李波,許德忠,趙亮,范瑞波
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三相鼠籠式感應(yīng)電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示,采用3套軸承定位、支承。驅(qū)動(dòng)端布置1套深溝球軸承6222/C3,起軸向定位作用,1套圓柱滾子軸承NU222/C3,承擔(dān)徑向力;非驅(qū)動(dòng)端布置1套圓柱滾子軸承NU218/C3,承擔(dān)徑向力;軸承設(shè)有不停機(jī)注排油裝置,油脂采用SKF LGWA2。軸承內(nèi)外端蓋、甩油盤及軸承套材料為鑄鋼,軸承理論計(jì)算壽命大于105h。電動(dòng)機(jī)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 電動(dòng)機(jī)參數(shù)Tab.1 Data ofmotor
圖1 閉式冷卻水泵電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure of SRImotor
電動(dòng)機(jī)在運(yùn)行期間,驅(qū)動(dòng)端軸承噪聲偏大并伴有異響,具體表現(xiàn)為電動(dòng)機(jī)空載時(shí)驅(qū)動(dòng)端軸承發(fā)出間斷性、類似哨子的聲響,加油時(shí)暫時(shí)停止,隔一段時(shí)間又出現(xiàn),異響無(wú)規(guī)律性。
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)軸承進(jìn)行拆解檢查,發(fā)現(xiàn)圓柱滾子軸承的滾子工作表面、內(nèi)圈滾道面存在一定程度磨損,油脂發(fā)黑變色(圖2)。
圖2 軸承滾子及內(nèi)圈滾道工作面磨損、油脂變色情況Fig.2 Wear of working surfaces of rollers and inner rings,grease discoloration
為分析上述軸承異響問(wèn)題,建立了軸承噪聲原因分析故障樹(shù),如圖3所示。經(jīng)核查軸承質(zhì)量文件及油脂添加記錄,將X2及X4這2個(gè)因素排除。對(duì)于剩余的6個(gè)可能因素進(jìn)行分析。
圖3 軸承噪聲原因分析故障樹(shù)Fig.3 RCA tree of bearing abnormal noise
軸承的工作游隙受多個(gè)因素影響,各游隙之間的關(guān)系如圖4所示[1],圖中:A為軸承的理論游隙;B為軸承外圈與外殼配合產(chǎn)生的游隙減少量;C為軸承的安裝游隙;D為軸承內(nèi)圈與軸配合產(chǎn)生的游隙減少量;E為溫差膨脹產(chǎn)生的軸承游隙減少量;F為軸承的工作游隙;G為工作載荷引起的軸承游隙增加量;H為軸承的有效游隙(理論游隙減去有效過(guò)盈量引起的軸承游隙變化量,再減去由于軸承溫升等因素引起的軸承游隙變化量)。
圖4 軸承游隙關(guān)系圖Fig.4 Relation diagram of bearing clearance
軸承工作游隙過(guò)大,會(huì)使軸承振動(dòng)和噪聲增大;游隙過(guò)小,容易引發(fā)軸承過(guò)熱甚至抱軸等問(wèn)題。因此,軸承工作過(guò)程中存在一個(gè)最佳工作游隙,使得軸承既能滿足正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要,又不會(huì)產(chǎn)生較大的振動(dòng)和噪聲。文獻(xiàn)[1]采用6σ準(zhǔn)則建立了計(jì)算軸承工作游隙的理論計(jì)算模型,為軸承最佳預(yù)緊力的確定提供了思路;文獻(xiàn)[2]分析了有效過(guò)盈量、溫度、離心力等因素對(duì)軸承工作游隙的影響,并通過(guò)編程計(jì)算,倒推出軸承初始理論游隙;文獻(xiàn)[3]對(duì)65臺(tái)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),通過(guò)將軸承端蓋內(nèi)孔尺寸由φ200+0.020mm擴(kuò)大為φ200+0.040+0.015mm,解決了軸承過(guò)熱和運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲過(guò)大的問(wèn)題。
以驅(qū)動(dòng)端軸承為例,電動(dòng)機(jī)采用球軸承、滾子軸承聯(lián)合的雙軸承結(jié)構(gòu),軸承均為大游隙(C3組)。經(jīng)查SKF軸承手冊(cè),NU222圓柱滾子軸承的普通組(CN)徑向游隙為0.050~0.090 mm,C3組徑向游隙為0.085~0.125 mm;6222深溝球軸承的普通組(CN)徑向游隙為0.015~0.041 mm,C3組徑向游隙為0.036~0.066 mm。采用文獻(xiàn)[2]中的計(jì)算方法,對(duì)該電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端的軸承游隙(X3)進(jìn)行了校核分析。
1)計(jì)算有效過(guò)盈量對(duì)軸承游隙di的影響,對(duì)轉(zhuǎn)速引起的內(nèi)徑及軸頸配合直徑的增量及軸承溫度引起的內(nèi)圈配合過(guò)盈量Ii(軸承溫度T從30~60℃取值)進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果如圖5所示。由圖可知,有效過(guò)盈量對(duì)圓柱滾子軸承的游隙影響較大,計(jì)算的軸承游隙為0.155 mm;有效過(guò)盈量對(duì)深溝球軸承的游隙影響較小,計(jì)算的軸承游隙為0.077 mm。
圖5 有效過(guò)盈量對(duì)軸承游隙的影響Fig.5 Influence of effective interference on bearing clearance
2)計(jì)算軸承溫升ΔT對(duì)軸承游隙di的影響,結(jié)果如圖6所示。由圖可知,隨著軸承溫升的增加,軸承游隙減小量增大,當(dāng)深溝球軸承溫升為60℃時(shí),軸承游隙減小量約是軸承溫升為30℃時(shí)軸承游隙減小量的2倍,變化比較明顯。
圖6 軸承溫升對(duì)軸承游隙的影響Fig.6 Influence of bearing temperature rising on bearing clearance
3)計(jì)算電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速n對(duì)軸承工作游隙的影響,結(jié)果如圖7所示。由圖可知,電動(dòng)機(jī)不同轉(zhuǎn)速下,軸承游隙的變化幅值在0.14~0.15μm之間,因此轉(zhuǎn)速對(duì)游隙影響較小。
圖7 不同轉(zhuǎn)速對(duì)軸承游隙的影響Fig.7 Influence of speed on bearing clearance
在上述校核計(jì)算的基礎(chǔ)上,將軸承的理論計(jì)算游隙與目前使用的NU222/C3及6222/C3軸承的游隙進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如圖8所示。由圖可知,深溝球軸承的理論計(jì)算游隙正好在所使用的范圍內(nèi),但圓柱滾子軸承的理論計(jì)算游隙明顯小于所采用的軸承游隙。圓柱滾子軸承游隙選擇偏大(X3),會(huì)使軸承運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲增大。
圖8 軸承游隙理論計(jì)算結(jié)果與實(shí)際值對(duì)比圖Fig.8 Comparison of bearing clearances calculated and being used
常見(jiàn)的異步電動(dòng)機(jī)有雙球軸承結(jié)構(gòu)、三軸承結(jié)構(gòu)、球柱聯(lián)合的雙軸承結(jié)構(gòu)等[4],電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承結(jié)構(gòu)如圖9所示。文獻(xiàn)[5]通過(guò)對(duì)比不同廠家軸承安裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的特點(diǎn),分析了不同因素對(duì)軸承運(yùn)行的影響。
圖9 電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承結(jié)構(gòu)(X7)Fig.9 Structure of drive end bearing ofmotor(X7)
由圖9可知,軸承的擋油結(jié)構(gòu)是設(shè)置在電動(dòng)機(jī)軸上的甩油盤(X8),在電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,甩油盤隨軸旋轉(zhuǎn),軸承內(nèi)部排出的舊油脂一旦運(yùn)動(dòng)到甩油盤上,會(huì)被甩油盤的離心力甩出,進(jìn)入積油盒中。
有分析認(rèn)為,只有甩油盤的設(shè)計(jì)可能導(dǎo)致軸承內(nèi)部的油脂快速流失,從而引起軸承噪聲過(guò)大及過(guò)熱等問(wèn)題。為此,對(duì)同類型其他電機(jī)軸承的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)同類型其他電動(dòng)機(jī)已運(yùn)轉(zhuǎn)2×104h以上,運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好,未出現(xiàn)軸承異響及過(guò)熱等問(wèn)題。
鑒于此,對(duì)該電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承室結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,改造后結(jié)構(gòu)如圖10所示。
圖10 改造后的電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承結(jié)構(gòu)Fig.10 Structure of drive end bearing ofmotor after transformation
將甩油盤結(jié)構(gòu)改為擋油盤和甩油盤相結(jié)合的結(jié)構(gòu),理論上該軸承室結(jié)構(gòu)的存油能力將優(yōu)于原結(jié)構(gòu),保持其他因素及參數(shù)不變進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果表明軸承異響并未消除(排除X7/X8)。但軸承室儲(chǔ)油空間增大后,可以往軸承室注入更多的油脂,并因此可防止外部異物進(jìn)入軸承內(nèi)腔(X6)。
文獻(xiàn)[6-9]研究了油脂基礎(chǔ)油種類、基礎(chǔ)油黏度、氧化劣化等因素對(duì)軸承噪聲、振動(dòng)的影響,結(jié)果表明:同等條件下天然礦物油的降噪性能最優(yōu);提高油脂基礎(chǔ)油的黏度可以提高油脂的低噪聲壽命和抗微動(dòng)磨損能力;油脂氧化劣化后生成的含羰基物質(zhì)是導(dǎo)致軸承噪聲增大的主要原因;軸承噪聲對(duì)油脂內(nèi)部異物有較強(qiáng)的敏感性,需特別關(guān)注。
電動(dòng)機(jī)采用的油脂是以礦物油為基礎(chǔ)油的復(fù)合鋰基油脂,在軸承中應(yīng)用較廣,從未有軸承異響方面的質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)于電動(dòng)機(jī)異響問(wèn)題,油脂可疑因素包括油脂錯(cuò)用或混用、油脂變質(zhì)及油脂中混入雜質(zhì)等,但經(jīng)對(duì)軸承內(nèi)油脂的觀察,排除了油脂的錯(cuò)用或混用以及油脂變質(zhì)的可能(排除X4/X5)。
對(duì)軸承做進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),NU222/C3軸承內(nèi)圈滾道面既存在沿套圈回轉(zhuǎn)方向的劃痕,又存在不規(guī)則的壓痕(圖11);滾子表面有沿圓周方向更加明顯的劃痕(圖12)。
圖11 內(nèi)圈滾道面劃傷及壓痕Fig.11 Scratch and indentation of Inner ring working surface
圖12 滾子表面劃痕Fig.12 Scratch of roller working surface
綜合推斷,軸承內(nèi)腔混入了硬態(tài)顆粒狀雜質(zhì)(X1),劃痕和壓痕的寬度反映了雜質(zhì)在某一維度的尺寸。軸承套圈和滾子產(chǎn)生劃痕后,將不可避免地引起軸承振動(dòng)噪聲升高、甚至產(chǎn)生異響。
通過(guò)以上分析,確認(rèn)導(dǎo)致該軸承異響的主要原因有:1)圓柱滾子軸承工作游隙偏大(X3);2)電動(dòng)機(jī)軸承室的儲(chǔ)油空間太小,沒(méi)有利用油脂的密封功能,外部異物容易侵入軸承內(nèi)腔(X6);3)電機(jī)軸承內(nèi)部混入硬態(tài)雜質(zhì)(X1)。
根據(jù)該電動(dòng)機(jī)異響問(wèn)題的原因分析,制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施:
1)將驅(qū)動(dòng)端的圓柱滾子軸承游隙由C3組改為CN組;
2)對(duì)整個(gè)油腔的體積進(jìn)行核算后,將油脂加注量由原來(lái)的1.65×105mm3增大至5.3×105mm3,將整個(gè)軸承室內(nèi)部充滿油脂,使油脂在履行潤(rùn)滑功能的同時(shí)起到一定的防塵功能。但隨著油脂加注量的增加,可能導(dǎo)致軸承溫升過(guò)快,需加強(qiáng)對(duì)軸承溫度的監(jiān)測(cè);
3)對(duì)軸承室進(jìn)行清潔,確保內(nèi)部無(wú)異物,重新加注新油脂。
采取上述措施后,軸承運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲明顯降低且不再發(fā)生無(wú)規(guī)律的異響,軸承溫度未超出報(bào)警值,證明對(duì)異響的原因分析正確,改進(jìn)措施有效。