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      釩對催化裂化催化劑的影響及新型抗釩催化劑的應(yīng)用

      2016-04-11 11:16:15沈海軍王明勝
      石油煉制與化工 2016年12期
      關(guān)鍵詞:原料油催化裂化汽油

      沈海軍,王明勝

      (中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司,南京 210048)

      釩對催化裂化催化劑的影響及新型抗釩催化劑的應(yīng)用

      沈海軍,王明勝

      (中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司,南京 210048)

      從重金屬釩對催化裂化催化劑污染機(jī)理入手,分析了高釩原料對催化裂化催化劑以及產(chǎn)品分布的影響。針對中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司2.0 Mta催化裂化裝置原料油中釩含量高的情況,試用中國石化石油化工科學(xué)研究院最新開發(fā)的CGP-1YZ型專用抗釩催化劑。工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明,與裝置原用催化劑相比,CGP-1YZ型催化劑具有良好的抗釩能力,使用抗釩催化劑后,轉(zhuǎn)化率和汽油產(chǎn)率分別增加9.51和5.67百分點(diǎn),焦炭選擇性顯著改善,催化劑單耗降低了0.15 kgt。

      催化裂化 釩 催化劑 捕釩劑

      中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司(簡稱揚(yáng)子石化)2.0 Mta 催化裂化裝置是重要的二次加工裝置之一,主要原料為渣油加氫尾油摻煉少部分渣油,2014年7月21日一次開車成功。由于原油性質(zhì)較差,加之催化裂化裝置再生器燒焦能力的限制,對原料殘?zhí)恳筝^為嚴(yán)格,催化裂化裝置進(jìn)料中的釩含量也一直偏高,最大時達(dá)到16.2 μgg,遠(yuǎn)超過不大于5 μgg的設(shè)計要求,上游渣油加氫裝置脫殘?zhí)?、脫金屬不能滿足催化裂化裝置原料設(shè)計的要求。催化裂化原料所含重金屬中以釩對催化劑的危害最大,釩主要通過破壞催化劑的分子篩而影響其活性。當(dāng)催化劑上的重金屬質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過1 000 μgg時,釩對催化劑活性的影響是鎳的3~4倍[1],可導(dǎo)致催化劑活性降低,單耗上升,輕質(zhì)油產(chǎn)率下降,嚴(yán)重影響催化裂化裝置的正常生產(chǎn)。2015年開始,揚(yáng)子石化配合中國石化石油化工科學(xué)研究院(簡稱石科院)開發(fā)出適合揚(yáng)子石化2.0 Mta催化裂化裝置的CGP-1YZ型專用具有抗釩功能的催化劑,2015年4月開始試用。本文主要介紹釩對催化裂化催化劑的影響及新型抗釩催化劑在揚(yáng)子石化2.0 Mta 催化裂化裝置的應(yīng)用情況。

      1 釩污染的機(jī)理及對催化劑的影響

      1.1 污染機(jī)理

      1.1.1 釩的轉(zhuǎn)移 在催化裂化反應(yīng)過程中,由于催化裂化原料所攜帶的卟啉釩分子在反應(yīng)器中全部分解,分解后還原態(tài)的釩與焦炭一起沉積在催化裂化催化劑表面,此時釩以低價態(tài)的V2O3存在,V2O3對催化裂化催化劑的活性影響不大。當(dāng)待生催化劑循環(huán)到再生器中時,催化劑上焦炭被燒掉的同時,在有氧環(huán)境下低價釩亦被氧化成+4價或+5價,并以V2O5的形式存在于催化裂化催化劑的表面,由于V2O5熔點(diǎn)僅為675 ℃,低于再生器的操作溫度(正常操作溫度為700~720 ℃),V2O5熔化時會覆蓋催化劑表面,并沿催化劑的孔道進(jìn)入沸石及其酸性中心,降低催化劑顆粒的分子結(jié)晶度,從而降低催化劑的活性[2]。

      1.1.2 釩與鈉協(xié)同作用 在再生器高溫水蒸氣環(huán)境中,流動性的V2O5與水蒸氣反應(yīng)生成H3VO4,H3VO4可與鈉反應(yīng)生成低熔點(diǎn)的Na3VO4,Na3VO4熔點(diǎn)為650 ℃,它可堵塞沸石通道,對沸石結(jié)構(gòu)造成破壞[3]。另外,新鮮催化劑中固有的Na2O和原油中所含堿金屬鹽的沉積使平衡劑中Na2O的含量增大,當(dāng)溫度在650 ℃以上時,Na2O會和V2O5反應(yīng)生成Na2O-V2O5,而Na2O-V2O5能溶解Al2O3。其中Al2O3可能來自沸石骨架或基質(zhì),當(dāng)Na2O-V2O5體系對骨架鋁溶解時,必然會使分子篩的晶體遭到破壞[4]。另外,鈉本身就能中和催化劑的酸性中心,使催化劑活性下降,還能與分子篩催化劑上的硅鋁等結(jié)合生成易熔物,造成活性中心的永久損失。

      不同釩含量催化劑的性質(zhì)見表1。從表1可以看出,隨著催化劑中釩含量的增加,催化劑的比表面積及孔體積均呈減少趨勢。主要原因一方面是因?yàn)殡S著釩含量的增加,造成催化劑的骨架部分坍塌,催化劑上部分孔道被堵塞;另一方面,從催化劑釩與鈉含量的變化趨勢可以看出,有部分釩與鈉相互作用使基質(zhì)分子結(jié)晶度降低。正是由于催化劑比表面積及孔體積的減小,造成其活性降低。

      表1 不同釩含量催化劑的性質(zhì)

      1.1.3 釩與鎳協(xié)同作用 釩和鎳對催化劑的污染機(jī)理是獨(dú)立的,但二者的綜合影響效果并不是簡單的疊加,兩種金屬相互作用對催化裂化的影響相當(dāng)復(fù)雜,鎳、釩同時存在對焦炭的生成和催化劑活性具有協(xié)同作用,使得催化劑活性下降得更快,同時促進(jìn)催化劑的脫氫效應(yīng),生成更多的干氣。

      1.2 釩中毒催化劑對產(chǎn)品分布的影響

      不同釩含量催化劑上的產(chǎn)品分布見表2。從表2可以看出:隨著催化劑中釩含量的增加,汽油產(chǎn)率呈下降趨勢,催化劑中釩質(zhì)量分?jǐn)?shù)在6 000~8 000 μgg 時下降得最快;干氣和焦炭產(chǎn)率隨催化劑中釩含量增加而增加;液化氣及柴油產(chǎn)率較為穩(wěn)定。出現(xiàn)上述趨勢的主要原因是當(dāng)催化劑中釩含量較低時,隨著釩含量的增加,催化劑活性、比表面積及孔體積變化較快,催化劑的活性中心與原料油接觸率降低較快,催化裂化特征反應(yīng)(包括裂化反應(yīng)和氫轉(zhuǎn)移反應(yīng))程度減弱[5];此外,隨著釩含量進(jìn)一步增加,催化劑活性不能滿足催化裂化反應(yīng)的要求,此時,反應(yīng)過程中熱裂化反應(yīng)比例增加導(dǎo)致汽油成分很快裂化成相對分子質(zhì)量較小的干氣組分,反應(yīng)油氣中的芳環(huán)逐步縮合成焦炭,而焦炭產(chǎn)率的增加必然導(dǎo)致再生溫度升高、劑油比進(jìn)一步減小,使產(chǎn)物分布變差。

      表2 不同釩含量催化劑上的產(chǎn)品分布

      2 新型抗釩催化劑的工業(yè)應(yīng)用

      2.1 抗釩催化劑性質(zhì)

      在使用抗釩催化劑CGP-1YZ前,裝置使用常規(guī)CGP-C催化劑,于2015年1月進(jìn)行了空白標(biāo)定,2月開始對催化劑進(jìn)行了預(yù)調(diào)整,按照抗釩劑的設(shè)計思路在催化劑中使用了新型分子篩及釩捕集組元,同時催化劑中還含有增產(chǎn)低碳烯烴的活性組元,為了進(jìn)一步滿足揚(yáng)子石化增產(chǎn)汽油的目的,從2015年4月開始降低了催化劑中增產(chǎn)低碳烯烴活性組元的比例,正式開始進(jìn)行CGP-1YZ催化劑的試用并持續(xù)至藏量達(dá)到100%,試用期間以7.9 td的速率對系統(tǒng)催化劑進(jìn)行置換,CGP-1YZ型抗釩催化劑及原用CGP-C型催化劑的性質(zhì)對比見表3。

      表3 CGP-1YZ型抗釩催化劑及CGP-C催化劑的性質(zhì)

      由于渣油加氫尾油組分“輕重”兩極分化較為明顯,CGP-1YZ型抗釩催化劑的孔體積較原用CGP-C型催化劑更大,在運(yùn)行過程中將釩“捕捉”并固定在催化劑中,較大的孔體積還加強(qiáng)了對較重部分的預(yù)裂化性能。

      2.2 原料性質(zhì)及主要操作條件

      選取空白標(biāo)定時為催化劑置換0點(diǎn),并選取正式試用CGP-1YZ后催化劑置換率分別為40%,60%,100%階段,考察CGP-1YZ型抗釩催化劑對催化裂化產(chǎn)物分布的影響。上述4個階段對應(yīng)的原料油性質(zhì)及主要操作條件見表4和表5。從表4和表5可以看出:在催化劑置換過程中,原料油性質(zhì)未發(fā)生大的變動,空白標(biāo)定時原料油中飽和烴含量較低,芳烴含量較高,初餾點(diǎn)及50%餾出溫度較高,鎳與釩含量之和保持在15~20 μgg,均處于較高的水平;從操作參數(shù)來看,空白標(biāo)定時的反應(yīng)溫度略低,不同催化劑置換過程中的結(jié)果具有可比性。

      表4 原料油性質(zhì)

      表5 主要操作參數(shù)

      2.3 產(chǎn)品分布

      催化劑置換率分別為0,40%,60%,100%時的產(chǎn)品分布見表6。從表6可以看出:使用新型抗釩催化劑CGP-1YZ后,由于其具有優(yōu)異的抗釩污染能力,轉(zhuǎn)化率顯著提高,汽油產(chǎn)率增加趨勢明顯;當(dāng)CGP-1YZ催化劑置換率為100%時,轉(zhuǎn)化率增加了9.51百分點(diǎn),汽油和液化氣產(chǎn)率分別上升5.67和3.12百分點(diǎn),焦炭產(chǎn)率基本穩(wěn)定。焦炭選擇性大為改善,由14.18%降至12.44%。

      表6 不同催化劑置換率的產(chǎn)品分布 %

      與原使用催化劑相比,CGP-1YZ中含有高活性及穩(wěn)定性的分子篩,能夠更加有效地促進(jìn)原料油分子的裂化,為了多產(chǎn)汽油組分,在催化劑正式試用后對催化劑的配方進(jìn)行了調(diào)整,降低了催化劑中增產(chǎn)低碳烯烴活性組元含量,使汽油餾分發(fā)生二次裂化的幾率降低,提高了汽油產(chǎn)率,并降低了液化氣產(chǎn)率。同時催化劑中還含有釩捕集組分,能夠在反應(yīng)及再生過程中優(yōu)先捕集釩,并與釩生成高熔點(diǎn)穩(wěn)定的高價態(tài)含釩化合物,降低釩對催化劑中主要裂化活性組元-分子篩的破壞作用,保證了催化劑的活性和穩(wěn)定性[6]。

      2.4 主要產(chǎn)品性質(zhì)

      催化劑置換率分別為0,40%,60%,100%時液化氣組成及穩(wěn)定汽油的主要性質(zhì)分別見表7和表8。從表7和表8可以看出:使用新型抗釩催化劑CGP-1YZ后,穩(wěn)定汽油中烯烴含量降低,芳烴含量變化不大;液化氣中丙烯含量呈降低趨勢,且順、反-C4H8含量有所上升;在原料油硫含量變化不大的情況下,穩(wěn)定汽油中硫含量降低,液化氣中硫含量上升。上述變化均是由于CGP-1YZ型抗釩催化劑氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)活性較高造成的,穩(wěn)定汽油中較多烯烴的飽和造成汽油研究法辛烷值降低1.1個單位。

      表7 液化氣組成 φ,%

      表8 穩(wěn)定汽油性質(zhì)

      2.5 流化及燒焦

      在置換過程中,系統(tǒng)內(nèi)催化劑流化正常,再生器稀相段在線速稍有增加的情況下催化劑密度下降至0.1 kgm3,煙機(jī)入口催化劑濃度也由原來的140 mgL降至130 mgL,油漿系統(tǒng)固含量維持不變的水平;催化劑單耗由1.20 kgt 降至1.05 kgt。上述變化均反映CGP-1YZ型抗釩催化劑表現(xiàn)出較好的穩(wěn)定性,再生器燒焦正常,再生催化劑含碳量小于0.1%。

      3 結(jié) 論

      (1) 使用新型抗釩催化劑CGP-1YZ后,轉(zhuǎn)化率和汽油產(chǎn)率分別上升9.51和5.67百分點(diǎn),焦炭選擇性大為改善,由14.18%降至12.44%,表現(xiàn)出良好的抗釩污染能力。

      (2) 使用新型抗釩催化劑后,裝置運(yùn)行平穩(wěn),催化劑流化正常,煙機(jī)入口催化劑濃度由原來的140 mgL降至130 mgL,油漿固含量無明顯變化,催化劑單耗由1.20 kgt 降至1.05 kgt。

      [1] 王茲堯,王萬真,王靜.催化裂化裝置加工高釩原料油的影響及對策[J].石油煉制與化工,2010,41(6):44-47

      [2] 鄭淑琴,索繼栓,張永明,等.釩對裂化催化劑的影響及流化催化裂化抗釩助劑的開發(fā)[J].現(xiàn)代化工,2002,22(2):29-32

      [3] 于冀勇,陸善祥,陳輝.催化裂化催化劑的釩污染及捕釩劑的應(yīng)用[J].精細(xì)石油化工,2007,24(4):77-83

      [4] 劉宇鍵,龍軍,朱玉霞,等.沉積釩氧化數(shù)對催化裂化催化劑反應(yīng)性能的影響[J].石油煉制與化工,2005,36(6):39-43

      [5] 徐元輝,梁揚(yáng)升.LV-23抗釩催化劑在重油催化裂化裝置上的工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2001,32(8):40-42

      [6] 張久順,王亞民,范中碧,等.新型重油抗釩裂化催化劑LV-23的開發(fā)與工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,1999,30(8):5-9

      EFFECT OF VANADIUM ON FCC CATALYST AND APPLICATION OF NEW ANTI-VANADIUM CATALYST

      Shen Haijun, Wang Mingsheng

      (SINOPECYangziPetrochemicalCo.Ltd.,Nanjing210048)

      Based on the deactivation mechanism of FCC catalyst by vanadium, this paper analyzed the influence of V on catalyst performance and product distribution on processing the high vanadium feedstocks. The new anti-vanadium FCC catalyst CGP-1YZ, developed by SINOPEC Research Institute of Petroleum Processing, was used in the No.2 FCC unit with capacity of 2 Mta in Yangzi Petrochemical Company. The industrial application results show that compared with the original catalyst, the new catalyst shows a good anti-vanadium ability, the conversion and gasoline yield increase by 9.51 and 5.67 percentage points, respectively. The catalyst consumption lowers 0.15 kgt. The coke selectivity is significantly improved.

      FCC; vanadium; catalyst; V-trap agent

      2016-05-18; 修改稿收到日期: 2016-08-08。

      沈海軍,工程師,主要從事石油煉制工藝技術(shù)研究與應(yīng)用工作。

      沈海軍,E-mail:shenhj01.yzsh@sinopec.com。

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