徐麗麗,聶劍文,楊新海,施至理,楊 毅
(1.上海環(huán)境衛(wèi)生工程設計院有限公司,上?!?00232;2.上海老港固廢綜合開發(fā)有限公司,上海200336)
Xu Lili1,Nie Jianwen2,Yang Xinhai1,Shi Zhili1,Yang Yi1
(1.Shanghai Environmental Sanitary Engineering Design Institute Co.Ltd.,Shanghai 200232;2.Shanghai Laogang Waste Utilization Co.Ltd.,Shanghai 200336)
MVC蒸發(fā)+DI離子交換在納濾濃縮液處理中的應用*
徐麗麗1,聶劍文2,楊新海1,施至理1,楊毅1
(1.上海環(huán)境衛(wèi)生工程設計院有限公司,上海200232;2.上海老港固廢綜合開發(fā)有限公司,上海200336)
介紹了應用MVC蒸發(fā)+DI離子交換技術處理納濾濃縮液的原理及相關設計技術參數(shù)。工程運行結果表明:系統(tǒng)有機物、氨氮、總氮的去除效率分別高達99.06%、100%、100%;出水中有機物、氨氮、總氮濃度穩(wěn)定,并可達到DB 31/199—2009上海市污水排放綜合標準要求;系統(tǒng)運營成本為29.25元/t。
納濾濃縮液;MVC蒸發(fā);離子交換
Xu Lili1,Nie Jianwen2,Yang Xinhai1,Shi Zhili1,Yang Yi1
(1.Shanghai Environmental Sanitary Engineering Design Institute Co.Ltd.,Shanghai200232;2.Shanghai Laogang Waste Utilization Co.Ltd.,Shanghai200336)
目前,國內垃圾滲瀝液處理的主流工藝為生化+膜深度處理。為滿足GB 16889—2008生活垃圾填埋場污染控制標準的要求,越來越多的NF、RO膜被用于垃圾滲瀝液的處理中,雖然膜的應用可保證出水上清液的達標排放,但與此同時不可避免地帶來了濃縮液處理問題。由于濃縮液中含有大量難降解有機物以及鹽分,導致其可生化性極差。常見濃縮液的處理方法為回灌[1-2]、高級氧化技術[3-4]、蒸發(fā)[5-6]以及膜蒸餾[7-11]。筆者介紹了MVC蒸發(fā)(機械蒸汽壓縮蒸發(fā))+DI離子交換技術在上海某滲瀝液處理廠濃縮液處理中的應用情況。
上海某垃圾滲瀝液處理廠采用厭氧+MBR+膜深度處理工藝,其中膜深度處理工藝采用納濾膜和反滲透膜,深度處理的設計規(guī)模為800 m3/d,出水滿足DB31/199—2009。
濃縮液產生量為125 m3/d,其中100 m3/d采用MVC蒸發(fā)+DI離子交換技術進行處理,蒸發(fā)后濃液用于焚燒廠飛灰穩(wěn)定化。其工藝流程如圖1所示。
圖1工藝流程
納濾濃縮液經過過濾預處理去除SS后進入MVC蒸發(fā)系統(tǒng),利用蒸汽壓縮機做功,使較低溫和較低壓的蒸汽通過壓縮變?yōu)楦邷睾透邏旱恼羝斴^高溫度的蒸汽進入蒸發(fā)器的換熱管束里,而納濾濃縮液在管外噴淋時,蒸汽在管里面冷凝形成蒸餾水,蒸汽的熱焓傳給管外的納濾濃縮液,連續(xù)進行蒸發(fā)(圖2)。蒸發(fā)過程產生的不冷凝氣體經酸堿處理后,達標排放;由于冷凝后的蒸餾水中含有氨,進入后續(xù)的DI離子交換系統(tǒng)進一步處理達標排放;納濾濃縮液在蒸發(fā)冷凝過程中濃度會越來越大,富集后由濃液管道將該濃液排出。本系統(tǒng)中采用鹽酸對離子交換系統(tǒng)進行再生,產生的氯化銨液體排入下水道。
圖2MVC蒸發(fā)原理
3.1過濾預處理
納濾濃縮液經過自動清洗機械過濾器去除SS后,直接供給MVC蒸發(fā)系統(tǒng)。機械過濾器的處理能力為100 t/d,過濾精度30 μm。
3.2MVC蒸發(fā)系統(tǒng)
本系統(tǒng)所采用的蒸發(fā)器其清水產水率可達90%以上,濃縮液產生量可保證低于10%。處理規(guī)模100 m3/d,設備參數(shù)詳見表1。
表1 MVC蒸發(fā)設備參數(shù)
3.3DI離子交換系統(tǒng)
本系統(tǒng)采用1套直徑1.0 m,高3.2 m,玻璃鋼材質的離子交換柱,設備設計參數(shù)見表2。
表2 離子交換系統(tǒng)參數(shù)
3.4構筑物
系統(tǒng)中所涉及到的構筑物為納濾濃縮液池、MVC蒸發(fā)濃液池、離子交換再生廢液池、系統(tǒng)廢液收集池及出水暫存池。各構筑物的設計參數(shù)見表3。
表3 構筑物尺寸
2014年10月28日至2014年11月17日,系統(tǒng)進出水水質如圖3所示。
圖3 進出水水質隨時間變化
由圖3可以看出,進水的納濾濃縮液COD波動范圍為2 700~3 300 mg/L,氨氮波動范圍為18~27 mg/L,總氮波動范圍為300~740mg/L。經MVC蒸發(fā)和離子交換處理后,出水清液COD濃度為8~51mg/L,氨氮和總氮濃度基本為0;出水濃液COD濃度為10 000~30000mg/L,氨氮濃度為78~92mg/L,總氮濃度為2950~5850 mg/L。總體來看,進水納濾濃縮液COD和氨氮較穩(wěn)定,總氮濃度波動較大,出水清液各指標較穩(wěn)定,這主要是因為出水清液的獲得是通過蒸發(fā)和離子交換,通過控制蒸發(fā)溫度可確保運行過程中只有水分子蒸發(fā)出來,即可保證出水清液的水質。出水濃液COD和總氮的波動范圍較大,主要是受進水水質以及蒸發(fā)時間的影響。
采用MVC蒸發(fā)+DI離子交換工藝處理納濾濃縮液,有機物、氨氮、總氮的去除效率分別高達99.06%、100%、100%,系統(tǒng)出水中有機物、氨氮、總氮濃度達到DB31/199—2009。
本工程的運行成本分析見表4。
表4 成本分析
本工程MVC蒸發(fā)+DI離子交換工藝總投資為900萬元,其中土建工程費用為100萬元,設備及安裝調試費用為800萬元。工程的運行成本為29.25元/t,這與王彩虹[5]所報道的潮州市錫崗垃圾填埋場滲瀝處理工程中采用機械蒸發(fā)-離子交換銨回收工藝的處理成本(27~35元/t)基本一致。
1)采用MVC蒸發(fā)+DI離子交換工藝處理納濾濃縮液,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水可達到DB 31/199—2009要求,實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定達標排放。
2)采用MVC蒸發(fā)+DI離子交換工藝處理納濾濃縮液,投資為900萬元,處理成本為29.25元/t。
[1] 梁梁,尹軍,蔣寶軍,等.垃圾滲濾液回灌處理若干參數(shù)控制[J].吉林建筑工程學院學報,2009,26(3):63-66.
[2] 劉研萍,李秀金,王寶貞,等.滲濾液的反滲透濃縮液回灌研究[J].環(huán)境工程,2008,26(4):89-93.
[3] 朱衛(wèi)兵,吳海鎖,李月中,等.臭氧氧化處理滲濾液納濾濃縮液的試驗研究[J].安徽化工,2014,40(3):60-62.
[4] 鄭可,周少奇,葉秀雅,等.臭氧氧化法處理反滲透濃縮垃圾滲濾液[J].環(huán)境工程學報,2012,6(2):467-470.
[5] 王彩虹,陳偉雄,譚潤宇,等.機械蒸發(fā)-離子交換銨回收工藝在垃圾滲濾液處理中的應用[J].給水排水,2010,36(11):40-42.
[6] 馬豫,趙慶娟.垃圾滲濾液膜處理濃縮液中蒸發(fā)技術的應用探析[J].環(huán)境科學導刊,2014,33(2):85-86.
[7] 王軍,欒兆坤,曲丹,等.疏水膜蒸餾濃縮技術用于RO濃水回用處理的研究[J].中國給水排水,2007,23(19):1-5.
[8] 王廷濤,楊慶峰.反滲透濃縮液的再利用[J].化工進展,2009,28(5):734-740.
[9] 鐘劍.垃圾滲濾液膜過濾濃縮液處理技術綜述[J].廣東化工,2011,38(8):264-267.
[10] 周俊.垃圾滲濾液膜濾濃縮液的處理技術探討[J].河南化工,2010,27(2):55-56.
[11] 鄧旭亮,榮麗麗,張春燕,等.膜濾濃縮液處理技術研究進展[J].工業(yè)水處理,2011,31(6):10-13.
Application of Mechanical Vapor Compression-Deionization Ion Exchange in Nanofiltration Concentrate Treatment
The principle and relevant design parameters of Mechanical Vapor Compression(MVC)+Deionization Ionexchange(DI)technology to treat nanofiltration concentrate were introduced.The project operating resultsshowed that the removal efficiency ofCODCr,NH4+-N,TN could be ashigh as99.06%,100%,100%,respectively;their concentrationsin the effluent were stable and met the requirements of Integrated Wastewater Discharge Standard:DB 31/199-2009;the operating cost was29.25 RMB/t.
nanofiltration concentrate;MVC;ionexchange
X703.1
B
1005-8206(2016)04-0067-03
國家科技支撐計劃項目(2013GS310202);上海市科委科研計劃項目(14DZ1208401)
2015-11-24
徐麗麗(1985—),工程師,主要從事垃圾滲濾液處理設計工作。
E-mail:303965309@qq.com。