試驗研究
老撾中亞水泥廠水泥生產(chǎn)線的技術(shù)改造
□□ 王金成1,常捷2,徐成崗2,孫手棒2(1.中國航空技術(shù)北京有限公司,北京100101;2.四川卡森科技有限公司,四川 成都610021)
摘要:對老撾中亞水泥廠水泥生產(chǎn)線存在的問題進(jìn)行了診斷和分析,提出了綜合技改方案。主要包括:將石灰石簡易堆棚改為預(yù)均化堆場,更換大規(guī)格的生料磨,增大分解爐的爐容和改用新型第四代篦冷機(jī)等。通過綜合整改,投產(chǎn)1個月窯系統(tǒng)產(chǎn)量由1 050 t/d提高到了1 600 t/d。
關(guān)鍵詞:水泥生產(chǎn)線;技術(shù)改造;石灰石預(yù)均化;生料磨;分解爐;篦冷機(jī)冷卻系統(tǒng)
文章編號:1009-9441(2015)03-0025-02
中圖分類號:TQ 172.6
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
作者簡介:王金成(1981-),男,北京市人,工程師,碩士,2004年7月畢業(yè)于北京理工大學(xué)熱能與動力工程專業(yè),2007年3月畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)動力機(jī)械及工程專業(yè),現(xiàn)從事水泥EPC總包項目管理工作。
收稿日期:2015-05-19
引言
老撾中亞水泥廠位于老撾南部的沙拉灣省,是國內(nèi)某設(shè)計院設(shè)計的一條1 000 t/d新型干法水泥生產(chǎn)線,燃料采用100%無煙煤,于2011年10月投產(chǎn)。當(dāng)?shù)厮嗍袌銮熬拜^好,該廠生產(chǎn)的水泥供不應(yīng)求,但由于進(jìn)廠石灰石品質(zhì)波動較大,而建廠之初該廠并未設(shè)置石灰石預(yù)均化堆場,導(dǎo)致熟料品質(zhì)不穩(wěn)定?;谝陨锨闆r,該廠于2014年4月初委托四川卡森科技有限公司對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造,要求改造后熟料產(chǎn)量達(dá)到1 500 t/d,改造范圍自石灰石破碎至熟料庫。
四川卡森科技有限公司各專業(yè)技術(shù)人員于2014年4月下旬赴現(xiàn)場進(jìn)行了實地考察,在掌握生產(chǎn)線實際情況后,與該廠技術(shù)人員進(jìn)行了討論和研究,提出了一套完整的技術(shù)改造方案。
1技改方案
原生產(chǎn)線只有簡易的石灰石預(yù)均化堆棚,規(guī)格為21 m×90 m。為減小石灰石質(zhì)量波動對技改后熟料質(zhì)量的影響,在現(xiàn)有石灰石堆棚基礎(chǔ)上新建一個42 m×150 m的石灰石預(yù)均化堆場。按此方案改造后,解決了石灰石成分波動大的問題,保證了熟料的品質(zhì)。該部分改造增加的主要設(shè)備見表1。
表1 石灰石預(yù)均化堆場新增設(shè)備
原Φ3.4 m×(8.5+1.5)m生料尾卸磨產(chǎn)量僅為70 t/h,不能滿足技改后的生料需求。目前,適合生料磨系統(tǒng)的先進(jìn)工藝是立磨系統(tǒng)或輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng),但考慮到當(dāng)?shù)毓と说募夹g(shù)水平較低,無法在短時間內(nèi)掌握新技術(shù),因此,仍采用尾卸管磨工藝。具體的改造方案是將原生料磨更換為Φ4.2 m×(8.5+2)m的管磨機(jī),并對配套的輔機(jī)設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)的更換,使改造后生料磨系統(tǒng)產(chǎn)能達(dá)到130 t/h。改造前后生料磨系統(tǒng)主要設(shè)備的技術(shù)參數(shù)見表2。
改造前,預(yù)熱器及預(yù)分解爐系統(tǒng)的運(yùn)行狀況是:分解爐燃料采用100%無煙煤,選用RSP離線式分解爐系統(tǒng),預(yù)熱器系統(tǒng)設(shè)備按照1 200 t/d的熟料產(chǎn)量配套。
經(jīng)過詳細(xì)的熱工標(biāo)定和論證后,提出了針對性的改造措施。保持原有的預(yù)熱器系統(tǒng),僅對分解爐進(jìn)行擴(kuò)容改造。
表2 改造前后生料磨系統(tǒng)主要設(shè)備的技術(shù)參數(shù)
大量的生產(chǎn)和試驗研究表明,對于燃煤的RSP分解爐,核心問題是煤粉的燃燒,只有保證爐內(nèi)煤粉的充分燃燒,才能保證生料的充分分解。RSP分解爐中的SC室(燃燒室)作為主燃燒區(qū),應(yīng)能保證煤粉達(dá)到較高的燃盡度和CaCO3的部分分解,由于爐內(nèi)氣流速度高,燃燒和分解反應(yīng)在SB(預(yù)燃室)和SC室內(nèi)難以完成,需要充分利用MC室(混合室)完成大部分CaCO3的分解反應(yīng)。因此,加大MC室容積,保證煤粉充分燃燒和物料有足夠的停留時間完成CaCO3的分解是分解爐提產(chǎn)的關(guān)鍵。
結(jié)合項目現(xiàn)場實際情況,對分解爐的改造如下:
(1)將MC室的直徑擴(kuò)大,并加高M(jìn)C室的柱體部分,然后做縮口,縮口與原鵝頸管連接,以增大MC室的容積。
(2)調(diào)整三次風(fēng)管進(jìn)燃燒室的位置。
(3)擴(kuò)大窯尾煙室進(jìn)MC室的縮口。
改造后,分解爐的容積顯著增大,有助于改善無煙煤的燃燒效果,提高入窯生料的分解率,增加燒成系統(tǒng)產(chǎn)量。改造前后分解爐的技術(shù)參數(shù)見表3。
表3 改造前后分解爐的技術(shù)參數(shù)
從表3可以看出,改造后爐容增加了27%,氣體的停留時間與改造前相當(dāng),使得生料粉在分解爐內(nèi)的停留時間長達(dá)7.5 s以上,保證了生料中CaCO3分解率>95%,完全可確保熟料產(chǎn)量達(dá)到1 500 t/d的技改目標(biāo)。
對Φ3.3 m×50 m回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,使其最高轉(zhuǎn)速由3.91 r/min提高到4.20 r/min,以滿足熟料的薄料快燒,提高回轉(zhuǎn)窯的單位容積產(chǎn)量。同時,對篦冷機(jī)進(jìn)行改造,原篦冷機(jī)冷卻能力不足,最高冷卻能力僅為1 400 t/d,且設(shè)備故障率高,將其更換為新型第四代篦冷機(jī),配套的篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)全部更換,窯頭廢氣風(fēng)機(jī)也進(jìn)行相應(yīng)更換,以滿足增產(chǎn)后熟料冷卻的需要。改造前后熟料冷卻系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)見表4。
表4 改造前后熟料冷卻系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)
2改造效果
該技改項目于2014年8月全面開工,利用當(dāng)?shù)?個月的雨季時間進(jìn)行施工安裝,已于2014年12月點火投產(chǎn)運(yùn)行。截至2015年1月底,熟料產(chǎn)量穩(wěn)定在1 600 t/d以上,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定。改造前后,生料粉磨系統(tǒng)和燒成系統(tǒng)的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)見表5。
表5 生料粉磨系統(tǒng)和燒成系統(tǒng)的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)
從表5可看出,生產(chǎn)線改造后,不僅產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到并超過了預(yù)期的技改目標(biāo),產(chǎn)品質(zhì)量也完全滿足技改要求。按增加的產(chǎn)量計算,每年可新增熟料量約16.5萬t(1 050 t/d提高到1 600 t/d,按年運(yùn)轉(zhuǎn)300 d計算),圓滿達(dá)到業(yè)主方的預(yù)期要求。該項目的成功實施,不僅擴(kuò)大了老撾中亞水泥廠在當(dāng)?shù)厥袌龅墓?yīng)能力,還為企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
(編輯芋艷梅)