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      一起鍋爐鼓包開裂事故分析處理及預防措施

      2016-04-14 14:20:32陳九龍
      中國科技博覽 2015年26期
      關鍵詞:開裂鼓包維修

      陳九龍

      [摘 要]本文用一臺鍋爐鍋筒鼓包開裂事故闡述了臥式鍋爐鼓包的檢驗、維修、原因分析以及預防措施。

      [關鍵詞]鍋爐、鼓包、開裂、檢驗、維修、原因、預防

      中圖分類號:TK228 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2015)26-0025-01

      0 引言

      近年來,我省房地產(chǎn)經(jīng)濟快速發(fā)展,灰砂磚的需求增多。因此DZL(單鍋筒縱置式鏈條爐排)臥式鍋爐得到廣泛應用。隨著此類蒸汽鍋爐數(shù)目增加較多,但是各種事故常有發(fā)生,尤其是鍋筒鼓包開裂事故,危害極大。如何正確檢查分析鼓包開裂情況,對查明事故發(fā)生原因、防止事故擴大、采取正確的處理方法,制定合理的維修工藝以及預防措施具有很大的現(xiàn)實意義。

      1 事故概況

      1.1 設備概況

      我省某環(huán)保磚廠一臺DZL4-1.6-AⅡ型蒸汽鍋爐,生產(chǎn)于2011年1月,于同年4月投入使用。該爐鍋筒材質16MnG,直徑φ1800mm,水處理形式為鍋外,實際使用壓力為1.3MPa。

      1.2 設備事故概況

      2014年5月某日該爐在運行時,司爐工發(fā)現(xiàn)鍋筒底部鼓包,且有泄漏現(xiàn)象,隨即停爐,并第一時間將事故情況報告了相關部門。

      2 檢驗情況

      接到當?shù)刭|監(jiān)局以及使用單位的委托,我所于次日進廠。待鍋爐安全冷卻后,進行內部檢驗,并重點檢查了鼓包泄漏位置。

      2.1 宏觀檢驗及測厚

      經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)鍋筒底部距前管板1000mm處,有700mm×400mm×40mm(長×寬×高)的鼓包,且鼓包最高點已開裂,裂縫長50mm,寬5mm(圖1、圖2)。受壓部件水垢厚度為2-3mm,尤其是鼓包區(qū)域,水垢堆積最高為2000mm。經(jīng)測量鼓包中心金屬區(qū)域剩余壁厚及附近正常位置壁厚,未發(fā)現(xiàn)異常。

      2.2 硬度測試

      經(jīng)里氏硬度計測試,正常部位硬度為135HB,鼓包開裂處的硬度為109HB,低于正常位置的硬度值。

      2.3 材質分析

      該鍋筒材質為16MnG,經(jīng)型號為Arc-8000全定量光譜儀進行測量,鼓包泄漏處的主要元素C的含量僅為0.09%,與正常位置測試的C含量0.16%相距較大,造成強度的明顯下降。

      2.4 磁粉探傷檢驗

      鼓包處(不包括開裂處)經(jīng)過磁粉探傷檢驗,未發(fā)現(xiàn)裂紋。

      2.5 金相分析

      在正常位置處的金相組織為鐵素體+珠光體(圖3),珠光體區(qū)域完整,層片狀碳化物開始分散,已傾向性球化,球化級別2級。而鼓包開裂處進行現(xiàn)場金相分析,組織為鐵素體+極少量珠光體(圖4),珠光體形態(tài)特征基本已消失,球狀碳化物沿晶界聚集,已完全球化,球化級別5級,可見該位置的材質已劣化。

      2.6 水質檢驗

      根據(jù)該爐近期的鍋爐水質報告(圖5)結論可知,水質不合格,對該爐存在較大的隱患。

      3 事故產(chǎn)生的原因分析

      通過上述檢驗結果和現(xiàn)場調查情況,事故產(chǎn)生的主要原因:

      3.1鍋爐使用單位管理人員對安全認識不足,企業(yè)對安全生產(chǎn)重視不夠。

      3.2該爐水處理設施已失效,鍋爐給水不合格。且沒有按時排污,排污量不夠,鍋筒底部的垢渣不能充分排出,加帶了水垢的生成。由于大量的水垢不僅影響正常的水循環(huán),更會使金屬傳熱嚴重惡化。

      3.3鍋筒鼓包開裂位置位于爐膛燃燒室溫度最高處,直接受火焰輻射,煙氣沖刷,在鍋筒底部嚴重結垢情況下,很容易造成金屬過熱,且水垢導熱性極差,這時鍋筒金屬壁溫不能及時有效的傳導給鍋水,便得不到有效的冷卻。當壁溫超過允許溫度,金屬強度下降,隨著長時間的傳熱惡化,溫度上升,強度急劇下降,工作壓力超過金屬屈服極限發(fā)生塑性變形,即宏觀檢查表現(xiàn)為鼓包現(xiàn)象。一旦超過其強度極限時,即金屬出現(xiàn)開裂現(xiàn)象。

      4 缺陷的維修

      綜上檢驗結果匯總,根據(jù)國家96版《鍋爐定期檢驗規(guī)則》承壓部位的變形高度不超過原直徑的1.5%且不大于20mm,該鍋筒變形高度為40mm,且該鼓包位置金相組織已劣化。故該鍋爐應由具備相關資質的單位進行挖補修理。其主要修理工藝措施如下:

      4.1清除鍋爐內的水垢和垢渣。

      4.2確定挖補區(qū)域后,選擇一塊質量符合要求,其材質、規(guī)格與原鍋筒圓弧度相同的補板(由于本次采用方形補板進行挖補,且挖補位置遠離鍋筒原焊縫,因此補板四個角應為半徑不小于100mm的圓角)經(jīng)過打磨、開破口后,按照修補焊接工藝進行焊接。

      4.3焊接結束后,對挖補處的焊縫表面用砂輪打磨至圓滑過渡,經(jīng)外觀檢查合格后,進行100%射線檢測,其結果應符合相關要求。

      4.4鍋筒底部挖補、焊接、外觀檢查、無損檢測合格后,按標準對鍋爐本體進行水壓試驗,試驗壓力為2.0MPa。

      5 事故后的管理及預防措施

      根據(jù)事故分析的結果,要求使用單位認真吸取教訓,采取事故防范措施。

      5.1建立健全設備運行及管理各項規(guī)章制度以及水質化驗記錄,并認真貫徹執(zhí)行。

      5.2加強各級責任人員的培訓,特別是司爐工的技術培訓和工作責任心。

      5.3水處理措施應重新使用,對鍋爐給水進行處理,必須達到鍋爐給水符合《工業(yè)鍋爐水質》GB1576-2008的要求。并設置專職的水質化驗員,加強水質管理,做好水質化驗工作。

      6結束語

      該鍋爐在按照上述修補工藝維修后,安全運行至今??梢姴扇∮行У奶幚韺Σ吆透倪M措施后很好的保證了設備安全、經(jīng)濟運行。

      參考文獻

      [1] 《鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》.

      [2] 《鍋爐定期檢驗規(guī)則》.

      [3] 《工業(yè)鍋爐水質》.

      [4] 朱元《鍋爐鼓包事故的原因及預防》《科教導刊》電子版,2013.5.

      [5] 黃寶音《鍋爐鼓包事故分析及處理》《內蒙古科學與經(jīng)濟》第4期,2007.2.

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