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      雙梁橋式起重機(jī)遙控功能的電氣技術(shù)改造

      2016-05-14 17:33王真
      山東工業(yè)技術(shù) 2016年4期
      關(guān)鍵詞:接觸器繼電器遙控

      摘 要:雙梁橋式起重機(jī)是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和起重運(yùn)輸中實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程機(jī)械化、自動(dòng)化的重要工具和設(shè)備?;陔p梁橋式起重機(jī)的使用現(xiàn)狀與運(yùn)行特點(diǎn),論文選擇F24-60型工業(yè)無(wú)線遙控器為設(shè)計(jì)起點(diǎn),對(duì)實(shí)現(xiàn)雙梁橋式起重機(jī)遙控功能的電氣控制線路進(jìn)行了軟件設(shè)計(jì),并經(jīng)過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證,將F24-60型工業(yè)無(wú)線遙控器投入到實(shí)際生產(chǎn)中。

      關(guān)鍵詞:雙梁橋式起重機(jī);F24-60型工業(yè)無(wú)線遙控器;電氣控制線路

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.04.165

      0 引言

      經(jīng)多方面查找了解:工業(yè)無(wú)線遙控器是專(zhuān)門(mén)用來(lái)控制工程機(jī)械或工業(yè)設(shè)備的遠(yuǎn)程無(wú)線遙控裝置。操作人員只需攜帶輕巧的發(fā)射器,自由走動(dòng)并選擇最佳安全視覺(jué)位置實(shí)行操作,清除以往由于視線不清、線控束縛、環(huán)境惡劣或指揮配合不當(dāng)?shù)纫蛩卦斐傻氖鹿孰[患?;谝陨瞎I(yè)無(wú)線遙控器的優(yōu)點(diǎn),最終選用適用于雙梁橋式起重機(jī)的F24-60型工業(yè)無(wú)線遙控器作為設(shè)計(jì)起點(diǎn),對(duì)其雙梁橋式起重機(jī)進(jìn)行了遙控功能的電氣控制線路設(shè)計(jì),將雙梁橋式起重機(jī)的遙控操作控制功能投入到了實(shí)際生產(chǎn)中。

      1 F24-60型工業(yè)無(wú)線遙控器相關(guān)說(shuō)明

      F24-60型工業(yè)無(wú)線遙控器是利用無(wú)線電傳輸對(duì)工業(yè)機(jī)械進(jìn)行遠(yuǎn)距離操作控制或遠(yuǎn)程控制的一種裝置。F24-60型工業(yè)無(wú)線遙控器上具有2只5速萬(wàn)向型雙搖桿,6只功能按鍵,4只三位置/兩位置旋轉(zhuǎn)開(kāi)頭,安全鑰匙開(kāi)關(guān)旋鈕,LED及信號(hào)燈輸出。

      F24-60型工業(yè)無(wú)線遙控器采用可編程式繼電器輸出,使用Win95/98 相容軟件,可規(guī)劃繼電器接點(diǎn)輸出及比例式線性/對(duì)數(shù)響應(yīng)等。甚至可以在更新版本軟件推出時(shí)免費(fèi)升級(jí),改良現(xiàn)有行車(chē)之遙控性能,而完全不需額外費(fèi)用。

      2 雙梁橋式起重機(jī)電氣回路設(shè)計(jì)

      2.1 雙梁橋式起重機(jī)電氣主回路設(shè)計(jì)

      雙梁橋式起重機(jī)電氣主回路具有四臺(tái)三相異步電動(dòng)機(jī):橋架大車(chē)行走用電動(dòng)機(jī)兩臺(tái),升降機(jī)用電動(dòng)機(jī)一臺(tái),起重小車(chē)行走用電動(dòng)機(jī)一臺(tái)。雙梁橋式起重機(jī)電氣主回路由輸入電壓為三相380V交流電源供電。線路中所有電動(dòng)機(jī)各自設(shè)計(jì)有過(guò)電流繼電器作為分路過(guò)載保護(hù),總的過(guò)載保護(hù)用過(guò)電流繼電器串接在公共線上,特別指出的是,大車(chē)要共用一個(gè)過(guò)電流繼電器,以實(shí)現(xiàn)大車(chē)電動(dòng)機(jī)的同步運(yùn)行保護(hù)功能。去電動(dòng)機(jī)的電源線,其三相中只有兩相通過(guò)各自的手操凸輪控制器,另一相直接接到電動(dòng)機(jī)定子繞組上去。其電動(dòng)機(jī)的控制特點(diǎn)是:可逆對(duì)稱(chēng)線路,轉(zhuǎn)子串接不對(duì)稱(chēng)電阻。要實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)正反轉(zhuǎn)控制,并且具有短路保護(hù)功能,需要選用對(duì)應(yīng)的具有滅弧裝置且線圈電壓為380V的交流接觸器。根據(jù)各電動(dòng)機(jī)額定銘牌數(shù)據(jù),可合理選取對(duì)應(yīng)的交流接觸器。

      由于F24-60具有軟件可編程式繼電器輸出功能,借鑒繼電器-接觸器控制方式思路,并且F24-60 型工業(yè)無(wú)線遙控器具有五檔段落感搖桿的順序控制功能,可以在設(shè)計(jì)時(shí)省略時(shí)間繼電器的控制功能。設(shè)計(jì)時(shí)規(guī)定遙控器全部一檔位為大車(chē)、小車(chē)、卷?yè)P(yáng)的起步檔,并用兩個(gè)交流接觸器設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)各自的正反向操作功能,來(lái)實(shí)現(xiàn)其各自的串入全電阻起步正反向控制功能。設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)的順序切阻調(diào)速功能時(shí),將大車(chē)切阻設(shè)計(jì)成低速、中速、中高速、高速四個(gè)檔位,用四個(gè)交流接觸器來(lái)實(shí)現(xiàn)其切阻調(diào)速功能。將小車(chē)與卷?yè)P(yáng)的切阻都設(shè)計(jì)成低速、中速、高速三個(gè)檔位,各用三個(gè)交流接觸器來(lái)實(shí)現(xiàn)其切阻調(diào)速功能。

      2.2 雙梁橋式起重機(jī)電氣控制回路設(shè)計(jì)

      雙梁橋式起重機(jī)的電氣控制回路電路中設(shè)計(jì)有控制回路熔斷器短路保護(hù)功能。將門(mén)限位開(kāi)關(guān)設(shè)計(jì)在線路接觸器后方,對(duì)線路接觸器起到線圈電壓過(guò)壓保護(hù)功能。為保存有原起重機(jī)的手動(dòng)控制功能,用轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)雙梁橋式起重機(jī)的手操、檢修、遙控功能。為防止人身觸電事故,電路中設(shè)計(jì)有駕駛室及艙門(mén)蓋的限位安全開(kāi)關(guān)。

      由于F24-60型工業(yè)無(wú)線遙控器具有繼電器順序控制功能,也就是遙控器內(nèi)部自身帶有時(shí)間繼電器的相似功能,設(shè)計(jì)時(shí)將切阻調(diào)速部分用交流接觸器來(lái)代替中間繼電器,這樣既符合繼電器-接觸器控制思路,去掉了設(shè)計(jì)安裝時(shí)所必須的很多觸點(diǎn)及電氣線路,又節(jié)約了備品備件,為設(shè)備維護(hù)工作帶來(lái)了很大的方便。

      F24-60型工業(yè)無(wú)線遙控器中的繼電器沒(méi)有線路自鎖功能,設(shè)計(jì)中將遙控器啟動(dòng)回路及照明燈回路,都用交流接觸器觸點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)其自鎖功能,最終實(shí)現(xiàn)遙控器啟動(dòng)鎖定功能和照明燈長(zhǎng)亮功能。

      手操與遙控功能都能實(shí)現(xiàn)大車(chē)、小車(chē)、卷?yè)P(yáng)的正反向控制,為了與遙控器電氣主回路電路圖相對(duì)應(yīng),改造時(shí)不僅要選用交流接觸器來(lái)控制各個(gè)電動(dòng)機(jī)的動(dòng)作方向,還要考慮到用各個(gè)凸控器節(jié)點(diǎn)控制正反向的功能。為了將手操與遙控控制回路部分實(shí)現(xiàn)互鎖功能,達(dá)到功能轉(zhuǎn)換時(shí)線路互不影響的目的,設(shè)計(jì)時(shí)需安排用三個(gè)交流接觸器的相關(guān)觸點(diǎn),分別連接到大車(chē)、小車(chē)及卷?yè)P(yáng)凸控器的手操相關(guān)線路中。同時(shí)也設(shè)計(jì)了大車(chē)、小車(chē)、卷?yè)P(yáng)在正反向轉(zhuǎn)換時(shí)的功能互鎖控制。切阻部分采用并聯(lián)控制,使電氣線路運(yùn)作時(shí)互不影響。其中,交流接觸器K01實(shí)現(xiàn)遙控器啟動(dòng)功能;交流接觸器K02、K03、K04實(shí)現(xiàn)鎖定遙控器送電回路功能及手動(dòng)/遙控互鎖功能;交流接觸器K05、K06實(shí)現(xiàn)起重機(jī)照明功能;交流接觸器K07實(shí)現(xiàn)起重機(jī)電鈴功能。

      3 結(jié)論

      F24-60型工業(yè)無(wú)線遙控器實(shí)現(xiàn)了雙梁橋式起重機(jī)的遙控控制功能,使節(jié)約不同類(lèi)型的許多備品備件成為一大亮點(diǎn),克服并消除了以往由于視線不清、線控束縛、環(huán)境惡劣或指揮配合不當(dāng)?shù)纫蛩卦斐傻氖鹿孰[患,即保證了安全操作,又大幅度提高了生產(chǎn)效率。

      參考文獻(xiàn):

      [1]段數(shù)成,李慶海,黃北剛,姚宏興.工廠電氣控制電路實(shí)例詳解[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2012(01).

      [2]田景亮.橋式起重機(jī)構(gòu)造與檢修[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008(10).

      [3]鄭云.關(guān)于無(wú)線遙控器技術(shù)在起重機(jī)上的應(yīng)用研究[J].世界華商經(jīng)濟(jì)年鑒·城鄉(xiāng)建設(shè),2012(08).

      作者簡(jiǎn)介:王真(1990-),女,山東濰坊人,學(xué)士學(xué)位,助理工程師,主要從事:工業(yè)設(shè)備自動(dòng)化控制理論研究工作。

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