ° ~12 °,后期通過觀察煤氣CO2曲線、爐芯溫度、爐身冷卻壁水溫差、頂溫等的變化情況,對(duì)料線、裝料制度及布料角度進(jìn)行微調(diào)??紤]實(shí)際燒結(jié)礦粒度偏小,采用錯(cuò)角位布料,使礦石角度整體大焦炭0.8 ° ~1.2 °,同時(shí)控制焦、礦料線差0.2 m ~0.3 m,保證礦焦在料面落點(diǎn)基本一致。調(diào)整后,高爐透氣性得到改善,風(fēng)量、風(fēng)壓趨于穩(wěn)定,冷卻壁水溫差維持在4 ℃左右,煤氣利用率提高了近2%。

      3 應(yīng)用效果

      通過以上高爐高風(fēng)溫 技術(shù)措施的實(shí)施,7 號(hào)高爐風(fēng)溫水平得到不斷提高,2013年3月全天風(fēng)溫穩(wěn)定到1230 ℃后,與2012年1 -3月相比,燃料比下降14kg/t 左右,高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到有效改善(見表3)。

      4 存在的問題

      表3 7 號(hào)高爐2013年1 -9月與改造檢修前(2012年1 -3月)主要技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

      1)7 號(hào)高爐煤氣、助燃空氣預(yù)熱系統(tǒng)采用間接換熱的熱管換熱器,雖然結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,但對(duì)換熱管材要求極高,目前由于管道老化,煤氣預(yù)熱溫度由20 ℃上升至145 ℃,而助燃空氣只能由常溫上升至95 ℃,與當(dāng)初設(shè)計(jì)目標(biāo)180 ℃相差甚遠(yuǎn)。

      2)熱風(fēng)爐使用的富化煤氣為低發(fā)熱值高爐煤氣和高發(fā)熱值轉(zhuǎn)爐煤氣,轉(zhuǎn)爐煤氣是由煤氣總管分撥給每座高爐,兩種煤氣的摻燒比例決定了拱頂?shù)臏囟取T趯?shí)際生產(chǎn)中,常常會(huì)出現(xiàn)總管壓力不夠,從而導(dǎo)致不能提供足夠的轉(zhuǎn)爐煤氣,嚴(yán)重影響了拱頂溫度。

      5 結(jié)語

      通過對(duì)武鋼7 號(hào)高爐進(jìn)行一系列的技術(shù)改進(jìn),風(fēng)溫使用水平得到了顯著提高,高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅度提高。高爐高風(fēng)溫技術(shù)是一項(xiàng)綜合技術(shù),本項(xiàng)技術(shù)在武鋼7 號(hào)高爐的成功應(yīng)用為國(guó)內(nèi)其他高爐提供了參考。

      [1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008:501 -502.

      [2]周國(guó)錢,徐智慧,楊佳龍.武鋼7#高爐提高風(fēng)溫使用實(shí)踐[C].全國(guó)高爐長(zhǎng)壽與高風(fēng)溫技術(shù)研討會(huì)論文集.北京:中國(guó)金屬學(xué)會(huì),2012:322 -324.

      [3]王莜留.鋼鐵冶金學(xué)(煉鐵部分)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008:226 -228.

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