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      抽油機井液力耦合裝置的應(yīng)用與評價

      2016-03-16 12:54:23劉剛大慶油田有限責任公司第六采油廠
      石油石化節(jié)能 2016年10期
      關(guān)鍵詞:液力裝機抽油機

      劉剛 (大慶油田有限責任公司第六采油廠)

      抽油機井液力耦合裝置的應(yīng)用與評價

      劉剛 (大慶油田有限責任公司第六采油廠)

      針對油田常規(guī)異步電動機配備裝機功率大、能耗高、效率低的問題,在某采油廠現(xiàn)場試驗應(yīng)用抽油機井電動機液力耦合傳動裝置。利用液力耦合裝置的泵輪力矩與其轉(zhuǎn)速的平方成正比的原理,通過起動瞬間泵輪的低轉(zhuǎn)速運行來降低電動機啟動力矩。試驗表明,與傳統(tǒng)變頻等設(shè)備相比,液力耦合傳動裝置帶動電動機能有效降低啟動力矩,降載效果好,可有效降低電動機有功消耗,有功節(jié)電率可達到10.8%。

      抽油機;雙速高轉(zhuǎn)差率電動機;節(jié)能降耗

      隨著油田進入采油中后期,新井、加密井的不斷增加,其中抽油機占較大部分,但受油田含水上升影響,電動機所需啟動力矩大,匹配大功率電動機導(dǎo)致負荷不足問題更加突出;因此,大功率電動機啟動滿足需求,但是運行空載損耗大,導(dǎo)致電動機能耗更高,無論電動機投入還是后期通過變頻改造,成本更高,制約了油田節(jié)能降耗發(fā)展。

      液力傳動技術(shù)在其他工業(yè)領(lǐng)域達到一定規(guī)模應(yīng)用,將液力耦合傳動技術(shù)應(yīng)用在抽油機井中,可有效降低電動機負載,改善傳動效果,提高機械傳動效率的作用。

      1 液力耦合裝置的結(jié)構(gòu)與原理

      抽油機用液力傳動裝置,由傳動裝置主動軸、主動輪、被動輪及外殼組成(圖1)。

      圖1 液力傳動裝置結(jié)構(gòu)示意圖

      電動機的動力通過耦合裝置主動軸傳導(dǎo)給主動輪,經(jīng)過注入耦合裝置內(nèi)的液體介質(zhì),通過泵輪到被動輪,將液體能量轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)的機械能,最終帶動電動機皮帶輪轉(zhuǎn)動[1]。

      2 液力耦合裝置的功能

      液力耦合裝置具備空載啟動和軟啟動功能,能保證電動機在重載狀態(tài)下輕載啟動,從而減緩沖擊,提高傳動效率;可以有效解決電動機啟動困難問題,即與電動機硬連接的剛性傳動相比,可以至少降低一個電動機機座號,從而實現(xiàn)減少電動機無功損耗,降低對電網(wǎng)沖擊,提高電網(wǎng)功率因數(shù)的目的,達到節(jié)電效果[2-3]。

      3 液力耦合裝置節(jié)能實測效果

      現(xiàn)場分別在抽油機井上進行了液力耦合裝置降載和同級別電動機應(yīng)用試驗。

      3.1同功率級別電動機應(yīng)用液力耦合裝置試驗

      對1#井和2#井改造前后抽油機的各項參數(shù)進行了測試(表1)。從2口井的測試數(shù)據(jù)中可以看出,改造后,2口井的啟動電流分別下降68 A和48 A。1#井百米噸液耗電由1.25 kWh降到0.97 kWh,2#井百米噸液耗電由1.03 kWh降到0.87 kWh;同時,系統(tǒng)效率都有所提高,分別提高了4.20個百分點和1.8個百分點。

      表1 液力耦合裝置現(xiàn)場試驗效果對比

      3.2液力耦合裝置降低電動機裝機功率試驗

      抽油機啟動力矩大,因此電動機裝機容量選得較大,一般高出運行負荷3倍以上。而當抽油機啟動后電動機則一直在低負載狀態(tài)下運行,導(dǎo)致設(shè)備負荷與電能的多重無功損耗。

      通過1#、2#井試驗表明,應(yīng)用液力耦合裝置可以降低啟動電流,從而降低電動機裝機功率。以3#井為例,應(yīng)用液力耦合裝置原75 kW電動機裝機功率降為55 kW,可以正常啟動,又能保證電動機正常工作。其有功功率降低1.2 kW,無功功率降低8.34 kvar,電動機功率因數(shù)提高0.18,同時避免了油井負載較大時啟動困難和超負荷燒電動機的問題。3#、4#井現(xiàn)場降載試驗測試數(shù)據(jù)見表2、表3。

      表2 3#井現(xiàn)場降載試驗測試數(shù)據(jù)

      表3 4#井現(xiàn)場降載試驗測試數(shù)據(jù)

      4 經(jīng)濟效益

      通過現(xiàn)場測試,應(yīng)用液力耦合裝置4口井的單井有功節(jié)電率達到10.8%,日節(jié)電27.2 kWh;按0.6183元/kWh計算,年創(chuàng)效益2.49萬元。抽油機井應(yīng)用液力耦合裝置后,在保證電動機有效傳動的同時,可合理匹配電動機的裝機功率,從而減少對原電動機設(shè)備進行改造的費用,結(jié)合提高功率因數(shù),降低線損,經(jīng)濟效益更為可觀。

      5 結(jié)論

      1)液力耦合裝置能合理匹配電動機裝機功率,有效改善電動機啟動性能,通過降低裝機功率級別實現(xiàn)啟動電流下降30%~40%。

      2)液力耦合裝置能實現(xiàn)電動機傳動中的軟特性。由于抽油機工作多為交變載荷,電動機工作電流變化大,每一沖速中有兩次峰值電流,應(yīng)用液力耦合裝置可以在載荷峰值時削弱峰值電流,從而極大地減少由于載荷變化引起的部件沖擊、振動,提高減速箱等部件的疲勞壽命,延長保護電動機和皮帶的使用壽命。

      3)抽油機液力耦合裝置屬純機械裝置,不產(chǎn)生高次諧波,不污染電網(wǎng),與其他節(jié)電裝置相比更加安全可靠。

      [1]顏醒林.調(diào)速型液力耦合器工作原理及故障原因 排除[J].中國科技博覽,2013(27):331.

      [2]謝福志.液力耦合器控制分析[J].起重運輸機械,2011(5):59-60.

      [3]潘志勇.液力耦合器傳動液性能特點研究[J].企業(yè)技術(shù)開發(fā),2008,27(8):28-30.

      10.3969/j.issn.2095-1493.2016.10.015

      2015-12-18

      (編輯 李發(fā)榮)

      劉剛,工程師,2006年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院成人教育學(xué)院,從事油田地面工程管理,E-mail:liugang5@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市大慶油田有限責任公司第六采油廠試驗大隊,163114。

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