• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      氣缸蓋氣門導(dǎo)管孔的加工工藝研究

      2016-03-10 02:54:58高洪玉
      關(guān)鍵詞:座圈底孔同軸

      摘要:柴油機(jī)的性能很大一部分是由氣缸蓋的加工精密度決定的,而氣門導(dǎo)管孔和排氣閥的同軸度精度是決定氣缸蓋加工精度的重要因素。文章對(duì)氣門導(dǎo)管孔的加工工藝進(jìn)行了探討,目的在于提高氣缸蓋氣門導(dǎo)管孔的加工精度和效率。

      關(guān)鍵詞:氣缸蓋;氣門導(dǎo)管孔;加工工藝;專用復(fù)合刀具;排氣閥;柴油機(jī) 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      中圖分類號(hào):TK405 文章編號(hào):1009-2374(2016)08-0059-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.08.031

      1 概述

      發(fā)動(dòng)機(jī)處于工作狀態(tài)時(shí),氣門一直在不停的開(kāi)關(guān)過(guò)程中,在與氣門導(dǎo)管的往復(fù)過(guò)程中會(huì)不斷沖擊氣門座圈,三者間會(huì)產(chǎn)生惡劣的摩擦副作用。氣門座圈在氣體從缸蓋燃燒室壓縮燃燒時(shí)會(huì)受到極大的沖擊負(fù)荷,但卻不易散熱而使氣門、導(dǎo)管和座圈長(zhǎng)時(shí)間處于高溫狀態(tài),導(dǎo)致零件變形和產(chǎn)生不正常的燃燒產(chǎn)物等副作用,最終導(dǎo)致氣門導(dǎo)管與座圈損壞,降低氣密性,使發(fā)動(dòng)機(jī)性能下降,故氣門座圈和導(dǎo)管孔的加工十分重要,關(guān)系到整個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)的性能。在批量生產(chǎn)中,不僅需要優(yōu)化加工工藝,還對(duì)定位方式及基準(zhǔn)選擇、刀具的選擇、氣門座圈的加工方式、導(dǎo)管孔的加工及其冷卻方式等有較高的要求。

      2 傳統(tǒng)工藝流程

      首先需要鉆擴(kuò)氣門和導(dǎo)氣管孔,但此過(guò)程分為兩步進(jìn)行,多次定位會(huì)導(dǎo)致跳動(dòng)超差的產(chǎn)生,往往達(dá)不到工藝要求;然后再壓氣門座圈和氣門導(dǎo)管,再槍鉸氣門導(dǎo)管;最后再锪削氣門座圈錐面,但低速锪削會(huì)使錐面粗糙度差、不連續(xù)。此外,傳統(tǒng)的加工工藝工序較多而且不連續(xù),消耗的成本也大,不能滿足經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天的需要。

      3 新興工藝

      底孔同軸誤差常常是導(dǎo)致其精加工量分配不均的重要原因,故常采用復(fù)合刀具分鉆、擴(kuò)、精鏜來(lái)保證其同軸度公差。專用復(fù)合刀具及加工見(jiàn)圖1,刀具實(shí)圖見(jiàn)圖2,其加工工藝流程為:首先,開(kāi)始前固定兩個(gè)推桿于起始位置以保證車刀與鉸刀是備工狀態(tài);其次,粗刀開(kāi)始锪氣門座圈,控制好加工余量,接著使工作臺(tái)后退使車刀待命,此時(shí)推動(dòng)內(nèi)推桿分別半精車工作錐面和鉸削加工導(dǎo)管孔,退回精刀和鉸刀實(shí)現(xiàn)對(duì)座圈和導(dǎo)管孔的加工,此過(guò)程要求工序能力指數(shù)Cpk≥1.66。此外刀具材料的選擇也十分重要,要提高產(chǎn)率就要求有較快的加工速度,而刀具的硬度是達(dá)到較快加工速度的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。氣門導(dǎo)管孔的材料HT250的硬度較低,用普通的涂層硬質(zhì)合金刀片就能夠高速地切削,但是這類刀片容易磨損,在加工100個(gè)孔左右就會(huì)報(bào)廢,而且會(huì)導(dǎo)致座圈錐面光滑度不夠而加大跳躍性,同時(shí)也無(wú)法達(dá)到較高的切削線速度。對(duì)比之下,選用立方氦化硼(CBN)刀具就要優(yōu)越很多。CBN屬于超硬刀具材料,硬度僅次于金剛石,但熱硬度和熱穩(wěn)定性卻好于金剛石很多。此外,若鉸刀為多刃的則會(huì)提高很多給進(jìn)速度;最后,切削速度也是保證加工精度和產(chǎn)率的必要條件,切削速度為85m/min,給進(jìn)度為0.15mm/n時(shí),切削硬度為HRC50~55的導(dǎo)氣管最好。

      4 加工問(wèn)題的實(shí)例分析

      加工過(guò)程中時(shí)時(shí)會(huì)出現(xiàn)槍鉸件不合格的情況,在做項(xiàng)目過(guò)程中,機(jī)加工廠發(fā)現(xiàn)在技術(shù)方面和工裝管理方面的不足之處,并做了修正,有助于產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。機(jī)加工廠對(duì)此分析后主要得出如下五個(gè)方面的原因和解決方案:

      第一,恒力專機(jī)B40工序加工缸蓋左右面(74.25±0.15mm),前期技術(shù)偏離至73.8~74.5mm,因缸蓋進(jìn)槍鉸時(shí)右面在滾道上前進(jìn),起粗定位的作用,如果加工尺寸超上公差,將影響導(dǎo)管孔定位套的正常插入,影響定位精度,造成加工不合格。因B40工裝定位穩(wěn)定性較差,此尺寸常有超差現(xiàn)象發(fā)生,現(xiàn)場(chǎng)尺寸控制小于74.25mm,基本保證B295工序的定位不受影響。

      第二,三菱專機(jī)B230工序粗加工導(dǎo)管孔,此機(jī)床前期多次做過(guò)調(diào)整,因尺寸穩(wěn)定性較差,導(dǎo)管孔挪到B50工序加工,穩(wěn)定性較好。

      第三,重點(diǎn)工序B240專機(jī),用于座圈導(dǎo)管底孔的精加工,前期經(jīng)過(guò)調(diào)整,加工工藝尺寸有了較大的提高,但座圈底孔和導(dǎo)管底孔的同軸度和垂直度超差現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,近期因探頭損壞,更換新探頭后機(jī)床報(bào)警或探測(cè)值極不穩(wěn)定(探測(cè)值誤差達(dá)到0.5mm)而去掉了探頭,導(dǎo)致座圈底孔深度加工不穩(wěn)定(誤差0.1mm以內(nèi)),因槍鉸工序使用導(dǎo)管定位加工,B240工序的加工質(zhì)量直接影響槍鉸合格率。B240加工出現(xiàn)的問(wèn)題及對(duì)槍鉸的影響如下:(1)導(dǎo)管座圈同軸度超差將導(dǎo)致槍鉸工序座圈加工偏;(2)導(dǎo)管垂直度超差將導(dǎo)致槍鉸工序?qū)Ч芗庸び嗔坎痪鶆?,影響?dǎo)管的圓度、圓柱度,從而影響到跳動(dòng),也可能會(huì)引起加工偏,甚至出現(xiàn)臺(tái)階;(3)座圈底孔加工深度影響座圈的加工余量,底孔加工過(guò)深,將可能導(dǎo)致座圈加工不全,底孔加工過(guò)淺將導(dǎo)致座圈加工出現(xiàn)臺(tái)階。

      第四,座圈配套件有部分影響,座圈壓裝后加工余量有0.30mm左右,正常的配套件跳動(dòng)在0.05mm左右,但在前期曾經(jīng)對(duì)部分配套件做過(guò)測(cè)量,部分座圈跳動(dòng)直超過(guò)0.10mm,對(duì)槍鉸合格率有一定影響。

      第五,槍鉸專機(jī)本身的影響,2015年10月份槍鉸專機(jī)加工導(dǎo)管孔孔徑不合格,經(jīng)過(guò)對(duì)設(shè)備、工裝、刀具的調(diào)整,現(xiàn)導(dǎo)管孔徑超差基本解決,但跳動(dòng)超差工件較多,每班80~120件左右,是當(dāng)前面臨的主要問(wèn)題。自10月以來(lái),B線槍鉸工序出現(xiàn)導(dǎo)管孔加工錐度、“大肚子”、座圈加工偏及由此導(dǎo)致的座圈跳動(dòng)超差等現(xiàn)象,每班有80~120件不合格品。針對(duì)以上情況先后進(jìn)行了以下調(diào)整:10月中旬更換刀桿導(dǎo)套、導(dǎo)管定位套;10月底更換新刀柄(3020BT193C,3020BT194C);11月初更換進(jìn)氣門主軸軸承,更換軸承后發(fā)現(xiàn)主軸與換臺(tái)之間的定位銷無(wú)法正常插入,用螺栓擰緊后正常。

      此外,機(jī)加工廠還對(duì)降低缸蓋線槍鉸工序廢品率進(jìn)行了總結(jié),明確了廢品率的主要組成情況。進(jìn)氣門座圈加工偏、排氣門座圈加工不全、進(jìn)、排氣門座圈的跳動(dòng)超差、座圈加工表面有震紋。經(jīng)過(guò)反復(fù)的討論、現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)證、大量數(shù)據(jù)的分析,項(xiàng)目組認(rèn)定無(wú)論是氣門座圈的加工不全或者加工尺寸偏離還是跳動(dòng)超差,都應(yīng)該回歸到問(wèn)題的根本原因,并將這個(gè)原因具體化為兩個(gè)問(wèn)題:①前幾道工序(B25/B240/B290)加工的底面、座圈底孔尺寸不穩(wěn)定;②精加工工序槍鉸專機(jī)不穩(wěn)定。

      項(xiàng)目組首先調(diào)整導(dǎo)管與座圈的粗加工序B50,在檢驗(yàn)了設(shè)備各軸精度沒(méi)有異常后,從工裝夾具入手,重新修磨定位塊,將原來(lái)的定位塊平面度從原來(lái)的0.06mm調(diào)整到了0.01mm以內(nèi);改良了原由設(shè)備廠家設(shè)計(jì)的工藝步驟,將中心鉆改為锪平面,保證了導(dǎo)管與底面的垂直度。其次是調(diào)整B240的定位面,進(jìn)而保證了精加工序的坯料垂直度穩(wěn)定可靠,由原來(lái)的0.05mm提高到0.02mm。B295的調(diào)整為整個(gè)工程中最大的難點(diǎn),槍鉸專機(jī)為進(jìn)口設(shè)備,精度等級(jí)高,調(diào)整難度大,并且過(guò)程復(fù)雜,項(xiàng)目組用設(shè)備廠家留下的量檢具驗(yàn)證了主軸的行走精度與工裝定位套的同軸度,均沒(méi)有問(wèn)題。經(jīng)重新設(shè)計(jì)量檢具,將原有的細(xì)長(zhǎng)驗(yàn)棒改良,避免了原有量檢具撓性問(wèn)題引起的頂端下垂問(wèn)題后重新校驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),主軸的側(cè)母線與上母線直線度均為0.15mm左右,與工裝定位套的同軸度為0.10mm,在撤掉原有主軸箱的定位銷,將以上數(shù)據(jù)全部提高至0.01mm以內(nèi)后鉆鉸定位銷孔,重新對(duì)主軸箱定位。經(jīng)過(guò)以上調(diào)整,氣門座圈的跳動(dòng)量急劇減小到0.02mm以內(nèi),完全符合產(chǎn)品要求,廢品率大幅下降。

      通過(guò)以上加工技術(shù)研究經(jīng)驗(yàn)可得出主軸部件的軸向跳動(dòng)應(yīng)低于0.0015mm,徑向跳動(dòng)應(yīng)低于0.002mm,復(fù)合刀具硬度應(yīng)足以保證同軸度,此外還要有足夠的加工余量。

      5 展望

      氣缸蓋氣門導(dǎo)管孔的加工精度和效率還有很大的提升空間,未來(lái)有望在刀具材料和精密專用刀具上做出進(jìn)一步發(fā)展與推廣。

      參考文獻(xiàn)

      [1]馮士光.新型超硬材料——立方氮化硼聚晶及其刀片的應(yīng)用[M].成都:四川科學(xué)技術(shù)出版社,1984.

      [2]劉獻(xiàn)禮,聚晶.立方氮化硼刀具及其應(yīng)用[M].哈爾濱:黑龍江科學(xué)技術(shù)出版社,1999.

      [3]張金柱,韓玉敏.柴油發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008.

      作者簡(jiǎn)介:高洪玉(1981-),男,山東濟(jì)南人,中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南動(dòng)力有限公司工程師,研究方向:生產(chǎn)技術(shù)管理。

      (責(zé)任編輯:蔣建華)

      猜你喜歡
      座圈底孔同軸
      氣門座圈人工液氮冷卻工藝壓裝試驗(yàn)研究
      發(fā)動(dòng)機(jī)氣門座圈壓裝工藝研究
      同軸單元的先驅(qū)者 Tannoy(天朗)
      BPRT同軸機(jī)組在高爐上的應(yīng)用設(shè)計(jì)
      變速箱輸入軸內(nèi)孔同軸度檢具設(shè)計(jì)
      白鶴灘水電站大壩首個(gè)導(dǎo)流底孔順利封頂澆筑
      基于子模型法的高拱壩導(dǎo)流底孔預(yù)應(yīng)力閘墩三維有限元分析
      某柴油機(jī)氣門導(dǎo)管和座圈售后維修方案
      缸蓋氣門導(dǎo)管座圈的加工及改進(jìn)
      精彩瞬間 宏大場(chǎng)面
      谷城县| 南皮县| 卫辉市| 建昌县| 黎平县| 福鼎市| 肥东县| 云梦县| 耿马| 那曲县| 鄂伦春自治旗| 广河县| 彭泽县| 合阳县| 锦州市| 灵宝市| 西充县| 疏勒县| 关岭| 互助| 安新县| 平陆县| 孝义市| 富锦市| 遂昌县| 榕江县| 宿迁市| 泾川县| 师宗县| 砚山县| 会同县| 定陶县| 石台县| 秦安县| 梁平县| 滕州市| 米林县| 淅川县| 湖北省| 乌兰察布市| 陇南市|