王政先,郭寶仁
(華電電力科學(xué)研究院,遼寧沈陽(yáng)110000)
某350MW機(jī)組首次沖轉(zhuǎn)定速過程分析
王政先,郭寶仁
(華電電力科學(xué)研究院,遼寧沈陽(yáng)110000)
以某臺(tái)機(jī)組的首次啟動(dòng)為例,敘述了啟動(dòng)的五次過程以及每次啟動(dòng)所采取的方式方法,通過對(duì)五次啟動(dòng)過程的分析,總結(jié)了四次啟動(dòng)失敗的原因,最終給出了汽輪機(jī)首次啟動(dòng)應(yīng)該注意的問題。對(duì)今后機(jī)組啟動(dòng)過程具有借鑒意義。
汽輪機(jī);首次啟動(dòng);振動(dòng)
隨著節(jié)能減排成為國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略,為了提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,減少軸封漏汽帶來(lái)的損失汽輪機(jī)在安裝、檢修時(shí)軸封間隙調(diào)的較小。但這樣容易引起汽輪機(jī)啟動(dòng)時(shí),因?yàn)檩S封間隙小而發(fā)生碰磨,引起機(jī)組振動(dòng)過大,甚至無(wú)法定速3000r/min。電廠應(yīng)重視在安裝或檢修后的首次啟動(dòng)過程,在啟動(dòng)過程中一定要充分暖機(jī)避免多次啟動(dòng)造成經(jīng)濟(jì)損失。
某廠汽輪機(jī)屬于哈汽350MW機(jī)組,兩缸兩排汽,高中壓缸合缸,共有6個(gè)支撐,支撐示意圖如圖1所示,振動(dòng)監(jiān)測(cè)模塊采用飛利浦系統(tǒng),于2015年9月10日8點(diǎn)47分鐘首次定速3000r/min。該機(jī)組從9月9日22點(diǎn)首次沖轉(zhuǎn)至首次定速3000r/min歷時(shí)11個(gè)小時(shí),沖轉(zhuǎn)次數(shù)5次,下面詳細(xì)敘述此次啟機(jī)過程[1]。
2.1第一次啟動(dòng)
9月9日22點(diǎn)在各參數(shù)都具備啟機(jī)條件的情況下,開始沖轉(zhuǎn),在600r/min時(shí)打閘進(jìn)行磨檢,后直接升速至1720r/min時(shí),5瓦發(fā)生了碰磨[2],振動(dòng)迅速升至314μm后跳機(jī),停機(jī)后盤車。
2.2 第二次啟動(dòng)
9月9日23點(diǎn)開始第二次沖轉(zhuǎn),23點(diǎn)17分升至1100r/min后暖機(jī)至凌晨1點(diǎn)34分,大約2個(gè)多小時(shí),1點(diǎn)42分升速至2000r/min中速暖機(jī),此時(shí)振動(dòng)數(shù)據(jù)見表1(均為X方向通頻振動(dòng)):
表1 第二次啟動(dòng)中速暖機(jī)時(shí)振動(dòng)μm
但中速暖機(jī)在維持了半個(gè)小時(shí)左右后,6瓦振動(dòng)開始增加,3min內(nèi)增加至跳機(jī)值,相位變化了60°左右,轉(zhuǎn)速降至1280r/min,振動(dòng)回落至170μm,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁軸與隔音板發(fā)生了碰磨。2點(diǎn)55分轉(zhuǎn)速至0r/min,盤車因故障無(wú)法投入。大約20min故障解除,投入盤車。投盤車時(shí)對(duì)勵(lì)磁小間的隔音板進(jìn)行了拆除,如圖3所示,可以很清晰的看到由于碰磨導(dǎo)致的隔音板已經(jīng)卷邊變形。
2.3 第三次啟動(dòng)
9月10日4點(diǎn)00分,開始第三次沖轉(zhuǎn),沖轉(zhuǎn)前各軸瓦晃度見表2,沖轉(zhuǎn)前6瓦晃度為70μm,而在第二次啟動(dòng)時(shí)6瓦晃度僅為30μm。
表2 第二次與第三次啟機(jī)晃度對(duì)比μm
此次啟動(dòng)并未進(jìn)行充分盤車和暖機(jī),而是直接升速至2950r/min。在過臨界時(shí),2瓦軸振最大達(dá)到264μm,過臨界后逐步回落至100μm左右,但是6瓦軸振卻持續(xù)增加,在轉(zhuǎn)速至2950r/min時(shí)6瓦軸振為113μm,而其它軸瓦振動(dòng)并不是特別大,見表3。
表3 第三次啟動(dòng)轉(zhuǎn)速至2950r/min時(shí)振動(dòng)μm
但隨后在幾分鐘之內(nèi)6瓦軸振增加至跳機(jī)值,而且相位變化了大約70°,停機(jī)過程中6瓦逐步回落,2瓦在停機(jī)過程中過臨界時(shí)振動(dòng)最大達(dá)394μm,下面給出2瓦、6瓦啟機(jī)及停機(jī)過程的波德圖,如圖4所示。
2.4 第四次啟動(dòng)
第三次啟動(dòng)振動(dòng)大跳機(jī)后,機(jī)組并未到盤車狀態(tài),而是始終保持在1100r/min,進(jìn)行低速暖機(jī),在暖機(jī)兩個(gè)小時(shí)候后,6瓦此時(shí)的晃度仍然達(dá)70μm。但此時(shí)仍然進(jìn)行了第四次沖轉(zhuǎn),7點(diǎn)10分轉(zhuǎn)速升至2615r/min時(shí),2瓦振動(dòng)在短時(shí)間內(nèi)由100μm增加至跳機(jī)值,停機(jī)過程中最大達(dá)到339μm,之后振動(dòng)幅值迅速降至100μm以內(nèi)。
2.5 第五次啟動(dòng)
第五次啟動(dòng)之前對(duì)之前的啟動(dòng)方式進(jìn)行了分析,并提出了如下措施:1)轉(zhuǎn)速降至0r/min,連續(xù)盤車至少2h直至偏心率回復(fù)到原始值狀態(tài);2)升速率由150r/min提高至300r/min;3)在2400r/min時(shí)進(jìn)行暖機(jī)。
因?yàn)榛瘜W(xué)制水的原因,滿足不了連續(xù)盤車2h的條件,在8點(diǎn)30分開始沖轉(zhuǎn),沖轉(zhuǎn)前各軸瓦晃度值見表4,可以看出6瓦晃度較第二次啟機(jī)時(shí)還是偏大,其它各瓦接近第二次啟動(dòng)時(shí)的值。
在采取了三條啟機(jī)措施后,機(jī)組順利定速3000r/min。啟機(jī)過程中的波德圖如圖5所示,從圖5中可以看出2瓦在過臨界時(shí)振動(dòng)還是比較大,過臨界后振動(dòng)降低。
表4 第五次啟機(jī)晃度μm
定速3000r/min之后各軸瓦的振動(dòng)見表5。
該機(jī)組從開始沖轉(zhuǎn)到最后定速3000r/min,經(jīng)歷了多達(dá)五次的啟動(dòng),現(xiàn)將每次啟動(dòng)過程總結(jié)如下:
第一次啟動(dòng)時(shí),未進(jìn)行暖機(jī)[3],而是直接沖轉(zhuǎn),機(jī)組未能充分膨脹,導(dǎo)致發(fā)生碰磨。第二次啟動(dòng)至中速暖機(jī)時(shí)振動(dòng)數(shù)據(jù)保持良好,只是因?yàn)榕c隔音板突然發(fā)生碰磨導(dǎo)致機(jī)組振動(dòng)突然增大。第三次啟動(dòng)前未進(jìn)行充分盤車,中速暖機(jī)時(shí)間也很短,同第一次啟動(dòng)一樣,機(jī)組未充分膨脹,最終機(jī)組振動(dòng)達(dá)到跳機(jī)值。第四次沖轉(zhuǎn),機(jī)組在第三次沖轉(zhuǎn)失敗后,轉(zhuǎn)速雖降至1100r/min時(shí)經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間停留暖機(jī),但未將轉(zhuǎn)速將至0r/min后盤車,而是在中速暖機(jī)后直接沖轉(zhuǎn),最終轉(zhuǎn)速到2615r/min時(shí),振動(dòng)迅速增加至跳機(jī)值。此次沖轉(zhuǎn)違反了二十五項(xiàng)反措[4]中提到的“機(jī)組啟動(dòng)過程中因振動(dòng)異常停機(jī)必須回到盤車狀態(tài),應(yīng)檢查、認(rèn)真分析、查明原因,當(dāng)機(jī)組已符合啟動(dòng)條件時(shí),連續(xù)盤車不少于4h才能再次啟動(dòng),嚴(yán)禁盲目啟動(dòng)。”總結(jié)了上述四次啟動(dòng)中失敗的原因后,第五次順利啟動(dòng),沖轉(zhuǎn)至3000r/min。
表5 第五次定速3000r/min后各軸瓦振動(dòng)μm
經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)五次的沖轉(zhuǎn)啟動(dòng)后,汽輪機(jī)最終定速3000r/min。通過分析啟動(dòng)過程不難得到以下結(jié)論。
(1)啟機(jī)過程一定遵循二十五項(xiàng)反措中制定的機(jī)組啟、停過程操作措施。
(2)不能盲目的啟動(dòng),啟動(dòng)時(shí)盤車時(shí)間至少2~4h,暖機(jī)一定要充分,暖機(jī)轉(zhuǎn)速可以依據(jù)機(jī)組實(shí)際情況略微調(diào)整。
(3)過臨界時(shí)升速率可以適當(dāng)提高,使得機(jī)組快速通過臨界區(qū)。
[1]牟法海.汽輪機(jī)啟停過程中動(dòng)靜碰摩故障的診斷與處理[J].河北電力技術(shù),2009,28(4):11-13.
[2]陸頌元.大型機(jī)組動(dòng)靜碰磨的振動(dòng)特征及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理方法[J].中國(guó)電力,2003,36(01):6-11.
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[4]防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求[M].國(guó)家能源局,2014.
Process Analysis of a 350MW Unit First Speed Up to 3000r/min
WANG Zheng-xian,GUO Bao-ren
(Huadian Electric Power Research Institute Northeast Branch,Shenyang 110000,China)
In this paper,as an example of one units first start-up,describes the five process and ways to each start-up.Though analysis the five start-up process,summed up the reason for the failure of four start-up,and ultimately gives turbine first start-up should pay attention to.There is reference significance fo unit start-up process on.
turbine;first stat-up;vibration
10.3969/J.ISSN.2095-3429.2016.04.009
TM621
B
2095-3429(2016)04-0039-03
2016-05-03
修回日期:2016-08-01
王政先(1984-),男,山西晉城人,碩士研究生,工程師,主要從事汽輪機(jī)技術(shù)監(jiān)督工作。