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      1 000 MW機(jī)組主機(jī)潤滑油水分超標(biāo)及軸承漏油治理

      2016-05-09 08:11:20謝小強(qiáng)
      電力安全技術(shù) 2016年11期
      關(guān)鍵詞:軸封漏油軸承座

      謝小強(qiáng),蔣 波

      (廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司,廣東 惠州 516363)

      1 000 MW機(jī)組主機(jī)潤滑油水分超標(biāo)及軸承漏油治理

      謝小強(qiáng),蔣 波

      (廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司,廣東 惠州 516363)

      介紹了某廠21 000 MW超超臨界機(jī)組主機(jī)潤滑油含水量頻繁超標(biāo)以及1號軸承漏油的問題,分析了故障發(fā)生的主要原因,并提出了嚴(yán)格控制軸封壓力、優(yōu)化1號軸承處高壓缸體保溫層和對軸承座油擋進(jìn)行改造的綜合治理方案。方案實施后,徹底解決了機(jī)組潤滑油含水量超標(biāo)及1號軸承漏油問題。

      超超臨界機(jī)組;潤滑油;軸承;漏油;氣密封油擋

      0 引言

      某廠2×1 000 MW超超臨界機(jī)組主機(jī)為N1000-26.25/600/600(TC4F)型汽輪機(jī),主機(jī)潤滑油采用集成式油站供油,每個油站均配備在線油凈化裝置。油凈化裝置集過濾顆粒物和脫水功能于一體,過濾流量為12 000 L/h。

      自1號機(jī)組投產(chǎn)以來,頻繁出現(xiàn)主機(jī)潤滑油含水量超標(biāo)的問題,其中主機(jī)的1號軸承還出現(xiàn)過滲油現(xiàn)象,嚴(yán)重危害機(jī)組的安全運行。因此,有必要找出問題原因,以制定針對性的治理措施。

      1 機(jī)組結(jié)構(gòu)

      該機(jī)組為單軸四缸四排汽型,采用HMN型積木塊組合:1個單流圓筒型H30高壓缸,1個雙流M30中壓缸,2個雙流N30低壓缸。機(jī)組的5個軸承座均為落地布置,采用梳齒型油擋。除高壓轉(zhuǎn)子外,其余3根轉(zhuǎn)子為單軸承支撐,具有軸系短、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點。

      當(dāng)機(jī)組負(fù)荷高于70 %時,采用自密封式軸封系統(tǒng),即將高、中壓缸軸端過量的軸封蒸汽引入軸封蒸汽母管以供低壓缸軸封;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷低于70 %時,則采用自密封與輔汽供軸封相結(jié)合的運行方式。通過供汽調(diào)節(jié)閥和溢流調(diào)節(jié)閥來控制軸封蒸汽母管壓力。

      2 故障現(xiàn)象

      該廠1,2號機(jī)組分別于2010年10月和2011年4月投入商業(yè)運行,機(jī)組投產(chǎn)后頻繁出現(xiàn)潤滑油水分超標(biāo)的現(xiàn)象,并曾出現(xiàn)1號軸承漏油事件。故障特征如下。

      (1) 在油凈化裝置脫水、排水正常的情況下,主機(jī)潤滑油頻繁出現(xiàn)水分超標(biāo)現(xiàn)象,最大水分含量達(dá)到200 ppm,每天的排水總量達(dá)到60 L。2011年1月,1號機(jī)主機(jī)潤滑油共進(jìn)行油質(zhì)化驗31次,水分不合格的有28次,不合格率達(dá)90 %。

      (2) 2011-05-06,1號機(jī)組停機(jī)過程中,在大軸轉(zhuǎn)速惰走至1 100 r/min時,1號軸承處出現(xiàn)滲油、冒煙現(xiàn)象。漏油發(fā)生后,檢修人員將1號軸承潤滑油量適當(dāng)調(diào)小(進(jìn)油壓力由0.23 MPa調(diào)為0.15 MPa),避免漏油繼續(xù)擴(kuò)大而引發(fā)火災(zāi)。

      對1號軸承座外油擋進(jìn)行解體檢查發(fā)現(xiàn),油擋密封齒間有大量油漬碳化結(jié)焦現(xiàn)象,堵塞了油擋的回油孔。

      3 故障危害及原因分析

      3.1 主機(jī)潤滑油水分超標(biāo)

      潤滑油中含水量超標(biāo)會降低潤滑效果、加劇設(shè)備老化,嚴(yán)重時影響油膜的形成,造成軸承損壞,嚴(yán)重危及機(jī)組的安全運行。

      經(jīng)分析并逐一排查可能導(dǎo)致汽輪機(jī)潤滑油中進(jìn)水的原因,最終確認(rèn)汽輪機(jī)高壓缸軸封漏汽通過1號軸承座油擋進(jìn)入軸承箱是導(dǎo)致潤滑油水分超標(biāo)的直接原因。而導(dǎo)致汽輪機(jī)軸封漏汽進(jìn)入軸承箱的原因主要有以下幾點。

      (1) 由于安裝誤差或者機(jī)組運行過程中動靜碰磨,導(dǎo)致軸封密封齒與轉(zhuǎn)子徑向間隙超過了設(shè)計值,使軸封漏汽量增大。

      (2) 軸封間隙增大后,為維持機(jī)組真空,必須提升軸封供汽量;同時軸封供汽壓力調(diào)節(jié)性能差,不能快速適應(yīng)工況的變化,從而造成軸封蒸汽外漏量增大。

      (3) 高壓缸調(diào)端軸封體與1號軸承箱油擋距離較近,軸封漏汽擴(kuò)散性差,很容易進(jìn)入微負(fù)壓的軸承箱。西門子公司1 000 MW超超臨界組汽輪機(jī)高壓缸調(diào)端軸封體與1號軸承油擋距離僅有65 mm,軸封體包上保溫層后,與軸承油擋幾乎緊貼,加重了軸封漏汽不易擴(kuò)散的問題。

      (4) 軸承箱油擋在運行一段時間后,由于動靜碰磨,其密封間隙會增大,也增加了軸封漏汽的吸入量。

      3.2 軸承箱油擋漏油

      潤滑油通過軸承箱油擋外漏很容易引發(fā)火災(zāi),從而危及機(jī)組的運行安全。通過對設(shè)備解體檢查,結(jié)合結(jié)構(gòu)特點、運行工況等分析,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致1號軸承座油擋漏油的主要原因有:

      (1) 安裝誤差或在運行中動靜碰磨導(dǎo)致油擋密封間隙增大;

      (2) 大型機(jī)組為縮短軸系長度,軸瓦與外油擋設(shè)計距離較近,瓦體油擋為單級密封齒且間隙較大,軸瓦回油很容易被甩至外油擋處;

      (3) 軸承室負(fù)壓過小,導(dǎo)致外油擋回油不暢;

      (4) 啟、停機(jī)過程中,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速低,潤滑油沿軸頸從外油擋滲出;

      (5) 油擋因油漬碳化結(jié)焦,堵塞回油孔,導(dǎo)致油擋回油不暢。

      4 治理措施

      根據(jù)上述分析可知,該廠存在的主機(jī)潤滑油水分超標(biāo)及1號軸承漏油的問題由多種原因造成,有設(shè)備結(jié)構(gòu)問題,也有運行操作問題,部分故障原因還存在相互間的因果關(guān)系。另外,由于汽輪機(jī)缸體軸封蒸汽外漏問題很難完全消除,降低軸承箱負(fù)壓也將影響外油擋的回油,而且油擋間隙在機(jī)組運行一段時間后必將增大且無法在線調(diào)整。因此,傳統(tǒng)運行調(diào)整措施很難徹底根除上述問題。為此,提出嚴(yán)格控制軸封壓力、優(yōu)化1號軸承處高壓缸體保溫層及采用氣密封油擋替代原梳齒型油擋進(jìn)行綜合治理的方案。

      4.1 控制軸封母管蒸汽壓力

      根據(jù)機(jī)組軸封系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特點可知,高壓缸軸封蒸汽被引入軸封蒸汽母管,當(dāng)軸封母管蒸汽壓力過高時,會增加高壓缸軸封蒸汽外漏量。但為了維持低壓缸軸封密封,軸封蒸汽壓力又不宜過低。因此,需要對機(jī)組軸封系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)化。

      (1) 提升軸封供汽調(diào)節(jié)閥和溢流調(diào)節(jié)閥定位器的控制精度(由原來的2 %調(diào)整為0.5 %),以提高軸封系統(tǒng)適應(yīng)機(jī)組工況變化的能力。

      (2) 將軸封蒸汽母管壓力維持在15-18 kPa范圍內(nèi)。

      4.2 調(diào)整高壓缸調(diào)端軸封保溫層

      由于高壓缸調(diào)端軸封體距離1號軸承座外油擋僅65 mm,按照傳統(tǒng)的缸體保溫型式,保溫層勢必會將軸封體與軸封箱之間的空間填滿,從而影響軸封外漏蒸汽的擴(kuò)散。因此,該廠對原保溫層進(jìn)行調(diào)整,在不影響缸體保溫性能的前提下,將軸封體附近的保溫層沿徑向向外擴(kuò)大15 cm,并將保溫層盡量貼住缸體,以使保溫層與軸承座油擋間有一定間隙,方便外漏的軸封蒸汽擴(kuò)散。

      4.3 用氣密性油擋替代原梳齒型油擋

      4.3.1 氣密封油檔結(jié)構(gòu)及工作原理

      氣密封油擋保留了原梳齒型油擋的基本結(jié)構(gòu),并在油擋本體內(nèi)部設(shè)一道環(huán)形均壓室,然后通過管路向油擋本體內(nèi)引入干燥的壓縮空氣。壓縮空氣通過氣密封油擋的均壓室均勻分配到油檔內(nèi)部的密封齒中間,使油擋軸向位置中部形成正壓區(qū),氣密封油擋結(jié)構(gòu)如圖1所示。進(jìn)入油擋密封齒的壓縮空氣沿轉(zhuǎn)軸分2個方向向低壓區(qū)擴(kuò)散,其中一股氣流向軸承箱外流動,這股氣流阻止軸封漏汽及雜質(zhì)進(jìn)入軸承箱內(nèi),氣流壓力通過壓縮空氣管路上的閥門來控制,因為軸封漏汽是漏向大氣,相對壓力低,只要這股氣流壓力略高于大氣壓即可;另一股氣流則沿軸向流向軸承箱內(nèi),被排煙系統(tǒng)排走,這股氣流在向內(nèi)流動過程中阻止了軸頸上的油向外流,防止油擋漏油。

      由以上描述可知,氣密封油擋設(shè)計上具有雙重密封:氣壓密封和梳齒式密封,確保在使用過程中如果壓縮空氣突然中斷,其梳齒式密封結(jié)構(gòu)也能起到密封效果,提高了運行可靠性。

      圖1 氣密封油擋結(jié)構(gòu)

      4.3.2 氣密封油擋供氣系統(tǒng)

      為確保進(jìn)入油擋的壓縮空氣清潔干凈,系統(tǒng)所用的壓縮空氣氣源選用廠房內(nèi)儀用壓縮空氣。系統(tǒng)壓縮空氣通過1根DN25的不銹鋼管從汽機(jī)房0 m儀用壓縮空氣環(huán)形母管引至15.5 m平臺汽輪機(jī)區(qū)域,經(jīng)過空氣過濾器的過濾后,由DN6支管分別引入各軸承室油擋。進(jìn)氣口安裝有單向閥,保證水不會倒流進(jìn)汽道。壓縮空氣管路在汽輪機(jī)平臺區(qū)域隨潤滑油管路引至各軸承處,具體布置根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行調(diào)整,氣密封油擋供氣系統(tǒng)如圖2所示。每套油擋設(shè)2個外部進(jìn)氣口,并互成90°均勻布置于油擋上半部。

      5 方案實施及效果

      根據(jù)設(shè)備結(jié)構(gòu)特點以及現(xiàn)場軸封漏汽、油擋漏油情況,于2011年2月完成1,2號機(jī)組軸封系統(tǒng)供汽調(diào)節(jié)閥、溢流調(diào)節(jié)閥控制精度以及軸封蒸汽母管壓力控制邏輯優(yōu)化,并于2011年5月完成1,2號機(jī)組1號軸承座的氣密封油擋改造。由于氣密封油擋主體結(jié)構(gòu)與原梳齒型油擋基本相同,因此,新油擋安裝可按原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。油擋供氣管道使用不銹鋼管道并采用氬弧焊焊接,安裝后管路需進(jìn)行吹掃,保證管道內(nèi)壁潔凈、無雜質(zhì),以免雜質(zhì)隨壓縮空氣進(jìn)入軸承箱污染潤滑油。各軸承油擋供氣量根據(jù)現(xiàn)場實際情況調(diào)整,以不進(jìn)汽、不漏油為準(zhǔn)。

      綜合治理前,該廠主機(jī)潤滑油水分超標(biāo)現(xiàn)象嚴(yán)重,需保持油凈化裝置每天24 h持續(xù)運行,并額外再加裝2臺流量為12 000 L/h的臨時油凈化裝置連續(xù)濾,即便如此也難保油質(zhì)合格,油凈化裝置每天的排水總量達(dá)到60 L。在1號機(jī)完成綜合治理之前的2011年1月,油質(zhì)水分不合格率達(dá)到90 %,因加裝臨時油凈化裝置,消耗的人力、物力費用達(dá)到近10萬元。

      圖2 氣密封油擋供氣系統(tǒng)

      2011年5月,1,2號機(jī)組主機(jī)潤滑油水分超標(biāo)及1號軸承漏油綜合治理項目完成之后,至今機(jī)組已運行近5年,在油凈化裝置正常運行情況下,主機(jī)潤滑油水分檢驗指標(biāo)全部合格,油凈化裝置排水量每天約為200 mL,且油凈化裝置濾芯也僅在機(jī)組進(jìn)行大小修時例行更換。另外,1號軸承座油擋漏油現(xiàn)象也得到徹底根治。

      經(jīng)治理后,主機(jī)潤滑油水分超標(biāo)及1號軸承漏油問題得到顯著控制,消除了機(jī)組的安全隱患,節(jié)省了因不斷濾油而產(chǎn)生的大量財力和人力消耗。

      6 結(jié)束語

      主機(jī)潤滑油水分超標(biāo)及1號軸承漏油綜合治理項目實施至今已穩(wěn)定運行近5年,完全達(dá)到了阻止軸封漏汽、外部雜質(zhì)進(jìn)入軸承箱以及防止?jié)櫥屯饴┑哪康?,確保了機(jī)組潤滑油系統(tǒng)的安全,值得在其他同類型機(jī)組和設(shè)備上推廣應(yīng)用。

      1 中國電力企業(yè)聯(lián)合會.GB/T 7596—2000電廠運行中汽輪機(jī)油質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2000.

      2 陳 聲,韓興全.汽輪機(jī)油擋正壓密封設(shè)計[J].華電技術(shù),2008,30(11):38-42.

      2016-07-06。

      謝小強(qiáng)(1972-),男,工程師,主要從事火電廠設(shè)備檢修管理,email:172567276@qq.com。

      蔣 波(1983-),男,工程師,主要從事電廠熱力系統(tǒng)節(jié)能與設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測等方面的研究。

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