周凌希(中國石油大學(xué),北京 100000)
我廠一些邊遠(yuǎn)稠油區(qū)塊的油井由于無法摻油、摻水,常因油稠造成泵漏、卡泵、供液不足問題;同時(shí)部分稀油井結(jié)蠟嚴(yán)重,影響油井產(chǎn)量。還有水平井、斜井存在偏磨導(dǎo)致桿脫檢泵也時(shí)有發(fā)生。當(dāng)前解決這些難題的普遍方法是采用電加熱技術(shù)。然而,當(dāng)前空心桿越泵電纜加熱及雙脈沖智能電加熱存在工序復(fù)雜,難于管理,耗電高的缺點(diǎn)。根據(jù)歷年不完全統(tǒng)計(jì),每年由于油稠造成檢泵50余井次;蠟卡檢泵14井次;偏磨造成桿斷18井次。目前我廠所有水平井用泵泵掛較淺只能位于垂直段,造成水平井生產(chǎn)時(shí)效性降低,尤其低滲區(qū)塊水平井由于泵掛較淺,造成供液差而導(dǎo)致油井生產(chǎn)時(shí)間短。
雙作用液流采油技術(shù),是以液壓流傳輸動力的液壓采油系統(tǒng)。液壓介質(zhì)可采用水和井口出口混合液體,液壓動力傳送可靠性好,操作簡單靈活,節(jié)省能源。工作時(shí),從井口到井下泵頭,沒有上下往復(fù)運(yùn)動和旋轉(zhuǎn)運(yùn)動的抽油桿。乏液在井下抽油泵出口混合,加大井筒流量,使稠油以水包油的狀態(tài)舉升出井口,砂可隨較大流量的液體,被帶出井口。井下工作機(jī)組的雙作用泵和馬達(dá)同軸,泵效高。
地面動力泵把粗過濾的水和井口混合液進(jìn)行加壓,加壓后的液壓流,沿動力液管下至井下工作系統(tǒng),經(jīng)雙復(fù)合式換向閥分配給雙作用馬達(dá),雙作用馬達(dá)在液壓流的作用下,把液壓能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能,做上下往復(fù)運(yùn)動,雙作用泵和雙作用馬達(dá)同軸,在雙作用馬達(dá)的帶動下,泵腔實(shí)現(xiàn)吸油舉升。工作后的乏液,在泵出口附近排出與泵出口井液混合,井液、乏液的混合液體,從井口出口排出進(jìn)入井場油水粗分離器,粗分離后的水再進(jìn)入地面動力泵加壓,送入井下,粗分離器分離后的油沿管道進(jìn)站。
作為我廠第一口雙作用采油系統(tǒng)試驗(yàn)井,在選井之初,主要是本著盡量保證該技術(shù)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn),為以后進(jìn)一步改進(jìn)提供必要的基礎(chǔ)參數(shù)和第一手?jǐn)?shù)據(jù)資料。主要符合以下幾點(diǎn)要求:
4.1 普通稠油直井(粘度在20000MPa·s以下);
4.2 正常生產(chǎn)液量在20m2左右,含水在80%以上;
4.3 泵掛在1000米以內(nèi);
該技術(shù)創(chuàng)新主要有以下幾點(diǎn):
5.1 該系統(tǒng)沒有上下往復(fù)運(yùn)動和旋轉(zhuǎn)運(yùn)動的抽油桿,解決有桿泵存在的各種卡泵問題以及斜井、水平井存在偏磨問題,同時(shí)不存在由于抽油桿因井深而拉長導(dǎo)致泵效降低的現(xiàn)象。目前我廠水平井泵掛只能下到垂直段,如果采用該泵就可直接下到水平段可以大大提高水平井的產(chǎn)能。
5.2 雙作用液流采油系統(tǒng)使稠油以水包油的狀態(tài)舉升出井口,砂礫也可隨較大流量的液體,被帶出井口??梢匀〈招臈U電加熱實(shí)現(xiàn)稠油冷采,有效地解決了油稠產(chǎn)生的泵漏和出砂卡泵的問題;
5.3 該系統(tǒng)具有雙作用泵的特點(diǎn),活塞上下運(yùn)動過程均可平穩(wěn)出液。吸入端以恒定流連續(xù)進(jìn)液,避免了常規(guī)抽油泵的脈動干擾,有利于抑制地層出砂。
5.4 同普通抽油機(jī)相比具有能耗低、易管理的特點(diǎn)。如果需要進(jìn)行調(diào)參,采油工只需調(diào)節(jié)變頻器電流就能輕松調(diào)參,大大地降低了采油工人的勞動強(qiáng)度。
錦45-40-26井為該系統(tǒng)試驗(yàn)的第一口井,2009年8月8投入運(yùn)行,系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行60天,完成系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)的錄取工作,達(dá)到了實(shí)驗(yàn)要求。2009年11月3日正常起出,檢測井下工作組運(yùn)行磨損情況。經(jīng)檢測,該泵運(yùn)動部件以及相應(yīng)的開關(guān)均未見磨損損壞的現(xiàn)象,完全適合長期使用。
錦45-40-26井運(yùn)行參數(shù)表
7.1 45-40-26井為雙作用液流采油系統(tǒng)第一口現(xiàn)場試驗(yàn)井,試驗(yàn)較為成功,其井下泵與馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)正常、地面設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好。
7.2 該項(xiàng)技術(shù)用于稠油加熱將會取得較好的應(yīng)用效果,動力液加熱循環(huán)是較好的解決稠油入泵難、舉升難的方法。
7.3 從其動力液的加熱溫度來看,如用于稀油井清防蠟,會非常有效。因動力液不斷往復(fù)循環(huán),把熱量不斷傳送給舉升上來的井液,提高井液溫度,可實(shí)現(xiàn)全井段清蠟。
7.4 該系統(tǒng)沒有井下往復(fù)運(yùn)動部件,對于井斜較大的油井(尤其水平井),可防止偏磨,保證該類井的正常生產(chǎn),效果良好。
[1]馮耀忠.小排量采油系統(tǒng)[J].石油機(jī)械,2008(06).
[2]談金福,馮挺.關(guān)于采油系統(tǒng)困頓的幾點(diǎn)思考[J].石油大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版),1990(02).
[3]孫紅霞,儀垂杰,周揚(yáng)民.采油系統(tǒng)能耗分析研究[J].青島理工大學(xué)學(xué)報(bào),2008(05).