劉偉 韓騰飛 楊少鵬 詹定海 耿鵬飛
(長城汽車股份有限公司;河北省汽車工程技術(shù)研究中心)
隨著汽車的迅速普及,消費者已不僅僅滿足于汽車能夠?qū)崿F(xiàn)行駛功能及安全性,開始更多地關(guān)注汽車的NVH性能,并把NVH性能作為購買汽車時的關(guān)鍵衡量因素。在汽車行駛過程中,路面噪聲是車內(nèi)噪聲主要的噪聲源之一,直接影響了車內(nèi)人員的駕駛感受。尤其是新能源車型,沒有了發(fā)動機噪聲的覆蓋,路面噪聲在車內(nèi)噪聲的貢獻量相對于傳統(tǒng)車型會進一步提升。文章以某自主品牌電動車型為整改對象,通過對該車型激勵、路徑及響應(yīng)的改善,達到了降低路面噪聲的目的。
路面噪聲是車輛行駛在粗糙的鋪裝路面上時,由路面的凹凸引起的經(jīng)常性的噪聲。路噪依據(jù)發(fā)生機理的不同,一般可分為結(jié)構(gòu)傳播噪聲和空氣傳播噪聲。結(jié)構(gòu)傳播噪聲是路面激勵與輪胎結(jié)構(gòu)特性引起的振動經(jīng)過懸架系統(tǒng)的傳遞,最終作用于車身及空腔產(chǎn)生的噪聲;空氣傳播噪聲主要是輪胎的空腔噪聲及花紋噪聲經(jīng)過空氣傳播及車身隔吸聲材料的衰減,最終傳遞到人耳處的噪聲。路噪發(fā)生機理,如圖1所示。
依據(jù)TPA分析方法建立“源—路徑—響應(yīng)”的分析模型進行分析?;诼吩氚l(fā)生機理可將路噪控制方案分為3種:1)激勵控制(路面激勵作用于輪胎產(chǎn)生的振動及噪聲);2)傳遞路徑控制(懸架系統(tǒng)的隔振性能及車身及內(nèi)外飾的隔吸聲能力);3)響應(yīng)控制(車身模態(tài)及車身空腔模態(tài))。
3.1.1 評價工況
某電動汽車在壞路行駛時,路面激勵較大,路噪問題表現(xiàn)明顯。低速行駛時,風噪相對較小,車內(nèi)噪聲主要為路噪。因此,確定評價工況為:粗糙瀝青路,車速40 km/h。
3.1.2 評價方法
路噪評價可分為主觀評價及客觀評價兩方面。
1)主觀評價需要對鼓噪、輪胎空腔共鳴聲、go聲及za聲等多種不同頻率、不同發(fā)聲部件的聲音進行評價,并依據(jù)整體感受對汽車路噪性能進行分數(shù)判定,主觀評價需要由評價經(jīng)驗豐富的專業(yè)評價人員進行,主觀評價打分原則,如表1所示。
表1 路噪主觀評價打分表
2)客觀評價依據(jù)車內(nèi)噪聲測試數(shù)據(jù)進行判斷。客觀評價采用相對評價的方法,通過對比優(yōu)化車型原狀態(tài)與某同級別合資車型路噪數(shù)據(jù),進行路噪問題判定。
3.1.3 評價結(jié)果
該車原狀態(tài)評測結(jié)果為:
1)主觀評價分數(shù)為5分,主要存在后排低頻噪聲大的問題,需要進行整改。
2)客觀測試數(shù)據(jù),如圖2所示。從圖2可知,在200 Hz以內(nèi)優(yōu)化車型原狀態(tài)路噪水平與合資車型存在明顯差距,需要針對200 Hz內(nèi)車內(nèi)低頻噪聲進行優(yōu)化??陀^評價結(jié)果與主觀評價結(jié)果相符。
3)問題分析:依據(jù)主客觀評價可確定針對20~200 Hz路噪性能進行優(yōu)化。依據(jù)頻譜圖對問題進行進一步分析,如圖3所示。
從圖3可以看出,在200 Hz內(nèi)車型原狀態(tài)與合資車型車內(nèi)噪聲聲壓級峰值差距較小,但整體聲能量的差距較大,噪聲峰值雜亂,所以主要針對車型各部件的振動衰減能力及部分模態(tài)進行優(yōu)化。
把路面激勵作用于輪胎后產(chǎn)生的振動噪聲作為激勵源。粗糙瀝青路主要激勵在0~30 Hz。在路面激勵的作用下,由輪胎本體模態(tài)及空腔模態(tài)造成的振動能量集中,最終會在軸頭的振動加速度上表現(xiàn)出來。觀察發(fā)現(xiàn)軸頭處的振動加速度峰值與輪胎的相關(guān)模態(tài)對應(yīng)。由于輪胎本體模態(tài)頻率不能進行大幅度變更,無法進行有效的模態(tài)規(guī)避,所以主要針對輪胎的振動衰減能力進行提升。主要優(yōu)化方案包括調(diào)整輪胎胎面橡膠厚度、調(diào)整帶束層鋪設(shè)角度及胎肩的鋪設(shè)面積等。優(yōu)化輪胎后車內(nèi)噪聲聲壓級峰值最大可降低3.5 dB(A),但操穩(wěn)性能有明顯減弱,為保證安全性能,維持原方案。
傳遞路徑包括結(jié)構(gòu)傳播及空氣傳播,目前主要針對200 Hz內(nèi)噪聲進行優(yōu)化。空氣傳播路徑中關(guān)于路面激勵的噪聲主要包括輪胎的花紋噪聲及空腔共鳴噪聲,輪胎花紋噪聲通常在400 Hz以上,輪胎空腔共鳴聲高于200 Hz,所有暫不考慮空氣傳播路徑。由于開發(fā)車型與合資車相比,車內(nèi)噪聲最大峰值相差較小,但整體聲能量相差較大,所以主要針對懸架系統(tǒng)的隔振元件進行優(yōu)化。軸頭振動傳遞到車身主要經(jīng)過的隔振元件包括:擺臂軸套、縱臂軸套、減振器mount。對比設(shè)計車原狀態(tài)前后排車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)可知,前后排噪聲差距較大,后排噪聲聲壓級要高于前排。判斷后排為主要貢獻位置,針對后排零部件進行優(yōu)化。后排主要能量衰減部件有縱臂安裝軸套、螺旋彈簧及減振器。依次對各零部件進行優(yōu)化并進行方案驗證。由于螺旋簧剛度涉及車身姿態(tài)問題,暫不列入優(yōu)化范圍,縱臂軸套為主要優(yōu)化對象。
依據(jù)振動理論,擺臂安裝點被動側(cè)振動幅值主要受激勵力大小、振動衰減能力及安裝點剛度三方面影響。由于激勵力大小主要受路面及輪胎影響,暫不進行考慮,安裝點剛度由車身決定,暫不關(guān)注,所以針對振動衰減能力進行性能提升。
綜合評價振動衰減性能的一個重要指標就是振動傳遞率。底盤隔振系統(tǒng)的振動傳遞率為振動傳遞到車身的力與系統(tǒng)受到振動激勵力的比值。根據(jù)振動理論,振動傳遞率與頻率比的關(guān)系為:
式中:Tr——振動傳遞率;
FT0——外部激勵力幅值,N;
F0——經(jīng)過隔振器傳遞到被動側(cè)的穩(wěn)態(tài)幅值,N;
ξ——阻尼比;
λ——激勵力頻率與系統(tǒng)頻率之比。
圖4示出不同阻尼比及頻率比下振動傳遞曲線[1]。基于圖4對縱臂軸套的隔振特性進行分析:當0<λ<1時,若激勵頻率不變,應(yīng)增大系統(tǒng)頻率,以減少振動的傳遞;當λ>1時,若激勵頻率不變,應(yīng)減小系統(tǒng)頻率,以減少振動的傳遞,且當時,增大阻尼能有效抑制振動。系統(tǒng)頻率為縱臂剛體模態(tài)頻率,輸入頻率主要關(guān)注40 Hz及80 Hz??v臂剛體模態(tài)通過實車測量可確定模態(tài)頻率在30~90 Hz,其中與激勵頻率對應(yīng)的X,Z向主模態(tài)分別低于40 Hz及80 Hz,所以應(yīng)降低系統(tǒng)頻率以提升縱臂軸套的隔振能力。由于需要保證安全性能,依據(jù)控制經(jīng)驗確定優(yōu)化方案為:后縱臂襯套剛度下降20%,主要進行襯套膠料更改,不進行結(jié)構(gòu)變更。完成樣件制作后,依據(jù)原定測試工況進行汽車路噪性能測試,測試結(jié)果,如圖5所示。
從圖5不難看出,在200 Hz以內(nèi)車內(nèi)噪聲均有不同程度降低,峰值平均降低2 dB左右,相對于原狀態(tài)車內(nèi)噪聲有明顯改善。
依據(jù)整車路噪模型對車身優(yōu)化方案進行分析。
首先進行實車評價工況下的軸頭振動及對應(yīng)車內(nèi)噪聲測試,將傳感器粘貼到轉(zhuǎn)向節(jié)上,需要選取不在同一平面的4個測點進行測量,實際測點具體位置,如圖6所示。
結(jié)合實測軸頭振動及車內(nèi)噪聲測試數(shù)據(jù),對路噪仿真模型進行調(diào)整[2],保證仿真模型的準確性。軸頭振動輸入位置及車內(nèi)噪聲仿真位置需確保與試驗測點位置保持一致。整車路噪仿真模型示意圖,如圖7所示。
針對后排噪聲40 Hz及80 Hz問題進行仿真模態(tài)數(shù)據(jù)分析,通過查看模態(tài)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在40 Hz附近后背門存在彈性體模態(tài),在80 Hz后地板存在局部模態(tài)。依據(jù)模態(tài)分析結(jié)果確定2種優(yōu)化方案。
3.4.1 后背門添加動力吸振器方案
通過查看模態(tài)分析云圖確定吸振器安裝位置,考慮到整車輕量化問題,原則上吸振器質(zhì)量≤1 kg,基于噪聲峰值及后背門模態(tài)分析確定吸振器頻率為51 Hz。吸振器完成樣件后進行整車安裝狀態(tài)測試,通過調(diào)整質(zhì)量塊質(zhì)量及橡膠剛度,確保整車狀態(tài)下吸振器頻率為51 Hz[3]。樣件確定后需進行實車效果驗證,測試結(jié)果如圖8所示。
從圖8可以看出,增加吸振器后車內(nèi)噪聲低頻階段改善不明顯,考慮到整車輕量化問題,不能再進行質(zhì)量提升,故此方案暫不采用。
3.4.2 增加電池支架方案
此車型電池包布置在車身地板下方。觀察路噪仿真模型模態(tài)分析結(jié)果可知,在200 Hz內(nèi)存在多階車身地板模態(tài),由此設(shè)計增加電池支架,從而間接增加車身地板剛度,利于仿真軟件進行優(yōu)化方案設(shè)計并依據(jù)路噪仿真模型進行方案效果初步驗證。經(jīng)過設(shè)計方案仿真驗證,最終選定優(yōu)化方案,如圖9所示。
原方案及優(yōu)化方案車內(nèi)噪聲仿真對比數(shù)據(jù),如圖10所示,在100 Hz以內(nèi)優(yōu)化方案相對于原方案車內(nèi)噪聲有明顯降低,幅值降低可達8 dB。確定實施此方案并進行樣件制作,后續(xù)需進行實車效果驗證。
確定同時采用后縱臂軸套剛度變更及增加電池支架2套方案并進行實車效果驗證,驗證結(jié)果,如圖11所示,設(shè)計車與合資車處于同一水平。
1)整車仿真模型的利用可以有效降低開發(fā)成本并縮短開發(fā)周期。隨著仿真精度的提高,仿真工具將會在車輛開發(fā)及優(yōu)化過程中得到更多的應(yīng)用。
2)路噪性能屬于整車性能,只進行單一零部件優(yōu)化無法達成優(yōu)化目標。
3)低頻噪聲問題需著重關(guān)注橡膠件的隔振性能及大面積鈑金件的剛度。