史嘯曦
(上海外高橋發(fā)電有限責(zé)任公司,上海 200137)
淺談300MW機(jī)組整體通流部分改造中運(yùn)用西屋技術(shù)與百萬級改造技術(shù)的差異
史嘯曦
(上海外高橋發(fā)電有限責(zé)任公司,上海 200137)
外高橋發(fā)電有限公司4臺國產(chǎn)300MW引進(jìn)型機(jī)組,于2008年進(jìn)行了通流部分的整體改造,改造中分別采用了西屋和百萬級大容量機(jī)組兩種技術(shù),效果均好。
300MW機(jī)組;技術(shù)改造;煤耗;差異
外高橋發(fā)電有限責(zé)任公司于2008年10月到2011年6月,對國產(chǎn)引進(jìn)型300MW機(jī)組進(jìn)行整體通流部分改造,其中1號、2號機(jī)組采用西屋公司的改造技術(shù),3號、4號機(jī)組采用西門子公司百萬級大容量機(jī)組的改造技術(shù),均使機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性、可靠性及運(yùn)行靈活性達(dá)到國際先進(jìn)水平。改造后汽輪發(fā)電機(jī)組銘牌(額定)出力為320MW,降低煤耗達(dá)10g/kW?h以上。
1.改造目標(biāo)的差異
改造目標(biāo)的差異如表1所示。
2.改造后性能的差異
(1)各典型工況下機(jī)組出力和熱耗率的差異如表2所示。
(2)不同額定出力時汽輪發(fā)電機(jī)組熱耗率的差異如表3所示。
表1 改造目標(biāo)的不同之處
表2 各典型工況下機(jī)組出力和熱耗率的差異
表3 不同額定出力時汽輪發(fā)電機(jī)組熱耗率差異
表4 不同額定出力時汽輪機(jī)缸效率差異
表5 高壓缸改進(jìn)措施的差異
表6 中壓缸改進(jìn)措施的差異
表7 其他改造措施的異同
(3)不同額定出力時汽輪機(jī)缸效率差異,如表4所示(高、中壓缸效率包括蒸汽閥門的損失;低壓缸效率包括排汽缸損失)。
3.主要改造措施的差異
(1)高壓缸改進(jìn)措施的差異如表5所示。
(2)中壓缸改進(jìn)措施的差異如表6所示。
(3)其他改造措施的差異如表7所示。
1.改造前后熱耗比較
(1)西屋技術(shù)改造前后的熱耗率比較如表8所示。汽輪機(jī)通流部件改造后熱耗率平均下降約3.5%。
表8 西屋技術(shù)改造前后的熱耗率比較
(2)百萬級大容量技術(shù)改造前后的熱耗率比較,如表9所示。汽輪機(jī)通流部件改造后熱耗率平均下降約3.8%。
表9 百萬級大容量技術(shù)改造前后的熱耗率比較
2.改造后的煤耗比較
改造后的性能試驗(yàn)表明,在300MW擴(kuò)容到320MW的基礎(chǔ)上,改造后在負(fù)荷300MW時煤耗降低約11g/kW?h,在負(fù)荷320MW時煤耗可降低約12g/ kW?h,達(dá)到了改造的目標(biāo),提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和效率,取得了較好的效果。
(1)西屋技術(shù)改造前后的煤率比較如表10所示。
由表10可知,在額定工況下,機(jī)組改造后的供電煤耗率為309.5g/kW?h,比改造前的供電煤耗率324.4g/kW?h降低了14.9g/kW?h,下降了約4.6%。
表10 西屋技術(shù)改造前后的煤率比較
(2)百萬級大容量機(jī)組技術(shù)改造前后的煤率比較如表11所示。
由表11可知,機(jī)組改造前的供電煤耗率對機(jī)組負(fù)荷加權(quán)平均值為328.3g/kW?h;機(jī)組改造后的供電煤耗率對機(jī)組負(fù)荷加權(quán)平均值為316.1g/kW?h,比改造前降低了12.2g/kW?h,下降了約3.7%。
從實(shí)際效果看,改造項(xiàng)目總體達(dá)到了降低煤耗、提高效率、消除安全隱患的良好效果,尤其是在目前節(jié)能環(huán)保的大環(huán)境下,對于一些老機(jī)組如何能煥發(fā)出新的生命力具有一定的推廣價值和借鑒作用。從1號、2號機(jī)組采用的西屋改造技術(shù)與3號、4號機(jī)組采用的百萬級大容量改造技術(shù)相比,后者更具有潛力并且代表了新的改造技術(shù)方向。
(二等獎獲獎?wù)魑模?/p>
表11 百萬級大容量機(jī)組技術(shù)改造前后的煤率比較
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