隋汝科
摘 要:腰英臺油田為一個無統(tǒng)一油水界面、低孔特低滲、構(gòu)造~巖性油藏,儲層天然微裂縫發(fā)育。我們通過開發(fā)效果評價,針對油田井網(wǎng)適應(yīng)性差、能量保持水水平低、水驅(qū)效果差等問題,提出了長段水平井分段壓裂、完善注采井網(wǎng)、二氧化碳驅(qū)油、精細注采調(diào)配、綜合措施挖潛等開發(fā)對策,取得了較好的效果,對指導油田下一步有效提高采收率具有極其重要意義。
關(guān)鍵詞:特低滲;開發(fā)效果;采收率;對策
一、油田概況
腰英臺油田位于吉林省長春市西北約170km、長嶺縣以北約45km處的前郭縣查干花鄉(xiāng)腰英臺村附近。油田含油面積39km2,地質(zhì)儲量1106×104t,青山口組的青一、青二段和泉頭組的泉四段是該油田的含油層段,其中青山口組青一、青二段是主要目的層段,為低孔特低滲、構(gòu)造~巖性油藏。
截止2015年12月,腰英臺油田油井開井283口,日產(chǎn)液量3027t,日產(chǎn)油量224t,綜合含水92.6%,平均動液面1638m;水井開井131口,日注水量3552m3,月注采比1.2,采油速度0.61%,采出程度8.9%,可采儲量采出程度66%。
二、開發(fā)效果評價
(一)井網(wǎng)適應(yīng)性
腰英臺油田基礎(chǔ)井網(wǎng)采用了兩類,腰西區(qū)塊采用500m×180m菱形反九點或反七點排狀井網(wǎng),1~4號區(qū)塊采用400m×120m菱形反七點排狀井網(wǎng),井排方向均為近東西向。后來腰北1與DB33區(qū)塊通過加密油井排、轉(zhuǎn)注水井排,形成了矩形反七點井網(wǎng)。油井井距縮小至200m,水井排井距不變。最終形成了500m×180m、400m×120m和200m×120m三種布井方式。
不同的井網(wǎng)井距對開發(fā)效果有較大影響,在500m×180m的情況下,注水見效時間7~12月,增油有效期12個月,含水無明顯上升;在400m×120m的情況下,注水見效時間4~6月,增油有效期9個月,含水上升速度5%/年;在200m×120m的情況下,注水見效時間2~3月,增油有效期2~3月,含水上升速度10%/年。
通過對比,在500m×180m的情況下注水開發(fā)效果相對較好,200m×120m的情況下開發(fā)效果較差。
(二)產(chǎn)能遞減規(guī)律
天然能量開發(fā),壓裂后初期日產(chǎn)液量在12~13t左右,投產(chǎn)后液量迅速遞減,折算年遞減率59%~85%。注水開發(fā)后,液量保持水平較高,基本保持在10t/d以上,產(chǎn)液量與注采比具有相關(guān)性,產(chǎn)能符合指數(shù)遞減規(guī)律,折算年遞減率16.5%~21.5%。
根據(jù)遞減余率與采油速度關(guān)系曲線,采油速度越大,油藏遞減率也就越大,腰英臺油田各區(qū)塊全面開發(fā)初期采油速度大于合理采油速度,導致油藏遞減率大,為22.4%,穩(wěn)產(chǎn)難度大。
(三)注水效果分析
從先期注水、滯后注水、同步注水開發(fā)效果對比來看,期注水初產(chǎn)水平5.5t/d,同步注水初產(chǎn)水平4.6t/d,滯后注水初產(chǎn)水平4.1t/d,先期注水優(yōu)于滯后注水和同步注水;先期注水油井的穩(wěn)產(chǎn)時間長,受效后產(chǎn)量恢復(fù)程度較高,遞減率、綜合含水明顯低于滯后注水和同步注水。人工裂縫方向是注水效果的主控因素,主要是三個方面的原因?qū)е铝瞬糠志畢^(qū)注水效果差,一是人工裂縫走向較方案設(shè)計出現(xiàn)偏轉(zhuǎn)。二是井排方向與人工裂縫方向出現(xiàn)角度偏轉(zhuǎn),導致注水效果不理想。三是油井見效具有明顯方向性。非裂縫方向水驅(qū)效果較好,含水上升慢,增油有效期長。
三、油藏存在的主要問題
(一)井網(wǎng)適應(yīng)性差
建產(chǎn)時期上報儲量過大,實際地應(yīng)力方向與建產(chǎn)時的認識有差異,導致基礎(chǔ)井網(wǎng)設(shè)計與合理井網(wǎng)差異大,井網(wǎng)適應(yīng)性差。目前1、2、3、4區(qū)塊采用400m×120m或腰北1區(qū)塊采用200m×120m井網(wǎng),對比合理井網(wǎng)450m×150m,存在較大差異。
(二)部分區(qū)塊初期采油速度高,產(chǎn)量遞減大
整個腰英臺油田建產(chǎn)初期采油速度1.7%,合理采油速度為1.4%左右,普遍存在初期采油速度過高的問題,油藏后期遞減大。
(三)部分區(qū)塊注采井網(wǎng)不完善
2008年以后因上產(chǎn)需要,選取含油較好的層位上返,打破了原有的注采井網(wǎng),導致了區(qū)塊產(chǎn)油量遞減大,遞減率為22.4%,后期治理難度大。
四、提高采收率對策
(一)水平井分段壓裂
根據(jù)腰308井區(qū)~腰402井區(qū)青一II砂層組油層對比圖和生產(chǎn)井數(shù)據(jù)分析,青一II砂層組儲層分布穩(wěn)定,且該區(qū)儲量未動用。2012年在腰402和腰308井區(qū)分別部署了2口水平井采用分段壓裂方式評價產(chǎn)能,取得了較好的效果。
如腰402-P1井,水平段長1000m,目的層位青一段II砂層組3小層,油層厚度4.5m,控制含油面積0.48km2,石油地質(zhì)儲量9.6×104t。2012年7月26日分段壓裂投產(chǎn),初期日產(chǎn)液39.6t,日產(chǎn)油11.7t,綜合含水70.4%,動液面741m。
(二)完善注采井網(wǎng)
通過轉(zhuǎn)注完善注采井網(wǎng),提高水驅(qū)效果。2011年轉(zhuǎn)注井26口,其中腰西3口,腰東10口,1號區(qū)塊13口(DB25井區(qū)8口)。
如DB25井區(qū),轉(zhuǎn)注工作量實施后,注采比由0.9上升到3.0,液量穩(wěn)步上升,產(chǎn)油量穩(wěn)定在0.5t/d左右,注水見到成效。
(三)CO2驅(qū)油見成效
通過腰西DB33-3-3巖芯實驗,CO2驅(qū)比水驅(qū)提高采收率提高12.26個百分點,在DB33井區(qū)1-5排井實驗取得成效。
(四)精細注水效果分析
為了提高水驅(qū)效果,在腰英臺油田開展了不同的注水方式試驗,其中脈沖注水與不穩(wěn)定注水試驗取得較好效果。
2012年6月~目前DB34試驗區(qū)開展脈沖式周期注水試驗,周期一個月,通過試驗注水效果較好,液量上升,含水下降,2012年擴大試驗區(qū),累計増油183t。見效期日產(chǎn)油14t/d,與試驗前10.5t/d相比增加3.5t/d。。
五、建議
(一)進一步加強剩余油分布研究,確定剩余油富集區(qū),明確油田挖潛方向。
(二)對不同區(qū)塊進行地應(yīng)力監(jiān)測,進一步明確地應(yīng)力方向,為后續(xù)層系井網(wǎng)調(diào)整和壓裂設(shè)計提供依據(jù)。
(三)建議進一步跟蹤分析腰西CO2驅(qū)試驗效果,總結(jié)經(jīng)驗,進一步挖潛CO2驅(qū)提高采收率的潛力。
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