鄭笑影 余斌(中國石油遼河油田分公司曙光采油廠,遼寧 盤錦 124010)
淺析油田注汽鍋爐熱損分析及降耗措施
鄭笑影 余斌(中國石油遼河油田分公司曙光采油廠,遼寧 盤錦 124010)
在稠油開發(fā)企業(yè)中,注汽鍋爐是一種高耗能設(shè)備,它以原油或者天然氣為主要燃料,在運(yùn)行過程中燃料消耗量較大,同時(shí)稠油企業(yè)對(duì)熱采的依賴程度越來越高,隨之而來燃料消耗逐年增加,因此,積極發(fā)展油田注汽鍋爐的節(jié)能降耗措施對(duì)提高油田的經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)油田可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。本文從降低注汽鍋爐及注汽管線散熱損失兩方面著手,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,采取了多種減損提效措施,取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
稠油熱采;注汽鍋爐;節(jié)能降耗
稠油開發(fā)注汽系統(tǒng)主要由注汽站和注汽管網(wǎng)兩大部分組成,地面注汽工藝由濕蒸汽發(fā)生器將高溫高壓蒸汽通過較長的注汽管道輸送到井口,然后通過注采合一管道注入井下。在這個(gè)過程中,主要的散熱損失體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是注汽鍋爐的散熱損失,二是輸汽管路的散熱損失。因此降低這兩方面的散熱損失對(duì)提高注汽系統(tǒng)熱效率,降低燃料單耗具有重要意義。
1.1 注汽鍋爐散熱損失
鍋爐燃燒熱平衡方程為
其中,—輸入鍋爐熱量,—有效利用熱,—排煙熱損失,—?dú)怏w未完全燃燒熱損失,—固體未完全燃燒熱損失,—散熱損失,—灰渣物理熱損失。
以燃燒天然氣為例來說明,、、可以忽略不計(jì)。散熱損失與鍋爐的結(jié)構(gòu)和保溫材料有關(guān),一般在3%~8%之間,所以燃?xì)忮仩t的主要熱損失是排煙熱損失。
又知,煙氣熱損失的計(jì)算式為
式中,B為每小時(shí)天然氣的使用量;K為機(jī)械不完全燃燒,因燒天然氣,燃燒較為充分,所以K取0;Vn為完全燃燒時(shí)的實(shí)際煙氣量;t1為環(huán)境溫度,t2為排煙平均溫度;C2及C1為煙氣在0 至t2及t1間的平均比熱。
從式中可以看出,影響排煙熱損失的主要因素是排煙溫度和煙氣量。排煙溫度比環(huán)境溫度高得越多,排煙量越大,則排煙熱損失就越大。
因此,排煙溫度和排煙總量是鍋爐散熱損失的主要表現(xiàn)形式。
1.2 注汽管網(wǎng)的散熱損失
在注汽鍋爐運(yùn)行中,鍋爐和熱力管線外壁溫度總是高于周圍空氣的溫度,一部分熱量就通過外壁釋放到周圍空氣中,造成散熱損失。散熱損失與注汽鍋爐散熱的表面積,表面溫度,空氣溫度以及保溫層的保溫性能有關(guān)。注汽鍋爐的表面積越大,表面溫度越高,周圍空氣溫度越低,散熱損失就越大。保溫層是絕熱層,起到阻止熱量向空氣傳遞的作用。
因此,保溫層是控制散熱損失的重要措施,其性能和完好程度對(duì)散熱損失的影響很大。
燃?xì)忮仩t排煙熱損失和散熱損失是影響鍋爐熱效率的兩個(gè)主要因素。排煙熱損失主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面,一是空氣過剩系數(shù)過高,二是排煙溫度高;散熱損失主要體現(xiàn)在爐體保溫狀況較差。因此,要減少這部分散熱損失,可以從以下四個(gè)方面進(jìn)行。
2.1 降低鍋爐煙溫
對(duì)流段入口水溫過高,熱交換能力下降,鍋爐排煙溫度會(huì)升高,散熱損失較大。因此適當(dāng)降低對(duì)流段入口水溫可以有效降低排煙溫度。通常天然氣是經(jīng)過脫硫處理的,不含酸性氣體,因此可將燃?xì)忮仩t對(duì)流段入口水溫控制在80~95℃之間,即露點(diǎn)溫度以下?,F(xiàn)場試驗(yàn)中,我們將鍋爐對(duì)入溫度由110℃降低到90℃后,平均煙溫由191.8℃下降到170.2℃,效果較好。
2.2 降低排煙總量
鍋爐煙氣的總量主要由提供助燃的空氣量決定,當(dāng)供給空氣過多時(shí),多于的空氣會(huì)攜帶大量的熱量以煙氣的形式排放掉,即空氣過剩系數(shù)過高,排煙總量增加。因此在保證燃燒充分的情況下,可以適當(dāng)降低空氣過剩系數(shù)最大限度地降低排煙熱損失。
利用煙氣含氧分析儀可以實(shí)時(shí)監(jiān)測鍋爐空氣過剩系數(shù),在保證燃燒良好的情況下,最大限度地降低鍋爐進(jìn)風(fēng)量,有效減少排煙總量,達(dá)到降損目的。
2.3 鍋爐清灰
從鍋爐爐膛出來的煙氣溫度較高,因此常常在鍋爐煙道出口增加對(duì)流段進(jìn)行換熱,充分利用煙氣余熱,加熱來水,這是鍋爐節(jié)能的一個(gè)重要措施。但是對(duì)流段及輻射段爐管長期受到煙氣的沖刷,煙氣中的雜質(zhì)、灰塵等會(huì)附著在對(duì)流段的管壁上,使得換熱器的傳熱效率降低,煙氣預(yù)熱利用率較低,從而導(dǎo)致爐尾的排煙溫度升高。因此,對(duì)鍋爐對(duì)流段及爐管進(jìn)行清灰,可以提高煙氣的熱交換能力,達(dá)到降低煙溫的目的。通??梢岳脡嚎s空氣和噴砂的方式進(jìn)行清灰,增強(qiáng)爐管熱交換能力。
2.4 鍋爐酸洗
有時(shí)鍋爐在吹灰后煙溫降低并不明顯,并且鍋爐前后差壓較大,基本可判斷為爐管結(jié)垢,這種情況同樣影響鍋爐的換熱效率。對(duì)于爐管結(jié)垢,通常采取化學(xué)清洗的方式進(jìn)行除垢,可選用HCl、HF混配酸與Lan-826緩蝕劑溶液進(jìn)行清洗。清洗后,爐管內(nèi)壁上的鹽垢被去除,傳熱效率增大,煙溫進(jìn)一步降低。
造成管線熱損失的主要原因在于:局部管線未保溫和保溫材料選用不當(dāng)。要提高注汽管線的保溫效果,就要重點(diǎn)做好管道保溫材料的優(yōu)選、保溫層結(jié)構(gòu)的優(yōu)化兩方面工作。
在生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)踐中,長期投用的注汽管線保溫層老化,保溫效果較差,通過對(duì)注汽管道除銹—噴涂底漆—安裝涂料模塊—涂覆勾縫等技術(shù)保溫處理后,注汽管道直管段的表面溫度由原來的58℃降低至36℃,保溫效果較好。
通過降低對(duì)流段入口水溫、降低空氣過剩系數(shù)、采用鍋爐清灰及爐管酸洗技術(shù),提高了鍋爐熱效率;給輸汽管路投用新型保溫材料減少了輸汽管路的散熱損失,從整體上提升了稠油熱采地面工藝系統(tǒng)的熱效率,減少了燃料消耗,提升了注汽質(zhì)量,同時(shí)減少了鍋爐尾氣排放,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,具有現(xiàn)實(shí)意義。
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