張志強 周云峰
摘要:文章介紹了采用SIEMENS SINAMICS DCM 6RA80整流裝置,成功應用“小控大”12脈動并聯(lián)整流技術,對雁南煤礦副井提升機實施系統(tǒng)改造,并使用DCC“驅(qū)動功能圖”把行程控制載入其中,這樣減少了硬件配置、提高了運行效率、節(jié)約了成本,為今后提升控制系統(tǒng)提供了一種非常適用的解決方案。
關鍵詞:SINAMICS DCM;PLC;DCC;6RA80整流裝置;12脈動并聯(lián)整流技術 文獻標識碼:A
中圖分類號:TN313 文章編號:1009-2374(2016)17-0044-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.17.020
大雁礦業(yè)集團雁南煤礦副井提升機電控系統(tǒng)于1997年設計,2004年投產(chǎn)。傳動系統(tǒng)采用16位處理器的SIMADYN-D系統(tǒng),自動化系統(tǒng)采用S5系列PLC裝置。這在當時是非常先進的控制方式,但是隨著使用年限的增加和產(chǎn)品的更新?lián)Q代,原系統(tǒng)的設備故障率不斷加大,備品備件也很難購買到,而且價格十分昂貴,這給正常的生產(chǎn)和維護帶來很大的安全隱患和成本負擔,因此采用新型且經(jīng)濟的SIEMENS數(shù)字產(chǎn)品SINAMICS DCM 6RA80對其進行改造,是一種非常優(yōu)異的解決方案。
1 直流提升機改造方案
雁南煤礦副井提升機技術數(shù)據(jù):提升高度:321m;提升速度:6.28m/s;電機容量:1250kW;電樞電壓750V;額定電流1928A;勵磁電壓110V;勵磁電流229A。對原系統(tǒng)的改造方案確定如下:
1.1 供電方案
1.1.1 高壓供電系統(tǒng)。高壓開關柜利用原設備,開關的合/分操作可以分別在原S5-PLC系統(tǒng)或S7-PLC系統(tǒng)中進行,兩套系統(tǒng)不能同時操作。S7-PLC系統(tǒng)采用輸出繼電器無源接點,作為高壓開關的合閘及分閘指令。原高壓柜提供給S5-PLC的開關已合信號、故障信號、儲能信號也都要引入S7-PLC系統(tǒng),均為無源接點。如輔助接點不足,采用在高壓柜中增加繼電器的方式進行
擴展。
1.1.2 整流變壓器。原系統(tǒng)具有2臺1050kVA 6kV/740V電樞整流變壓器,本次改造利用原電樞整流變壓器,通過新增配的切換柜將交流電源引入新系統(tǒng)。變壓器溫度檢測接入新自動化系統(tǒng)給出聲光報警,并入提升機控制系統(tǒng)的閉鎖回路。
1.1.3 晶閘管整流柜。電樞回路采用2臺金自天正公司TCP1系列晶閘管變流柜。每臺晶閘管變流柜構(gòu)成晶閘管反并聯(lián)的三相整流橋,兩臺晶閘管變流柜經(jīng)電抗器并聯(lián)后構(gòu)成12脈動可逆整流回路。散熱方式為自帶冷卻風機,強迫風冷。
1.1.4 傳動回路切換。為實現(xiàn)傳動新-老系統(tǒng)切換,在傳動裝置的交流進線側(cè)和直流輸出側(cè)設置電源切換開關。在星組合角組整流變壓器二次側(cè)設置2臺三極切換開關,在勵磁整流變壓器二次側(cè)設置1臺三相倒換開關,3臺交流切換開關安裝在進線切換開關柜內(nèi)。在電樞整流柜和勵磁整流柜輸出側(cè)設置加3臺直流切換開關安裝在直流切換開關柜中。切換開關均設置輔助接點,分別引入老系統(tǒng)及新系統(tǒng)中,作為閉鎖回路信號。
1.1.5 低壓供電系統(tǒng)。原動力變壓器及低壓配電柜,為副井提升機輔助設備、照明和控制電源供電。電機的冷卻風機、機房起重機、機房照明、機房空調(diào)等設備的供電由原低壓開關柜供電。新系統(tǒng)提供1臺低壓配電柜,對新增液壓制動系統(tǒng)、傳動裝置、自動化系統(tǒng)提供電源。冷卻風機的啟動/停止操作由S7-PLC提供繼電器干接點進行控制,電動機運行信號由干接點引入S7-PLC中。
1.1.6 UPS電源。新系統(tǒng)設置一臺UPS電源,作為傳動控制系統(tǒng)電源、PLC系統(tǒng)供電電源、井筒開關電源。為保證提升電控系統(tǒng)失電后,不造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)混亂,設置在線式UPS電源,容量為3kVA。
1.2 全數(shù)字控制系統(tǒng)
副井提升機電控系統(tǒng)由原有的“SIMADYND+S5PLC”改造為“6RA80+S7PLC控制+行程控制”。其中傳動控制柜2套四象限構(gòu)成并聯(lián)驅(qū)動的12相主從驅(qū)動裝置,驅(qū)動提升機主電機,由于提升電控系統(tǒng)的特殊性,單獨用一臺單象限SINAMICS DCM 6RA80提供勵磁電流,所有的傳動裝置都掛在Profibus-DP網(wǎng)上,便于控制和數(shù)據(jù)
交換。
1.3 PLC控制系統(tǒng)
副井提升機自動控制系統(tǒng)采用西門子S7 314-6CH04-0AB0 CPU,構(gòu)成安全、可靠的提升機控制和監(jiān)視系統(tǒng)。S7-300 PLC集成了一部分I/O,還集成有高速計數(shù)器接口,這樣緊湊型的設計可以節(jié)省許多I/O模板和高速計數(shù)器模板。
提升機的操作與控制必須具有很高的安全性及可靠性,因此本系統(tǒng)采用兩臺PLC控制系統(tǒng)完成提升機的工藝控制,主控PLC主要實現(xiàn)提升機操作運行、行程控制閘控系統(tǒng)控制、繼電器安全回路控制、液壓站控制和重要故障的顯示、報警等功能;監(jiān)控PLC主要實現(xiàn)對提升機運行狀態(tài)的安全監(jiān)視、軟件安全回路控制,從而構(gòu)成高可靠性控制系統(tǒng)。
1.3.1 主控PLC。主控PLC用CPU集成的高速計數(shù)通道通過裝在與卷筒相連的軸角編碼器的輸出脈沖進行計數(shù),檢測提升罐籠的實際位置,進行井筒深度的計算,然后根據(jù)位置速度圖,產(chǎn)生相應的速度基準值,驅(qū)動電機運轉(zhuǎn)??紤]到鋼絲繩伸長和滑繩對位置檢測的影響,為保證位置精度,罐籠在減速點之前設置一個井筒開關對行程檢測進行直流校正。
1.3.2 監(jiān)控PLC。監(jiān)控PLC主要用于連續(xù)監(jiān)視提升機的加、減速段及勻速段的速度,并對超速故障進行處理;減速點、停車點等進行定點速度監(jiān)視,并對過速故障進行處理;在提升過程中通過接收軸編碼器的信號,計算罐籠所在的位置,并在操作臺的深度指示器顯示。當出現(xiàn)故障停車時,可記憶住罐籠的位置。監(jiān)控PLC通過位置計算和井筒開關信號,對過卷進行雙重監(jiān)視,并進行故障處理。
監(jiān)控PLC還用于對鋼絲繩滑動的監(jiān)視,當出現(xiàn)軸編碼器之間信號差異過大時,發(fā)出故障信號并實行抱閘、對井筒開關的監(jiān)視、對液壓站重故障的監(jiān)視、對安全回路的監(jiān)視、錯向監(jiān)視、打滑監(jiān)視、對傳動系統(tǒng)的監(jiān)視。
2 計算機操作顯示站
2.1 功能說明
本系統(tǒng)采用工業(yè)控制機,通過網(wǎng)絡對現(xiàn)場設備進行數(shù)據(jù)采集,以圖形的方式在彩色監(jiān)視器上顯示。除可以實時采集和記錄數(shù)據(jù)外,還可以根據(jù)需要對主要數(shù)據(jù)以趨勢圖進行記錄,提供維護人員分析故障產(chǎn)生的原因。
2.2 顯示畫面
主畫面:設備概況。
狀態(tài)顯示畫面:當前提升機運行狀態(tài)及主要參數(shù)、供電系統(tǒng)工作狀態(tài)。
傳動系統(tǒng)畫面:整流裝置工作狀態(tài)。
液壓/潤滑畫面:液壓及閘控系統(tǒng)狀態(tài)。
故障報警畫面:第一故障及故障顯示。
安全回路畫面:安全回路工作狀態(tài)。
運行參數(shù)趨勢畫面:速度、電流實時曲線與歷史
記錄。
各幅畫面都有快捷鍵對應,操作人員可以方便地進行切換。
2.3 顯示站配置
工控機,主流配置。
19寸嵌入式工業(yè)顯示器
WINCC系統(tǒng)軟件,通訊卡。
3 系統(tǒng)通訊網(wǎng)絡
本系統(tǒng)主控PLC與傳動控制設備、ET200遠程I/O之間采用標準通訊協(xié)議PROFIBUS,實現(xiàn)相互的信息交換。計算機操作顯示站與各PLC之間、通過MPI網(wǎng)絡實現(xiàn)數(shù)據(jù)
交換。
4 提升機安全回路
主控PLC安全回路接入系統(tǒng)故障信號、高壓柜故障信號、傳動控制系統(tǒng)故障信號、液壓站閘控系統(tǒng)故障信號、過卷信號、操作臺急停、不允許開車信號、信號系統(tǒng)急停信號等組成。
監(jiān)控PLC安全回路中的各種保護與主控系統(tǒng)保護作用基本相同,主控安全回路和監(jiān)控安全回路組成兩套相互獨立的安全回路,共同實現(xiàn)對提升機運行時的保護。
5 液壓閘控系統(tǒng)
由于目前使用的液壓站是1997年訂購的產(chǎn)品,經(jīng)過十多年的使用,現(xiàn)在漏油現(xiàn)象比較嚴重,且這次改造,新PLC和舊液壓站的接口非常困難,對安全穩(wěn)定生產(chǎn)有很嚴重的隱患,需要更換一臺液壓站,采用洛陽中信重機自動化工程有限公司型號為:TE151A最大工作油壓:14MPa,油箱容積:700L,電機功率:4×2kW,外形尺寸:1466×1135×1430mm,用途:單機雙泵單站。
液壓制動系統(tǒng)由需方采購,自動化系統(tǒng)具有與制動系統(tǒng)之間信號接口。實現(xiàn)對液壓閘控系統(tǒng)的自動、手動方式的控制。自動方式根據(jù)開車指令并與速度調(diào)節(jié)系統(tǒng)的靜力矩給定配合,分別給出松閘、貼閘皮和施閘油壓。手動方式由司機臺上的閘控手把調(diào)節(jié)油壓。電控系統(tǒng)與液壓閘控系統(tǒng)接口信號均為無源接點信號。
6 結(jié)語
雁南煤礦副井提升自動化控制及全數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng)改造后所需的費用少、工期短,而新系統(tǒng)投入運行后,不但降低了因備件難買及設備老化等故障而影響生產(chǎn)的情況,而且減少了日常維修量,大大提高了生產(chǎn)效率,為當前提升機電控系統(tǒng)提供了一個非常優(yōu)異的解決
方案。
參考文獻
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作者簡介:張志強(1981-),男,神華大雁公司雁南煤礦工程師,研究方向:礦山提升機工業(yè)自動化控制。
(責任編輯:蔣建華)