溫銅川,任錳鋼,張志晨
(陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司延安石油化工廠,陜西 延安 727400)
S-Zorb裝置再生器取熱系統(tǒng)優(yōu)化改造及應(yīng)用
溫銅川,任錳鋼,張志晨
(陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司延安石油化工廠,陜西 延安 727400)
針對S-Zorb裝置低負荷運行存在的再生器取熱操作不穩(wěn)且不易調(diào)節(jié)的問題,對再生器取熱系統(tǒng)進行改造,增設(shè)氮氣取熱系統(tǒng),結(jié)果表明,此次技術(shù)改造,優(yōu)化了再生器的取熱系統(tǒng),有效保護了再生器取熱盤管,降低操作難度,同時也降低了再生系統(tǒng)氮氣加熱器的負荷,節(jié)省裝置電能消耗,減少設(shè)備維護頻次,保證裝置安全長周期平穩(wěn)運行。
S-Zorb裝置;再生取熱;改造
陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司延安石油化工廠1.80Mt/a S-Zorb裝置采用原料為上游催化裂化裝置汽油,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)70~150μg/g,生產(chǎn)硫含量低于10μg/g的低硫清潔汽油。自2013年12月底投產(chǎn)以來,裝置在低負荷運行時,再生器溫度波動大,造成吸附劑再生不平穩(wěn),無法實現(xiàn)長周期運行。
為了維持吸附劑的活性,使裝置能夠連續(xù)操作,裝置設(shè)有吸附劑連續(xù)再生系統(tǒng)。吸附劑再生系統(tǒng)是將吸附了硫的待生吸附劑在再生器內(nèi)氧化再生,恢復(fù)其脫硫活性。再生器中主要發(fā)生了吸附劑上硫化物以及少量焦炭的氧化反應(yīng)。氧化反應(yīng)可以脫除吸附劑上的硫,同時使吸附劑上的鎳和鋅轉(zhuǎn)變成氧化物的形式。吸附劑的氧化過程中共有以下六種反應(yīng),第一和第二種中涉及了硫和鋅的氧化反應(yīng),第三、第四、第五種里涉及了碳和氫的氧化反應(yīng),第六種里涉及了鎳的氧化反應(yīng),此六種反應(yīng)均為放熱反應(yīng)。
① ZnS(s)+1.5O2→ ZnO(s)+SO2
② 3 ZnS(s)+5.5O2→ Zn3O(SO4)2(s)+SO2
③ C+O2→ CO2
④ C+0.5O2→ CO
⑤ 2H2+0.5O2→ H2O
⑥ Ni(s)+0.5O2→NiO(s)
再生器內(nèi)的反應(yīng)溫度控制在520±10℃,當(dāng)再生溫度低于510℃時,將會發(fā)生不完全再生,從而使未得到再生的吸附劑進入反應(yīng)器。這也同樣會促使我們不希望的鋅的硫氧化物的生成,導(dǎo)致再生吸附劑的硫含量增加。當(dāng)再生溫度超過532℃時,吸附劑即可得到完全再生,但當(dāng)操作溫度超過正常范圍時,已接近了再生器鋼材能夠承受的設(shè)計極限。為了控制再生器內(nèi)床層的溫度,裝置設(shè)有一套熱除氧水循環(huán)系統(tǒng),用于取出吸附劑再生過程中釋放的熱量。取熱后產(chǎn)生的蒸汽最終并入低壓管網(wǎng)系統(tǒng)[1]。
S-Zorb裝置開工初期低負荷運行,且催化裂化汽油原料硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為70~150μg/g,硫含量低,吸附劑吸附硫后,載硫量較少,所以再生系統(tǒng)脫硫脫碳量較少,即氧化反應(yīng)較少,放熱量較少。再生器取熱系統(tǒng)原設(shè)計采用除氧水(或蒸汽凝結(jié)水),由于上述原因使得取熱介質(zhì)除氧水用量較少,產(chǎn)生低壓蒸汽量相對較少,且壓力較低,增加了并入全廠低壓蒸汽系統(tǒng)管網(wǎng)的難度。技改前,裝置采用低壓蒸汽間斷性直排和并入低壓蒸汽系統(tǒng)兩種操作方式,這樣不僅增加人工勞動強度,且催化劑再生系統(tǒng)熱量平衡操作難度加大,即裝置低負荷運行時,除氧水用量少,不能保證除氧水流量是連續(xù)的;同時除氧水可能發(fā)生偏流或斷流,從而增大了取熱管燒穿的可能性。為保證裝置平穩(wěn)操作,對再生器取熱系統(tǒng)進行技術(shù)改造[2]。
經(jīng)過熱力學(xué)分析、資料查閱、相關(guān)科研單位咨詢后,自主開發(fā)了氮氣取熱技術(shù):將取熱介質(zhì)由比熱容較大的除氧水[4200J/kg.℃],改為比熱容相對較小的氮氣[1.038J/kg.℃],即在裝置負荷低時用氮氣介質(zhì)取熱,負荷高時改回除氧水取熱[3]。工藝流程:氮氣自氮氣電加熱器(EH-103)前引出,配至再生器取熱盤管進口,取熱盤管出口配管引氮氣至EH-103前利用。(流程圖見圖1,虛線為新配管線)。
注:實線部分為原流程,虛線部分為新增流程
在裝置低負荷運行時,由于氮氣比熱較小,采用氮氣取熱能夠平穩(wěn)控制再生器溫度,在S-Zorb裝置上應(yīng)用的結(jié)果:(1)應(yīng)用氮氣取熱前,再生器溫度波動達到20℃以上,應(yīng)用氮氣取熱后,再生器溫度波動能控制到5℃左右;(2)氮氣電加熱器(EH-103)功率降低了約15kWa;(3)同時停用熱水循環(huán)泵,降低了用電量及維護費用(機泵功率5kWa)。(4)原先氮氣電加熱器加熱效率較差,熱氮氣溫度達不到使用要求。且采用氮氣取熱,在取熱盤管微漏的情況下,泄漏進再生器的物質(zhì)為氮氣而不是水蒸汽,進而防止吸附劑和泥堵塞,實現(xiàn)裝置長周期運行。
用電=20千瓦時×0.6元/千瓦時×3000h=3.6萬元
除鹽水=1t/h×3000h×5元/t=1.5萬元
總效益=3.6萬元+1.5萬元+熱水循環(huán)泵維護費用>5.1萬元(2014年按照采用氮氣取熱3000h計)。
通過對再生取熱系統(tǒng)的技術(shù)改造,解決了S-Zorb裝置低負荷運行時再生器取熱操作不穩(wěn)且不易調(diào)節(jié)的問題,降低了勞動強度,保證裝置安全長周期平穩(wěn)運行,同時減少了除氧水、循環(huán)水和電能的消耗,創(chuàng)造了經(jīng)濟效益。
[1] 侯曉明 .S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置工藝手冊[M].北京:中國石化出版社, 2013.
[2] 劉進平,白永濤,宋紅燕.S-Zorb汽油精制裝置操作優(yōu)化[J].石油煉制與化工, 2014, 45(12):50-53.
[3] 楊世銘,陶文銓.傳熱學(xué)[M].北京:高等教育出版社,1998.
(本文文獻格式:溫銅川,任錳鋼,張志晨.S-Zorb裝置再生器取熱系統(tǒng)優(yōu)化改造及應(yīng)用[J].山東化工,2016,45(14):79-80.)
Modification of heat exchanger S-Zorb unit and application
WenTongchuan,RenMenggang,ZhangZhichen
(Shaanxi yanchang petroleum(group) Co.,Ltd.,Yan'an petrochemical plant,Yan'an 727400,China)
The paper based on S-Zorb unit low load operation of regenerator heat removal operation instability and not easy to adjust, the regenerator heat removal system, add nitrogen heat removal system. The results show that the technological upgrading optimized regenerator heat removal system, protected the regenerator coil effectively , reduced the operation difficulty and also reduced the load of nitrogen gas heater regeneration system. The unit saved power consumption, reduced the maintenance frequency and ensured the safety of the device to run smoothly for a long period of time.
S-Zorb unit;regenerator;heat ecchanger;modification
2016-06-07
溫銅川(1975—),陜西銅川人,學(xué)士,工程師,長期從事煉油工藝生產(chǎn)技術(shù)管理工作。
TQ051.5
A
1008-021X(2016)14-0079-02