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      T08204塔的模擬研究與優(yōu)化改造

      2016-06-24 13:46:11李云輝李治水沈桂明石蘭英
      天津科技 2016年10期
      關(guān)鍵詞:異丁醇塔板辛醇

      李云輝,王 海,李治水*,沈桂明,石蘭英

      (天津渤化永利化工股份有限公司 天津300452)

      T08204塔的模擬研究與優(yōu)化改造

      李云輝,王 海,李治水*,沈桂明,石蘭英

      (天津渤化永利化工股份有限公司 天津300452)

      丁辛醇產(chǎn)品作為重要的基礎(chǔ)原料,在化工、涂料、食品和醫(yī)藥等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。以天津渤化永利化工股份有限公司#1丁辛醇裝置中T08204塔處理能力與分離效率的優(yōu)化為研究目標(biāo),采用Aspen及KG-TOWER軟件對(duì)T08204塔進(jìn)行了流程模擬及水力學(xué)計(jì)算,并依據(jù)計(jì)算結(jié)果對(duì)塔內(nèi)件進(jìn)行了優(yōu)化改造。結(jié)果表明,T08204塔的進(jìn)料負(fù)荷由12 500,kg·h-1提升至13 700,kg·h-1;異丁醇與正丁醇的產(chǎn)品質(zhì)量也達(dá)到了國際先進(jìn)水平。

      T08204塔 流程模擬 KG-Tower 塔板效率 液相返混

      丁辛醇產(chǎn)品作為重要的基礎(chǔ)原料,在化工、涂料、食品和醫(yī)藥等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用;[1]此外,正丁醇還有望替代汽油,為汽車提供動(dòng)力能源。[2-3]近年來,隨著石油化工、煤化工、精細(xì)化工及生物化工的迅猛發(fā)展,丁辛醇產(chǎn)業(yè)也得到了快速擴(kuò)張。隨著國內(nèi)丁辛醇產(chǎn)能的高速增長,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈化程度也日益加劇。[4-5]丁辛醇產(chǎn)品的利潤空間大幅縮水,眾多丁辛醇生產(chǎn)企業(yè)為了搶占市場(chǎng),維護(hù)自身效益,在力爭(zhēng)降低成本的同時(shí),也越來越注重提升丁辛醇產(chǎn)品的質(zhì)量。

      年產(chǎn)22.5 萬t的#1丁辛醇項(xiàng)目作為天津渤化永利化工股份有限公司的支柱產(chǎn)業(yè),是天津市第10批20項(xiàng)重大工業(yè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目引進(jìn)Davy公司的低壓羰基合成技術(shù),以丙烯、合成氣等為原料,通過反應(yīng)和精餾等單元操作生產(chǎn)丁辛醇。T08204塔是該套丁辛醇裝置中分離異丁醇與正丁醇的關(guān)鍵設(shè)備,對(duì)異丁醇與正丁醇產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量具有重要的影響。本文以#1丁辛醇裝置中T08204塔為研究目標(biāo),采用Aspen及KG-TOWER軟件對(duì)T08204塔的工藝流程及水力學(xué)參數(shù)進(jìn)行了模擬計(jì)算,并根據(jù)模擬結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)有塔內(nèi)件參數(shù),對(duì)當(dāng)前的T08204塔的塔內(nèi)件進(jìn)行優(yōu)化改造,顯著提高了公司異丁醇與正丁醇產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。

      1 丁醇單元工藝流程

      Davy公司的丁辛醇工藝流程由羰基合成單元、丁醇單元和辛醇單元3個(gè)系統(tǒng)組成。在丁醇單元中,來自羰基合成單元的混合丁醛經(jīng)氣相加氫、精餾分離后,最終在T08204塔的塔頂與塔釜分別得到異丁醇與正丁醇產(chǎn)品。

      因此,在丁辛醇工藝流程中,T08204的處理能力和分離效率直接決定了丁辛醇裝置中異丁醇與正丁醇產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量,其設(shè)計(jì)操作對(duì)整個(gè)丁辛醇裝置的穩(wěn)定運(yùn)行也有著至關(guān)重要的作用。

      2 現(xiàn)存問題分析及模擬計(jì)算

      2.1 進(jìn)料負(fù)荷問題分析

      #1丁辛醇裝置中的T08204塔為導(dǎo)向浮閥板式塔,塔徑2,400,mm,裝配有145層塔板,進(jìn)料位置為第58層板(從上往下數(shù)),當(dāng)前進(jìn)料負(fù)荷為12,500,kg·h-1,回流比為12.0時(shí),塔頂異丁醇產(chǎn)品純度可以達(dá)到99.5%,,塔底正丁醇產(chǎn)品純度為99.7%,;進(jìn)一步提高進(jìn)料負(fù)荷,則產(chǎn)品質(zhì)量迅速下降。

      對(duì)于板式塔而言,影響其操作狀況和分離效果的主要因素為物料性質(zhì)、塔板結(jié)構(gòu)及氣液負(fù)荷。由于T08204塔的分離物系和塔板類型已確定,其操作狀況和分離效果便只與氣液負(fù)荷有關(guān)。要維持塔板正常操作和塔板效率的基本穩(wěn)定,必須將塔內(nèi)的氣液負(fù)荷限制在塔板的負(fù)荷性能范圍內(nèi)。因此,我們研究了當(dāng)進(jìn)料負(fù)荷達(dá)到12,500,kg·h-1時(shí),T08204塔的氣液負(fù)荷是否在塔板的適宜操作范圍內(nèi)。圖1為優(yōu)化改造前T08204塔精餾段和提餾段兩側(cè)降液層的塔板負(fù)荷性能圖。

      根據(jù)計(jì)算,當(dāng)進(jìn)料負(fù)荷達(dá)到12,500,kg·h-1時(shí),T08204塔精餾段的氣相流量(Vs)為13,699.39,m3·h-1,液相流量(Ls)為58.19,m3·h-1;提餾段的氣相流量為12,158.42,m3·h-1,液相流量為78.74,m3·h-1。

      圖1中坐標(biāo)點(diǎn)Pr與Ps分別代表進(jìn)料負(fù)荷達(dá)到12,500,kg·h-1時(shí),精餾段(見圖1a)和提餾段(見圖1b)兩側(cè)降液層的操作點(diǎn)。由此可知,根據(jù)T08204塔的原有設(shè)計(jì)參數(shù),當(dāng)進(jìn)料負(fù)荷達(dá)到12,500,kg·h-1時(shí),T08204塔提餾段和精餾段兩側(cè)降液層的氣液負(fù)荷在塔板的適宜操作范圍內(nèi),操作點(diǎn)遠(yuǎn)離霧沫夾帶線和漏液線。

      此外,計(jì)算發(fā)現(xiàn),根據(jù)T08204塔的原有設(shè)計(jì)參數(shù),當(dāng)進(jìn)料負(fù)荷達(dá)到12,500,kg·h-1時(shí),T08204塔提餾段和精餾段中間降液層的氣液負(fù)荷也在塔板的適宜操作范圍內(nèi)(負(fù)荷性能圖省略),塔內(nèi)不會(huì)發(fā)生嚴(yán)重的霧沫夾帶和漏液現(xiàn)象。

      2.2 T08204塔進(jìn)料位置的核算

      進(jìn)料位置對(duì)于精餾塔的操作運(yùn)行具有重要影響,適宜的進(jìn)料位置可以保證在相同的塔板數(shù)與回流比下,達(dá)到最佳的分離效果;同時(shí)還有利于降低精餾塔能耗。由于T08204塔進(jìn)料組成恒定,且已規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量,因此根據(jù)T08204塔實(shí)際塔板數(shù),利用Aspen Plus模擬考察了塔頂異丁醇產(chǎn)品質(zhì)量、塔底正丁醇產(chǎn)品質(zhì)量與進(jìn)料位置的關(guān)系規(guī)律,結(jié)果如圖2所示。

      圖2 T08204塔產(chǎn)品質(zhì)量與進(jìn)料位置的關(guān)系規(guī)律Fig.2 Variation of product purity as a function of feed-stage

      由圖2可以看出,當(dāng)進(jìn)料口位于第56~65層塔板(由上往下數(shù))時(shí),塔頂異丁醇產(chǎn)品和塔釜正丁醇產(chǎn)品的質(zhì)量百分濃度均在99.80%,以上。因此,在實(shí)際運(yùn)行中選擇在第58層塔板進(jìn)料是穩(wěn)定可靠的,能夠保證異丁醇和正丁醇產(chǎn)品的質(zhì)量。

      2.3 T08204塔塔板效率的核算

      在模擬過程中,根據(jù)優(yōu)化改造前的T08204塔的運(yùn)行參數(shù)設(shè)置了進(jìn)料條件、操作壓力、回流比等,同時(shí)設(shè)定了51%,的塔板效率,計(jì)算結(jié)果如表1所示。

      表1的計(jì)算結(jié)果表明,各物流的模擬結(jié)果與優(yōu)化改造前的運(yùn)行數(shù)據(jù)基本一致,由此可知,優(yōu)化改造前的塔板效率為51%,。因此,需要通過對(duì)塔內(nèi)件優(yōu)化改造來提高塔板效率,從而提升產(chǎn)品質(zhì)量。

      表1 優(yōu)化改造前T08204塔的流程模擬Tab.1 Simulation results of the T08204 column before optimization

      2.4 受液盤自支梁設(shè)計(jì)分析

      T08204塔的塔內(nèi)件設(shè)計(jì)如圖3a所示,板間距為305,mm,中間受液盤自支梁高度(Hb1)為84,mm,中間出口堰高(Hw1)為40,mm;兩側(cè)受液盤自支梁高度(Hb2)為79,mm,兩側(cè)出口堰高(Hw2)為30,mm;因此在接近塔盤的中間出口堰處,塔盤上可供液體流動(dòng)的空間高度(Ho1)只有181,mm;在接近塔盤的兩側(cè)出口堰處,塔盤上可供液體流動(dòng)的空間高度(Ho2)只有196,mm。另外,由于塔盤上液體流動(dòng)方向與受液盤自支梁垂直,在塔盤的出口堰附近,氣液傳質(zhì)的鼓泡層高度最高,受液盤自支梁會(huì)阻礙霧沫層,并妨礙液體進(jìn)入降液管,將部分液體反彈回上層塔板,導(dǎo)致液相返混,從而影響塔板效率。同時(shí),液相返混還會(huì)增加塔板的處理負(fù)荷,影響整個(gè)T08204塔的處理能力。

      2.5 中間出口堰設(shè)計(jì)分析

      T08204塔的中間出口堰設(shè)計(jì)如圖4所示,其長度為2,300,mm,但其僅靠兩端的螺栓固定在聯(lián)接板上,溢流堰折邊沒有固定在降液板自支梁上,進(jìn)料負(fù)荷增大時(shí),容易導(dǎo)致出口堰變形。

      圖3 T08204塔優(yōu)化改造前的塔內(nèi)件布置示意圖Fig.3 The internals of T08204 column before optimization

      圖4 中間出口堰示意圖Fig.4 Schematic of intermediate outlet weir

      當(dāng)中間出口堰的中心區(qū)域嚴(yán)重向降液管方向傾斜后,會(huì)導(dǎo)致液體向塔板中心區(qū)域匯集,而靠近塔板邊緣區(qū)的液層厚度變薄;從而加劇了塔板上各處氣液傳質(zhì)不均的現(xiàn)象,影響氣-液傳質(zhì)效率,導(dǎo)致T08204塔的塔板效率下降。[6]

      2.6 塔板生產(chǎn)安裝質(zhì)量分析

      此外,浮閥塔塔板的加工安裝是一個(gè)極為嚴(yán)肅的工作程序,需要嚴(yán)格、精心地控制工程質(zhì)量,這對(duì)浮閥塔的分離能力至關(guān)重要。當(dāng)塔板出現(xiàn)生產(chǎn)或安裝質(zhì)量問題時(shí),浮閥塔的塔板效率和處理能力就會(huì)受到影響,嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)導(dǎo)致浮閥塔操作失效。[7]因此,也不排除T08204的塔板在加工安裝環(huán)節(jié)存在問題,導(dǎo)致塔板效率及處理能力不足。

      2.7 問題分析小結(jié)

      綜合上述分析可知,優(yōu)化改造前的T08204塔塔內(nèi)不存在嚴(yán)重的漏液或霧沫夾帶現(xiàn)象,原塔板效率不高主要可能受兩方面因素影響:①受液盤自支梁和中間出口堰設(shè)計(jì);②塔盤生產(chǎn)安裝質(zhì)量。

      3 T08204塔的優(yōu)化改造

      3.1 T08204塔的優(yōu)化改造目標(biāo)

      在國內(nèi)丁辛醇市場(chǎng)中,以齊魯石化公司為例,其產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為:正丁醇主含量≥99.8%,;異丁醇主含量≥99.7%,。在國際市場(chǎng)方面,日韓等國家要求正丁醇產(chǎn)品主含量控制在99.8%,以上,其中主控雜質(zhì)異丁醇含量嚴(yán)格控制在0.1%,以下;異丁醇產(chǎn)品主含量≥99.8%,。

      因此,為精確制定T08204塔的優(yōu)化改造目標(biāo),結(jié)合優(yōu)化改造前T08204塔的運(yùn)行參數(shù),采用Aspen模擬軟件對(duì)進(jìn)料負(fù)荷為13,676,kg·h-1時(shí)優(yōu)化改造后的T08204塔進(jìn)行了流程模擬(設(shè)定板效率為68%,),計(jì)算結(jié)果如表2所示。

      表2 優(yōu)化改造后T08204塔的流程模擬Tab.2 Simulation results of the T08204 column after optimization

      結(jié)合表2模擬結(jié)果可知,當(dāng)T08204塔板效率達(dá)到68%,,進(jìn)料負(fù)荷達(dá)到13,676,kg·h-1,回流比為12,回流溫度為108,℃時(shí),T08204塔塔頂異丁醇產(chǎn)品的質(zhì)量純度與塔釜正丁醇產(chǎn)品的質(zhì)量純度均大于99.80%,,且塔釜正丁醇產(chǎn)品中主控雜質(zhì)異丁醇含量約為0.05%,。

      3.2 優(yōu)化改造后T08204塔的水力學(xué)計(jì)算

      為減少施工周期,節(jié)約施工費(fèi)用,避免施工風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)去年對(duì)T18204塔的優(yōu)化改造經(jīng)驗(yàn),本次優(yōu)化改造對(duì)T08204塔內(nèi)的支撐圈、降液板等塔內(nèi)件均不做調(diào)整,僅對(duì)塔板、溢流堰、塔板自支梁、受液盤自支梁等進(jìn)行優(yōu)化改造。為了驗(yàn)證優(yōu)化改造后的T08204塔能否達(dá)到60%,~110%,的操作彈性,采用KG-TOWER(V5.2)軟件對(duì)利用TRITON?塔板優(yōu)化改造后的T08204塔進(jìn)行了水力學(xué)計(jì)算,塔內(nèi)物料體系的發(fā)泡因子取1,其結(jié)果如表3所示。

      由表3可以看出,即使在110%,進(jìn)料負(fù)荷(15,044,kg·h-1)條件下,精餾段塔板液泛率為69%~71%,降液管液泛率為35%,;提餾段塔板液泛率為73%~76%,降液管液泛率為47%;均低于液泛率上限值80%的設(shè)計(jì)要求,能保證T08204塔的穩(wěn)定運(yùn)行。

      表3 T08204塔的水力學(xué)計(jì)算結(jié)果Tab.3Hydraulic results of the T08204 column calculated by KG-TOWER

      4 T08204的優(yōu)化改造

      4.1 對(duì)受液盤自支梁的改造

      由于T08204塔受液盤自支梁原設(shè)計(jì)高度偏大,會(huì)導(dǎo)致塔盤上液相返混,增加塔盤的處理負(fù)荷,影響整個(gè)T08204塔的分離效率和處理能力。因此,針對(duì)該問題,在節(jié)約改造費(fèi)用的基礎(chǔ)上,我們制定了不更換原自支梁,通過在自支梁上開孔來抑制自支梁過高引起的液相返混現(xiàn)象,開孔示意如圖5所示。

      受液盤自支梁上的開孔位置沿自支梁水平中心線向縱向擴(kuò)展;為了避免應(yīng)力集中,開孔形狀設(shè)計(jì)為橢圓孔;兩側(cè)受液盤自支梁上的開孔大小為35,mm× 100,mm,中間受液盤自支梁上的開孔大小為40,mm×100,mm。

      4.2 對(duì)溢流堰和受液盤的改造

      針對(duì)中間溢流堰的變形問題,經(jīng)過研究所與丁辛醇分廠技術(shù)人員研究討論決定:在優(yōu)化改造期間對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)修正;利用卡子將出口堰的折邊固定在降液板自支梁上;另外,為了抑制塔板上液層厚度不均的現(xiàn)象,在兩側(cè)受液盤上點(diǎn)焊導(dǎo)流板,以保證塔板上液體的均勻分布。

      4.3 對(duì)塔板的改造

      為了確保T08204塔的優(yōu)化改造目標(biāo),在塔板上的液體入口處設(shè)置了鼓泡促進(jìn)器,一方面防止液體入口處壓力過大導(dǎo)致漏液現(xiàn)象的發(fā)生;另一方面保證了塔板上氣液傳質(zhì)的均勻分配。為了保證該塔的分離效率,采用了北京澤華化學(xué)工程有限公司的微型浮閥塔板對(duì)原條形浮閥塔板進(jìn)行更換,提高單層塔盤的浮閥個(gè)數(shù),增加氣液傳質(zhì)面積。

      4.4 優(yōu)化改造的運(yùn)行效果

      重新開車后,T08204塔的處理能力提升了約10%,;異丁醇與正丁醇產(chǎn)品質(zhì)量純度均達(dá)到99.80%,以上,正丁醇產(chǎn)品中主控雜質(zhì)異丁醇含量在0.04%,以下;同時(shí),T08204塔每年可節(jié)約蒸汽0.9萬 t以上。

      圖5 T08204塔受液盤自支梁優(yōu)化改造示意圖Fig.5 Optimization of the minor beam of seal pan in T08204 column

      5 結(jié) 論

      本文首先采用Aspen及KG-TOWER等軟件對(duì)T08204塔進(jìn)行了流程模擬、水力學(xué)計(jì)算研究,為T08204塔的優(yōu)化改造提供了有力的理論支持。然后根據(jù)計(jì)算結(jié)果對(duì)塔板進(jìn)行了優(yōu)化改造,并采用鼓泡器、導(dǎo)流板等對(duì)塔內(nèi)件進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,大幅提高了T08204塔的塔板效率和處理能力,減小了回流比,節(jié)約了蒸汽消耗,降低了生產(chǎn)成本。本研究為小板間距精餾塔的設(shè)計(jì)及優(yōu)化提供了重要的工程依據(jù)和理論支撐?!?/p>

      [1] 李云輝,李治水,聶增來,等. 丁醛異構(gòu)物塔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化研究[J]. 天津科技,2015,42(11):29-31.

      [2] Jin C,Yao M,Liu H,et al. Progress in the production and application of n-butanol as a biofuel [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2011(15):4080-4106.

      [3] 張霞,李紅偉,馬曉建. 汽爆玉米秸稈發(fā)酵丁醇的酶解工藝優(yōu)化[J]. 高?;瘜W(xué)工程學(xué)報(bào),2014(28):934-938.

      [4] 杜小元,楊世東. 丁辛醇的生產(chǎn)現(xiàn)狀與供需分析[J].現(xiàn)代化工,2014(4):4-8.

      [5] 瞿亮,胡勇. 丁辛醇的出路[J]. 中國石油石化,2015(1):56-59.

      [6] Kister H Z. Distillation Operation [M]. New York:McGraw-Hill,Inc.,1990.

      [7] 蘭州石油機(jī)械研究所. 現(xiàn)代塔器技術(shù)[M]. 北京:中國石化出版社,2005.

      Research on Simulation and Optimization of T08204 Column

      LI Yunhui,WANG Hai,LI Zhishui*,SHEN Guiming,SHI Lanying
      (Tianjin Bohua Yongli Chemical Industry Co.,Ltd.,Tianjin 300452,China)

      This study aims to improve the feed loading and tray efficiency of T08204 column in #1 butyl octanol unit of Tianjin Bohua Yongli Chemical Industry Co.,Ltd.process simulation and hydraulics calculation were investigated by using Aspen and KG-TOWER respectively.Then,the internals of T08204 column were optimized according to the calculated results.In consequence,the feed loading of T08204 was increased from 12,500,kg·h-1to 13,700,kg·h-1,and the quality of isobutanol and n-butanol has reached the international advanced level.

      T08204 column;process simulation;KG-Tower;tray efficiency;liquid back-mixing

      TQ062+.2

      :A

      :1006-8945(2016)10-0081-05

      *通訊作者

      2016-09-01

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