敖非,梁文武,洪權(quán),沈楊
(國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院,湖南長沙410007)
一例220 kV變電站二次綜合事故分析
敖非,梁文武,洪權(quán),沈楊
(國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院,湖南長沙410007)
Comprehensive analysis on an secondary comprehensive accident for 220 kV substation
通過一例220 kV變電站大范圍停電事故,深入分析直流蓄電池“虛開”缺陷,并提出相應(yīng)的防范解決措施,具有一定的實際應(yīng)用價值,有助于避免類似事故的發(fā)生。
蓄電池;直流系統(tǒng);虛開;防范解決措施
直流電源系統(tǒng)在變電站的供電系統(tǒng)當(dāng)中有著極其重要的作用,蓄電池組又是直流電源系統(tǒng)的核心,其性能和可靠性對變電站的整個供電系統(tǒng)的正常工作有著直接的影響〔1〕。一旦蓄電池組存在隱患、不能正常工作,將會隨時危及變電站和電網(wǎng)系統(tǒng)的安全運行。文中通過對一起220 kV變電站直流電源系統(tǒng)故障引起的大范圍停電事件的分析,引出對蓄電池故障現(xiàn)象的探討,并提出具體措施。
1.1 運行方式簡介
事故220 kV變電站簡化電氣主接線如圖1所示,2臺主變并列運行,1號主變中性點接地,220 kVⅠ,Ⅱ母線各帶3條220kV線路運行;1號站用變接于10 kVⅠ母帶全站站用負(fù)荷,2號站用變接于10 kVⅡ母熱備用,380 V采用進(jìn)線備投。
圖1 站內(nèi)一次接線示意圖
1.2 事故經(jīng)過介紹
本次事故共分為兩個階段:第一階段,2015年6月16日09時37分,110 kV 516線路間隔戶外電纜終端頭A相接地故障跳閘,引起220 kV 602,608,614線路連鎖跳閘;第二階段,11時43分110 kV GIS室設(shè)備故障冒濃煙,1號主變及110 kVⅠ母跳閘,全站站用變和直流電源系統(tǒng)全部失電,后通過手動倒換站用變恢復(fù)全站站用負(fù)荷及直流供電。
2.1 第一階段事故分析
第一階段事故由516線戶外電纜終端頭A相接地故障引起,516線路故障發(fā)生后17.7 ms,516線路保護(hù)動作出口,90 ms將故障切除。
2.1.1 保護(hù)動作原因分析
跳閘線路602,608,614均接于220 kVⅡ母運行,并且均只有B套保護(hù)動作,A套保護(hù)沒有動作;而另3條接于220 kVⅠ母運行的線路未跳閘。
通過故障錄波和線路保護(hù)裝置動作報告,發(fā)現(xiàn)516故障發(fā)生后400 ms左右220 kVⅡ母TV三相電壓消失,約4.3 s后Ⅱ母TV三相電壓恢復(fù),Ⅰ母TV A,B相二次電壓也與Ⅱ母電壓基本同時消失約4.3 s,但Ⅰ母C相電壓只消失約280 ms。
跳閘的220 kV線路B套保護(hù)涉及三個廠家,通過查看說明書及咨詢廠家,對三條線路跳閘原因進(jìn)行了分析。在TV二次電壓消失前,516線路戶外電纜終端頭處故障對220 kV線路保護(hù)屬于反向區(qū)外故障,距離保護(hù)均可靠不動作。516間隔故障后,220 kV線路保護(hù)已啟動進(jìn)入故障判別流程,此時由于保護(hù)TV二次電壓消失,距離計算阻抗基本為0,從而落到了阻抗平面的原點位置而滿足了220 kV線路保護(hù)距離后備段的動作條件。因此,掛在Ⅱ母上的3條220 kV線路保護(hù)B套正確動作。
A套保護(hù)未動作的原因:通過對220 kV線路、母差等保護(hù)裝置記錄進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)各元件A套保護(hù)在此次故障期間普遍出現(xiàn)重啟或自檢報文記錄,而B套保護(hù)故障期間基本上處于正常運行狀態(tài),且跳閘的220 kV線路保護(hù)裝置A套均無動作記錄,都是由B套保護(hù)動作跳閘。因此推測,直流Ⅰ段失電保護(hù)裝置掉電造成A套保護(hù)沒有動作。
接Ⅰ母運行的3條220 kV線路沒有跳閘的原因:相間距離保護(hù)采用正序電壓作為極化電壓,而Ⅰ母C相二次電壓消失時間只有約280 ms,因此正序電壓也只消失約280 ms,該時間較距離Ⅱ段和Ⅲ段動作時間短,不滿足動作延時而未出口。
同時,現(xiàn)場通過對608間隔兩套線路保護(hù)進(jìn)行故障錄波回放試驗重現(xiàn)事故時的狀態(tài),2套保護(hù)裝置在使用Ⅰ母電壓進(jìn)行故障回放時均不動作,而使用Ⅱ母電壓進(jìn)行故障回放時均動作,試驗結(jié)果與事故發(fā)生時保護(hù)動作情況完全一致。
2.1.2 保護(hù)TV三相電壓消失原因分析
220 kV TV并列屏電壓Ⅰ母、Ⅱ母兩組母線二次電壓分別通過各自TV隔刀輔助接點重動實現(xiàn)二次電壓隔離,Ⅰ母切換、Ⅱ母切換及TV并列重動繼電器均接自同一路直流電源,現(xiàn)場檢查確認(rèn)為直流Ⅰ段電源。當(dāng)?shù)谝欢沃绷髂妇€失電后,兩組電壓切換繼電器均返回,其常開接點也相應(yīng)斷開,因此電壓二次回路被斷開,導(dǎo)致TV二次電壓消失現(xiàn)象。
除Ⅰ母C相電壓消失時間約280 ms外,Ⅰ,Ⅱ母其他電壓消失時間均為4.3 s左右,由于母線TV公用屏不能退出運行,因此無法對切換繼電器進(jìn)行檢查試驗,推測Ⅰ母C相二次電壓因繼電器接點卡澀等導(dǎo)致節(jié)點動作情況與其他接點不同步。
2.1.3 直流Ⅰ段母線失電原因分析
根據(jù)之前保護(hù)電壓消失現(xiàn)象推斷第一段直流母線在此次事故發(fā)生400 ms左右開始失壓約4.3 s,而直流Ⅱ段母線在此期間基本正常。事故前由1號站用變帶全站站用負(fù)荷,2號站用變熱備用。使用DDRTS根據(jù)站內(nèi)一次設(shè)備運行方式和基本參數(shù)進(jìn)行故障仿真,在516線路故障時刻直流電源充電機(jī)的交流輸入,即站用380 V交流電源A相電壓跌至38 V左右,而且此時充電機(jī)的兩路380 V交流輸入均由1號站用變供電,兩路交流輸入均出現(xiàn)異常。通過翻閱直流充電機(jī)說明書、咨詢廠家及現(xiàn)場使用調(diào)壓器和負(fù)載箱模擬故障情況進(jìn)行試驗驗證:當(dāng)充電機(jī)交流輸入單相大幅降低時充電機(jī)會閉鎖充電模塊停止輸出,待輸入電壓恢復(fù)正常后充電裝置約4~5 s恢復(fù)正常輸出。正常情況下充電機(jī)閉鎖輸出后應(yīng)由直流蓄電池繼續(xù)供電,事故發(fā)生后現(xiàn)場對蓄電池進(jìn)行檢測發(fā)現(xiàn)Ⅰ號蓄電池組單體49號和69號蓄電池已經(jīng)開路,查閱2015年1月此組蓄電池內(nèi)阻測試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)故障蓄電池組多只單體電池內(nèi)阻值異常,特別是49號單體內(nèi)阻值明顯偏大,表明此蓄電池組存在“虛開”現(xiàn)象,因此直流Ⅰ段母線在Ⅰ號充電機(jī)閉鎖后帶上大負(fù)荷,“虛開”蓄電池中極柱下發(fā)已被腐蝕、老化開裂的匯流排在大電流的沖擊下斷裂造成開路而失壓;查閱相關(guān)試驗報告數(shù)據(jù),Ⅱ號直流蓄電池組同樣存在“虛開”現(xiàn)象,但運行狀況比Ⅰ號蓄電池組稍好,且所帶直流負(fù)荷比直流Ⅰ段偏小,因此Ⅱ號蓄電池組在Ⅱ號充電機(jī)閉鎖的4.3 s內(nèi)短暫支撐起了直流Ⅱ段所帶負(fù)荷。
兩組蓄電池的2014年核容和2015年1月內(nèi)阻測試報告中,Ⅰ號蓄電池容量測試僅為50%,Ⅱ號蓄電池容量僅為70%,內(nèi)阻測試報告中兩組蓄電池的內(nèi)阻測試值都不平均且個別單體蓄電池內(nèi)阻明顯偏大,與廠家提供的出廠內(nèi)阻值和蓄電池新安裝后第一次內(nèi)阻測試值、前一次內(nèi)阻測試值進(jìn)行比較,蓄電池內(nèi)阻變化趨勢明顯異常,個別蓄電池近一年內(nèi)阻增大趨勢明顯,明顯存在內(nèi)部虛開隱患。運維人員對在內(nèi)阻測試中發(fā)現(xiàn)有超出平均值20%~50%的電池時,未盡快安排蓄電池組容量核對性試驗,根據(jù)核容結(jié)果安排大修、技改或應(yīng)急措施;對內(nèi)阻超出平均值100%的單體電池,也未立即采取退出該故障電池的方法應(yīng)急處理。
2.2 第二階段事故分析
第二階段故障點位于110 kV GIS內(nèi)部,事故發(fā)生時110 kV GIS室冒出黑色濃煙,故障發(fā)生后1號主變保護(hù)與110 kVⅠ母母差保護(hù)動作,將1號主變?nèi)齻?cè)開關(guān)、110 kV母聯(lián)500及接于110 kVⅠ母運行的504(熱備用),506,518,522線路切除。
由于1號站用變帶全部站用負(fù)荷,因此1號主變跳閘后1號站用變失電,導(dǎo)致2套直流充電機(jī)交流輸入失電停止輸出,需靠2組直流蓄電池帶全站直流負(fù)荷,但Ⅰ號蓄電池組在第一階段故障時已完全開路,事故后Ⅱ號蓄電池組的內(nèi)阻測試結(jié)果表明1號和75號單體蓄電池開路,說明Ⅱ號蓄電池組在第二階段故障時,本來已存在虛開現(xiàn)象的單體蓄電池,在經(jīng)受2次蓄電池帶全站直流負(fù)荷造成的大電流沖擊后發(fā)生開路,導(dǎo)致全站直流母線失壓。第二階段故障導(dǎo)致全站直流失壓時,事故調(diào)查人員在直流母線失壓后的前幾分鐘發(fā)現(xiàn)第2組直流饋線屏電源指示燈存在反復(fù)閃爍情況,也證明Ⅱ號蓄電池組原本存在“虛開”現(xiàn)象,在持續(xù)直流大電流沖擊下再導(dǎo)致Ⅱ號蓄電池完全開路。
110 kV母差保護(hù)只點亮動作燈但無動作報文是因為母差保護(hù)動作后直流掉電,因此裝置未來得及記錄此次動作報文。
2.3 站用380 V失壓備自投未動作的原因
第2次故障1號主變跳閘導(dǎo)致全站站用負(fù)荷失電,由于此次故障后2組蓄電池均開路造成全站直流失電,導(dǎo)致站用變低壓備自投裝置失電,此時雖然2號站用變處于熱備用狀態(tài),也無法將站用電源自動切換到2號站用變,只能靠手動切換電源。
第一階段516 A相接地故障后,引起站用380 V交流輸入低電壓,因Ⅰ號充電機(jī)的兩路交流輸入此時均由1號站用變帶,充電機(jī)交流輸入異常后引起輸出閉鎖,而Ⅰ號蓄電池組存在開路導(dǎo)致直流Ⅰ段母線失壓。直流Ⅰ段失壓后造成TV切換屏失電,保護(hù)用母線電壓失壓,從而滿足了距離保護(hù)后備段的動作條件,保護(hù)正確動作。第二階段110 kV GIS故障位置在510開關(guān)室,處于1號主變保護(hù)和110 kVⅠ母母差保護(hù)的重疊區(qū),所以主變及母差保護(hù)正確動作。事故導(dǎo)致全站直流失電是因為2臺充電機(jī)失去交流輸入后輸出閉鎖,而兩組直流蓄電池均開路,致兩組直流段都失壓。
本次事故擴(kuò)大的根本原因:一是事故時380 V站用電采用的是進(jìn)線備投的方式,負(fù)荷均由1號站用電帶,導(dǎo)致充電機(jī)的兩路交流輸入電源同源,同時出現(xiàn)異常,充電機(jī)的兩路交流輸入切換功能就失去了意義;二是兩組直流蓄電池運行狀況較差,存在虛開的現(xiàn)象,蓄電池切換到運行狀態(tài)后在負(fù)荷電流的沖擊下出現(xiàn)開路而引起直流電源系統(tǒng)失電。
4.1 規(guī)范電源接取
應(yīng)對站用電的運行方式進(jìn)行優(yōu)化,保證正常情況下兩臺站用變分別由2臺主變供電且分列運行,提供兩路不同源的380 V交流電源。
4.2 加強(qiáng)蓄電池測試
1)重視蓄電池核對性充放電試驗。嚴(yán)格按照文獻(xiàn)〔2〕:“5.1.2.8新安裝的閥控密封蓄電池組,應(yīng)進(jìn)行全核對性放電試驗。以后每隔二年進(jìn)行一次核對性放電試驗。運行了四年以后的蓄電池組,每年做一次核對性放電試驗”的要求試驗周期開展蓄電池核對性放電試驗,進(jìn)行100%的全容量核對性放電,以便及時發(fā)現(xiàn)蓄電池深層次的缺陷,同時可對落后蓄電池起到活化的作用。
2)加強(qiáng)單體蓄電池內(nèi)阻測試。應(yīng)定期對蓄電池進(jìn)行內(nèi)阻測量,220 kV變電站宜每季度開展一次,110 kV變電站宜每半年開展一次,老舊、問題蓄電池組應(yīng)加強(qiáng)測試,測試數(shù)據(jù)需與出廠內(nèi)阻值、新安裝后第一次內(nèi)阻測試值、前一次內(nèi)阻測試值進(jìn)行比較。特別對于測試中內(nèi)阻測試儀告警,提示“請檢查電池夾連接”或無法進(jìn)行測試的單體蓄電池應(yīng)引起警示,仔細(xì)核對其近期測試的相關(guān)數(shù)據(jù),與其他單體蓄電池浮充電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,看是否存在較大偏差。同時將監(jiān)控裝置轉(zhuǎn)均充狀態(tài),測量其異常蓄電池的均充時端電壓,確定異常蓄電池是否存在內(nèi)部虛開路現(xiàn)象。對于投運年限大于10年的蓄電池應(yīng)重點關(guān)注。
3)應(yīng)結(jié)合全面巡視或?qū)I(yè)巡視,對蓄電池組開展紅外測溫,每年至少2次,測試時應(yīng)將監(jiān)控裝置轉(zhuǎn)均充狀態(tài)進(jìn)行,檢查紅外圖譜是否存在單點過熱現(xiàn)象,防止蓄電池內(nèi)部開路。
4.3 加大老舊問題設(shè)備改造力度
在大修技改計劃中加強(qiáng)對老舊、問題直流電源設(shè)備的改造力度。嚴(yán)格參照文獻(xiàn)〔3-5〕加快對老舊、技術(shù)落后、缺陷頻發(fā)的充電裝置、蓄電池及其他主要元器件的直流電源設(shè)備進(jìn)行更換或修理。同時結(jié)合110 kV及以上電壓等級變電站直流電源系統(tǒng)試驗和狀態(tài)評價情況,重點對在運超過10年,和蓄電池組容量不足80%,以及內(nèi)阻值超標(biāo)的單體蓄電池數(shù)量達(dá)到整組20%的蓄電池組進(jìn)行改造更換,特別是廠家已倒閉或已無備品備件的直流電源系統(tǒng),應(yīng)盡快組織改造。
4.4 做好應(yīng)急處理
1)對于測試數(shù)據(jù)異常單體蓄電池應(yīng)立即制定方案退出單體異常電池,對于整組蓄電池試驗數(shù)據(jù)不合格的及時進(jìn)行更換。
2)應(yīng)加強(qiáng)備品備件和應(yīng)急設(shè)備的管理,特別是加強(qiáng)對直流應(yīng)急設(shè)備如備用直流蓄電池及便攜式直流充電機(jī)的配置及日常維護(hù),便于在直流電源設(shè)備出現(xiàn)異常時,能安全、迅速的完成應(yīng)急處理。
〔1〕黃森炯,王曉,王晴.一起因蓄電池故障造成繼電保護(hù)越級跳閘事故的分析〔J〕.電氣自動化,2012,34(6):39-41.
〔2〕國家電網(wǎng)生國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)重大反事故措施:國家電網(wǎng)〔2012〕352號〔Z〕.2012.
〔3〕國家電網(wǎng)公司.變電站直流系統(tǒng)狀態(tài)檢修導(dǎo)則:Q/GDW606—2011〔S〕.北京:中國電力出版社,2011.
〔4〕國家電網(wǎng)公司直流電源系統(tǒng)運行規(guī)范:國家電網(wǎng)生計〔2005〕172號〔Z〕.2005.
〔5〕中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會.電力工程直流系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)規(guī)程:DL/T 5044—2004〔S〕.北京:中國電力出版社,2004.
TM642
B
1008-0198(2016)05-0086-03
10.3969/j.issn.1008-0198.2016.05.024
敖非(1983),男,碩士,工程師,研究方向為電力系統(tǒng)繼電保護(hù)及自動化技術(shù)、直流電源系統(tǒng)技術(shù)。
梁文武(1983),男,碩士,助理工程師,研究方向為電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)。
洪權(quán)(1987),男,碩士,工程師,研究方向為電力系統(tǒng)自動化技術(shù)。
沈楊(1985),女,本科,助理工程師,研究方向為電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)。
2015-10-26 改回日期:2015-11-19