陳聲富
(韶關(guān)市粵紡紡織有限公司,廣東 韶關(guān) 512136)
噴氣織機緯向停臺淺析
陳聲富
(韶關(guān)市粵紡紡織有限公司,廣東 韶關(guān) 512136)
從實際生產(chǎn)中噴氣織機的故障停臺記錄入手,分析了緯向停臺形成原因和影響噴氣織機織造效率的主要因素,提出了相應的改進措施。
噴氣織機;緯向停臺;織造效率;改進措施
噴氣織機以其高速度、高產(chǎn)量、高效率、高自動化和質(zhì)量優(yōu)等特點而得到了飛速發(fā)展。然而在實際生產(chǎn)使用中有些噴氣織機還存在許多不足,需要不斷摸索總結(jié)經(jīng)驗,才能充分體現(xiàn)出其應有的特點。本文結(jié)合我公司多年來應用噴氣織機的實際生產(chǎn)經(jīng)驗,對生產(chǎn)中噴氣織機的故障停臺進行了統(tǒng)計分析,提出了影響噴氣織機織造效率的主要因素,以及提高織造效率的有效改進措施,供相關(guān)企業(yè)充分發(fā)揮噴氣織機效能參考。
1.1 樣本數(shù)據(jù)記錄
統(tǒng)計樣本織物品種規(guī)格見表1,所用織造設(shè)備及其主要工藝參數(shù)為:豐田JAT610-190,車速(580±50)r/min,踏盤開口時間290°-310°,后梁高度(-2)-(+2)格,上機張力250-350 kg,主噴嘴壓力4.2 kg,輔助噴嘴壓力4.6 kg,主噴嘴開閉時間80°/180°,投緯時間80°-100°。
1.2 實驗生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計
本次實驗生產(chǎn)的機臺為6—8臺,時間為8周,故其統(tǒng)計的數(shù)據(jù)基本反映了這些品種的真實生產(chǎn)情況,偶然性很小。各品種經(jīng)、緯停臺實驗統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表2,緯紗故障分探緯器的統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表3。
表3 緯紗故障各探緯器統(tǒng)計數(shù)據(jù) 單位:次
2.1 品種1的緯向停臺占比
如圖1所示,在8周的生產(chǎn)過程中品種1經(jīng)紗停臺占織機總停臺的11.72%,平均緯紗故障停臺占織機總停臺的78.01%;可見緯向停臺是此類品種停臺的主要原因。品種l的緯向停臺占織機總停臺百分率的變化曲線見圖2。
在8周生產(chǎn)過程中品種l的織造效率變化如圖3所示,其中織造效率最高達91%,最低為85.2%,兩者相差近六個百分點。而第8周的緯停比率不是最低只是較低,這是因為織造效率受很多停車故障因素的影響。但緯停故障對織造效率的影響成正比關(guān)系,且是主要因素。
2.2 織物密度對停臺的影響
由圖2可知,第1周緯向停臺最高占織機停臺的81.22%,第7周最低占織機停臺的72.86%。由表2可知,在所有本次實驗品種中品種4的緯向平均故障停臺與經(jīng)向平均故障停臺之差最大,前者是后者的4.95倍。品種5的緯向平均故障停臺與經(jīng)向平均故障停臺之差次最小,前者也是后者的2.8倍。這表明緯向故障停臺與經(jīng)紗故障停臺之差是隨著織物的緊密程度的增大而增大的,即織物的經(jīng)紗與緯紗密度越大,緯紗故障停臺就越多。這是因為密度越大紗線之間的摩擦數(shù)量增大,織口清晰度下降,尤其是高支高密織物最為突出。
2.3 緯紗強力對停臺的影響
從表2可看出,各品種的緯停次數(shù)均遠高于經(jīng)停次數(shù)。觀察分析實際生產(chǎn)過程中緯紗斷頭造成緯停的原因,主要是緯紗強力不足,特別是因緯紗弱捻處和細節(jié)處都承受不了較大的噴射張力而被吹斷,造成緯紗斷頭產(chǎn)生緯停故障。其次是個別機臺主輔噴壓力過高,在高速氣流的沖擊作用下吹散緯紗,造成緯停故障。也有個別筒子卷繞成形不良,特別是退繞接近筒腳或滿筒時退繞不暢,緯紗斷頭造成緯停故障。也有緯紗從筒子上退繞速度過快產(chǎn)生脫圈,引起緯停。
2.4 其他因素對停臺的影響
從表3可看出,對于本次實驗的大部分織物,探緯器1探測到的緯紗故障次數(shù)都多于探緯器2探測到的緯紗故障次數(shù),特別是高支高密的品種4織物更為突出,前者平均是后者的3.12倍。緯停次數(shù)最少的是品種5織物,但也達到了2.6倍。探緯器1探測到的緯紗故障主要是短緯、縮緯等緯紗飛行沒有到達規(guī)定位置的引緯異常。
聯(lián)合組織的緯向停臺相對三元組織也較多,主要是由于聯(lián)合組織的織口開口沒有三元組織清晰,造成投緯過程中緯紗受阻引起緯向停臺。另外,開口不清和經(jīng)紗的紗疵、毛羽、經(jīng)位置線和張力有關(guān),造成緯紗飛行受阻而產(chǎn)生緯停故障??椢锏慕?jīng)紗密度越大,經(jīng)紗間摩擦越多,梭口越不易開清,便易絆住緯紗而造成緯停故障。
由上實驗結(jié)果分析可見,提高緯紗的成紗質(zhì)量是實現(xiàn)噴氣織機高效的基本保證。雖然不同織物造成其緯停故障的原因多種多樣,但不外乎是紗線的內(nèi)在(強力、強不勻)和外觀(毛羽、紗疵)質(zhì)量問題。因此應改變以往只重視經(jīng)紗成紗質(zhì)量,輕視緯紗成紗質(zhì)量的觀念,必須經(jīng)緯紗線統(tǒng)一兼顧,嚴格控制緯紗的強力和強力不勻率。結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗,提出如下技術(shù)措施。
3.1 增加緯紗捻度
在紡紗工藝設(shè)計中控制好紗線捻度。在紗線臨界捻系數(shù)的捻度范圍內(nèi),隨著紗線捻度的增大,紗線的強力提高,斷裂伸長率增大,毛羽減少;并且由于噴氣織機都采用精確控制的接力輔助噴嘴,在引緯時不會因捻度大而產(chǎn)生緯紗扭結(jié)。因此增加緯紗的捻度有利于減少緯停故障,提高噴氣織造的效率。杜絕用針織用紗,因為針織用紗捻度小容易造成緯紗被氣流吹散。
3.2 緯紗熱濕定捻
緯紗熱濕定捻不僅可以穩(wěn)定緯紗的捻度,增加纖維間的抱合力,而且由于濕度的增加使紗層間的附著力增加,減少了脫緯和縮緯現(xiàn)象,從而減少緯停故障。經(jīng)熱濕定捻后可增加緯紗的斷裂伸長近一個百分點,故可提高噴氣織機的織造效率,特別是對麻棉紗等纖維較硬且毛羽較長的織物效果更為顯著。
3.3 緯紗絡(luò)筒
絡(luò)筒工序配有電子清紗器,能有效去除紗線中較大的粗節(jié)與細節(jié)紗疵疵點;而且經(jīng)過絡(luò)筒工序后,改變了紗線的成形,有利于織造時紗線的退卷,便于織造。
3.4 合理配置織造工藝參數(shù)
對經(jīng)紗密度較大的高密織物,開口不清是造成噴氣織機緯停故障的一個主要原因。因此經(jīng)紗應采用合理的漿料配方和漿紗工藝,使毛羽盡可能地伏貼。另外,還應合理選擇織造工藝參數(shù),適度增大上機張力,選擇合理的經(jīng)位置線,以免造成開口不清而發(fā)生緯停。
經(jīng)紗上漿后其可織性大大提高,經(jīng)紗故障減少,因此緯紗的強力和毛羽及上機工藝參數(shù)是造成織機緯向停臺的主要原因。而且這種緯向停臺是可以通過采取有效措施得以明顯改善的。只有根據(jù)不同織物的織造要求,合理地提高緯紗質(zhì)量,并合理配置織造工藝參數(shù),才能有效地提高噴氣織機的織造效率,達到事半功倍的效果。
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Analysis of Weft Stoppages of Air-Jet Looms
CHEN Sheng-fu
(Shaoguan Yuefang Textile Co. Ltd., Shaoguan 512136, China)
The reasons of weft stoppage and the influencing factors of weaving efficiency for air-jet loom were analyzed according to the fault stoppage recording for air-jet loom in production practice. Some improvement measures were proposed.
air-jet loom; weft stoppage; weaving efficiency; improving measure
2016-05-23;
2016-06-24
陳聲富(1974-),男,工程師,主要從事織造工藝設(shè)計及新產(chǎn)品開發(fā)工作,E-mail:1336506395@qq.com。
TS103.33
B
1673-0356(2016)07-0032-03