曹松 郭秀萍 胡進旭(中國石油慶陽石化公司,甘肅 慶陽 745002)
往復(fù)壓縮機由于壓力范圍廣、壓縮效率高、適應(yīng)性強,在煉油化工行業(yè)中應(yīng)用廣泛。但因往復(fù)壓縮機結(jié)構(gòu)及運動方式較為復(fù)雜且易損件較多,使其在生產(chǎn)過程中故障頻發(fā),對企業(yè)的平穩(wěn)生產(chǎn)及長周期安全運行帶來影響。根本原因就是對往復(fù)壓縮機預(yù)知性維修工作不到位,管理、技術(shù)人員沒有實時掌握壓縮機的運行狀況。
為了能夠讓管理技術(shù)人員實時掌握壓縮機運行狀況,實現(xiàn)往復(fù)壓縮機的預(yù)知性維修,保障其安全、高效、平穩(wěn)及長周期運行。結(jié)合往復(fù)壓縮機的常見故障模式,西北某石化公司二聯(lián)合運行部率先引進往復(fù)壓縮機在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)壓縮機的預(yù)知狀態(tài)維修,給裝置的安全生產(chǎn)和長周期運行提供了可靠的保障。
BH5000R在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)是一個多功能信息采集、分析、處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過對往復(fù)壓縮機的殼體振動、氣閥溫度、十字頭振動、活塞桿軌跡及沉降偏擺等參量進行在線實時數(shù)據(jù)采集,經(jīng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳輸、數(shù)據(jù)存儲、在線參數(shù)波形顯示、趨勢分析、故障診斷及報表生成來實現(xiàn)機組的在線監(jiān)測和故障分析。
BH5000R在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)是基于客戶端插件化設(shè)計思想的網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)測預(yù)警及診斷系統(tǒng),該系統(tǒng)設(shè)有二層網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架,包括監(jiān)測站級服務(wù)器和公司級服務(wù)器,可將現(xiàn)場監(jiān)測到的設(shè)備運行參數(shù)通過網(wǎng)絡(luò)傳送至任何地方,實現(xiàn)遠程專家會診。
如下圖所示,BH5000R在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的硬件主要包括:傳感器及前置器部分、現(xiàn)場防爆箱、信號電纜部分、安全隔離系統(tǒng)、信息采集及處理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)服務(wù)器、遠程網(wǎng)絡(luò)及通信系統(tǒng)等部分。
本系統(tǒng)主要有曲軸箱振動、鍵相信號、閥門溫度、活塞桿沉降、氣缸動態(tài)壓力及十字頭撞擊6類監(jiān)測信號。將帶有磁座的熱電阻吸貼在氣閥外部,測量進、排氣閥的溫度,對氣閥進行故障監(jiān)測。采用電渦流傳感器測量活塞桿位置,可以對壓縮機活塞環(huán)、支撐環(huán)及十字頭等故障做出判斷。
采用加速度傳感器測量十字頭處的撞擊信號,來實現(xiàn)對拉缸、水擊及連接螺栓松動等撞擊類故障進行監(jiān)測。曲軸箱振動采用加速度傳感器,用來測量振動加速度、速度信號,對機身振動等故障進行監(jiān)測。鍵相信號測量采用電渦流傳感器,一般在飛輪處安裝,提供信號采集觸發(fā),作為故障診斷參考。
案例一:西北某石化公司60萬噸/年催化重整裝置三臺重整氫壓縮機是2D80型對稱平衡型壓縮機組,介質(zhì)為H2,排氣壓力2.65MPa,三臺機組兩開一備。該機組長期存在振動大、介質(zhì)帶液、排氣溫度高等現(xiàn)象,存在極大的安全隱患,同時需要經(jīng)常對機組切換檢修,對裝置的平穩(wěn)運行帶來了較大影響。2012年6月對該壓縮機進行BH5000R在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)安裝,通過對曲軸箱振動、活塞桿沉降/偏擺及氣閥溫度等進行實時在線監(jiān)測。2012年12月16日開始,該機組二級氣缸振動顯著加劇。使用BH5000R系統(tǒng)進行狀態(tài)分析,如下圖所示,發(fā)現(xiàn)二級氣缸振動歷史趨勢呈上升狀態(tài),12月29日殼體振動峰值由26.29m/s2上升至53.65m/s2,逼近報警值60m/s2。歷史波形圖顯示在整個工作周期內(nèi)氣閥工作角度上振動幅值增大。
該機組二級氣缸活塞桿沉降圖譜無明顯變化,說明氣缸內(nèi)部及十字頭部位運行正常。因此判斷二級氣缸出現(xiàn)振動異常是由于氣閥原因造成,氣閥在工作過程中閥片與閥座發(fā)生反復(fù)強烈撞擊,使二級氣缸殼體振動明顯增大。
3月7日停機檢修,發(fā)現(xiàn)二級氣缸5#、6#吸氣閥閥片損壞,這與BH5000R系統(tǒng)監(jiān)測該機組二級氣缸振動大是由于氣閥原因造成的結(jié)論相符。隨即組織檢修人員進行氣閥更換,3月11日檢修后開車振動將至25 m/s2左右,機組運行正常。
案例二:2013.11.01-11.08,西北某石化公司預(yù)加氫循環(huán)氫壓縮機組(203-K-101A/B)排氣閥溫度超標、出口流量由31000Nm3/h降至24000Nm3/h,機組無法正常運行、不能滿足工藝生產(chǎn)要求。
BH5000R在線監(jiān)測系統(tǒng)第一時間作出預(yù)警,壓縮機排氣溫度達到65℃。運行部組織對兩臺機組進排氣閥、進口過濾器、出口單向閥進行拆檢,發(fā)現(xiàn)由于工藝介質(zhì)氫氣帶有銨鹽,使壓縮機排氣閥無法正常工作。
隨后組織對工藝系統(tǒng)進行注水清洗、對壓縮機進排氣閥進行維修更換。目前,機組運行平穩(wěn)、裝置生產(chǎn)正常。
上述案例分析準確反應(yīng)了BH5000R在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)可對往復(fù)壓縮機組的進行狀態(tài)進行實時在線監(jiān)控,可實現(xiàn)壓縮機組的預(yù)知性維修,有效避免機組如振動大、介質(zhì)帶液水擊、拉缸等重大事故的發(fā)生,對裝置的安全生產(chǎn)和長周期運行提供了可靠的保障。
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