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      大化電廠5號機真空破壞閥漏水處理與預(yù)防

      2016-08-10 12:18:57卓霞
      大科技 2016年36期
      關(guān)鍵詞:卡阻水導(dǎo)油槽

      卓霞

      (廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 廣西河池 530800)

      大化電廠5號機真空破壞閥漏水處理與預(yù)防

      卓霞

      (廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 廣西河池 530800)

      水電廠中真空破壞閥一般安裝在水輪機頂蓋上,當(dāng)水輪機導(dǎo)葉突然關(guān)閉時,水輪機室內(nèi)形成真空,造成負水錘(水流倒灌進轉(zhuǎn)輪室),容易鼓破水輪機頂蓋造成漏水甚至抬機。當(dāng)有真空時,大氣壓克服真空破壞閥內(nèi)彈簧的力,將真空破壞閥閥體打開,進行補氣破壞真空。當(dāng)真空被破壞與大氣壓相同后,在彈簧的作用下自動關(guān)閉,完成一次破壞真空動作。若真空破壞閥出現(xiàn)漏水,則容易使水導(dǎo)油槽進水,影響設(shè)備正常運行。

      真空破壞閥;漏水;緩沖裝置;水導(dǎo)油槽

      1 真空破壞閥簡介

      真空破壞閥是一種安全閥,它能自動消除給水管道內(nèi)真空,有效防止虹吸回流,可分為大氣型、壓力型和軟管型。

      大氣型真空破壞閥,是一種可在給水管內(nèi)壓力小于大氣壓時導(dǎo)入大氣的真空破壞閥。在不通水時與大氣相通的真空破壞閥,主要形式為單進氣型;大氣型真空破壞閥的局部水頭損失宜0.02MPa,壓力式真空破壞閥的局部水頭損失宜0.035~0.045MPa。

      壓力型真空破壞閥,是一種在給水管道內(nèi)失壓至某一設(shè)定壓力時先行斷流,繼后產(chǎn)生真空時導(dǎo)入大氣防止虹吸回流的真空破壞閥。適用于連續(xù)壓力工況的真空破壞閥,主要形式分為單進氣型和出口止回型。

      軟管型真空破壞閥,是一種專用連接軟管的真空破壞閥,專用于出口連接軟管的真空破壞閥,主要形式為進口止回型。

      真空破壞閥主要用于容器或管道中,其工作原理是:當(dāng)系統(tǒng)產(chǎn)生負壓時,通過大氣壓跟系統(tǒng)壓力的壓差作用在密封件上,推動密封件,打開密封面把外界大氣引入系統(tǒng),讓系統(tǒng)壓強升高破壞負壓,直到密封件重新下墜密封,外界大氣不再進入系統(tǒng),使管道及其它設(shè)備不至產(chǎn)生癟、凹裂等現(xiàn)象,防止負壓危害。在系統(tǒng)正壓時候,工作介質(zhì)進入密封件上部,向下壓緊密封件,系統(tǒng)壓力越大,密封越緊,保證正壓時候滴水不漏。

      2 真空破壞閥漏水過程及應(yīng)急處置情況

      2.1 真空破壞閥漏水過程

      在真空破壞閥出現(xiàn)漏水之前,機組從7月22日19時03分開始一直處于停備狀態(tài),下游水位為127.86m,之后下游水位一直上漲,但均低于真空破壞閥安裝高程位置(真空破壞閥安裝高程為131.53m)。至7月23日15:00后水位逐漸上升,真空破壞閥出現(xiàn)漏水。

      7月23日15:26監(jiān)控系統(tǒng)報“5號機頂蓋泵啟動超時”信號,檢查5號機1號頂蓋水泵在啟動,水位下降非常緩慢,用工業(yè)電視查看5號機頂蓋水位,發(fā)現(xiàn)有水從支持蓋內(nèi)側(cè)流出灑落到水導(dǎo)油槽蓋上,漏水情況如圖1,發(fā)電部立即派人員到現(xiàn)場檢查。15:31分1號頂蓋水泵在啟動,頂蓋水位在緩慢上升,遠方啟動2號頂蓋水泵,水位下降至140mm,遠方停2號頂蓋水泵,1號泵自動停泵。兩臺頂蓋水泵同時啟動時,頂蓋水位可控。但隨后15:33監(jiān)控系統(tǒng)簡報“5號機組水導(dǎo)油槽液位越高限”信號,15:36監(jiān)控系統(tǒng)簡報有“5號機組水導(dǎo)油槽液位越高高限”的信號。

      2.2 應(yīng)急處置情況

      (1)發(fā)電部運行人員發(fā)現(xiàn)真空破壞閥漏水后,立即派操作組人員到現(xiàn)場檢查,操作組人員檢查發(fā)現(xiàn)有一個真空破壞閥漏水,漏水量很大,立即匯報發(fā)電部領(lǐng)導(dǎo),同時用薄膜蓋住水導(dǎo)油槽蓋,調(diào)速器改手動,事故電磁閥,風(fēng)閘投入,空氣圍帶投入,調(diào)整主軸密封水壓。

      (2)匯報設(shè)備技術(shù)部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),通知檢修維護人員趕到現(xiàn)場,并緊急通知水工部立即進行進水口事故閘門關(guān)閉的緊急操作。

      (3)從右岸廠房緊急調(diào)運3臺防汛應(yīng)急潛水泵,安裝后先后投入應(yīng)急排水,加上頂蓋水泵、頂蓋潛水泵,最多時共投入6臺水泵抽水,值班人員密切監(jiān)控5號機頂蓋水位,遠方控制5號機頂蓋水泵、頂蓋潛水泵的啟停,同時監(jiān)視5號機集水井水位,滲漏泵啟停情況;在抽水過程中,2號頂蓋水泵多次出現(xiàn)電源故障,過熱跳閘,跳閘后要過幾分鐘才能再次投入,但有多臺水泵共同抽水,水位剛好能控制在不淹水導(dǎo)軸承的狀態(tài)。

      (4)與此同時,16:04匯報中調(diào),5號機在停備狀態(tài),因真空破壞閥漏水,須退出備用進行臨檢,中調(diào)同意退出備用進行處理,并向分公司做了匯報。

      (5)關(guān)閉進水口閘門和尾水閘門,機坑抽水至水位低于真空破壞閥安裝高程(131.53m)位置,發(fā)電部注意監(jiān)控水位情況,隨時進行水位控制。

      圖1 5號機真空破壞閥漏水情況圖

      3 真空破壞閥漏水危害性分析

      本次真空破壞閥的漏水事件是在機組停機的情況下發(fā)生,漏水時真空破壞閥壓力僅為下游水位壓力,未造成重大的設(shè)備損壞事故,由于上游來水量小,也未造成棄水情況,但從支持蓋流至水導(dǎo)蓋的水還是通過大軸與水導(dǎo)蓋間隙進入水導(dǎo)軸承油槽,導(dǎo)致水導(dǎo)油槽油位上升,油混水報警,采取緊急處置措施后下閘進行了處理;但如果漏水發(fā)生在機組運行過程,真空破壞閥的漏水點壓力將為上游水位壓力,漏水量將會大大增加,將會造成十分嚴重的后果:

      (1)水淹水導(dǎo),水導(dǎo)軸承大量進水,瓦溫異常升高,造成軸瓦燒瓦損壞。

      (2)導(dǎo)致水淹廠房,造成發(fā)電機和其他設(shè)備的損壞,設(shè)備搶修將造成嚴重的經(jīng)濟損失。

      (3)造成棄水情況。

      4 漏水原因分析及檢查處理情況

      4.1 漏水原因分析

      將真空破壞閥拆解檢查后確認其漏水原因為緩沖裝置卡阻。引起緩沖裝置卡阻的情況有下兩種:①真空破壞閥經(jīng)長時間運行、動作后,活塞與緩沖罩內(nèi)壁摩擦力增大,摩擦導(dǎo)致金屬顆粒的產(chǎn)生,發(fā)生卡阻;②活塞、緩沖罩、閥桿間的同心度不夠,組裝后有偏心的情況,運行初期階段潤滑條件較好,不易發(fā)生卡阻,但經(jīng)長時間運行,潤滑條件變差后引起卡阻,從檢查情況看,兩種情況均有存在。實際上7月22日19時03分停機時真空破壞閥便處于卡阻狀態(tài),一直到7月23日15:00時后下游水位高于真空破壞閥安裝高程131.53時才出現(xiàn)了漏水情況。

      4.2 真空破壞閥處理

      對真空破壞閥的緩沖罩、活塞進行處理,用600號砂紙進行打磨對緩沖罩內(nèi)壁、活塞接觸面進行打磨,去除毛刺,提高其表面粗糙度等級。緩沖罩回裝時,在緩沖罩法蘭面加墊3mm耐油橡膠墊,緊固時進行適當(dāng)預(yù)緊,預(yù)緊量為1mm,使緩沖罩在工作時能有一定的擺動量,緩解和消除由于偏心、摩擦引起的緩沖裝置憋勁情況,保證彈簧復(fù)位、閥芯關(guān)閉靈活。

      4.3 水導(dǎo)軸承處理

      在真空破壞閥處理的同時,對水導(dǎo)軸承開蓋清掃,排盡舊油和水分,用抹布將油槽余油和水分清理干凈,用吸塵器吸附各處間隙內(nèi)的油分和水分,經(jīng)三級驗收合格,于2015年7月24日03時許水導(dǎo)開蓋清掃與真空破壞閥檢查處理完成,現(xiàn)場清理完畢。

      4.4 處理結(jié)果

      搶修完成后,經(jīng)充水、提閘、開機空轉(zhuǎn),檢查真空破壞閥均無漏水情況,如圖2所示,停機過程中真空破壞閥動作、復(fù)位正常。

      圖2

      5 預(yù)防措施

      5.1 增設(shè)廠房應(yīng)急排水管線

      左岸廠房應(yīng)急排水無專用管線,應(yīng)急排水排至水溝通或通過樓梯間往下排,造成水淹電梯井底層及水漫其他設(shè)備間。要求設(shè)備技術(shù)部牽頭進行應(yīng)急排水管線的增設(shè),事故排水孔、管路要用圖示化標示。

      5.2 增加應(yīng)急設(shè)備

      左岸廠房除機組本身2臺頂蓋排水、1臺潛水泵外,在水車室門口備有一臺排量為8m3/h的應(yīng)急潛水泵,對于應(yīng)急排水的需求明顯不足,要求由檢修維護部負責(zé),增加2臺同樣的應(yīng)急排水泵,管路要使用快速接頭連接,現(xiàn)場備好應(yīng)急電源插座,并做好標識,不得挪做他用。

      5.3 及時發(fā)現(xiàn)處理設(shè)備老化情況

      應(yīng)急抽水過程中,2號頂蓋水泵多次出現(xiàn)電源故障,過熱跳閘,要求檢修維護部電氣專業(yè)要進行排查,查找原因,對設(shè)備進行處理,如為性能下降則要求進行更換。

      5.4 加強隱患排查力度

      大化電廠1~5號機真空破壞閥為同一廠家生產(chǎn),不同之處在于5號機真空破壞閥增加了緩沖裝置。在真空破壞閥安裝初期,根據(jù)其他廠出現(xiàn)閥芯掉落的教訓(xùn)情況,檢修維護人員對閥芯進行點焊、加焊擋塊等,未能從多方面考慮可能存在的安全隱患。要求在之后的檢修期,除對5號機真空破壞閥進行分解檢查,排除可能還會卡阻的隱患外,還需對1~4號機的進行相應(yīng)的檢查、處理,確保無類似情況發(fā)生。

      5.5 提高人員技術(shù)水平

      工作人員技術(shù)、技能存在不足,沒能預(yù)見帶緩沖裝置的真空破壞閥可能存在卡阻現(xiàn)象。要求檢修部門專工深入班組,加強人員培訓(xùn)和考核,提高技能水平。

      5.6 加強設(shè)備巡檢及參數(shù)監(jiān)督

      發(fā)電部要加強對機組油位、水位的數(shù)據(jù)監(jiān)督、分析,加強巡檢、巡屏工作,加強巡檢質(zhì)量,同時加強事故匯報制度,要第一時間進行匯報。

      5.7 提高設(shè)備管理要求

      考慮換型改造的可能性??紤]加裝支持蓋加裝導(dǎo)流板的可能性,防止水流直接沖向水導(dǎo)油槽蓋,并在檢修過程中實施。

      6 總結(jié)

      機組導(dǎo)葉緊急關(guān)閉時,真空破壞閥能迅速破壞真空,防止漏水、抬機等現(xiàn)象發(fā)生,而真空破壞閥因自生原因?qū)е侣┧部赡苎蜎]水導(dǎo)油槽使之進水,影響機組正常運行。經(jīng)上述處理和采取的預(yù)防措施后,未發(fā)生再次漏水現(xiàn)象。

      TV134

      A

      1004-7344(2016)36-0054-02

      2016-12-14

      卓 霞(1988-),女,助理工程師,本科,主要從事發(fā)電廠運行值班工作。

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