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      苯乙烯脫氫催化劑穩(wěn)定技術(shù)的應(yīng)用分析

      2015-12-25 02:13:38
      橡塑資源利用 2015年5期
      關(guān)鍵詞:汽化器乙苯苯乙烯

      (天津大沽化工股份有限公司,天津,300455)

      1、前言

      天津大沽化工股份有限公司 50萬噸/年苯乙烯裝置采用Badger技術(shù),主要可以分為兩個生產(chǎn)單元——乙苯(EB)單元和苯乙烯(SM)單元。其中苯乙烯單元包括兩個能獨立操作的主要部分,脫氫反應(yīng)器部分和精餾部分。當前脫氫反應(yīng)器使用的是BASF公司生產(chǎn)的S6-42型催化劑,于2012年4月裝填,截止2014年6月已運行26個月(需要說明的是在此過程中脫氫裝置因各種原因多次停車,導(dǎo)致脫氫催化劑粉化,反應(yīng)器壓差增大,催化劑中的活性成分部分流失),脫氫反應(yīng)苯乙烯的選擇性逐漸下降,副產(chǎn)苯、甲苯的選擇性逐步升高,同時為維持反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,反應(yīng)器入口控制溫度隨之提升,導(dǎo)致系統(tǒng)能耗物耗都逐步升高,為提高苯乙烯選擇性,降低能耗物耗,優(yōu)化工藝控制參數(shù),同時測試催化劑穩(wěn)定系統(tǒng)的效果,苯乙烯裝置自6月10日開始投用該系統(tǒng)。本文主要介紹脫氫催化劑穩(wěn)定系統(tǒng)的應(yīng)用,并對應(yīng)用后系統(tǒng)的變化進行分析。

      2、脫氫反應(yīng)工藝簡述

      天津大沽苯乙烯裝置采用兩級串聯(lián)的固定床徑向流脫氫反應(yīng)器。原料——新鮮乙苯和循環(huán)乙苯(精餾部分回收的)與中低壓蒸汽(ILS)霧化蒸汽混合后,經(jīng)三聯(lián)換熱器(進料/出料換熱器)加熱,再與過熱的稀釋蒸汽混合后進入第一級反應(yīng)器MR-1201A。

      第一級反應(yīng)器的出料利用過熱蒸汽在位于二級反應(yīng)器 MR-1201B正下方的反應(yīng)器再加熱器TT-1229中再加熱,出料到二級反應(yīng)器的多余乙苯進一步轉(zhuǎn)化。反應(yīng)過程中除了生成苯乙烯外,還將生產(chǎn)少量苯和甲苯及其他痕量副產(chǎn)品。二級反應(yīng)器的出料被反應(yīng)器進料冷卻,并在三聯(lián)換熱器中產(chǎn)生高壓蒸汽。出料中的蒸汽和烴蒸汽在粗苯乙烯主冷凝器 TA-1204(空冷器)和粗苯乙烯循環(huán)水冷凝器TT-1205A/ B中幾乎全部被冷凝。

      乙苯脫氫反應(yīng)原理

      主催化反應(yīng)

      乙苯(EB)在蒸汽存在下,在鉀改性氧化鐵催化劑上,在高溫低壓下進行氣相反應(yīng)。

      在以上的主反應(yīng)之外,乙苯脫氫時還伴隨著另外的兩個主要的副反應(yīng),如下所示:

      苯乙烯也可以生成甲苯與苯,如下所示:

      3、脫氫催化劑的活性

      脫氫催化劑的活性中心

      脫氫催化劑是由主要活性組分Fe2O3和活性促進劑K2O以及其它功能性和結(jié)構(gòu)性助劑在適宜的焙燒溫度和時間下形成。

      左圖顯示了催化劑在脫氫反應(yīng)過程中活性集團內(nèi)發(fā)生的平衡變化以及K+在平衡反應(yīng)中起到的作用。

      隨著脫氫反應(yīng)的逐漸進行,催化劑中活性成分K+逐漸從催化劑中間層向催化劑外層遷移,一部分K+流失,尤其是脫氫反應(yīng)器控制在低負荷、高水烴比的控制條件下,流失速度更快。如何在催化劑末期穩(wěn)定或提高催化劑活性呢?這就是下面所要講到的——通過CST系統(tǒng)向脫氫催化劑中補充流失的K+。

      4、催化劑穩(wěn)定系統(tǒng)—CST系統(tǒng)

      隨著脫氫催化劑失活,必須通過提高反應(yīng)器入口溫度來維持轉(zhuǎn)化率。一部分催化劑失活過程是催化劑上活性部分的K+遷移和流失。通過向一級反應(yīng)器進料中加入氫氧化鉀溶液,還原和穩(wěn)定催化劑活性。

      CST系統(tǒng)工藝流程

      CST系統(tǒng)包括一套配料加藥設(shè)備和一臺汽化器。將來自一級蒸汽過熱爐出口的一定量的蒸汽通入CST汽化器MS-1276,與泵送至CST系統(tǒng)末端的氫氧化鉀水溶液(配制濃度約為 9.8%wt)混合。氫氧化鉀水溶液在進入CST汽化器前,通過安裝在汽化器末端的CST噴嘴使用氮氣并將其霧化。氫氧化鉀溶液在CST汽化器中完全霧化后加入到第一級脫氫反應(yīng)器。

      5、KOH溶液的配制方法和加入過程注意事項

      5.1 KOH溶液的配制

      (a)定量加入冷純水到KOH溶液加料罐中

      (b)開啟攪拌器

      (c)定量加入濃度為48%的氫氧化鉀溶液

      (d)充分攪拌,待攪拌均勻后停止攪拌

      (e)由實驗室來檢測溶液濃度,此次配制濃度為9.8%wt,從運行一段時間后檢查設(shè)備的腐蝕情況判斷,此配制濃度偏高。

      5.2 系統(tǒng)加入KOH溶液前的準備工作及加入流程、注意事項

      (a)檢查系統(tǒng)保溫,避免保溫有缺陷

      (b)在初始開車之前應(yīng)該測量汽化器出口管線的壁厚

      (c)對噴嘴進行噴霧調(diào)試,然后安裝

      (d)用氮氣置換系統(tǒng)中的空氣

      (e)打通氮氣管網(wǎng)至蒸汽管線手閥,控制氮氣流量在10kg/h左右

      (f)開啟上游蒸汽閥來加熱汽化器,升溫速度不超過30℃/h。通過控制蒸汽流量來控制溫度。控制汽化器的出口溫度維持在 100℃幾個小時以使擋板中的水蒸發(fā)掉

      (g)在汽化器溫度達到150℃時,開噴嘴的霧化氮氣

      (h)溫度達到300℃時,關(guān)閉計量泵入口總閥,打開凝液至計量泵入口手閥,以12kg/h的流量將冷凝液引到噴嘴

      (i)當系統(tǒng)溫度出口升至 600℃時,將凝液改為開啟計量泵加入KOH溶液

      6、注入KOH溶液前后的數(shù)據(jù)對比

      6.1 控制參數(shù)對比

      由上圖可知,注入KOH溶液后,脫氫反應(yīng)器一反和二反入口溫度呈下降趨勢。生產(chǎn)過程中,控制脫氫反應(yīng)器產(chǎn)物中苯乙烯的收率,注入KOH后,催化劑活性增強,苯乙烯的收率升高。為維持收率穩(wěn)定,就要降低反應(yīng)器入口溫度,所以溫度的下降是催化劑活性增強的直觀顯示。

      注入KOH溶液前,脫氫反應(yīng)器一反和二反入口溫度均為634℃,注入KOH約10天后,一反和二反入口溫度降為632.8℃和631.8℃,6月21日,對一反和二反溫度進行了優(yōu)化調(diào)整,解決了一反中乙苯轉(zhuǎn)化率偏高的問題,到7月1日,一反和二反入口溫度分別為630.5℃和633℃,可以看出投用KOH后一反和二反入口溫度都在降低,到7月10日,一反和二反入口溫度穩(wěn)定為631℃和633.9℃。這表明,注入KOH后,脫氫催化劑活性增強,乙苯轉(zhuǎn)化率升高,可以有效延長脫氫催化劑的使用壽命。延緩催化劑的老化速度。脫氫催化劑壽命的延長可以使脫氫催化劑的價值最大化,不僅可產(chǎn)出更多苯乙烯產(chǎn)品,還可有效避免停車更換催化劑所帶來的檢修費用及停工費用,降低苯乙烯產(chǎn)品的能耗和物耗,減少生產(chǎn)成本。

      6.2 選擇性對比

      由上圖可知,在注入KOH后,苯乙烯產(chǎn)品的選擇性呈上升趨勢,最高可達 97.1%,平均能達到96.9%,而在加KOH之前,苯乙烯產(chǎn)品的選擇性為96.5%,注入KOH使得苯乙烯產(chǎn)品的選擇性提高0.4%,等量的乙苯生成的苯乙烯量增加,提高了脫氫反應(yīng)收率。

      注入KOH后,甲苯的選擇性呈微降趨勢,由2.0%降為1.8%,降低了0.2%,苯選擇性從1.4%降為1.1%,降低了0.3%。作為副產(chǎn)物,其產(chǎn)量越低,說明脫氫反應(yīng)效果越好。副產(chǎn)苯將在后續(xù)的苯乙烯精餾單元加以回收,副產(chǎn)苯選擇性降低,減少了反應(yīng)物耗,也減少后續(xù)苯乙烯精餾單元及乙苯精餾單元對其回收時的能耗,降低了生產(chǎn)成本。副產(chǎn)甲苯生成量的降低,同樣也有效地降低了裝置的能耗、物耗。

      6.3 能耗對比

      由于KOH的注入,脫氫反應(yīng)器入口溫度降低,反應(yīng)器所需要的熱量會減少,進入反應(yīng)器的蒸汽流量大約降低1t/h。由于所需熱量降低,脫氫系統(tǒng)尾氣流量視為一定,所以進入蒸汽過熱爐的天熱氣流量比投用前降低,大約降低76kg/h。

      同時上面已經(jīng)提過,由于反應(yīng)副產(chǎn)苯和甲苯的減少,處理、回收過程中裝置能耗也有所降低。

      6.4 效益計算

      6.4.1 苯乙烯產(chǎn)品選擇性提高0.4%,按乙苯進料102t/h計算,每天增產(chǎn)苯乙烯9.8噸。

      6.4.2 注入KOH后,催化劑活性升高。按照催化劑供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù),催化劑使用期限為30個月,注入KOH后,至少可以多使用6個月,若按此批催化劑計算,節(jié)省6個月的催化劑使用費用約1680萬元。

      6.4.3 注入KOH后,天然氣流量會降低76kg/h,按6個月裝置運行4000h計算,節(jié)省的天然氣費用為76×4000×1.4×3.07/10000=130.66萬元。(每噸天然氣按1400標方計,天然氣單價按不含稅3.07元計)

      6.4.4 由于反應(yīng)器控制溫度降低,蒸汽用量減少,按6個月裝置運行4000h計算,節(jié)省的蒸汽費用為1×4000×192/10000=76.8萬元

      6.4.5 CST系統(tǒng)投用消耗如下:

      運行消耗 單位 單價(元) 24h用量 折算消耗(元/天)氮氣 Nm3 0.6294 42.1.26.54 KOH t 333.0.04.156.65images/BZ_186_1261_1179_1273_1179.png電 KW 0.66 5.35.64無離子水 t 1.0.2.3.60合計 222.43

      7、脫氫催化劑穩(wěn)定系統(tǒng)應(yīng)用小結(jié)

      通過以上分析可知,天津大沽苯乙烯脫氫裝置在投用CST系統(tǒng)后,脫氫反應(yīng)器一反和二反入口控制溫度降低,脫氫反應(yīng)轉(zhuǎn)化率和選擇性出現(xiàn)明顯改善,SM選擇性升高,苯和甲苯轉(zhuǎn)化率降低,減少了系統(tǒng)物耗,在乙苯進料量不變的前提下,產(chǎn)品苯乙烯的產(chǎn)出也有所增加,同時由于脫氫反應(yīng)器控制溫度降低,蒸汽和天然氣消耗也相應(yīng)降低,表明CST系統(tǒng)確實對脫氫反應(yīng)有很大促進作用。

      通過效益計算可知,投用CST系統(tǒng)后,裝置的能耗、物耗減少,降低了苯乙烯產(chǎn)品成本,提高了其市場競爭力,為公司帶來極大的效益。

      另一方面,CST系統(tǒng)的投用對于脫氫系統(tǒng)也有一定的風險,主要原因是KOH溶液在高溫下對工藝管線、設(shè)備有較強的腐蝕性,因此控制好KOH溶液濃度和加入時間是關(guān)鍵。建議控制較低的KOH溶液加入濃度,并且間歇性的投用CST系統(tǒng),建議每次的投用時長為3周,停用檢查工藝管道的腐蝕情況。

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