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      600MW發(fā)電機組鍋爐電除塵電場輸灰管堵灰問題分析

      2016-07-05 12:28:19謝輝
      科技風 2016年18期
      關鍵詞:電除塵整改措施

      謝輝

      摘 要:文章對某電廠600MW發(fā)電機組電除塵電場輸灰管堵灰問題的現(xiàn)象及處理過程進行了闡述,對堵灰問題進行了細致的分析并提出了整改措施。

      關鍵詞:電除塵;輸灰管堵灰;原因分析;整改措施

      一、事件回放

      (一)運行方式

      #5機機組負荷曲線為: 08:00分—21:00分500MW,21:00—08:00分340MW;鍋爐校正前對應負荷的燃煤量為:340MW:140t/h,500MW:220t/h,期間燃煤的灰分含量為30%左右,電除塵的干灰產量低負荷時間段為140×30%×90%=37.8t,高負荷時間段為220×30%×90%=59.4t,電除塵的一二三四電場運行參數(shù)正常,各輸灰單元運行無堵管現(xiàn)象,鍋爐燃燒的產灰量在干灰輸送系統(tǒng)正常輸送范圍之內。

      (二)現(xiàn)象

      2015年11月17日,10時左右,#5爐四電場輸灰單元開始出現(xiàn)細微變化:正常輸送時間結束后,輸灰管道壓力應該降到零或負值(因灰?guī)焓俏⒇搲哼\行),而在17日的10時左右,壓力沒有降到零,而是由正常輸灰結束時的0Mpa,抬升到0.04Mpa,運行人員進行手動干預,強制進行吹掃30s,無變化,就地進行管道、倉泵、灰斗檢查,亦未發(fā)現(xiàn)異常。運行人員上位機上對該單元輸灰參數(shù)進行調整,將落料時間由200s降為80s,將輸送時間有400s升為600s,將等待時間由2500s降為1200s,通過參數(shù)的修改,以期減少每次的落料量,提升輸送時間,增加輸灰頻次,采用“少量多次”的方法,確保電除塵器干灰能夠不斷輸送,并在輸送過程中,能夠將管道進行清理。因為增加了輸送頻次,壓縮空氣需要量相應增加,為確保輸灰壓力,開啟一臺備用空壓機,穩(wěn)定輸灰壓力。

      通過以上調整,輸灰結束壓力暫時沒有繼續(xù)增加,但始終沒有降到零,判斷輸灰管道內部存在部分堵管現(xiàn)象,填寫缺陷,聯(lián)系檢修人進行配合檢查。

      (三)處理過程

      1)運行人員第一時間發(fā)現(xiàn)問題后,立即對輸灰單元參數(shù)進行了調整,減少每次的落料量,增加輸送頻次,并提高了輸送氣壓力,通過這種改變,希望達到二個目的:一是維持輸灰系統(tǒng)繼續(xù)運行,二是通過“少量多次”輸送模式,在連續(xù)運行中對管道進行清理、暢通。

      2)通過對輸灰參數(shù)的調整,暫時維持了該單元輸灰系統(tǒng)的運行,但輸灰結束壓力始終沒能降到0,且還有逐漸抬升的趨勢,運行人員再次就地檢查判斷,通過對沿程輸灰管道敲擊,判斷堵管發(fā)生在倉泵之間的連接管上,尤以541與542之間的管道堵灰嚴重,接近于堵實狀態(tài),雖經長時間手動吹掃干預,未見效果。

      3)18日上午,檢修人員對541與542倉泵之間的連接管道進行了拆解,發(fā)現(xiàn)541倉泵內部爐灰受潮結塊,壓結板實,連接管道內部也受潮嚴重,且逆著輸灰流向,愈發(fā)嚴重,判斷潮氣(水)是從第一個倉泵(既541倉泵)進入。

      4)經過長時間的清理疏通,將541、542內部的潮灰處理干凈后,手動進行了一次落料試驗,發(fā)現(xiàn)落下的都是干灰,這樣就排除了灰斗進水(水汽)的可能,水(水汽)只能是從倉泵進入,而輸灰過程中,倉泵未發(fā)生冒灰現(xiàn)象,這樣就又排除了倉泵本身有裂縫、漏點問題。

      5)正常進入倉泵的介質就二個:干灰、壓縮空氣,通過觀察,干灰正常、未受潮,那么水(汽)被帶入倉泵原因就有可能來自壓縮空氣。

      6)繼續(xù)查找原因,拆除倉泵輸送氣進口連接管,在拆除過程中,壓縮空氣管道流出大量凝結水,由此判斷出,#5爐四電場輸灰系統(tǒng)堵管原因為壓縮空氣帶水造成干灰受潮結塊堵塞管道所致。

      二、原因分析

      1)通過對空壓機干燥器出口、壓縮空氣儲氣罐放水,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內只存在微量的凝結水,說明運行人員的壓縮空氣系統(tǒng)定期放水工作執(zhí)行正常,壓縮空氣主系統(tǒng)內的含水量合格。

      2)同期一二三電場的輸灰系統(tǒng)未進入凝結水,只有四電場輸灰系統(tǒng)壓縮空氣里存在大量凝結水,其主要原因分析如下:

      a.一電場、二電場、三電場的輸灰等待時間分別為600s、1000s、1500s,四電場的輸灰等待時間是2500s,也就是說四電場前后2次的輸灰等待時間將近42分鐘,從前一次輸送結束到后一次輸送開始,壓縮空氣要在管道內等待42分鐘。

      b.長時間的等待,隨著壓縮空氣溫度的降低(尤其11月17日前后,出現(xiàn)大幅度的降溫),壓縮空氣中本來以水蒸氣形態(tài)存在的水分,逐漸凝結為為水滴,聚集在541倉泵輸送氣進口管道內。

      c.于是在下一次輸送時,這些積聚在倉泵輸送氣進口管道內的水,被帶入到倉泵內,部分受潮嚴重的爐灰沉積在倉泵或管道內,部分受潮較輕的爐灰被輸灰系統(tǒng)帶入到灰?guī)?,隨著時間的積累,倉泵或管道內部的潮灰累積越來越多,于是造成了輸灰管道堵塞,輸灰無法進行。

      三、整改措施

      1)針對客觀存在的問題,既然無法避免,就要積極解決,檢修人員在#5爐四電場輸送氣入口管道處加裝放水管,保持微開,將凝結水及時排除,保證輸送氣干度正常。

      2)運行人員加強壓縮空氣系統(tǒng)放水排污,確保壓縮空氣系統(tǒng)含水量正常,同時,加強四電場的輸送氣放水排污檢查,既要防止該手動門被無故關閉,又要防止該門開度過大,造成壓縮空氣浪費。

      四、可以做的有針對性的培訓

      1)無論是壓縮空氣還是空氣,都會含有一定水蒸氣,一定的溫度對應著一定的水蒸氣飽和度,溫度越高達到飽和的壓縮空氣或空氣含有的水份越多,溫度越低達到飽和的壓縮空氣或空氣含有的水份越少,從儲氣罐出口到四電場的輸送氣管道一是長度較大,二是輸送等待時間過長,期間壓縮空氣溫度隨著環(huán)境溫度逐漸降低,水分不斷析出,管道內出現(xiàn)凝結水在所難免,針對這點,提出建議:對壓縮空氣管道進行保溫,減少因溫度的降低造成水分的析出。

      2)另外,即便是同樣的溫度,壓縮空氣的壓力不同露點也不同,壓力越高,露點越高,因三期輸灰用壓縮空氣壓力變化很大(0.3—0.7Mpa),同樣也增大了壓縮空氣的含水量,針對這點,提出建議:增大儲氣罐的容積,減小壓縮空氣壓力的波動范圍。

      3)目前情況,運行人員要加強壓縮空系統(tǒng)的排水,減少壓縮空氣系統(tǒng)的水量集聚。

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