高先明 劉耀文(河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司, 河南 平頂山 467013)
己二胺生產(chǎn)工藝中催化劑消耗的研究
高先明 劉耀文(河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司, 河南 平頂山 467013)
根據(jù)催化劑在己二胺生產(chǎn)中的實際應(yīng)用情況,對不同類型的催化劑進(jìn)行對比分析,通過對原有催化劑的技術(shù)改造和引進(jìn)新型催化劑,選擇合適的添加量,在保證生產(chǎn)的同時有效地降低了催化劑的消耗。
催化劑;對比分析;技術(shù)改造
河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司的己二腈(ADN)加氫[1]裝置, 是目前國內(nèi)最大的己二腈加氫裝置,其產(chǎn)品己二胺(HMD) 收率高,質(zhì)量好。由于己二腈加氫反應(yīng)器結(jié)構(gòu)比較特殊,為三相流化床反應(yīng)器,國內(nèi)常規(guī)的雷尼鎳催化劑在活性、粒度、沉降時間、壽命等方面與進(jìn)口催化劑相比存在一定的差距,不能滿足加氫反應(yīng)器的實際需求。己二腈加氫用雷尼鎳催化劑在2000 年前基本依賴進(jìn)口。2000年之后為了提升裝置生產(chǎn)負(fù)荷、提升HMD的產(chǎn)品質(zhì)量,引入了進(jìn)口的A4000型雷尼鎳催化劑。同時神馬尼龍化工公司與國內(nèi)催化劑生產(chǎn)廠家合作,通過對雷尼鎳催化劑生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新研究,開發(fā)出了L-WCRNi型四元雷尼鎳合金催化劑。后來通過不斷探索改進(jìn),將兩種催化劑混合使用,即降低了催化劑的單耗,又將催化劑的活性、粒度和使用壽命提升到一個新的高度。
己二腈加氫催化劑活化系統(tǒng)主要是將按比例混合的合金粉加入到活化反應(yīng)器中,其主要成分為鋁(Al)、鎳(Ni)約各占50%,通過與堿性溶液燒堿(NaOH)的反應(yīng),獲得具有活性的催化劑Ni, 而Al在NaOH溶液中,生成可溶性的NaAlO2被去除[2]。
活化反應(yīng)方程式:
Ni-Al+ H2O + NaOH → Ni + NaAlO2+3/2H2↑
經(jīng)過活化的催化劑經(jīng)過增稠器去除水分后,加入到己二腈加氫反應(yīng)器中。應(yīng)用在傳統(tǒng)流化床反應(yīng)器的催化劑,在連續(xù)性運行中,反應(yīng)器內(nèi)催化劑的活性和流動性受其強度、反應(yīng)時H2高速流動、劇烈碰撞、化學(xué)反應(yīng)中部分骨架金屬析出以及催化劑再生后機械輸送等因素的影響,會出現(xiàn)部分磨損、破碎、老化等現(xiàn)象,最終導(dǎo)致流化床反應(yīng)器內(nèi)催化劑活性和流動性變差,反應(yīng)副產(chǎn)物上升,反應(yīng)器內(nèi)催化劑發(fā)生堆積、堵塞等不利情況[3]。于是,需要定期外排到清洗器中,進(jìn)行水洗,將水洗后活性、粒度得到提高,提高的催化劑重新投入到加氫反應(yīng)器中。催化劑應(yīng)用簡圖如下(圖1)。
2.1 新型催化劑的應(yīng)用背景
(1)W-2型雷尼鎳催化劑(Raney-Ni)
W-2 型Raney-Ni就是我公司2000年以前根據(jù)從日本進(jìn)口的合金粉以及后來與魯山精細(xì)化工廠合作研制出的催化劑,其活性適中,制備工藝簡單。 W-2 型Raney-Ni 催化劑是以合金粉的形式存在的,合金粉主要成份為含Ni 和Al 各50% 的合金,將含水的合金漿液與NaOH 溶液反應(yīng)后水洗,清除掉Al,成為所謂的雷尼鎳,從而獲得具有活性的催化劑Ni。
圖1 催化劑應(yīng)用簡圖
(2)W-6型雷尼鎳催化劑
W-4型至W-7型Raney-Ni均為高活性,其中尤以W-6 型Raney-Ni具有相當(dāng)高的催化氫化活性,因此制備工藝較為繁雜。W-2型Raney-Ni可使用20%氫氧化鈉溶液在50℃環(huán)境下處理含鎳鋁成分的鋁鎳合金,反應(yīng)20~30min,在氫氣存在狀態(tài)下對雷尼鎳洗滌,然后用乙醇處理。W-6型Raney-Ni催化劑的高活性意味著其在處理雙鍵、三鍵、醛、酮、肟、硝基、苯環(huán)及吡啶等基團(tuán)上具有較高使用價值,尤其是低溫狀態(tài)下使用選擇性較佳,在低壓、低溫狀態(tài)下反應(yīng)效果最好。W-6型Raney-Ni用量一般不超過占底物的5%,以免用量過多導(dǎo)致嚴(yán)重后果,尤其是高壓狀態(tài)下使用必須要特別慎重[4]。
己二胺裝置由1998年建成投產(chǎn),剛開始使用的W-2型催化劑雖然在活性和粒度上表現(xiàn)的很好,但是由于老式催化劑在催化的過程中對氫氣的吸附性上具有局限性,制約裝置生產(chǎn)負(fù)荷的提升,同時很難提高反應(yīng)工序的產(chǎn)品質(zhì)量。同時新型W-6型催化劑的出現(xiàn),可以很好的解決裝置提升負(fù)荷、提高反應(yīng)階段的產(chǎn)品質(zhì)量的問題,所以W-6型的催化劑被我廠逐漸選擇使用。
2.2 新型催化劑的使用現(xiàn)狀
新型的W-6催化劑的確具有較高的活性和使用壽命,也對精品己二胺的生產(chǎn)以及裝置的負(fù)荷有很大的貢獻(xiàn),但是成本和單耗是一個企業(yè)能否長期立足的根本保證。面對劇烈的市場競爭壓力,催化劑過于單一且消耗較高,非常不利于降低生產(chǎn)成本,市場競爭力會大大減小。
2.3 每種催化劑在實際生產(chǎn)中的效果及存在的問題
為了了解每種催化劑的性能,我們把在不同時期使用的催化劑,生產(chǎn)己二胺時產(chǎn)生的副產(chǎn)物記錄下來,如下表所示(表1)。
表1 使用不同催化劑時產(chǎn)生的副產(chǎn)物
備注:DCH、PI、N-EtHMD及HMI分別為生產(chǎn)己二胺時產(chǎn)生的副產(chǎn)物
通過表1可以看出,使用w-6型催化劑時,產(chǎn)生的副產(chǎn)物比較少,但單價較高。
2.4 每種催化劑在不同生產(chǎn)負(fù)荷下的粒度分析
隨著生產(chǎn)負(fù)荷的增加,催化劑的磨損會加大,催化劑的粒度會下降。當(dāng)催化劑的粒度下降到一定程度時,會影響它的流動性,造成反應(yīng)器的堵塞。具體數(shù)值如下表所示(表2)。
表2 使用不同催化劑時粒度分析
3.1 新的工藝路線
通過近幾年的技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)創(chuàng)新,我公司與魯山精細(xì)化工廠合作,通過對雷尼鎳催化劑生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新研究, 開發(fā)了L-WCRNi 四元雷尼鎳合金催化劑, 效果達(dá)到國際同行業(yè)先進(jìn)技術(shù)水平,如表3。
表3 魯山催化劑與國際同行業(yè)先進(jìn)催化劑相比[5]
新的國產(chǎn)合金粉代替了進(jìn)口催化劑,但是國產(chǎn)合金粉仍然是W-2型催化劑,依然無法代替W-6型催化劑對裝置提升負(fù)荷的貢獻(xiàn),而且新型催化劑由于單耗較高,依然不適合我們長期單獨使用。
3.2 W-6催化劑和國產(chǎn)魯山催化劑的混合使用
通過對W-6型催化劑加入量的改進(jìn),降低了一部分生產(chǎn)成本,但還有很大的挖掘空間,我們通過一段時間的研究,發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)催化劑在很多方面可以代替W-6進(jìn)口的催化劑,雖然不可以全部替代,但是替代一部分也完全能夠達(dá)到生產(chǎn)的要求。這樣可以節(jié)省相當(dāng)一部分進(jìn)口催化劑的用量。我們初步制定了方案一步一步的用國產(chǎn)催化劑代替新型催化劑,通過實驗,來對比國產(chǎn)催化劑和新型催化劑混合之后的使用情況。
方案:計劃將己二胺裝置目前的進(jìn)口催化劑加入量,由滿負(fù)荷時每天加入40kg,改為每天加入活化后的國產(chǎn)催化劑20kg和進(jìn)口催化劑30kg,三個月過后我們進(jìn)行一次定量的催化劑置換。然后以國產(chǎn)催化劑與進(jìn)口催化劑各26kg的比例進(jìn)行第二輪的實驗。經(jīng)過幾個月的實驗,每周對反應(yīng)器進(jìn)行取樣分析,每三天對反應(yīng)工序的產(chǎn)品進(jìn)行一次全分析。
表4 使用不同比例催化劑時產(chǎn)生的副產(chǎn)物
最終我們在不影響高負(fù)荷、穩(wěn)定生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,將國產(chǎn)鎳催化劑和進(jìn)口的W-6催化劑實現(xiàn)了1∶1的投放比例。試驗后經(jīng)過一段時間的觀察和對催化劑取樣的分析,得出國產(chǎn)催化劑在與進(jìn)口W-6催化劑的以1∶1的比例投放基本與全部使用W-6催化劑的效果相同。
3.3 催化劑加入量的改進(jìn)
引用W-6催化劑之后,我們?yōu)榱吮WC反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量,每天向反應(yīng)器中加入40kg催化劑,經(jīng)過多次的取樣和分析發(fā)現(xiàn),催化劑的濃度、活性和粒度高于我們要求的實際值,高濃度的催化劑循環(huán)效果不理想,反應(yīng)器存在堵塞的可能,且催化劑的單耗增加。針對此種情況,我們對每天加入催化劑量進(jìn)行了重新計算,認(rèn)為催化劑加入量的多少應(yīng)該取決于前一天的負(fù)荷,如果前一天的負(fù)荷有所降低,我們就不能按照滿負(fù)荷的量向反應(yīng)器中加入催化劑,這樣既可以保證催化劑的活性、粒度。反應(yīng)副產(chǎn)物也不會增加,催化劑單耗隨之降低。每日加入量的公式如下:
加入催化劑量=前一天的負(fù)荷÷滿負(fù)荷×40
備注:40為滿負(fù)荷時催化劑的加入量見表5。
表5 不同生產(chǎn)負(fù)荷下催化劑的加入量
通過一段時間的測試,平均下來每天至少可以節(jié)約2~5公斤催化劑,一個月可以節(jié)省兩到三萬元生產(chǎn)成本。
通過以上的節(jié)約措施,2015年度與2014年度相比,年平均噸己二胺的催化劑單耗下降了10萬元左右,年節(jié)約成本50萬元。
尼龍化工公司是國家為加快發(fā)展我國尼龍產(chǎn)業(yè),成套引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備所建設(shè)的大型現(xiàn)代化化工企業(yè)。近年來,受國際金融危機、國內(nèi)同行業(yè)競爭加劇的影響,公司主要產(chǎn)品的壟斷地位逐漸失去,步入充分競爭的微利時代,公司生產(chǎn)經(jīng)營面臨著前所未有的壓力。為充分挖掘己二胺裝置潛能,降低生產(chǎn)成本,提高公司主導(dǎo)產(chǎn)品市場競爭力,尼龍化工公司對影響裝置高效、低成本運行的催化劑進(jìn)行科技攻關(guān),采用了簡單實用的技改措施,達(dá)到了催化劑節(jié)能降耗的目的。本次對催化劑種類和性能的改進(jìn),不僅節(jié)約了生產(chǎn)成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著,且在具體整改的過程中,無需過多的投入就可以達(dá)到較好的效果。
[1]姜海源,石福祥,張門蘭.己二胺生產(chǎn)工藝[J].化學(xué)工程師,1997,12(6):46-47.
[2]李建修,許永鋒,孫海杰,張程,等.生產(chǎn)己二胺用雷尼鎳催化劑的研究進(jìn)展[J].工業(yè)催化,2008,16(4):6-9.
[3]高先明.雷尼鎳催化劑在己二腈加氫反應(yīng)中的應(yīng)用與研究[J].廣州化工,2014,42(13):27-28.
[4]李有江.雷尼鎳催化劑的常用制備工藝概述[J].化工管理,2015,06(16):169.
[5]寧崇克,楊炎峰.己二腈加氫用雷尼鎳催化劑的開發(fā)研究[J].江蘇化工,2005,12(06):50-51.