吳房勝,李如平,徐金秀
(安徽工商職業(yè)學(xué)院 電子信息系,安徽 合肥231131)
基于PLC的高精度測(cè)力校準(zhǔn)儀的研究
吳房勝,李如平,徐金秀
(安徽工商職業(yè)學(xué)院電子信息系,安徽合肥231131)
在對(duì)大力值傳感器進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí),由于無(wú)法施加非常大的標(biāo)準(zhǔn)力,只能先對(duì)小量程段進(jìn)行校準(zhǔn),再依靠經(jīng)驗(yàn)對(duì)大量程段校準(zhǔn),這使校準(zhǔn)儀測(cè)試的精度較低。為此,利用PLC控制技術(shù),結(jié)合最小二乘準(zhǔn)則設(shè)計(jì)了一套裝置,它不僅能精確校準(zhǔn)500 t以內(nèi)的大力值傳感器,且能精確檢測(cè)各種實(shí)驗(yàn)物的大力值抗壓能力,精度和穩(wěn)定性都令人滿意。
高精度;大力值;力值校準(zhǔn);抗壓
在現(xiàn)代科學(xué)研究與技術(shù)發(fā)展中,高精確度的大力值測(cè)量與如航天技術(shù)中的動(dòng)力性能的研究、新型材料的機(jī)械特性的研究、建筑部門的工程質(zhì)量檢測(cè)等都密不可分。力值的測(cè)量精度會(huì)嚴(yán)重影響檢測(cè)結(jié)果。本文根據(jù)液體靜力學(xué)原理,采用PLC控制技術(shù),結(jié)合最小二乘準(zhǔn)則,設(shè)計(jì)了一套裝置,該裝置不僅能對(duì)大力值傳感器進(jìn)行分段計(jì)量校準(zhǔn),而且能有效測(cè)量被檢測(cè)器件的機(jī)械抗壓能力[1]。
裝置基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。圖1左側(cè)為施力部分,右側(cè)為油箱注油與數(shù)據(jù)采集部分。該裝置是用置于放物臺(tái)上的高精度的大力值傳感器對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)的。校準(zhǔn)過(guò)程是利用油泵注油,使油推動(dòng)頂桿向上移動(dòng),對(duì)傳感器產(chǎn)生壓力,通過(guò)對(duì)在此過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、分析和計(jì)算,得到安裝在柱塞泵上的位移傳感器的位移與試驗(yàn)臺(tái)上試驗(yàn)物所受壓力的關(guān)系。
裝置具體的工作過(guò)程如下:先將高精度的大力值傳感器置于試驗(yàn)臺(tái)上,再由電機(jī)控制齒輪泵通過(guò)油管向油缸注油使頂桿上升,在此過(guò)程中,高精度校正傳感器檢測(cè)出的壓力信號(hào)被傳送至控制中心,控制中心計(jì)算后將數(shù)據(jù)送到顯示部分,顯示出力值大小。
當(dāng)壓力接近設(shè)定值時(shí),齒輪泵停止工作,同時(shí)啟動(dòng)柱塞泵的伺服電機(jī)。該伺服電機(jī)配備減速比為100的減速機(jī)帶動(dòng)絲桿旋轉(zhuǎn),用來(lái)控制柱塞泵的微量上升和下降,以保證在壓力上升至設(shè)定值時(shí),柱塞泵停止工作。
圖1 裝置示意圖
當(dāng)壓力達(dá)到所設(shè)定的值時(shí),柱塞泵上安裝的高精度位移傳感器(采用F-P激光干涉儀原理,校準(zhǔn)示值誤差可達(dá)到幾十個(gè)納米,可測(cè)范圍為0~25 mm[2])會(huì)檢測(cè)出柱塞泵的移動(dòng)距離,并將該信號(hào)傳送給PLC控制中心。同時(shí),在進(jìn)油管和回油管上安裝的單向逆止閥控制系統(tǒng)內(nèi)液體的壓力和流量,最大限度地控制液體壓力的波動(dòng),保證加卸載的單向性。
因柱塞泵向油缸注油是微量進(jìn)給的,且所使用的高精度力值傳感器精度可達(dá)到0.01%,故它在精度和穩(wěn)定度方面都有保障,能夠準(zhǔn)確地對(duì)500 t以內(nèi)的傳感器進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)、校核、定性和定級(jí),克服了利用砝碼無(wú)法計(jì)量高力值的困難。
2.1壓力傳感器測(cè)量方法的缺點(diǎn)
在靜壓系統(tǒng)中,接近油缸的油管處放置一高精度的壓力傳感器,如圖2所示。
圖2靜壓系統(tǒng)示意圖
圖2中,油缸和放置壓力傳感器的油管是連通的,高度相同的兩處壓強(qiáng)相等,都是。其中,F(xiàn)1為壓力傳感器測(cè)出的壓力值的轉(zhuǎn)換值,d1為油管的直徑,d2為缸塞的直徑,m為頂桿與活塞的質(zhì)量,F(xiàn)2為試驗(yàn)物所承受的力。整理得
在(1)式中,d1、d2和m的值是固定不變的,故F2隨F1呈線性變化,又因?yàn)閐2>>d1,所以可成功地將小力值F1轉(zhuǎn)換成大力值F2。但是,由于壓力傳感器的測(cè)量精度很難達(dá)到0.05%,故經(jīng)過(guò)線性計(jì)算得到的F2的精度也不可能超過(guò)這一數(shù)值。也就是說(shuō),該方法的測(cè)量精度依賴于壓力傳感器的精度而不能得到有效的提升。
2.2裝置的基本理論
量程校正開始后,高精度校正傳感器所受的壓力逐漸增大,當(dāng)力值的變化量為某一設(shè)定值F時(shí),系統(tǒng)就會(huì)讀出高精度位移傳感器檢測(cè)到的移動(dòng)距離S,并記錄下每段量程的數(shù)據(jù)變化??刂栖浖ㄟ^(guò)分析這些數(shù)據(jù),計(jì)算出力值與柱塞泵內(nèi)活塞移動(dòng)距離之間的關(guān)系,并將其保存到數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心。得到的變化關(guān)系如圖3所示。
根據(jù)測(cè)試中記錄的點(diǎn),采用最小二乘準(zhǔn)則[3]擬合出一條直線,方程為。其中,表示當(dāng)S取某一個(gè)值時(shí)F的預(yù)測(cè)值,也就是擬合直線上對(duì)應(yīng)的F值。根據(jù)最小二乘準(zhǔn)則,需使檢測(cè)點(diǎn)與直線間垂直距離的殘差最小。由于有些觀測(cè)點(diǎn)在直線之上,有些觀測(cè)點(diǎn)在直線之下,故有些e是正值,有些e是負(fù)值,它們相加后會(huì)抵消,可能使很小,但個(gè)別的e仍然很大。為此,我們選擇了先平方再相加的方法[4],所得殘差的平方和是b0和b1的二次函數(shù),為正且連續(xù)可微。根據(jù)微積分求極小值的原理,要使殘差平方和達(dá)到最小值,殘差平方和對(duì)b0和b1的偏導(dǎo)數(shù)必須為零[4],計(jì)算得到
圖3 力值與柱塞泵移動(dòng)距離之間的關(guān)系
只需將采集到的數(shù)據(jù)代入(1)、(2)式,即可求出用最小二乘準(zhǔn)則擬合出的直線方程的解[5]。
這樣,進(jìn)行壓力校正后,根據(jù)F與S的線性關(guān)系,只需讀出柱塞泵的精確移動(dòng)距離,即可得出試驗(yàn)物所承受的壓力的大小。將力值的變化轉(zhuǎn)換成位移的變化,可避免出現(xiàn)因壓力傳感器精度達(dá)不到要求而無(wú)法保證測(cè)量精度的問(wèn)題[6],可方便地用于精確校準(zhǔn)其他各類力值傳感器的各段量程,且最大限度地減小了摩擦力等因素的影響。
裝置硬件的控制由三菱PLC控制模塊與西門子Smart 700 IE系列觸摸屏結(jié)合完成,同時(shí)外擴(kuò)多路A/D轉(zhuǎn)換模塊,用以實(shí)現(xiàn)對(duì)采集到的模擬信號(hào)進(jìn)行高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換。硬件電路框圖如圖4所示。
圖4 硬件電路框圖
觸摸屏軟件采用WinCC flexible standard編輯軟件[7-8],其編輯界面如圖5所示。圖5(a)顯示的是觸摸屏型號(hào)與三菱PLC型號(hào)匹配連接圖,圖5(b)所示的是觸摸屏按鍵與顯示設(shè)定界面。系統(tǒng)共設(shè)8個(gè)按鍵與3個(gè)顯示文本框,按鍵與顯示采集周期均設(shè)定為100 ms。
圖5 觸摸屏參數(shù)設(shè)置圖
圖6 模/數(shù)轉(zhuǎn)換程序
PLC梯形圖采用GX Developer軟件編寫,其模/數(shù)轉(zhuǎn)換程序如圖6所示。A/D轉(zhuǎn)換模塊將輸出的信號(hào)傳送給PLC控制模塊,由PLC控制模塊中的信號(hào)處理模塊進(jìn)行分析處理[9-10]。泵的伺服電機(jī)開始運(yùn)行,向油缸進(jìn)行微量進(jìn)給[11-12]。當(dāng)顯示的值達(dá)到設(shè)定的值時(shí),控制柱塞泵的伺服電機(jī)就停止運(yùn)行,并采集位移傳感器信號(hào)。系統(tǒng)根據(jù)采集信號(hào)的大小計(jì)算出柱塞泵移動(dòng)的距離,并自動(dòng)記錄各量程段的位移與力值的數(shù)據(jù),利用最小二乘準(zhǔn)則,計(jì)算和分析力值與位移之間的線性關(guān)系,觀察其精度是否滿足要求[13]。
觸摸屏的工作界面如圖8所示,其中包括當(dāng)前力值和當(dāng)前位移等顯示窗口,以及故障報(bào)警指示燈。點(diǎn)擊圖8中“啟動(dòng)”按鈕,裝置將進(jìn)入自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài),檢測(cè)并記錄當(dāng)前試驗(yàn)物的移動(dòng)距離值與壓力值,分析其線性關(guān)系并判斷其精度是否符合要求;點(diǎn)擊“停止”按鈕,設(shè)備停止運(yùn)行。如裝置在自動(dòng)運(yùn)行中出現(xiàn)故障,則啟動(dòng)故障報(bào)警功能,工作界面的故障報(bào)警燈閃爍并報(bào)警,同時(shí)裝置停止運(yùn)行并進(jìn)入保護(hù)狀態(tài)。另外,還提供了手動(dòng)控制模式,通過(guò)手動(dòng)控制進(jìn)行人為操作,使系統(tǒng)更加人性化[14]。
程序流程如圖7所示。點(diǎn)擊觸摸屏上的自動(dòng)運(yùn)行按鈕后,齒輪泵電機(jī)運(yùn)行,開始向油缸內(nèi)注油,支撐試驗(yàn)物的頂桿開始逐漸上升,使試驗(yàn)物向上壓高精度校正傳感器,校正傳感器產(chǎn)生的信號(hào)經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換模塊后傳送至PLC,并在觸摸屏上顯示出當(dāng)前力值。如果顯示的值達(dá)到設(shè)定值的90%,則齒輪泵停止工作,控制柱塞
圖7 軟件流程圖
圖8 工作界面
裝置依靠PLC運(yùn)行的高穩(wěn)定性和優(yōu)化的算法,解決了利用砝碼計(jì)量無(wú)法對(duì)大力值范圍進(jìn)行檢測(cè)的問(wèn)題,測(cè)量精度高,保證了對(duì)力值傳感器校準(zhǔn)的準(zhǔn)確性[15]。另外,本系統(tǒng)操作界面采用觸摸屏顯示與控制,使操作更加直觀、人性化。
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【責(zé)任編輯梅欣麗】
The Research of High-precision Measuring Calibration Instrument Based on PLC
WU Fangsheng,LI Ruping,XU Jinxiu
(Faculty of Electronics and Information,Anhui Business Vocational College,Hefei 231131,China)
While calibrating the great-value sensor,as the very great standard force could not be applied,we could only first calibrate the small-scale section,and then rely on the experience to calibrate the large-range segment,which made the precision of calibrating test lower.Thus,using PLC control technology and combining the least squares means,we designed a device,which could accurately calibrate the sensor within 500 t,and could accurately detect the great value anti-pressure ability of various experiments.The accuracy and stability were both satisfactory.
high precision;great value;force calibration;anti-pressure
TP23
A
2095-7726(2016)03-0061-04
2015-07-01
安徽省高等院校省級(jí)質(zhì)量工程項(xiàng)目(2015mooc178,2015ckjh142);安徽省高校重點(diǎn)自然科學(xué)研究項(xiàng)目(KJ2015A389);安徽省教學(xué)研究項(xiàng)目(2014sjjd078)
吳房勝(1983-),男,安徽安慶人,講師,碩士,研究方向:智能控制技術(shù)。