李 巖,王 鹿,朱 蒙,張淑彥
(1.燕山大學(xué)建筑工程與力學(xué)學(xué)院,河北 秦皇島 066004;2.中鐵第六勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司)
基于吸收式熱泵的精餾塔用能系統(tǒng)優(yōu)化研究
李 巖1,王 鹿1,朱 蒙2,張淑彥1
(1.燕山大學(xué)建筑工程與力學(xué)學(xué)院,河北 秦皇島 066004;2.中鐵第六勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司)
受環(huán)境溫度限制,加壓精餾塔操作壓力的設(shè)定值普遍偏高,系統(tǒng)能耗較高。以某脫丙烷塔為例,將操作壓力由2.00 MPa降至1.60 MPa,塔底重沸器加熱負(fù)荷可降低12.9%,若能繼續(xù)降低操作壓力,則可以進(jìn)一步降低系統(tǒng)能耗。采用“基于第一類吸收式熱泵的精餾塔物料梯級加熱方法”,提高塔頂冷卻能力,降低塔頂冷凝器工作溫度,進(jìn)而有效降低脫丙烷塔的操作壓力至1.30 MPa;同時利用吸收式熱泵回收塔頂餾出物冷凝熱來對進(jìn)料預(yù)熱,替代部分重沸器消耗的工藝蒸汽,通過對操作參數(shù)及吸收式熱泵配置的優(yōu)化,可使脫丙烷塔能效提高23.3%。將富余的吸收式熱泵制熱水作為脫乙烷塔和精丙烯塔兩塔重沸器熱源,可顯著降低氣體分餾裝置的蒸汽消耗量,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
精餾 進(jìn)料溫度 操作壓力 吸收式熱泵 用能優(yōu)化
現(xiàn)有研究多是針對精餾塔自身內(nèi)部參數(shù)的調(diào)整和優(yōu)化[2-3],無法擺脫外部因素對內(nèi)部參數(shù)設(shè)定的限制。熱泵精餾的應(yīng)用,能夠有效回收塔頂余熱,提升熱量品位后作為塔底物料加熱熱源??紤]到壓縮式熱泵驅(qū)動能源的品位遠(yuǎn)高于吸收式熱泵,從一次能源利用效率來看,吸收式熱泵通常優(yōu)于壓縮式熱泵[4],若有合適品位的余熱,應(yīng)優(yōu)先采用吸收式熱泵。在吸收式熱泵中,由于石油煉化企業(yè)存在一些廉價的中間品位余熱,第二類吸收式熱泵(Absorption Heat Transfer,AHT)應(yīng)用較為廣泛,但AHT最終仍需向環(huán)境釋放60%~70%的低品位余熱[5],未能從根本上解決余熱排放的問題。
本課題采用“基于第一類吸收式熱泵(Absorption Heat Pump,AHP)的精餾塔物料梯級加熱方法”對系統(tǒng)用能進(jìn)行優(yōu)化[6],一方面通過降低操作壓力來降低重沸器加熱負(fù)荷,另一方面回收塔頂餾出物冷凝熱對進(jìn)料預(yù)熱,替代部分重沸器消耗的工藝蒸汽。本課題圍繞該新系統(tǒng)集成展開研究,旨在將其節(jié)能優(yōu)勢發(fā)揮到最大。
1.1 操作壓力與工作溫度的關(guān)系
在加壓精餾塔的設(shè)計中,設(shè)計操作壓力時需保證塔頂餾出物的冷凝溫度高于塔頂冷凝器循環(huán)冷卻水的溫度[7]。然而,特別是在夏季,受室外濕球溫度制約,循環(huán)冷卻水溫度較高,且考慮水泵耗電,不宜采用通過增大循環(huán)水流量來減小冷凝器換熱端差的運(yùn)行方式,因此,加壓精餾塔的操作壓力設(shè)計值普遍偏高。以脫丙烷塔為例,操作壓力大多設(shè)定在1.60~2.00 MPa之間[8-10],相對應(yīng)的塔頂冷凝器工作溫度為40~50 ℃。
表1 脫丙烷塔進(jìn)料組成 φ,%
表2 脫丙烷塔原系統(tǒng)操作參數(shù)
(3) 鋼管塔地線掛點(diǎn)位移隨地震烈度增大而增大,且從Ⅰ類場地到Ⅳ類場依次增大.鋼管塔內(nèi)最大應(yīng)力隨地震烈度增大而增大,且從Ⅰ類場地到Ⅳ類場依次增大.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ類場地輸電塔內(nèi)應(yīng)力最大的單元為塔頭處斜材,Ⅳ類場地輸電塔內(nèi)應(yīng)力最大的單元為中橫擔(dān)上第2節(jié)間主材.
采用化工流程模擬軟件Aspen Plus,選用SRK狀態(tài)方程和RadFrac嚴(yán)格精餾模型,其它條件不變,將操作壓力由2.00 MPa逐漸降至1.60 MPa,分析結(jié)果見圖1。由圖1可見:降壓后冷凝器工作溫度降低20.5%,在一定程度提高了對冷凝器的冷卻要求;重沸器工作溫度降低10.6%,在一定程度上降低了對重沸器熱源的品位要求。因此,操作壓力的優(yōu)化需要綜合考慮加熱媒介和冷卻媒介獲取的經(jīng)濟(jì)性。
圖1 操作壓力與冷凝器和重沸器工作溫度的關(guān)系
1.2 操作壓力與系統(tǒng)能耗的關(guān)系
精餾的目的在于獲得滿足純度要求的目標(biāo)產(chǎn)品,而降低操作壓力有利于提高塔頂和塔底目標(biāo)產(chǎn)品的純度[11]。為此,對塔頂回流比進(jìn)行調(diào)整,在滿足分離要求(塔頂C4和塔底C3體積分?jǐn)?shù)均低于0.5%)的前提下,分析脫丙烷塔操作壓力變化對重沸器加熱負(fù)荷的影響,結(jié)果見圖2。由圖2可見:原操作壓力為2.00 MPa時,塔頂回流比應(yīng)調(diào)整至2.23,對應(yīng)重沸器加熱負(fù)荷為3 515.6 kW(0.40 MPa工藝蒸汽5.022 th);將操作壓力降至1.60 MPa時,塔頂回流比可調(diào)整至1.71,對應(yīng)重沸器加熱負(fù)荷為3 060.5 kW(0.40 MPa工藝蒸汽4.372 th),系統(tǒng)能耗降低12.9%。這是由于大多物系的相對揮發(fā)度隨壓力的降低而增大,在塔板數(shù)相同的情況下,可減小回流比,進(jìn)而達(dá)到節(jié)能的目的[12]。因此,在確保循環(huán)冷卻水系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的前提下,應(yīng)最大限度降低操作壓力。
圖2 操作壓力與回流比和重沸器熱負(fù)荷的關(guān)系
2.1 梯級加熱系統(tǒng)的構(gòu)建
圖3 基于吸收式熱泵的精餾塔物料梯級加熱流程A—吸收器; C—冷凝器; E—蒸發(fā)器; G—發(fā)生器
進(jìn)料經(jīng)預(yù)熱器加熱后送入脫丙烷塔,用于預(yù)熱的熱源為AHP的吸收器和冷凝器制取的熱水(Heat Transfer Fluid,HTF),預(yù)熱器的換熱端差為5 ℃。對于脫丙烷塔而言,AHP的制熱量遠(yuǎn)大于預(yù)熱器加熱負(fù)荷,可將富余的AHP制熱水作為脫乙烷塔和精丙烯塔兩塔重沸器的熱源。
考慮原脫丙烷塔的設(shè)計要求,在滿足一定加工量時其操作壓力可調(diào)節(jié)范圍為1.30~2.00 MPa,因此,本課題將操作壓力的研究范圍確定在1.30~1.60 MPa,對應(yīng)的塔頂冷凝器工作溫度約為30~40 ℃,將塔頂餾出物作為AHP蒸發(fā)器的低溫?zé)嵩础?/p>
2.2 系統(tǒng)能效分析
進(jìn)料熱狀態(tài)不同將造成塔內(nèi)精餾段和提餾段中氣液相流率的變動,從“量”的角度出發(fā),全部能
量由重沸器提供時,系統(tǒng)總能耗最少[14]。但從“質(zhì)”的角度出發(fā),對于脫丙烷塔,重沸器以0.40 MPa工藝蒸汽為熱源時,加熱代價較高,而進(jìn)料預(yù)熱器以AHP的制熱水為熱源時,加熱代價較低。
本課題在保持進(jìn)料壓力為2.10 MPa以及產(chǎn)品分離效果不變的前提下進(jìn)行研究,系統(tǒng)初始進(jìn)料溫度為40 ℃,將預(yù)熱器物料出口溫度(即進(jìn)料溫度)逐步提高至80 ℃,結(jié)合回流比的調(diào)整,確保分離效果不變。AHP的配置如下:①當(dāng)預(yù)熱器物料出口溫度不超過50 ℃時,采用雙效吸收式熱泵;②當(dāng)預(yù)熱器物料出口溫度為50~70 ℃時,采用雙效和單效串聯(lián)的吸收式熱泵機(jī)組,即制熱水依次被雙效和單效吸收式熱泵加熱;③當(dāng)預(yù)熱器物料出口溫度大于70 ℃時,采用雙效、單效和雙級串聯(lián)的吸收式熱泵機(jī)組[15]。
COPh,av為吸收式熱泵機(jī)組的綜合制熱性能系數(shù),即AHP機(jī)組總制熱量與驅(qū)動蒸汽熱量的比值,其計算式如下:
(1)
式中:Qh為熱泵制熱量,kW;Qh,i為每級熱泵制熱量,kW;QD為熱泵驅(qū)動蒸汽熱量,kW;QD,i為每級熱泵驅(qū)動蒸汽熱量,kW;COPh,i為每級熱泵制熱性能參數(shù)。
以操作壓力1.60 MPa為例,分析進(jìn)料溫度變化對操作參數(shù)的影響,結(jié)果見表3。
表3 提高進(jìn)料溫度引起的脫丙烷塔操作參數(shù)變化
由表3可見,隨著進(jìn)料溫度升高,重沸器加熱負(fù)荷減少,預(yù)熱器加熱負(fù)荷增加,系統(tǒng)的總能耗增加,但脫丙烷塔蒸汽消耗總量在進(jìn)料溫度為75 ℃左右時達(dá)到最小,此時系統(tǒng)的能源利用效率最高。這是由于:①當(dāng)進(jìn)料溫度低于75 ℃時,物料以液態(tài)為主,隨著溫度的提高,少部分物料開始汽化,塔頂相應(yīng)地提高回流比來保持分離效果不變,導(dǎo)致重沸器與預(yù)熱器的加熱負(fù)荷之和呈增長趨勢。但是,通過利用AHP回收塔頂餾出物冷凝熱,可以代替部分工藝蒸汽,使脫丙烷塔的蒸汽消耗總量有減少趨勢。②當(dāng)進(jìn)料溫度超過75 ℃時,物料大范圍汽化,預(yù)熱器加熱負(fù)荷和塔頂回流比急劇增加,同時AHP的冷凝溫度升高導(dǎo)致COPh,av下降,增加了熱泵制熱代價(相同制熱量消耗的驅(qū)動蒸汽量增加),使得回收余熱代替的工藝蒸汽負(fù)荷小于塔頂回流比變化而增加的負(fù)荷,進(jìn)而使脫丙烷塔的蒸汽消耗總量有增加趨勢。因此,當(dāng)操作壓力為1.60 MPa時,新系統(tǒng)的進(jìn)料溫度宜控制在75 ℃左右。
2.3 最佳工況的確定
采用上述方法,降低AHP的蒸發(fā)壓力,可有效降低塔頂餾出物的冷凝溫度,進(jìn)而將操作壓力降至1.30 MPa,新系統(tǒng)的蒸汽消耗總量分析見圖4。由圖4可見,當(dāng)操作壓力降低時,系統(tǒng)優(yōu)化工況下的進(jìn)料溫度隨之下降。這是由于塔頂餾出物冷凝溫度降低,引起AHP的蒸發(fā)壓力降低,從而導(dǎo)致COPh,av下降,亦增加了AHP制熱的代價。表4為脫丙烷塔新系統(tǒng)在最佳工況(操作壓力1.30 MPa、進(jìn)料溫度65 ℃)下的操作參數(shù),此時脫丙烷塔的蒸汽消耗總量最少,為3.852 th,相對于原系統(tǒng)5.022 th的耗汽量,能效提高23.3%。此外,當(dāng)新系統(tǒng)AHP開啟時可關(guān)閉脫丙烷塔的循環(huán)冷卻水系統(tǒng),進(jìn)一步達(dá)到節(jié)水、節(jié)電的效果。
圖4 不同操作壓力下新系統(tǒng)蒸汽消耗總量操作壓力MPa: (1)—1.60; (2)—1.55; (3)—1.50; (4)—1.45; (5)—1.40; (6)—1.35; (7)—1.30。 *表示操作壓力下的最優(yōu)工況
項 目數(shù) 據(jù)操作壓力∕MPa130回流比157重沸器加熱負(fù)荷kW24642重沸器溫度∕℃873冷凝器冷卻負(fù)荷∕kW-25801冷凝器溫度∕℃302進(jìn)料溫度∕℃650進(jìn)料壓力∕MPa210AHPCOPh,av188
該氣體分餾裝置采用三塔流程,脫乙烷塔和精丙烯塔的重沸器溫度較低,均不超過60 ℃,通??刹捎蒙嫌窝b置90 ℃的熱媒水作熱源。但當(dāng)上游裝置停車或產(chǎn)量不足時,仍以工藝蒸汽作為補(bǔ)充熱源。
AHP回收脫丙烷塔塔頂餾出物冷凝熱所制取的熱量遠(yuǎn)大于預(yù)熱器加熱負(fù)荷,可將富余的制熱水作為脫乙烷塔和精丙烯塔兩塔重沸器的熱源,系統(tǒng)流程見圖5,在一定程度上提高了兩塔熱源的穩(wěn)定性。
圖5 新系統(tǒng)的脫乙烷塔和精丙烯塔兩塔加熱方式
由于上游裝置運(yùn)行存在不穩(wěn)定性,三塔流程均采用工藝蒸汽作為熱源時運(yùn)行時間約為4 000 ha,此時采用本課題提出的方法運(yùn)行,該工況下氣體分餾裝置公用工程系統(tǒng)詳細(xì)數(shù)據(jù)如表5所示,較原系統(tǒng)減少工藝蒸汽用量4.56 th。0.40 MPa工藝蒸汽按照140元t計算,該系統(tǒng)優(yōu)化后可節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用234.4萬元a,所需增加的AHP、配套設(shè)備及建筑安裝等投資見表6,項目靜態(tài)投資回收期約為3.1年。
表5 氣體分餾裝置的公用工程系統(tǒng)數(shù)據(jù)
表6 經(jīng)濟(jì)性分析
若利用AHP回收脫乙烷塔和精丙烯塔兩塔的塔頂餾出物冷凝熱,其制熱量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于氣體分餾裝置重沸器熱負(fù)荷,富余的制熱量可用于廠區(qū)管道及罐體伴熱、海水淡化、冬季建筑供暖。然而,脫乙烷塔和精丙烯塔兩塔的系統(tǒng)用能優(yōu)化需討論操作壓力、塔頂回流溫度等因素對丙烯收率的影響,這將在后續(xù)工作中進(jìn)行深入的研究和探討。
(1) 提出了一種優(yōu)化精餾塔操作壓力的新思路,將AHP的蒸發(fā)器作為塔頂冷凝器,不僅能夠回收塔頂餾出物冷凝熱,并且可使系統(tǒng)不受外部氣象因素制約,可顯著降低操作壓力。
(2) 用“基于吸收式熱泵的精餾塔物料梯級加熱方法”,一方面通過降低操作壓力來降低重沸器加熱負(fù)荷,另一方面回收塔頂餾出物冷凝熱來對進(jìn)料預(yù)熱,替代部分重沸器消耗的工藝蒸汽,進(jìn)而達(dá)到提高系統(tǒng)能效的目的。
(3) 通過對脫丙烷塔的操作參數(shù)及吸收式熱泵的配置優(yōu)化,得出新系統(tǒng)的最佳工況,即將操作壓力降至1.30 MPa,進(jìn)料溫度提高至65 ℃,脫丙烷塔的用能系統(tǒng)能效提高23.3%。
(4) 對整個氣體分餾三塔流程的用能系統(tǒng)進(jìn)行改造,將富余的AHP制熱水作為脫乙烷塔和精丙烯塔兩塔的重沸器熱源,在一定程度上提高了熱源穩(wěn)定性,可減少工藝蒸汽用量4.56 th,余熱利用效益顯著。
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OPTIMIZATION STUDY FOR ENERGY CONSUMPTION OF DISTILLATION COLUMN BASED ON ABSORPTION HEAT PUMP
Li Yan1, Wang Lu1, Zhu Meng2, Zhang Shuyan1
(1.CollegeofCivilEngineeringandMechanics,YanshanUniversity,Qinhuangdao,Hebei, 066004; 2.ChinaRailwayLiuyuanGroupCo.Ltd.)
Limited by the environmental temperature, the operating pressure of the pressurized distillation column is generally higher, and the energy consumption is increased. Taking depropanizing column as an example, if the operating pressure drops from 2.00 MPa to 1.60 MPa, the heat duty of reboiler can reduce by 12.9%.If the operating pressure drops further,it could saves more energy.By using “the cascade heating method for feed of distillation column based on absorption heat pump”, the cooling capacity of the condenser is improved and the temperature of the condenser at gas outlet of the distillation column can be reduced, resulting in lower pressure of 1.30 MPa. At the same time, the waste heat recovered from the gas outlet material is used to preheat the feed instead of steam from the reboiler. The system energy consumption can reduce by 23.3% through the optimization of the new system. On the other hand,the hot water produced by the absorption heat pump can be used as the heat source for the deethanizing column and propylene rectification column, so the waste heat recovery efficiency of the system is obvious.
distillation; feed temperature; operating pressure; absorption heat pump; energy optimization
2016-05-09; 修改稿收到日期: 2016-09-16。
李巖,博士,副教授,主要從事熱電聯(lián)產(chǎn)、工業(yè)余熱回收等方面的研究工作。
李巖,E-mail:leeyan2007@sohu.com。
河北省高等學(xué)??茖W(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項目(ZD2016109)。