喬金龍
(大唐陽(yáng)城發(fā)電有限責(zé)任公司,山西晉城048102)
靜葉可調(diào)軸流引風(fēng)機(jī)故障處理
喬金龍
(大唐陽(yáng)城發(fā)電有限責(zé)任公司,山西晉城048102)
大唐陽(yáng)城發(fā)電有限責(zé)任公司AN40E6(V19+4°)型靜葉可調(diào)軸流引風(fēng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中振動(dòng)大、軸承故障頻繁,利用振動(dòng)頻譜分析風(fēng)機(jī)振動(dòng)狀況,查找軸承故障產(chǎn)生的真正原因,給出處理方案。
軸流引風(fēng)機(jī);頻譜;振動(dòng);軸承
大唐陽(yáng)城發(fā)電有限責(zé)任公司7#,8#機(jī)組為東方鍋爐股份有限責(zé)任公司制造的DG2060/17.6-II3型亞臨界自然循環(huán)鍋爐,一次中間再熱,雙拱形爐膛,W型火焰燃燒方式,全懸吊、平衡通風(fēng),露天布置。風(fēng)煙系統(tǒng)采用兩臺(tái)動(dòng)葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)、兩臺(tái)動(dòng)葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機(jī)及兩臺(tái)靜葉調(diào)節(jié)的軸流式引風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)。2007年脫硫與主機(jī)是同時(shí)投產(chǎn),主機(jī)設(shè)計(jì)主要由北京國(guó)電華北電力工程有限公司完成,脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)在原系統(tǒng)上基礎(chǔ)上由核工業(yè)第四研究設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì),原先煙道設(shè)計(jì)直接通往煙囪,而實(shí)際運(yùn)行時(shí),先將兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)的煙氣聚集到一起進(jìn)入增壓風(fēng)機(jī),而后經(jīng)過(guò)脫硫進(jìn)入煙囪。引風(fēng)機(jī)為成都電力機(jī)械廠生產(chǎn)的AN40E6(V19+4°)靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī),其中,7#爐原先葉輪葉片數(shù)量是13片,脫硝改造后增加為19片。
引風(fēng)機(jī)振動(dòng)大處理
1.1.1 故障情況
7#,8#引風(fēng)機(jī)在低負(fù)荷時(shí)460 MW以下運(yùn)行時(shí),在運(yùn)行過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)引風(fēng)機(jī)失速現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生喘振,其中72,81引風(fēng)機(jī)喘振最為嚴(yán)重,在喘振過(guò)程中也曾發(fā)生搶風(fēng)現(xiàn)象,特別是升降負(fù)荷時(shí)最為明顯,主要表現(xiàn):①風(fēng)機(jī)出、入口壓力及風(fēng)機(jī)電流波動(dòng)較為明顯;②就地風(fēng)機(jī)有低頻噪聲且出、入口風(fēng)道均存在低頻晃動(dòng);③負(fù)荷越低,現(xiàn)象越明顯;④喘振時(shí)遠(yuǎn)方失速測(cè)點(diǎn)報(bào)警較為頻繁;⑤引風(fēng)機(jī)就地、畫面振動(dòng)較大。4臺(tái)引風(fēng)機(jī)布置如圖1所示。
1.1.2 原因分析
引風(fēng)機(jī)失速及喘振與運(yùn)行工況、風(fēng)道阻力有很大關(guān)系,振動(dòng)大原因較多,需要對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)的分析。根據(jù)運(yùn)行情況確定可能原因如下。
(1)風(fēng)機(jī)壓力與流量不匹配導(dǎo)致風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)不在風(fēng)機(jī)安全工作區(qū)域內(nèi)而發(fā)生失速;這些主要表現(xiàn)在低負(fù)荷時(shí),低負(fù)荷時(shí),煙道阻力變化較小,煙氣體積流量及煙氣密度明顯下降。在開-45°以下,流量降低,風(fēng)機(jī)升壓不明顯情況下,風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)易偏離正常工作區(qū)域。利用艾默生CSI2130頻譜分析儀測(cè)量振動(dòng)頻譜見圖2。
圖2 風(fēng)機(jī)振動(dòng)頻譜
(2)設(shè)備因運(yùn)行環(huán)境及操作過(guò)程導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)發(fā)生搶風(fēng)現(xiàn)象,這些主要體現(xiàn)在升降負(fù)荷時(shí),由于引鳳出口阻力較大,兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)容易發(fā)生搶風(fēng)現(xiàn)象,主要現(xiàn)象為兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)出口壓力、電流呈現(xiàn)彼此交替漲幅。
(3)設(shè)備部件松動(dòng)導(dǎo)致風(fēng)機(jī)在失速時(shí),振動(dòng)及異音較大。經(jīng)過(guò)頻譜分析,振動(dòng)時(shí)發(fā)生倍頻振幅現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)檢修,發(fā)現(xiàn)主要的松動(dòng)部位為軸與葉輪配合部位,以及葉輪壓盤螺栓松動(dòng)。
(4)設(shè)備動(dòng)平衡出現(xiàn)問(wèn)題,設(shè)備動(dòng)平衡出現(xiàn)問(wèn)題一般主要出現(xiàn)在設(shè)備異常后,葉輪受損或灰塊脫落等。目前多臺(tái)引風(fēng)機(jī)出現(xiàn)此類現(xiàn)象。
1.1.3 采取措施
(1)努力改變風(fēng)機(jī)運(yùn)行環(huán)境,使設(shè)備在安全區(qū)域運(yùn)行,低負(fù)荷時(shí)通過(guò)提高增壓風(fēng)機(jī)出力來(lái)降低引風(fēng)機(jī)背壓,使工作點(diǎn)在工作曲線中向下平移。目前7#,8#爐引風(fēng)機(jī)都采取同樣措施,風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)失速、喘振減少,振動(dòng)減小。
(2)升降負(fù)荷時(shí),注意觀察引風(fēng)機(jī)出口壓力、電流、失速報(bào)警、振動(dòng)變化,及時(shí)調(diào)整運(yùn)行參數(shù)避免風(fēng)機(jī)發(fā)生搶風(fēng)現(xiàn)象。
(3)利用設(shè)備停運(yùn)積極檢查葉輪壓盤螺栓缺陷及葉輪配合間隙,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題積極處理。
(4)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行頻譜分析,發(fā)現(xiàn)動(dòng)平衡出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),利用檢修對(duì)設(shè)備進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn)。
(5)在引風(fēng)機(jī)大修及技改時(shí)優(yōu)化煙道布置,降低引風(fēng)機(jī)出口阻力,特別是兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)阻力不平衡問(wèn)題要著重解決,例如72引風(fēng)機(jī)、81引風(fēng)機(jī)目前出口布置不合理,都存在噴嘴阻力特性。
1.2 引風(fēng)機(jī)軸承故障、損壞處理
1.2.1 故障情況
7#,8#引風(fēng)機(jī)在投產(chǎn)后,發(fā)生多次燒軸承事件,特別是2009年以來(lái),引風(fēng)機(jī)檢修次數(shù)、軸承的損壞次數(shù)增加,主要表現(xiàn)如下。
(1)軸承局部滾珠、保持架、內(nèi)外圈溫度高碳化,嚴(yán)重的將銅保持架磨損壞及內(nèi)外圈表面剝落。
(2)所有解體軸承內(nèi)部油脂污染發(fā)黑,有變灰的,也有高溫碳化發(fā)黑。
(3)燒軸承時(shí)多表現(xiàn)為運(yùn)行過(guò)程中軸承溫度突然上漲直至保護(hù)停機(jī)。
(4)角接觸軸承與滾柱軸承都發(fā)生過(guò)燒軸承現(xiàn)象,推力軸承溫度高導(dǎo)致燒軸承較多。
(5)軸承室內(nèi)聚聚較多的廢油,排油管內(nèi)排出廢油幾乎沒(méi)有。(6)第一次發(fā)生軸承故障及燒軸承的是71引風(fēng)機(jī)。
1.2.2 引風(fēng)機(jī)軸承溫度高的原因分析
(1)風(fēng)機(jī)油被灰塵污染引起軸承溫度高。引風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑脂污染主要原因有:①軸頭油封與銅套磨損嚴(yán)重導(dǎo)致動(dòng)靜間隙過(guò)大,冷卻風(fēng)攜帶空氣中的灰塵進(jìn)入軸承箱,根據(jù)解體檢修,發(fā)現(xiàn)符合該狀況;②排油口密封不嚴(yán)導(dǎo)致冷卻風(fēng)攜帶空氣中的灰塵進(jìn)入軸承箱,根據(jù)解體檢修發(fā)現(xiàn)符合該狀況;③葉輪側(cè)動(dòng)靜密封損壞導(dǎo)致動(dòng)靜間隙增加導(dǎo)致煙塵進(jìn)入軸承箱,解體發(fā)現(xiàn)該處密封良好且無(wú)漏灰痕跡。
(2)風(fēng)機(jī)排油不暢,導(dǎo)致新的潤(rùn)滑油不能及時(shí)補(bǔ)充,散熱較差,軸承溫度較高,從現(xiàn)場(chǎng)解體檢查發(fā)現(xiàn)存在此現(xiàn)象。風(fēng)機(jī)排油不暢的主要原因有:①排油口被臟油脂堵塞,潤(rùn)滑脂不能及時(shí)排掉導(dǎo)致潤(rùn)滑脂變干、碳化、變硬,使油脂堵塞排油口加重;②排油口密封不好導(dǎo)致軸承冷卻風(fēng)串入,使軸承排油口形成正壓,污油不能正常排出。
(3)冷卻風(fēng)風(fēng)量不夠或冷卻風(fēng)漏風(fēng)導(dǎo)致軸承不能正常冷卻。常見的原因主要有:①冷卻風(fēng)風(fēng)罩腐蝕嚴(yán)重發(fā)生泄漏,漏小時(shí)導(dǎo)致冷卻風(fēng)全部從風(fēng)罩漏出,冷卻效果變差,漏大后導(dǎo)致風(fēng)罩內(nèi)不能建立足夠正壓,煙氣全部進(jìn)入風(fēng)罩內(nèi)對(duì)軸承箱進(jìn)行加熱;根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢修發(fā)現(xiàn),軸承箱風(fēng)罩確實(shí)存在腐蝕嚴(yán)重,出現(xiàn)較大窟窿的現(xiàn)象。②冷卻風(fēng)機(jī)故障或入口堵塞,導(dǎo)致風(fēng)量不夠,平時(shí)運(yùn)行存在此類現(xiàn)象。③中心筒人孔密封不嚴(yán),導(dǎo)致煙氣大量進(jìn)入中心筒,煙氣進(jìn)入中心筒后對(duì)冷卻風(fēng)進(jìn)行加熱,導(dǎo)致軸承箱溫度上升。
(4)軸承在安裝時(shí),軸承緊力或間隙安裝不當(dāng),導(dǎo)致軸承推力間隙過(guò)小,啟機(jī)后軸承發(fā)熱,溫度上升。
(5)風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行在失速或喘振狀態(tài),失速及喘振導(dǎo)致設(shè)備振動(dòng)能量及頻率增大,最終導(dǎo)致軸承壽命降低,及早老化或損壞。因71引風(fēng)機(jī)第一次出現(xiàn),故判定引風(fēng)機(jī)振動(dòng)加快了軸承損壞。
1.2.3 采取措施
(1)利用檢修機(jī)會(huì)及時(shí)更換軸承箱的密封裝置。
(2)按圖紙正確安裝排油管,并對(duì)排油管與風(fēng)罩、排油管與軸承箱進(jìn)行密封,減少密封風(fēng)對(duì)軸承箱內(nèi)油脂污染的可能。
(3)每次檢修應(yīng)徹底清理軸承箱加、排油孔,并對(duì)各油孔注滿足夠的油脂。
(4)定期檢查軸承箱風(fēng)罩的完好程度,發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)或更換。
(5)通過(guò)技改將引風(fēng)機(jī)軸承箱冷風(fēng)罩更換為耐腐蝕的冷風(fēng)罩,因冷風(fēng)罩溫度低,是最易腐蝕部位,更換冷風(fēng)罩后可以減少低溫腐蝕,從而減少密封漏風(fēng)現(xiàn)象的發(fā)生。
(6)利用每次停機(jī)檢查軸承箱內(nèi)部的排油情況,發(fā)現(xiàn)排油不暢及時(shí)處理。
(7)加強(qiáng)引風(fēng)機(jī)軸承箱給油脂管理,使軸承箱內(nèi)不缺油、不多油、散熱好。
(8)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)間隙安裝軸承箱內(nèi)的各盤軸承,減少受熱膨脹后導(dǎo)致軸承漲死。
(9)優(yōu)化引風(fēng)機(jī)運(yùn)行,減少風(fēng)機(jī)的喘振及失速運(yùn)行,為軸承運(yùn)行提供良好保障。
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〔編輯凌瑞〕
TM621.2
B
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.12.