• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      水導

      • 水輪發(fā)電機組擺度傳感器的安裝位置
        推力是剛性支撐,水導瓦是橡膠材質(zhì),水導單邊間隙300 μm,機組A 修后進行驗收試驗[3],第一次試開機水導擺度通頻值最大達到703 μm,各導軸承瓦溫正常,溫差不大,詳見表1。表1 2 號機組開機后帶4.5 MW 負荷各穩(wěn)定性參數(shù)2.2 機組擺度的測量及分析檢查檢修數(shù)據(jù)記錄,盤車、推力瓦受力的數(shù)據(jù)合格,水導軸承剛性滿足設(shè)計要求,電渦流傳感器鑒定合格。經(jīng)25%nr、75%nr、100%nr速變轉(zhuǎn)速測試,詳細數(shù)據(jù)見表2、表3、表4。表2 2 號機組25%nr

        水電站機電技術(shù) 2023年9期2023-10-11

      • 基于小波變換的水輪機組水導擺度數(shù)據(jù)分析
        實測水輪發(fā)電機組水導擺度數(shù)據(jù)進行分析。2 小波變換傳統(tǒng)的信號分析是建立在傅里葉變換的基礎(chǔ)之上,是一種全局的變換,對非平穩(wěn)信號進行分析時,無法描述信號時頻域的局部性質(zhì)。若用小波變換,不僅可以彌補傅里葉變換的不足,而且還可以進行信號的時間-頻率局域性分析。小波變換作為小波分析的核心,具有多分辨率分析的特點[10],可以從粗到細地逐步觀察信號,其數(shù)學表達式如下[11]:若在線性空間L2(R)中,設(shè)f(t)在VJ上的投影,則[12,13]:式中,cj,k為尺度因子

        水電站機電技術(shù) 2023年2期2023-03-07

      • 一種水電機組水導瓦溫高處理方法
        430074)水導軸承系統(tǒng)是水輪發(fā)電機組的重要部分,而水導瓦溫對機組安全穩(wěn)定運行至關(guān)重要[1-3]。廣東省能源集團流溪河發(fā)電公司安裝有4臺水輪發(fā)電機組,日常運行過程中機組經(jīng)常發(fā)生水導瓦溫高問題。為了徹底解決此類問題,保證電廠機組安全穩(wěn)定經(jīng)濟地運行,創(chuàng)造出更高經(jīng)濟效益,亟需提出簡單高效的解決方案[4-5]。因此,本文通過分析處理,最終成功地解決了水導瓦溫高的問題。1 設(shè)備概況廣東省能源集團流溪河發(fā)電公司安裝有4臺裝機容量為12 MW的水輪發(fā)電機組,發(fā)電機型

        水電與新能源 2022年9期2022-12-02

      • 高壩洲電廠機組水導瓦楔子板磨損及老化問題處理
        的的半傘式結(jié)構(gòu),水導軸承位于支持蓋內(nèi),共安裝有10塊巴氏合金瓦,采用楔子板支撐調(diào)整方式,楔子板斜度比為1∶20,設(shè)計瓦的間隙為單邊0.20 mm[1],結(jié)構(gòu)如圖1所示。1 水導瓦現(xiàn)狀與問題分析1.1 存在的主要問題高壩洲電廠水導瓦楔子板經(jīng)長時間運行后,楔子板已出現(xiàn)磨損及老化現(xiàn)象,嚴重威脅機組安全運行。1.2 解決問題的主要方法和措施1)加設(shè)紫銅墊。在瓦頂頭的底部和楔子板背面加設(shè)紫銅墊,以便補償調(diào)整量。但可能由于加墊太多,出現(xiàn)類似彈簧的結(jié)構(gòu)作用,機組會隨著負

        水電與新能源 2022年10期2022-10-31

      • 水力不平衡引起水輪發(fā)電機組導軸承瓦溫異常的分析
        某大型水力發(fā)電廠水導軸承采用稀油潤滑分塊瓦結(jié)構(gòu),熱油經(jīng)外循環(huán)油泵抽出加壓并通過冷卻器冷卻后,再對軸瓦進行潤滑冷卻,多次出現(xiàn)水導瓦溫異常升高的現(xiàn)象,通過對事件的原因分析可以為水導瓦溫異常時提供借鑒意義。1 水導瓦溫異常升高現(xiàn)象1.1 2020 年5 月20 日18 號機組水導瓦溫異常升高2020 年5 月20 7:02 18 號機組開機至并網(wǎng);13:30 運行人員監(jiān)屏發(fā)現(xiàn)18 號機組負荷630 MW,水導3 號、4 號瓦溫分別升至63.5℃及65.1℃,現(xiàn)場

        水電站機電技術(shù) 2022年7期2022-08-02

      • 某水輪發(fā)電機組水導擺度超標原因分析
        0 引言水輪機組水導擺度超標是水電站機組運行的常見問題之一,水導擺度超標后長時間運行會導致轉(zhuǎn)輪出現(xiàn)裂痕,對機組安全可靠性造成嚴重威脅。某水電站水輪發(fā)電機組水輪機技術(shù)參數(shù)如表1所示。該水電站2016 年3 月至7 月進行了A 級檢修,取消勵磁機定轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)動部件重量減少28 t;取消推力頭與鏡板間平均厚度1.7 mm 的環(huán)氧樹脂墊,更換平均厚度0.2 mm 的銅皮墊補償水平度。機組投入運行后,各項參數(shù)滿足運行規(guī)程要求,但從12 月開始水導擺度出現(xiàn)超標現(xiàn)象。近幾

        電力安全技術(shù) 2022年6期2022-07-25

      • 燈泡貫流式水輪發(fā)電機組故障診斷方法淺析
        8號機組一直存在水導軸承水平振動超標的問題,滿負荷運行時水導水平振動最高可達300μm以上,遠遠超過了國標120μm的標準,振動情況嚴重,極易引發(fā)設(shè)備故障,導致機組僅能限負荷運行,嚴重影響機組的安全穩(wěn)定運行及經(jīng)濟效益[3]。1 問題分析2014年,電廠通過研究分析,判斷水力因素是導致電廠8號機水導振動偏大的主要原因,次要原因為機械不平衡[4-5]。2015年,電廠組織機組A修對水導振動問題進行重點排查,一是對8號機軸線進行了調(diào)整,二是轉(zhuǎn)輪返廠維修中進行了槳

        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2022年22期2022-02-22

      • 燈泡貫流式機組水導軸承穩(wěn)態(tài)振動超標原因分析與運行建議
        其中最為突出的是水導軸承徑向振動。水導軸承徑向振動超標是機組運行異常的體現(xiàn),由于存在異常振源,將會導致機組薄弱部件出現(xiàn)裂紋、疲勞斷裂等現(xiàn)象[1-4]。水導徑向振動超標分為暫態(tài)和穩(wěn)態(tài)工況振動超標,本文主要分析穩(wěn)態(tài)工況(排除振動區(qū)、過渡過程等暫態(tài))振動超標的情況,穩(wěn)態(tài)工況振動超標最明顯的特征是隨著導葉開度的增加,水導軸承水平X向振動趨勢上升,遠大于GB/T 15468—2020?水輪機基本技術(shù)條件》中針對水導軸承水平振動的規(guī)定。1 水導軸承異常振動數(shù)值及波形頻

        湖南電力 2021年6期2022-01-04

      • 池潭水電廠1號水輪機旋轉(zhuǎn)油盆漏油原因及處理
        廠70年代產(chǎn)品,水導軸承采用稀油自循環(huán)筒式導軸承,軸承體由兩半組成,采用體內(nèi)冷卻方式(圖1)。圖1 水導軸承結(jié)構(gòu)2 旋轉(zhuǎn)油盆運行情況池潭水電廠1號水輪機自1980年5月投產(chǎn)以來,機組歷經(jīng)多次大修及小修,水導軸承旋轉(zhuǎn)油盆運行情況良好,但在1997年5月,檢修維護人員在日常巡視中,發(fā)現(xiàn)軸承下部平板水封漏水中伴有油花,同時,油盆外圍有少量油跡,對其加強巡視跟蹤,經(jīng)一段時間運行,發(fā)現(xiàn)水導瓦溫有明顯升高,水導軸承溫度達45℃(正常時為38℃),監(jiān)控系統(tǒng)報水導油位超越

        設(shè)備管理與維修 2021年22期2021-12-27

      • 關(guān)于斜式軸流泵水導軸承磨損原因分析及處理探討
        .引言斜式軸流泵水導軸承同立式軸流泵水導軸承有具有明顯的差異性,立式泵所承受的徑向力相對較小,而斜式軸流泵所承受的徑向力相對較大,因此對大型斜式軸流泵可靠性造成重大影響的零部件主要有水導軸承、水導軸承部件及結(jié)構(gòu)形式等。1.概況大型斜式軸流泵的優(yōu)勢在于機組受力均勻、水力性能良好、開挖深度小等,因此被越來越多的人所認可,特別是處于低揚程大流量之一工作狀況下,以往傳統(tǒng)的臥式及立式機組并不能滿足當前需求,而在貫流機組并不完善的條件下,最好的選擇就是應用斜式機組[1

        中國科技縱橫 2021年9期2021-11-27

      • 抽水蓄能機組抽水調(diào)相工況中水導振動引起跳機的故障分析
        組抽水調(diào)相工況中水導振動的原因進行分析,討論導致水導振動的原因及其分析思路,并提出預防水導振動跳機的辦法。關(guān)鍵字:抽水蓄能;水導;跳機;預防1 引言宜興抽水蓄能電站位于華東電網(wǎng)的負荷中心,電站共裝有4臺250MW水輪發(fā)電機組,主要承擔華東電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)頻及事故備用等功能。其中水導振動是衡量機組運行水平的重要指標之一,水導振動過大將導致機組跳機。水導振動跳閘邏輯情況如下:水導振動X,Y,Z跳閘整定值為6.4mm/s 擺度X,Y方向跳閘整定值為380um,在振動

        電子樂園·中旬刊 2021年2期2021-10-07

      • 盤車數(shù)據(jù)在水導擺度偏大處理中的應用
        實例概述某電廠水導瓦設(shè)計間隙為單邊0.285 mm,按GB/T 8564-2003《水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范》要求,機組穩(wěn)定工況下水導擺度值應不大于0.285×2×75%=0.428 mm,該電廠在此基礎(chǔ)上,另設(shè)置此上限的80%為實際預警值,即在機組穩(wěn)定運行過程中,水導擺度應滿足小于0.342 mm的要求。2019年,某電廠某號機組在檢修過程中進行了軸線調(diào)整,軸線調(diào)整后,機組滿負荷下水導X向擺度始終高于Y向擺度近0.15 mm,工況較差時,X向擺度平均值

        水電站機電技術(shù) 2021年8期2021-08-30

      • 龔家河電站1號機組A修后瓦溫高分析、處理
        機組A修后上導、水導瓦溫高進行分析,提出了收下導瓦間隙來降低水導瓦溫的處理方案,解決了水導瓦溫高的問題,可為處理類似機組瓦溫高問題提供參考思路。1、龔家河電站及機組概述龔家河電站位于四川省瀘定縣城西南磨西鎮(zhèn)咱地村,是磨西河上的第二級電站。電站采用引水式開發(fā),為一徑流式電站。電站壩址位于磨西河與海螺溝交匯處下游約80米處,屬磨西鎮(zhèn)共和村地界,有壓引水隧洞布置在磨西河右岸,廠址區(qū)位于磨西河與雅家埂河交匯處上游約100米的I級內(nèi)迭階地上,屬磨西鎮(zhèn)咱地村地界。電站

        裝備維修技術(shù) 2021年50期2021-07-01

      • 某水電機組水導擺度突增原因分析及處理
        構(gòu),位于下機架;水導瓦共8塊,為楔子塊結(jié)構(gòu)。上導、下導和水導軸瓦單邊設(shè)計間隙均為0.15~0.20mm。近年來出現(xiàn)機組振擺超標或突增的示例較多,引起機組振擺異常變化的因素一般包括機械因數(shù)、水力因素、電磁因素等,結(jié)合各自原因可以采用轉(zhuǎn)子配重[1-2]、磁極線圈匝間短路處理[1,8]、調(diào)整機組軸線和瓦間隙[3-4]、加固泄水錐[5]、改造瓦支撐結(jié)構(gòu)[6]、提高軸承體剛度[9]等方法進行處理。本文根據(jù)該電站故障特點,對造成此次水導擺度值突增的原因進行分析,并采取

        水電與抽水蓄能 2021年3期2021-06-30

      • 白山抽水蓄能電站暫態(tài)工況下機組振動特性研究
        測試,著重分析了水導擺度和頂蓋振動的時域與頻域特性,為解決已投運抽蓄電站機組振動問題提供一點新的啟示。1 機組基本參數(shù)白山抽水蓄能電站位于吉林省東部長白山區(qū)樺甸市、靖宇縣交界處,坐落于松花江上游,距吉林市約300 km,下游距紅石水電站39 km,豐滿水電站250 km。電站利用已建的白山水庫作上庫、紅石水庫作下庫,安裝2 臺150 MW 抽水蓄能可逆機組,總裝機容量300 MW。工程規(guī)模為大(2)型,主要由引水系統(tǒng)、地下廠房及附屬洞室、通風洞和上下庫進/

        水電站機電技術(shù) 2021年3期2021-04-10

      • 取消傳統(tǒng)冷卻器的水導軸承在改造電站中的應用
        造后主要參數(shù)2 水導軸承設(shè)計方案改造前,該電站水導軸承采用抗重螺栓支撐的分塊瓦水導軸承[1](見圖1)。這種結(jié)構(gòu)對安裝要求較高,安裝不細致或機組不穩(wěn)定運行時間過長,會造成支撐螺栓頭部損壞及支持座變形。同時,頂瓦螺栓與軸承體之間用螺母固定,運行中易松動,致使軸瓦間隙變化,影響主軸擺度。檢修時抱瓦及間隙調(diào)整均需要采用大錘作業(yè)的方式,工作量大且存在一定的安全隱患。上述問題會造成主軸擺度過大及軸承瓦溫過高,影響機組安全穩(wěn)定運行,并增加了檢修和維護成本[2]。冷卻方

        小水電 2021年1期2021-02-25

      • 水輪發(fā)電機組水導瓦溫偏高原因分析與處理
        機發(fā)現(xiàn)的“#1機水導#7瓦溫最高達60.4℃”這一重大缺陷,以解決機組實際問題為目標,從部門、班組抽調(diào)青年成立創(chuàng)新創(chuàng)效小組,成員共計7人,全部為35歲及以下,經(jīng)過小組成員的共同努力成功處理了#1機水導瓦溫偏高問題。具體情況如下:1 概述洪家渡發(fā)電廠共裝機3臺(混流式機組),單臺容量為200MW,總?cè)萘繛?00MW,水輪機型號為HLS166-LJ-424,設(shè)計水頭為135m,最大水頭為164m,最小水頭為90m,額定出力為204.1MW,設(shè)計流量為164.1

        探索科學(學術(shù)版) 2020年8期2021-01-12

      • 淺談石港泵站水導軸承改進方案
        泵站運行過程中,水導軸承潤滑和冷卻效果不佳,易造成軸承溫度升高,危及機組的安全穩(wěn)定運行。本文以石港泵站水導軸承運行過程中溫度偏高為例,通過進一步分析,闡述溫度升高原因,針對性地實施技術(shù)改造,有效降低了水導軸承運行溫度,為泵站安全穩(wěn)定生產(chǎn)提供了可靠保障。1 工程概況石港泵站位于江蘇省金湖縣金北鎮(zhèn),淮河入江水道左岸,始建于1973年11月,為淮河下游引江濟淮第二級梯站,安裝蝸殼式混流泵240臺套,承擔著寶應湖地區(qū)1001km2范圍內(nèi)的抗旱和排澇任務。2013年

        中國水能及電氣化 2020年11期2020-12-25

      • 三板溪電廠3號機組下導瓦溫偏高原因分析及處理
        抱上導、下導單盤水導)對3號機組進行盤車,具體數(shù)據(jù)如表2所示。三板溪電廠水輪發(fā)電機額定轉(zhuǎn)速為166.7 r/min,根據(jù)GB/T 8564-2003《水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范》標準的規(guī)定,發(fā)電機軸上、下軸承處軸頸及法蘭,相對擺度應該不大于0.03 mm/m,水輪機軸導軸承處軸頸相對擺度應該不大于0.05 mm/m。表1 3號機組下導瓦溫在同等工況下與1、2號機組瓦溫數(shù)據(jù)對比 單位℃表2 3號機組盤車絕對擺度值(檢修后抱上導、下導)單位0.01 mm相對擺度

        水電站機電技術(shù) 2020年10期2020-10-23

      • 某燈泡貫流式機組水導軸承安全性評價研究
        分燈泡貫流式機組水導軸承水平振動偏大,甚至出現(xiàn)超標情況。水導軸承振動超標,可能造成水導軸承疲勞失效。疲勞失效是各種機械設(shè)備的主要失效形式[10]。研究表明超過一半的機械事故都是由疲勞失效引起的。在非對稱循環(huán)荷載下,考慮平均應力對疲勞壽命影響,學者們提出了不同的等效應力幅σa計算方法。比如Gerber W Z提出了考慮平均應力σm影響的拋物線模型;Goodman J將Gerber拋物線簡化為直線,得到了著名的Goodman模型;Smith R N提出根據(jù)最大

        湖南電力 2020年3期2020-07-08

      • 某燈泡貫流式機組水導軸承異常振動原因分析
        也越來越多,其中水導軸承水平振動超標問題尤為突出。引起水輪發(fā)電機組振動的原因主要包括三個方面[9-13],即機械因素、電氣因素和水力因素。機械因素一般包括機組軸線不正或?qū)χ胁涣?、轉(zhuǎn)動部件質(zhì)量不平衡、導軸承缺陷或間隙調(diào)整不當?shù)?;電氣因素一般包括轉(zhuǎn)子不圓、定子鐵芯壓緊不夠或松動、轉(zhuǎn)子匝間短路等;水力因素一般包括動靜干涉、尾水管渦帶、卡門渦街等。目前對于水輪發(fā)電機組穩(wěn)定性研究一般有四種方法[14-15],即理論分析、模型試驗、真機試驗及仿真計算等方法。1 缺陷簡

        湖南電力 2020年3期2020-07-08

      • 大型水輪發(fā)電機組水導軸承綜述
        一定的范圍內(nèi),而水導軸承就是限制其擺動范圍的一個重要組成。本文結(jié)合長江干流已投運700 MW 以上大型水輪發(fā)電機組,系統(tǒng)闡述水導軸承結(jié)構(gòu)形式,并對白鶴灘水電站水導軸承進行詳細敘述。2 水導軸承的分類根據(jù)結(jié)構(gòu)型式的不同,水導軸承可分為橡膠導軸承、筒式導軸承、分塊瓦導軸承。為保證水導軸承的穩(wěn)定性,并考慮檢修維護性、經(jīng)濟性,大型水輪發(fā)電機組均采用分塊瓦式導軸承結(jié)構(gòu),為此,本文將重點對分塊瓦式導軸承進行闡述。分塊瓦式導軸承通過在旋轉(zhuǎn)大軸圓周方向布置多塊水導瓦,以確

        水電站機電技術(shù) 2020年5期2020-06-05

      • 南德瑞瓦圖電站水導軸承軸瓦磨損問題的分析
        現(xiàn)4 噴嘴運行時水導軸承瓦溫、油溫上升速度較快,短時間內(nèi)超過報警值的現(xiàn)象。通過改變油循環(huán)路徑,適當增加上油箱及溢油板高度等措施解決了水導軸承油溫、瓦溫超標的問題,機組正常運行。但在2014 年7 月又出現(xiàn)了2 號機水導軸承軸瓦磨損,循環(huán)油污染嚴重的問題。2 水輪機主要參數(shù)型號CJA475-L-170/5X15.7;額定凈水頭324.3m;最大凈水頭331.46m;最小凈水頭312.10m;額定功率 21.40MW;額定流量 7.50m/s;額定轉(zhuǎn)速 428

        科學技術(shù)創(chuàng)新 2020年1期2020-03-26

      • 水導軸承潤滑油乳化原因分析及對策
        。該水電站水輪機水導軸承為油浸式外循環(huán)稀油潤滑,巴氏合金分塊瓦結(jié)構(gòu),水導軸承由分塊軸瓦、軸承支承、帶油槽的軸承箱、箱蓋和附件組成。水導軸承設(shè)計有一個完全獨立的潤滑油系統(tǒng),潤滑油系統(tǒng)由2臺油泵、2臺油冷卻器、可以切換的2組濾油器、儀表、閥門及管路組成,水導軸承潤滑油用油量0.6 t,潤滑油為46號汽輪機油。圖1 水導軸承結(jié)構(gòu)圖1 事件經(jīng)過某水電站某日3號機組帶負荷運行,下午16:25時巡回檢查中發(fā)現(xiàn)水導軸承油槽觀察孔有機玻璃蓋板上有飛濺的透平油泡沫,同時油槽

        水電站機電技術(shù) 2020年1期2020-02-28

      • 金屬材料水導激光加工實驗研究
        ,趙吉賓金屬材料水導激光加工實驗研究曹治赫1,2,喬紅超1,2*,趙吉賓1,21中國科學院沈陽自動化研究所,遼寧 沈陽 110179;2中國科學院機器人與智能制造創(chuàng)新研究院,遼寧 沈陽 110179金屬材料的激光加工目前正向著低表面粗糙度、小熱影響區(qū)及大深徑比結(jié)構(gòu)的趨勢發(fā)展。新近發(fā)展了一種基于激光-水射流耦合原理的水導激光加工技術(shù),本文闡述了水導激光加工技術(shù)的基本原理及其相對于傳統(tǒng)激光加工方法的優(yōu)勢,基于激光-水射流耦合原理構(gòu)建了一套水導激光加工設(shè)備,對多

        光電工程 2020年2期2020-02-22

      • 三板溪電廠4號機組水導擺度偏大分析及處理
        行以來,一直存在水導擺度偏大問題(同等工況、同水頭下相對于1號、2號、3號機組)。如表1所示。3 原因分析3.1 現(xiàn)場比對表1 同工況下水導擺度、上機架振動對比通過現(xiàn)場查看,相同工況下,現(xiàn)場利用離線設(shè)備對4號機組水導X向擺度、上機架Y向水平振動測點進行了現(xiàn)場比對,結(jié)果表明:在線監(jiān)測系統(tǒng)測值與離線設(shè)備測值略有差別,但差別不大,在線監(jiān)測系統(tǒng)測值準確可靠。表2 在線監(jiān)測系統(tǒng)測值與離線設(shè)備測值比較3.2 測點波形及頻譜分析現(xiàn)場對4號機組分別進行了60MW、80MW

        水電站機電技術(shù) 2019年8期2019-09-02

      • 某電站機組水導油位波動過大分析處理
        。該機組改造后的水導瓦結(jié)構(gòu)為斜楔支撐結(jié)構(gòu)形式。水導軸承結(jié)構(gòu)主要由軸領(lǐng)、軸承體、水導瓦、內(nèi)擋油筒、外油箱、水導瓦間隙調(diào)節(jié)裝置、軸承蓋等組成。水導軸承的設(shè)計冷卻方式為自循環(huán)水冷,在支持蓋圓周方向設(shè)置4個外油箱,通過與江水的接觸來冷卻在水導內(nèi)、外油箱循環(huán)流動的透平油(圖1)。圖1 水導軸承透平油流向圖水輪發(fā)電機組的熱量一般都是由于機組轉(zhuǎn)動部件與固定部件之間發(fā)生接觸摩擦產(chǎn)生的,這些熱量將會提高相關(guān)設(shè)備的溫度。而溫度過高,將會直接影響機組正常運行,弱化部件功能,甚至

        水電站機電技術(shù) 2019年6期2019-07-05

      • 水導油泵控制回路自動開機受阻的改進
        關(guān)健部件之一——水導軸承,其作用是承受機組轉(zhuǎn)動部分的徑向機械不平衡力和電磁不平衡力,維持機組軸線位置,使機組軸線在規(guī)定數(shù)值范圍內(nèi)定心運行。水導瓦溫是保證水導軸承及機組運行的重要前提之一,而水導冷卻系統(tǒng)又是溫度保障的關(guān)鍵部件,本文對龍灘1號機水導外循環(huán)控制系統(tǒng)的控制回路在黑啟動試驗過程中遇到的問題及其解決方法進行介紹。2 龍灘水導外循環(huán)系統(tǒng)簡介2.1 水導冷卻系統(tǒng)介紹龍灘水導軸承采用稀油潤滑巴氏合金軸承。水導軸承冷卻采用外加油泵外循環(huán)冷卻方式,其缺點是水導

        水電站機電技術(shù) 2019年3期2019-03-29

      • 白石水電站3號機組水導瓦嚴重磨損原因分析及技術(shù)改造
        表1。白石水電站水導軸承采用兩瓣筒式、巴氏合金軸瓦浸油式稀油軸承,冷卻方式為水冷式。油循環(huán)方式采用自循環(huán),當機組運行時,安裝在主軸上的水導軸承旋轉(zhuǎn)油盆與主軸一起旋轉(zhuǎn),油盆中的油也隨之旋轉(zhuǎn),由于離心力作用,油盆中的油經(jīng)固定不動的軸承體圓周外部的進油孔進入下環(huán)形油槽,使油沿水導瓦面上的斜向油槽上移,并在大軸轉(zhuǎn)動下,流入整個瓦面接觸點,在瓦面形成壓力油膜,潤滑良好,從而保護水導瓦不受磨損,同時帶走熱量,熱油經(jīng)上環(huán)形油槽,從水導軸承上部回油孔流至水冷卻器,經(jīng)過冷卻

        中國水能及電氣化 2019年3期2019-03-21

      • 安康水電站3號機組水導油槽油位升高原因分析及處理
        察,發(fā)現(xiàn)3號機組水導油位有增大趨勢,本文主要分析了引起機組水導油槽油位升高的各種原因,結(jié)合本次3號機組水導軸承檢修情況以及發(fā)現(xiàn)的問題,提出了相應的措施。安康水電站位于陜西省安康市境內(nèi),電站樞紐由折線型混凝土重力壩、壩后式廠房、升壓變電站、泄洪建筑物和過船設(shè)施等組成。最大壩高128米,壩長541.5米,壩頂高程338米,控制流域面積35700平方公里,水庫正常高水位330米,汛限水位325米,庫容死水位300米,為不完全年調(diào)節(jié)水庫。電站肩負著陜西電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)

        電子世界 2018年23期2018-12-18

      • 潘家口電廠水導軸承進水原因分析及處理
        )1 潘家口電廠水導軸承作用及其簡介水輪機導軸承是水輪發(fā)電機組的重要組成部件,其主要作用在于承受轉(zhuǎn)輪及大軸等轉(zhuǎn)動部分的機械不平衡力,平衡徑向力,防止整個轉(zhuǎn)動部分的擺動過大,使機組運行在中心位置附近。潘家口電廠水導軸承采用的稀油潤滑油浸式分塊瓦導軸承。導軸承為分塊瓦式,按照機組軸線分配各軸瓦間隙,間隙的調(diào)節(jié)采用1:50的楔子板來進行調(diào)節(jié),結(jié)構(gòu)較支柱螺釘式簡單,簡化了制造工藝且檢修調(diào)整也較支柱螺釘式簡單,軸瓦安裝維修和刮研都較筒式軸承方便。潤滑方式采用稀油潤滑

        水電站機電技術(shù) 2018年10期2018-11-07

      • 立軸普通傘式水輪發(fā)電機組彈性盤車工藝研究
        軸承、推力軸承及水導軸承。其中,上導軸承采用9塊巴氏合金瓦,下導軸承采用24塊巴氏合金瓦,推力軸承在彈性油箱上采用12塊氟塑料瓦,水導軸承采用4塊筒式合金瓦。機組的主要結(jié)構(gòu)參數(shù)見表1。表1 引子渡電站3號機組主要結(jié)構(gòu)參數(shù) /mm2 盤車步驟本次采用電動盤車裝置進行盤車,盤車步驟為:(1)以測量的上止漏環(huán)間隙為依據(jù),通過下導瓦將機組推至中心。(止漏環(huán)偏差在±10%設(shè)計間隙內(nèi));(2)測量調(diào)整鏡板靜態(tài)水平在0.02 mm/m以內(nèi),監(jiān)測彈性油箱壓縮值最大值與最小

        四川水力發(fā)電 2018年4期2018-08-29

      • 清蓄電站水導軸瓦間隙增大原因分析及處理
        軸承、下導軸承、水導軸承,單機容量320MW,額定轉(zhuǎn)速428.6r/min。導軸瓦分為上導、下導、水導,均采用支柱式抗重螺栓分塊軸承瓦,具有結(jié)構(gòu)簡單、平面布置緊湊,剛性、自調(diào)節(jié)功能均好的特點。清蓄機組運行中多次出現(xiàn)導軸承擺度報警,其中有兩次導致機組跳機。機組檢修消缺中實測導軸承軸瓦間隙,上導與下導軸瓦間隙變化不大,而水導軸瓦間隙明顯增大。其中1號機組水導軸瓦間隙增幅最高達46.6%,實測數(shù)據(jù)見表1;2號機組水導軸瓦間隙增幅最高達34.5%,實測數(shù)據(jù)見表2;

        水電站機電技術(shù) 2018年4期2018-05-08

      • 水輪發(fā)電機組下導軸承瓦溫偏高的處理
        為0.20mm,水導軸承單邊間隙為0.22mm。下導瓦溫運行在50.5~55.5℃之間。機組運行振動擺度無明顯超標現(xiàn)象。2010年5月,4號機C級檢修過程中,考慮到2009年上導軸領(lǐng)偏移處理后機組下導運行溫度有一定升高,將上、下、水導軸承單邊間隙均調(diào)整為0.22mm,下導各軸瓦運行溫度在53~56.5℃之間。機組運行振動擺度無明顯增加及超標現(xiàn)象。2011年3月,4號機檢修過程中,仍將上、下、水導軸承單邊間隙整定為0.22mm,機組空載瓦溫穩(wěn)定試驗導軸承瓦溫

        機電信息 2018年12期2018-05-02

      • 對大崗山水電站水導軸承瓦溫問題的分析與處理
        )對大崗山水電站水導軸承瓦溫問題的分析與處理趙 小 強(國電大渡河雙江口建設(shè)管理分公司,四川 馬爾康 624000)針對大崗山水電站水導軸承出現(xiàn)的瓦溫偏高及不穩(wěn)定問題,對問題原因進行了分析,最終確定了一種經(jīng)濟、簡單、快捷、方便運維且效果好的解決方案。按照確定的方案對水導外循環(huán)冷卻系統(tǒng)做了相應改造升級,有效解決了單臺油泵啟動無法滿足冷卻需求的問題,控制了瓦溫偏高及不穩(wěn)定現(xiàn)象,為電廠安全穩(wěn)定生產(chǎn)提供了可靠保障,也為類似電站水導軸承出現(xiàn)瓦溫偏高問題處理提供了參考

        四川水力發(fā)電 2017年6期2017-12-27

      • 數(shù)控激光加工試驗臺設(shè)計與加工斑點計算理論*
        木材加工中,輔以水導配合,設(shè)計數(shù)控納秒水導激光束激光加工試驗臺,為納秒激光技術(shù)加工木材提供一種新的理論和方法?!痉椒ā?以針葉材為例,在分析針葉材結(jié)構(gòu)特點的基礎(chǔ)上,基于納秒水導激光束對針葉材型面包絡(luò)成形的加工原理,研究數(shù)控激光加工試驗臺的結(jié)構(gòu)配置形式,根據(jù)確定的結(jié)構(gòu)配置形式建立試驗臺的開環(huán)運動控制鏈,從而建立納秒水導激光束激光加工的運動學模型; 在針葉材三維造型基礎(chǔ)上,建立針葉材STL模型,研究激光加工的過切與欠切,得到正確的光斑點計算理論,獲得光斑文件,

        林業(yè)科學 2017年8期2017-10-14

      • 青居水電站2號機組水導軸承燒瓦處理
        居水電站2號機組水導軸承燒瓦處理周 亞,羅云江(四川華能嘉陵江水電有限責任公司,四川 南充 637000)介紹青居水電站2號機組水導軸承燒瓦后的處理過程:進行機組拆機檢查;對燒損的水導軸瓦采用非常規(guī)的修復方式;通過對水導軸瓦修復后的數(shù)據(jù)分析,確定加工水導軸承法蘭面,使大軸與水導軸瓦間隙符合設(shè)計要求;調(diào)整扇形板的高度,使機組軸線符合設(shè)計要求;檢查機組間隙合格后,恢復青居水電站2號機組發(fā)電。青居水電站;水導軸承燒瓦;非常規(guī)的修復方式;調(diào)整;處理1 引言青居水電

        水電站機電技術(shù) 2017年8期2017-09-07

      • 淺析腳基坪電廠機組水導軸瓦運行溫度偏高原因及處理
        析腳基坪電廠機組水導軸瓦運行溫度偏高原因及處理張坤祥,晉兆鵬(中廣核高鳳山水力發(fā)電有限公司成都分公司,四川成都610000)腳基坪電廠投運于2012年2月份,自電廠機組投運以來,機組水導軸瓦運行溫度一直偏高,特別是在汛期的時候,水導瓦溫度一度到達59.8℃,接近機組的瓦溫過高報警溫度60℃。在此過程中電廠維護人員對可能導致瓦溫升高的各種因素進行排查(包括:冷卻水壓、冷卻水流量、機組運行擺度,水導油盆油位等)均未發(fā)現(xiàn)異常情況。為此電廠組織專業(yè)人員從水導瓦的設(shè)

        水電站機電技術(shù) 2017年2期2017-07-31

      • 木座水電站水導軸承漏油原因分析及處理
        41)木座水電站水導軸承漏油原因分析及處理李超,葉太福,陳琳,李家海(四川華能涪江水電有限責任公司,四川成都610041)結(jié)合木座水電站水導軸承結(jié)構(gòu)和漏油現(xiàn)象對筒式結(jié)構(gòu)導軸承漏油原因進行了分析,重點對水導轉(zhuǎn)動油盆卡環(huán)密封結(jié)構(gòu)、螺栓連接孔和組合面等部位進行了技術(shù)改造。改造成果顯著,徹底消除了水導軸承漏油現(xiàn)象。水電站;水導軸承;卡環(huán);漏油;技術(shù)改造1 引言木座水電站為高水頭引水式電站,電站按“無人值班、關(guān)門運行、數(shù)字電站、網(wǎng)絡(luò)控制”原則設(shè)計,由遠程集控中心集中

        水電站機電技術(shù) 2017年4期2017-05-06

      • 新安江電廠6號機組水導擺度偏大處理
        安江電廠6號機組水導擺度偏大處理鄧金榮(國網(wǎng)新源新安江水力發(fā)電廠,浙江建德311608)6號機組自2009年大修后一直存在水導擺度偏大的情況,在線監(jiān)測系統(tǒng)測量已經(jīng)達到0.65 mm,遠遠超過《新安江電廠機組檢修規(guī)程》中規(guī)定的機組運行中水導擺度不能超過0.40 mm的標準,手工測量也超過0.40 mm,為了解決此問題,我們對6號機進行了擴大性C修。通過檢修,改善了水導擺度,找到了問題癥結(jié)所在,為以后機組推力軸承和軸承座改造提供了依據(jù)。水導;擺度;軸線1 引言

        水電站機電技術(shù) 2017年4期2017-05-06

      • 關(guān)于軸瓦溫度升高問題的分析研究
        ,推斷出可能存在水導軸瓦磨損和油膜不能很好形成的缺陷,提出打磨軸領(lǐng)和水導瓦、過濾潤滑油的措施,并在此基礎(chǔ)上深入分析了水導軸瓦溫度升高的原因,最終達到消除該缺陷的目的。水輪機組;水導軸瓦;油膜0 引言某抽水蓄能電站的機組為可逆式水輪發(fā)電機組。其中,機組導軸承的作用是限位,可防止機組在運行時產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)擺動,保持軸心穩(wěn)定。2013年11月9日上午,該電站在完成全部C級檢修例行項目后,4號機組進行修后試驗,在進行發(fā)電工況手動升速試驗過程中發(fā)現(xiàn),當轉(zhuǎn)速升至額定轉(zhuǎn)速(5

        水電與抽水蓄能 2016年2期2016-12-02

      • 水電廠軸承瓦溫保護改造方案及措施
        阿”)設(shè)計制造,水導軸承和組合軸承瓦安裝測溫電阻對瓦溫進行監(jiān)測。東電機組組合軸承正向推力瓦裝設(shè)16個測溫點,反向推力瓦裝設(shè)8個測溫點,徑向推力瓦裝設(shè)8個測溫點,水導軸承裝設(shè)2個測溫點。天阿機組組合軸承正向推力瓦裝設(shè)6個測溫點,反向推力瓦裝設(shè)6個測溫點,徑向推力瓦裝設(shè)6個測溫點,水導軸承裝設(shè)3個測溫點。圖1 (一)東電機組瓦溫保護狀況(東電機組正推力瓦、反推力瓦、徑向分塊瓦溫度測點為雙探頭,水導瓦為單探頭)。1.1 號~16號正向推力瓦、1號~8號反向推力瓦

        廣西電業(yè) 2016年9期2016-11-18

      • 山美水電站3號機水導軸承異常振動原因分析及處理
        山美水電站3號機水導軸承異常振動原因分析及處理林美香(泉州市山美水庫管理處,福建 泉州 362000)介紹泉州市山美電站3號機組2015年增效擴容改造過程中,在試運行時水導軸承出現(xiàn)異常振動的原因排查、分析及對機組相關(guān)部位進行處理,并對水導軸承進行了結(jié)構(gòu)改造的過程。成功解決了該機組設(shè)計制造時遺留的缺陷,可為水輪機水導軸承出現(xiàn)類似情況的處理及改造提供一個較為成功的實踐經(jīng)驗。分塊瓦式水導軸承;異常振動;振動原因排查處理;水導結(jié)構(gòu)改造1 引言泉州市山美水電站3號機

        水電站機電技術(shù) 2016年10期2016-11-17

      • 向家壩左岸水輪機水導軸承安裝工藝
        向家壩左岸水輪機水導軸承安裝工藝周春野(哈爾濱電氣國際工程有限責任公司,哈爾濱黑龍江150046)在水輪發(fā)電機組中,水導軸承是應用液體潤滑承載原理的機械機構(gòu)部件,它承受立式水輪機的全部軸系負荷。介紹了向家壩水輪機水導軸承結(jié)構(gòu)設(shè)計原理,通過水導軸承安裝工藝的介紹,特點難點的分析,為日后巨型機組水導軸承設(shè)計提供借鑒。水輪機;水導軸承;結(jié)構(gòu)設(shè)計0 引言向家壩水電站位于四川省宜賓縣和云南省水富縣交界的金沙江峽谷出口處。電站以發(fā)電為主,同時改善上、下游通航條件,兼顧

        上海大中型電機 2016年3期2016-11-09

      • 布侖口-公格爾水電站機組水導甩油分析及處理
        公格爾水電站機組水導甩油分析及處理黃開壽1,劉武超1,安剛2(1.中國水電第五工程局有限公司,四川成都610225;2.新疆水利水電勘測設(shè)計研究院,新疆烏魯木齊830000)布侖口-公格爾水電站2號機組在孤網(wǎng)運行后出現(xiàn)水導甩油現(xiàn)象,經(jīng)業(yè)主、設(shè)計單位、設(shè)備制造廠家及安裝單位共同研究后,對2號機組水導甩油情況進行相應的分析和處理。通過對水導甩油問題的改造和處理,消除了機組運行的重大安全隱患,為同類型水電站水輪機水導軸承設(shè)計、檢修、改造等提供一定的參考依據(jù)。水斗

        水電站機電技術(shù) 2016年2期2016-11-02

      • 公格爾水電站機組水導甩油原因分析及處理
        公格爾水電站機組水導甩油原因分析及處理劉 武 超,黃 開 壽(中國水利水電第五工程局有限公司 機電制造安裝分局,四川 成都610225)摘要:介紹了公格爾水電站2#機組在孤網(wǎng)運行后出現(xiàn)的水導甩油現(xiàn)象,經(jīng)業(yè)主、安德里茨廠家及安裝單位共同研究后,決定對2#機組水導甩油情況進行相應的分析和解決,所采取的措施可為其它水電站同類型甩油問題提供有效的幫助。關(guān)鍵詞:公格爾水電站;水導;孤網(wǎng)運行;甩油處理1概述布侖口-公格爾水電站位于新疆維吾爾自治區(qū)克州阿克陶縣境內(nèi),是蓋

        四川水力發(fā)電 2016年3期2016-07-01

      • 水輪機水導油盤打油裝置改造方法
        7519)水輪機水導油盤打油裝置改造方法黃東(容縣電力有限公司石頭電站,廣西容縣537519)本文就石頭電站水輪機水導軸承油盤打油裝置在運行過程中經(jīng)常發(fā)生不打油或打油不停的現(xiàn)象,對水輪機水導軸承油盤打油裝置存在的問題進行了分析,并結(jié)合實際情況,通過分析、試驗,對水輪機水導軸承油盤打油裝置進行改造,成功解決了生產(chǎn)運行中的難題。水導軸承;打油;改造1 電站概況容縣石頭電站是廣西容縣西北部泗羅河上游梯級電站系統(tǒng)第五級電站,1958年動工興建,1960年7月1日投

        廣西電業(yè) 2016年12期2016-02-05

      • 巨型混流式水輪機導軸承結(jié)構(gòu)特點及運行安全可靠性分析
        投運的巨型水輪機水導結(jié)構(gòu)特點,并進行運行可靠性對比分析,總結(jié)了巨型水輪機水導軸承的發(fā)展趨勢,為今后巨型水輪機導軸承的設(shè)計、選型和運行提供參考經(jīng)驗。水導軸承;結(jié)構(gòu)特點;運行安全;小灣水電站近年來隨著長江中上游、瀾滄江、紅河流域的水電開發(fā),我國陸續(xù)投運了三峽、龍灘、小灣、溪洛渡等一批百萬千瓦級巨型水電站。經(jīng)過多年的發(fā)展,我國在巨型混流式水輪機的設(shè)計、制造、運行管理方面積累了豐富的經(jīng)驗。三峽、龍灘、小灣、溪洛渡電站單機容量相同,但水導結(jié)構(gòu)設(shè)計、運行各有特點。1 

        水力發(fā)電 2015年10期2015-08-25

      • 中型水泵站出現(xiàn)燒瓦事件時對水導軸承的調(diào)整
        上導軸承的間隙、水導軸承的間隙及葉輪的角度變化等。2 水泵站中水導軸承的故障及運行現(xiàn)狀2010年7月,風門坳排澇站在一次開機時由于斷路器的控制電源突然故障,導致自動系統(tǒng)故障,造成無法自動關(guān)機。由于水泵水導軸承位置主要靠水泵管道里的水進行潤滑,但是水位降低后水導軸承開始出現(xiàn)無潤滑摩擦,造成水導軸承的賽龍條嚴重損傷,這就是常說的燒瓦事故。后來由經(jīng)驗豐富的運行師傅緊急采用手動方式斷開斷路器,才使機組停止運行,避免了事故進一步擴大。2010年在冬季檢修時采集到的軸

        機電信息 2015年18期2015-03-14

      • 某電站水輪機導軸承溫度偏高的分析處理
        了某沖擊式水電站水導軸承溫度偏高的處理情況。該電站水輪機為立式5噴嘴沖擊式水輪機,水導軸承為稀油潤滑帶轉(zhuǎn)動油盆、斜油槽自循環(huán)筒式軸承,通過對不同噴嘴下的軸承損耗、冷卻器進、出口水溫差等的測試,以及現(xiàn)場觀察,確定了解決油循環(huán)短路問題和增加冷卻水量的處理方案,水導軸承溫度過高的問題得到徹底解決。在處理過程中,得到了一些啟示和有參考價值的試驗數(shù)據(jù),對筒式軸承的設(shè)計有一定的指導意義。沖擊式水輪機;水導軸承;溫度;油循環(huán)0 前言2011年設(shè)計制造的某沖擊式電站水輪發(fā)

        大電機技術(shù) 2014年2期2014-10-20

      • 安康水力發(fā)電廠3號機組泄水錐脫落原因分析
        )通過對3號機組水導擺度數(shù)值的分析,提出泄水錐脫落是造成機組各部擺度、振動增大的主要原因,并通過機組在線監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析,推斷出泄水錐脫落的具體時間,指出泄水錐脫落是由于設(shè)計缺陷、安裝質(zhì)量問題、運行方式不合理、監(jiān)測手段不完善、檢修人員經(jīng)驗不足、分析處理問題能力不強等幾方面原因?qū)е碌模⑻岢隽酸槍π缘姆婪洞胧?span id="j5i0abt0b" class="hl">水導擺度;泄水錐;在線監(jiān)測系統(tǒng);防范措施安康水電廠機組為混流式,總裝機容量為4×200 MW+1×5.25 MW,轉(zhuǎn)輪型號為HL220-LJ-550。

        電力安全技術(shù) 2014年2期2014-04-25

      • 甲米河一級水電站水輪機水導軸承油耗分析
        河一級電站水輪機水導油盆主要由軸承支架、軸承、冷卻器、測量元件及上、下兩個油盆組成,上面為固定油盆,下面為轉(zhuǎn)動油盆,都是分半結(jié)構(gòu),采用螺栓連接。其工作原理為轉(zhuǎn)動油盆內(nèi)的油在離心力的作用下進入水導軸承進油槽,經(jīng)水導軸承內(nèi)部油槽到達固定油盆,熱油經(jīng)過固定油盆冷卻器冷卻后,從回油管回流到轉(zhuǎn)動油盆,如此循環(huán)從而達到對水導軸承潤滑和冷卻的作用。電站首臺機組于2012年5月中旬開始并網(wǎng)發(fā)電,運行過程中水導油盆存在滲油現(xiàn)象,對機組的運行存在安全隱患,需解決處理。2 滲油

        四川水利 2014年2期2014-04-18

      • 新型水導軸承在水電站中的應用
        備有限公司生產(chǎn),水導軸承采用筒式自循環(huán)徑向豎軸拋物線瓦面稀油潤滑軸承結(jié)構(gòu)。這種軸承與國內(nèi)筒式瓦結(jié)構(gòu)仿忽相同,下部有旋轉(zhuǎn)油盆,畢托管上油,上部有油箱,軸承體和軸瓦結(jié)構(gòu);但仔細認識了結(jié)構(gòu)特點及設(shè)計原理,并觀察了設(shè)備運行狀況后,才真正領(lǐng)略到這個專利產(chǎn)品的獨到之處;現(xiàn)就這方面的粗淺認識作些介紹。1 結(jié)構(gòu)特點(1)國內(nèi)筒式水導軸承一般結(jié)構(gòu)設(shè)計上都由兩瓣組合而成,軸瓦也分兩瓣由螺栓與軸承體連接固定,鋼制瓦背內(nèi)圓澆筑巴氏合金軸襯,與軸承體把合,將巴氏合金筒體毛胚加工至設(shè)

        水電站機電技術(shù) 2013年2期2013-07-04

      • 蓮花電站四號機組水導油冷卻器漏水處理中施工工藝的改進
        -LJ-610;水導瓦型式:稀油潤滑分塊瓦(10塊)結(jié)構(gòu),水導內(nèi)設(shè)一組兩個半圓油冷卻器,水導瓦為設(shè)球面抗重螺栓支撐。1.2 運行狀況蓮花四號機組1996年12月28日投產(chǎn)發(fā)電,1999年3~5月間經(jīng)歷了投產(chǎn)后首次擴大性大修。在十多年的運行期間,雖有引風板裂紋、工作密封燒損、短路刀燒損等缺陷,但從未發(fā)生各部軸承油冷卻器泄漏事故。2009年9月11日,蓮花維護人員巡視檢查發(fā)現(xiàn)水導油槽油面上漲了約60m m,油質(zhì)已嚴重乳化。9月14日開始對該缺陷進行搶修。2 水

        大壩與安全 2012年2期2012-08-15

      • 筒式水導軸承瓦溫度偏高的分析與處理
        巴氏合金分塊瓦。水導軸承為巴氏合金筒式瓦F950。D=950 mm,H=350 m,設(shè)計軸承與軸頸間隙為0.2~0.3 mm(單邊)。冷卻器為φ17銅管,分為四層,上三層為4根,第四層為2根,分成兩半布置在φ1300的油盆里。軸承位置見圖1。圖1 軸承示意圖2 實際安裝中出現(xiàn)的問題(1)盤車下導和水導處凈擺度值見表1。盤車數(shù)據(jù)按“規(guī)范”0.02 mm/m 驗證,下導數(shù)據(jù)有較小的超標,但考慮到下導與水導最大點存在錯點問題且下導瓦為分塊瓦,綜合分析后報經(jīng)監(jiān)理和

        四川水力發(fā)電 2012年1期2012-07-12

      • 水輪機水導軸承溫度過高原因分析及處理
        #2水輪發(fā)電機組水導軸承主要由水導瓦、瓦架、上油盤、下油盤、擋油板、回油管、冷卻器等部件組成。下油盤為轉(zhuǎn)動式油盤,透平油的作用是潤滑水導瓦,同時轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力,通過水冷卻自循環(huán)冷卻降溫,散去大軸和水導瓦摩擦、撞擊產(chǎn)生的熱量,機組運行時,油盤內(nèi)必須有足夠的透平油才能保證水導瓦溫度在允許的范圍內(nèi)。1 水導軸承溫度過高流溪河水電廠#2水輪發(fā)電機組于2007-03-07—13進行過小修,修后水導瓦穩(wěn)定溫度分別為50.4℃和52.2℃。值班員查歷史運行記錄時,發(fā)現(xiàn)水

        綜合智慧能源 2011年12期2011-09-04

      • 大型立式機組水導擺度調(diào)整的新方法
        引言大型立式機組水導擺度產(chǎn)生的原因主要是水泵軸和電機軸聯(lián)軸器法蘭面的加工公差、安裝后的積累誤差所產(chǎn)生電機軸中心線和水泵軸中心線不在同一條垂直線上而產(chǎn)生了偏角,機組旋轉(zhuǎn)后,水導軸頸處產(chǎn)生的擺度現(xiàn)象。若擺度超過規(guī)范要求,就會使軸頸單邊嚴重磨損,同時加快水導軸承的磨損,縮短機組的檢修周期。1 傳統(tǒng)處理方法的缺陷傳統(tǒng)處理方法就是采用鏟削水泵軸聯(lián)軸器法蘭面或是墊銅皮的方法來消除擺度,這種方法也是目前最常用的常規(guī)方法。鏟削法蘭面是鏟削擺度點的對應點一側(cè)(即反方向),墊

        上海大中型電機 2011年2期2011-08-15

      • 龍灘電站3號機組水導擺度偏大處理新方法
        龍灘電站3號機組水導擺度偏大處理新方法徐 剛(龍灘水電廠,廣西 天峨 547300)龍灘電站3號機組運行3年多來,水導軸承擺度呈逐漸上升趨勢,最大達0.5mm。利用機組C修機會,對機組的軸線進行了檢查,根據(jù)實測的水導瓦間隙,推導出了非標準圓的最佳中心,找到了水導軸承處軸心的最佳位置,按此軸位重新分配了水導瓦間隙,經(jīng)過開機試驗,效果良好,證明新方法是可行的。龍灘水電站;水導;間隙;調(diào)整0 前言龍灘水電站是紅水河上一個具有防洪、發(fā)電、航運等作用的特大型水電工程

        水電站機電技術(shù) 2011年2期2011-05-16

      • 高水頭混流式機組的瓦隙計算與調(diào)整
        般有上導、下導、水導三個導軸承時,如果這三個導軸承同心(或與旋轉(zhuǎn)中心重合或平行),那么,大軸旋轉(zhuǎn)起來就不會出現(xiàn)局部受力過大的情況(俗稱憋勁);但如果三個導軸承不同心,則機組就不會正常運行,故導軸承瓦隙計算和調(diào)整在機組的安裝與檢修工作中是一道非常重要的工序。2 高水頭混流式機組瓦隙計算與調(diào)整常見問題常規(guī)高水頭混流式機組在安裝和檢修過程中,瓦隙調(diào)整一般以機組軸線調(diào)整后的盤車數(shù)據(jù)作為依據(jù),并以上導軸承為旋轉(zhuǎn)中心。按照由上而下的原則:(1)上導軸承瓦隙按設(shè)計間隙均

        四川水力發(fā)電 2010年6期2010-11-12

      贵港市| 娄底市| 小金县| 镇宁| 呼图壁县| 绥中县| 平泉县| 上饶市| 定州市| 吉安县| 上饶县| 玛沁县| 仁化县| 灌南县| 左云县| 淮北市| 涟水县| 绥江县| 大渡口区| 禹州市| 慈利县| 新化县| 太保市| 双流县| 建瓯市| 香港| 宁城县| 丰宁| 巧家县| 五寨县| 仁化县| 波密县| 金坛市| 潞西市| 大余县| 崇州市| 左权县| 龙山县| 仪陇县| 轮台县| 台安县|