文/梁家春·奇瑞汽車股份有限公司制造中心設備動力部
壓力機工作臺液壓系統(tǒng)改造
文/梁家春·奇瑞汽車股份有限公司制造中心設備動力部
壓力機工作臺主要用來安裝、切換模具,由于生產(chǎn)現(xiàn)場使用模具重量大,一般在20~50t左右,這就要求壓力機工作臺必須有足夠的夾緊力,否則壓力機工作時工作臺將存在位移。在使用過程中,我們發(fā)現(xiàn),液壓系統(tǒng)故障率很高,尤其是氣動泵損壞頻繁,這一直是困擾維修人員的難題。經(jīng)過調(diào)查研究,把液壓系統(tǒng)中氣動泵改造為蓄能器后,故障率明顯降低。本文通過分析工作臺結構和液壓系統(tǒng)工作原理,剖析了氣動泵損壞原因,并介紹了液壓系統(tǒng)改造方案。
壓力機移動工作臺由工作臺板、小車體、滾輪、驅(qū)動系統(tǒng)等組成。機床配有單工作臺或雙工作臺。工作臺驅(qū)動通常有氣動或電動驅(qū)動方式。其中雙工作臺開動方式有“左右”開動或“T”型開動。為了工作臺能夠順利的開出機床和前后換向,壓力機機床內(nèi)和機床外設置了多個頂起和落下液壓油缸。為了使工作臺牢固地與壓力機底座結合在一起,在底座的前后側安置多個液壓式夾緊器,通過液壓管路與工作臺液壓泵站聯(lián)成一個系統(tǒng)。
改造前的工作臺液壓系統(tǒng)工作原理如圖1所示。工作臺開動時,壓力機滑塊必須在上死點位置,通過電氣控制系統(tǒng),使得夾緊放松電磁閥YV4得電,液壓系統(tǒng)開始供油,工作臺在機床內(nèi)開始放松,但放松液壓油缸到極限位置時,隨著液壓系統(tǒng)壓力不斷升高,工作臺開始頂起。工作臺機床內(nèi)頂起到位后發(fā)出信號,同時放松壓力繼電器接通,工作臺可以開動。開到機床以外規(guī)定位置時,工作臺要改變運行方向(此處為“十”字型軌道)。
操作電氣系統(tǒng),使得機床外頂起落下閥YV2得電換向,工作臺開始落下,機床外導軌落下到位發(fā)信號同時放松壓力繼電器再次接通,工作臺可以前后方向開動。開到中間位置時,操作電氣系統(tǒng),使得機床外頂起落下閥YV1得電換向,工作臺開始頂起,機床外導軌頂起到位后發(fā)信號,同時放松壓力繼電器再次接通,工作臺可以左右方向開動。安裝好模具的工作臺向機床內(nèi)開進直至完全到位。YV3、YV5電磁閥得電換向工作臺開始落下,當工作臺就位檢測開關接通時,YV5電磁閥失電復位,工作臺開始夾緊,夾緊到位時在夾緊油路里安裝的壓力繼電器接通(壓力設定為13MPa)。此時機床方可開動。當夾緊壓力低于13MPa時,工作臺夾緊會不牢固,沖壓時可能出現(xiàn)工作臺移位而損壞模具與沖壓零件。
圖1 改造前工作臺液壓系統(tǒng)工作原理
改造前的工作臺液壓系統(tǒng)設置了兩個液壓源,一個是氣動泵(M-36型),另外一個是電動齒輪泵(CBW-F310-ALP 21MPa)。
氣動泵的工作原理為:氣壓推動活塞作往復運動,而活塞往復運動則形成吸、壓油的過程,通過氣液平衡來維持液壓系統(tǒng)壓力。調(diào)整氣壓的大小可以調(diào)整液壓系統(tǒng)壓力的大小,氣動泵是用來給液壓系統(tǒng)保壓的。而齒輪泵流量大,用來提高工作臺更換速度。壓力機在正常工作時氣動泵保持液壓系統(tǒng)要有恒定壓力來維持工作臺有足夠的夾緊力。
因為液壓系統(tǒng)工作時對壓降非常敏感,只要液壓系統(tǒng)存在液壓油泄漏,壓力就下降,氣動泵為了保持足夠的夾緊壓力,液壓系統(tǒng)壓力一旦下降氣動泵就開始補壓(液壓油泄露包括內(nèi)泄和外泄,液壓油外泄一般是可以治理的,而液壓油內(nèi)泄原則上是消除不了的,只能通過選用更好的液壓滑閥降低內(nèi)泄量)?,F(xiàn)場觀察一般30~45s補壓一次,壓力機一天24h工作,而壓力機工作臺工作在夾緊狀態(tài)時間約為23h。推算出氣動泵一天要補壓近2000次。氣動泵工作壽命也就只有20萬次,故M-36型的氣動泵損壞較頻繁?;钊麠U拉毛、漏油、漏氣或不能建立壓力。針對此問題我們也對液壓系統(tǒng)進行全面檢查維護:
⑴對整個液壓系統(tǒng)和主油箱進行清洗并更換合格的液壓油品,保證液壓系統(tǒng)清潔干凈。
⑵對液壓管路外部泄漏情況進行徹底的檢查維修,確保液壓系統(tǒng)沒有外部泄漏。
⑶對各液壓系統(tǒng)和液壓油缸密封圈進行檢修更換,確保各液壓油缸無外泄漏、無上、下腔串油。
⑷對各液壓控制電磁換向閥、調(diào)壓閥及液壓輔助件、各密封件進行檢查,必要時更換。
通過以上改進措施,還是消除不了M-36型氣動泵頻繁損壞。一旦發(fā)生氣動泵損壞,壓力機就不能正常安全工作,也無法進行模具更換操作。設備出現(xiàn)故障、停機,嚴重影響生產(chǎn)。
為了徹底解決M-36型氣動泵頻繁損壞的問題,我們制定新的改造方案,采用蓄能器的方式對系統(tǒng)進行保壓,以確保壓力機工作臺正常工作時有足夠的夾緊力,方案技術評估可行,對液壓系統(tǒng)進行重新設計、蓄能器選型、電氣圖紙及程序改造準備等。圖2為改造后工作臺液壓系統(tǒng)原理。
在現(xiàn)有的工作臺液壓系統(tǒng)基礎上,關閉氣動泵壓縮空氣,關閉氣動泵進油口,把M-36型氣動泵、氣動三聯(lián)件拆除。然后對蓄能器、壓力表、壓力繼電器、電磁閥進行現(xiàn)場安裝、配管、電氣接線、I/O地址分配、程序編制等。使用專用充氮工具將蓄能器充到8MPa壓力,隨后開始調(diào)試?,F(xiàn)場調(diào)試步驟具體有以下5步。
⑴完全松開溢流閥,使液壓系統(tǒng)壓力降到最小。
⑵強制齒輪泵電機運行,調(diào)整溢流閥調(diào)節(jié)螺釘同時觀察壓力表,當壓力表指示壓力在13MPa時鎖定溢流閥調(diào)節(jié)螺釘。隨后調(diào)整夾緊壓力繼電器,使得壓力繼電器整定值為13MPa。按照相同的方法對放松壓力繼電器進行整定,整定值為13MPa。
⑶繼續(xù)升高溢流閥壓力值,調(diào)整到15MPa時鎖定。調(diào)整高壓繼電器調(diào)節(jié)螺釘,壓力繼電器信號接通,鎖定壓力繼電器調(diào)節(jié)螺釘。
⑷繼續(xù)升高溢流閥壓力值,作為液壓系統(tǒng)安全閥使用,調(diào)整壓力到15.5MPa時,鎖緊溢流閥調(diào)節(jié)螺釘上的螺母。各壓力繼電器和溢流閥壓力設定完畢。
圖2 改造后工作臺液壓系統(tǒng)原理
⑸電氣程序調(diào)試,工作臺夾緊或放松頂起時高壓繼電器動作,電機停止。此時系統(tǒng)壓力為15MPa。此后蓄能器會向液壓系統(tǒng)內(nèi)補壓,同時系統(tǒng)壓力緩慢下降,當降到13MPa時,夾緊壓力繼電器或放松壓力繼電器“斷開”。電機再次啟動補壓直至高壓繼電器接通為止。壓力機正常工作時,工作臺壓力在13~15MPa即為正常。
改造后的液壓系統(tǒng)分析:更換模具時,工作臺液壓系統(tǒng)由齒輪泵快速供油,當壓力機處于正常工作時,蓄能器會向液壓系統(tǒng)內(nèi)補壓,同時系統(tǒng)壓力緩慢下降,當降到13MPa時,夾緊壓力繼電器或放松壓力繼電器“斷開”,電機再次啟動補壓直至高壓繼電器接通為止??紤]夾緊壓力繼電器或放松壓力繼電器“斷開”的瞬間壓力機會停止工作,PLC程序設定延時(調(diào)試為20s)。同時系統(tǒng)中安裝YV6電磁閥,當電機啟動時電磁閥YV6同時得電,實現(xiàn)齒輪泵和電機空載啟動,正常運行后電磁閥失電(程序調(diào)試延時為2s),齒輪泵向液壓系統(tǒng)和蓄能器供油,圖3為改造后部分PLC程序。
圖3 改造后部分PLC程序
改造后的液壓系統(tǒng),經(jīng)過現(xiàn)場檢測,電機的啟動間隔時間約為30min,而每次運行時間只有5s左右,完全符合要求。故障率大幅下降,降低了噪聲污染,解決了M-36型氣動泵頻繁損壞的難題,節(jié)約了成本,提高了效率,目前公司的新建項目均采用改造后的方案,即可靠、又經(jīng)濟、更環(huán)保。