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      GH410型雕銑機(jī)床系統(tǒng)控制改造

      2016-03-11 16:40:14鄭文崗張志義肖鵬
      關(guān)鍵詞:數(shù)控系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)器限位

      鄭文崗 張志義 肖鵬

      摘要:文章提出并利用廣州數(shù)控GSK990MA加工中心對(duì)雕銑機(jī)床進(jìn)行控制改造。利用脈沖序列給主軸變頻器發(fā)送0~10V模擬量信號(hào),可更準(zhǔn)確地控制主軸位置且能在面板實(shí)時(shí)監(jiān)控;能實(shí)現(xiàn)某單軸的軟、硬限位,既可以實(shí)現(xiàn)使用一個(gè)限位行開(kāi),也可以使用兩個(gè)限位行開(kāi);最小位移控制單位可以通過(guò)參數(shù)的改變使精確度達(dá)到0.0001mm。

      關(guān)鍵詞:雕銑機(jī)床;數(shù)控系統(tǒng);機(jī)床改造;伺服驅(qū)動(dòng);脈沖系統(tǒng);變頻器 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      中圖分類號(hào):TP23 文章編號(hào):1009-2374(2016)07-0035-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.07.018

      改造的GH410型雕銑機(jī)其運(yùn)動(dòng)的主要控制系統(tǒng)是基于PMAC運(yùn)動(dòng)控制卡的工控控制。其在工業(yè)的發(fā)展中顯然已不能適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)加工復(fù)雜的要求,并且該控制系統(tǒng)在實(shí)際加工過(guò)程中,隨著使用次數(shù)的增加其穩(wěn)定性也越來(lái)越差。因此為了能使該機(jī)床繼續(xù)使用并且作為教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái),決定在此機(jī)床上加以更穩(wěn)定的廣數(shù)GSK990MA銑床加工中心數(shù)控系統(tǒng)。

      1 改造后雕銑機(jī)的數(shù)控系統(tǒng)硬件

      本次改造使用的GSK990MA銑床加工中心數(shù)控系統(tǒng)裝置,采用32位高性能的CPU和超大規(guī)??删幊唐骷﨔PGA,可編輯的PLC使邏輯控制功能更加靈活強(qiáng)大。數(shù)控系統(tǒng)的單元組成部分包括GSK990MA數(shù)控系統(tǒng)、附加操作面板、數(shù)字交流伺服驅(qū)動(dòng)單元、伺服系統(tǒng)、交流變壓器等。本次改裝與之相配匹的驅(qū)動(dòng)器為GS200交流伺服驅(qū)動(dòng)器,三個(gè)進(jìn)給軸電機(jī)為80SJT交流伺服電動(dòng)機(jī)(其中X、Y軸不帶抱閘,Z軸帶抱閘),主軸變頻器為臺(tái)達(dá)VFD-F,變頻器驅(qū)動(dòng)的主軸為額定功率3kW的電機(jī)。

      2 系統(tǒng)各設(shè)備的連接與設(shè)定

      數(shù)控系統(tǒng)與外部各設(shè)備的連接如圖1所示,其中包括系統(tǒng)與驅(qū)動(dòng)單元的連接、RS232標(biāo)準(zhǔn)串行接口、系統(tǒng)與手脈和手持單元的連接、系統(tǒng)與主軸單元的連接以及電源接口等。

      數(shù)控系統(tǒng)與驅(qū)動(dòng)單元連接的接口包括XS30(X軸)、XS31(Y軸)、XS32(Z軸)、XS33(第四軸),連接線路圖如圖2所示,其中XCP+、XCP-、YCP+、YCP-、ZCP+、ZCP-、4CP+、4CP-為代碼脈沖信號(hào),XDIR+、XDIR-、YDIR+、YDIR-、ZDIR+、ZDIR-、4DIR+、4DIR-為運(yùn)動(dòng)方向信號(hào),兩組信號(hào)均為差分輸出。連接線路圖如圖2所示。

      將各硬件按照要求連接正確以后需要把各驅(qū)動(dòng)器以及數(shù)控系統(tǒng)的有關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,比如急停與限位、齒輪比調(diào)整、反向間隙補(bǔ)償、機(jī)床螺距補(bǔ)償、機(jī)床回零、參考點(diǎn)設(shè)置、驅(qū)動(dòng)器單元設(shè)置以及主軸正反轉(zhuǎn)的輸入輸出信號(hào)控制等。

      3 系統(tǒng)與主軸單元

      主軸電機(jī)的驅(qū)動(dòng)是通過(guò)變頻器從數(shù)控系統(tǒng)接收到0~10V的模擬量電壓后,變頻器輸出頻率控制電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,其中數(shù)控系統(tǒng)的輸出接口為XS41;主軸與整個(gè)數(shù)控系統(tǒng)之間是通過(guò)變頻器調(diào)節(jié)然后相互通訊,首先我們需要設(shè)定變頻器參數(shù),其中包括:最高頻率設(shè)定參數(shù):01-00=60,最高頻率為60Hz;最高電壓頻率設(shè)定參數(shù):頻率制定來(lái)源設(shè)定參數(shù):02-00=01,主頻由外部AV(輸入DC 0~10V);運(yùn)轉(zhuǎn)指令來(lái)源設(shè)定參數(shù):02-01=01,由外部端子輸入(STOP有效);停車方式設(shè)定參數(shù):02-02=01,STOP自由停車E、F自由停止;二線/三線式運(yùn)轉(zhuǎn)控制設(shè)定參數(shù):02-05=01,運(yùn)轉(zhuǎn)/停止、反轉(zhuǎn)/正傳;電源啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)控制設(shè)定參數(shù):02-06=01,不可運(yùn)轉(zhuǎn);面板顯示設(shè)定參數(shù):02-09=00,顯示驅(qū)動(dòng)器輸出電流;散熱風(fēng)扇控制方式設(shè)定參數(shù):03-15=00,上電即開(kāi)。

      4 結(jié)語(yǔ)

      本文采用廣州數(shù)控990MA系統(tǒng)控制改造GH410型雕銑機(jī),通過(guò)對(duì)其硬件的改造以及軟件參數(shù)得的更改,最后對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性進(jìn)行了簡(jiǎn)單的分析,我們得出以下結(jié)論:(1)GSK990伺服控制系統(tǒng)接口利用脈沖序列給主軸變頻器發(fā)送0~10V模擬量信號(hào),可更準(zhǔn)確地控制主軸位置且能在面板實(shí)時(shí)監(jiān)控;(2)該系統(tǒng)的限位、零點(diǎn)設(shè)置更方便靈活,某單軸既可以實(shí)現(xiàn)使用一個(gè)限位行開(kāi),也可以使用兩個(gè)限位行開(kāi);(3)最小位移控制單位可以通過(guò)參數(shù)的改變使精確度達(dá)到0.0001mm;(4)系統(tǒng)改造安裝完成后其加工精度,各方面要求穩(wěn)定性都能達(dá)到實(shí)際加工要求且其加工效率遠(yuǎn)超于原板卡式系統(tǒng),通過(guò)控制系統(tǒng)的改造使加工效率以及加工精度得到大幅度提高。

      參考文獻(xiàn)

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      基金項(xiàng)目:炭電極本體加工金剛石刀具的開(kāi)發(fā)與研制(吉林省教育廳2013-159)。

      作者簡(jiǎn)介:鄭文崗(1991-),男,北華大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院碩士,研究方向:機(jī)電自動(dòng)控制;張志義(1966-),男,北華大學(xué)工程訓(xùn)練中心教授,碩士生導(dǎo)師,博士,研究方向:自動(dòng)化技術(shù)理論及應(yīng)用、運(yùn)動(dòng)控制理論及應(yīng)用。

      (責(zé)任編輯:蔣建華)

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