孫 科 劉寒梅 沈 波 葛春亮 張 威
(浙江天地環(huán)??萍加邢薰菊憬贾?10003)
脫硫系統(tǒng)塔外漿液箱的選型及應(yīng)用
孫科劉寒梅沈波葛春亮張威
(浙江天地環(huán)保科技有限公司浙江杭州310003)
介紹了塔外漿液箱技術(shù),以及在某電廠脫硫提效改造中塔外漿液箱的選型和應(yīng)用,結(jié)合改造前后的數(shù)據(jù),表明塔外漿液箱技術(shù)在改造工程中具有脫硫效率高、改造量少、設(shè)備利舊率高、投資低、施工和停機(jī)時(shí)間短等優(yōu)點(diǎn)。
塔外漿液箱;脫硫效率;液氣比;pH
隨著新《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)和《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計(jì)劃(2014-2020年)》的頒布與實(shí)施,明確要求長三角等重點(diǎn)區(qū)域大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組的排放限值,浙江地區(qū)將在2017年底所有600MW及以上新建與在建的火電廠完成超低排放改造。
超低排放改造要求SO2的排放要求小于35mg/Nm3(6%O2),這對已建機(jī)組的脫硫提效改造任務(wù)提出了艱巨的挑戰(zhàn)。典型的石灰石-石膏法脫硫效率可達(dá)97%左右,但無法滿足新排放任務(wù)的要求。
在脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過程中,影響濕法脫硫效率的參數(shù)主要有漿液品質(zhì)、煙氣分布均勻性、液氣比、漿液pH值、Ca/S比等因素[1]。
目前在石灰石-石膏法脫硫技術(shù)中,常用的能夠滿足新SO2排放限值的提效技術(shù)有增加液氣比技術(shù)、采用均流增效板技術(shù)、雙脫硫塔串聯(lián)技術(shù)[2]、單塔雙循環(huán)技術(shù)[3~5]、旋匯耦合[6]技術(shù)等。
2.1增加液氣比提高脫硫效率。
液氣比對脫硫效率的高低有著重要影響。在吸收塔設(shè)計(jì)中,循環(huán)漿液量的多少決定了SO2吸收表面積的大小,在其他參數(shù)不變的情況下,提高液氣比相當(dāng)于增大了吸收塔內(nèi)的漿液噴淋密度,從而增大了氣液傳質(zhì)表面積,強(qiáng)化了氣液兩相間的傳質(zhì),提高液氣比是提高脫硫效率的有效措施。當(dāng)然,液氣比增大會促使循環(huán)泵流量和吸收塔阻力增大,從而增加電耗。
2.2采用均流增效板提高脫硫效率。
吸收塔均流增效板能改善吸收塔內(nèi)煙氣分布,煙氣和漿液的流場分布影響吸收塔介質(zhì)的傳質(zhì)、傳熱和反應(yīng)進(jìn)行程度。對于無均流增效板塔,改善煙氣分布最有效的措施是增加均流增效板,使進(jìn)入吸收塔內(nèi)的煙氣分布均勻,避免偏流問題;而對于已有均流增效板的吸收塔,可以通過調(diào)節(jié)均流增效板開孔率、加裝第二層均流增效板來達(dá)到目的。均流增效板塔相對于空塔的缺點(diǎn)是吸收塔阻力相對較高,引風(fēng)機(jī)電耗較高。同時(shí),均流增效板上可保持一層漿液,可沿小孔均勻流下,形成一定高度的液膜,使?jié){液均勻分布,液膜使煙氣在吸收塔內(nèi)與漿液的接觸時(shí)間增加,當(dāng)煙氣通過均流增效板時(shí),氣液充分接觸,均流增效板上方湍流激烈,強(qiáng)化了SO2向漿液的傳質(zhì),形成的漿液泡沫層擴(kuò)大了氣液接觸面,提高吸收劑利用率,可有效降低液氣比,降低循環(huán)漿液噴淋量。
2.3雙脫硫塔串聯(lián)方式提高脫硫效率。
雙脫硫塔串聯(lián)方式即原吸收塔后增加一個(gè)吸收塔,原吸收塔出口的煙氣進(jìn)入新增的吸收塔進(jìn)行再次脫硫。該方式的優(yōu)點(diǎn)在于一二級吸收塔脫硫效率分別為90%時(shí),總的脫硫效率就可以達(dá)到99%。該方式的缺點(diǎn)是對場地的要求較高,不適用于原布置已緊湊的場地。
2.4單塔雙循環(huán)方式提高脫硫效率。
單塔雙循環(huán)技術(shù)特點(diǎn)是吸收塔分為上、下兩個(gè)回路,每個(gè)回路均是一套噴淋系統(tǒng),上回路漿液循環(huán)箱置于吸收塔外,下部管道連接上回路環(huán)漿液循環(huán)泵,并與吸收塔內(nèi)部的上回路噴淋層連通,吸收塔中部的上回路漿液收集盤置于上回路噴淋層下方,并由底部管道與上回路漿液循環(huán)箱連通;下回路漿液循環(huán)箱置于吸收塔內(nèi)的底部,下回路噴淋層置于上回路漿液收集盤下方。單塔雙循環(huán)技術(shù)優(yōu)點(diǎn)是脫硫效率較高,可達(dá)98%以上,缺點(diǎn)是工藝復(fù)雜、投資較大、改造工期長、改造工程量很大。
2.5采用旋匯耦合器提高脫硫效率。
旋匯耦合技術(shù)通過在吸收塔內(nèi)部增加旋匯耦合裝置,提高煙氣均勻程度以及氣液的傳質(zhì)、增加煙氣停留時(shí)間,其優(yōu)點(diǎn)是可以降低液氣比,缺點(diǎn)是增加煙氣阻力并引起電耗增加,同時(shí)投資費(fèi)用較高。
以上技術(shù)均可以提升脫硫效率,但是提高吸收塔液氣比是一種比較直接而有效的方法。提高液氣比就需要增加漿液循環(huán)量,對于改造項(xiàng)目,漿池容積有限,液氣比的提高,勢必導(dǎo)致漿液停留時(shí)間不足,當(dāng)漿液停留時(shí)間小于3.5min時(shí)將影響石膏結(jié)晶和脫硫效率。為增加漿液停留時(shí)間,可以通過抬塔的方法實(shí)現(xiàn),這種方法往往施工較為困難、工程量大、投資大、施工安全系數(shù)低。另外一種方式就是設(shè)置塔外漿液箱。
塔外漿液箱技術(shù)是在改造項(xiàng)目中,在吸收塔附近增加一個(gè)漿液箱,吸收塔與塔外漿液箱底部通過管道直聯(lián)使?jié){液導(dǎo)通,在塔外漿液箱可以通過新增循環(huán)泵使?jié){液進(jìn)入吸收塔噴淋層。同時(shí),吸收塔與塔外漿液箱的氣體通過連通管可以導(dǎo)通。
增設(shè)塔外漿液箱,可以增加漿池容積,增加漿液停留時(shí)間。并通過增設(shè)循環(huán)泵,提高了液氣比,從而達(dá)到脫硫提效的目的。
在改造項(xiàng)目中,塔外漿液箱技術(shù)相比于其他技術(shù),具有改造量少、設(shè)備利舊率高、投資低、施工和停機(jī)時(shí)間短、適用于高硫煤改造等突出優(yōu)勢[7]。
以某電廠為例,該電廠共4臺600MW機(jī)組,原脫硫裝置采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,無旁路、有回轉(zhuǎn)式GGH、無增壓風(fēng)機(jī)。其中,吸收塔帶一層均流增效板,并設(shè)有三臺循環(huán)泵和三層標(biāo)準(zhǔn)型噴淋層。表1為改造之前的吸收塔參數(shù)。
表1 改造之前吸收塔參數(shù)
機(jī)組燃煤實(shí)際含硫量約為0.6%~1.0%,吸收塔入口SO2濃度范圍為1326 mg/Nm3~2220mg/Nm3。運(yùn)行中一般開啟2臺循環(huán)泵,脫硫效率91.5%~92.5%,煙囪出口SO2濃度為99 mg/Nm3~188 mg/Nm3。
為了提高脫硫效率,對該電廠的脫硫系統(tǒng)進(jìn)行改造。在滿足脫硫提效要求及改造工程量盡量小的前提下,選擇塔外漿液箱技術(shù),可以在提高液氣比的同時(shí)而不影響吸收塔漿液停留時(shí)間。經(jīng)計(jì)算,當(dāng)液氣比達(dá)到15.27L/Nm3時(shí),可以滿足SO2出口濃度≤35 mg/Nm3的超低排放限值要求。按照設(shè)計(jì)漿液停留時(shí)間3.7min計(jì),需要漿池容積2001m3,而吸收塔原有漿池容積只有1611m3,仍需要設(shè)置一座390m3的塔外漿液箱作為補(bǔ)充,選擇塔外漿液箱規(guī)格為Φ7.6m×10m,其中運(yùn)行液位為8.5m。
具體改造方案為:一層標(biāo)準(zhǔn)式噴淋層+兩交互式噴淋層+一層均流增效板+塔外漿液箱。具體內(nèi)容為:(1)將原有均流增效板開孔率調(diào)整為29%。(2)將2、3兩層標(biāo)準(zhǔn)型噴淋母管及噴嘴改為交互式噴淋系統(tǒng),保留下層標(biāo)準(zhǔn)式噴淋層。(3)原有3臺流量為8163m3/h的循環(huán)泵利舊,其中A循環(huán)泵的揚(yáng)程從21.6m改造至23.8m。增加1臺流量為8163m3/h的循環(huán)泵并與吸收塔連接,與原有3臺循環(huán)泵進(jìn)入兩層交互式噴淋層;同時(shí)再增加1臺流量為10850m3/h的循環(huán)泵并與塔外漿液箱連接,進(jìn)入下層標(biāo)準(zhǔn)式噴淋層。有一臺漿液循環(huán)泵作為備用。(4)增設(shè)1座塔外漿液箱,直徑7.6m,高10m。塔外漿液箱和吸收塔的底部采用DN1600的管道連接,其頂部與吸收塔液面以上采用DN200的管道連通;塔外漿液箱配置側(cè)入式攪拌器和強(qiáng)制氧化風(fēng)系統(tǒng)。(5)拆除回轉(zhuǎn)式GGH。由于回轉(zhuǎn)式GGH的實(shí)測漏風(fēng)率可到2%以上,在設(shè)計(jì)工況時(shí)原煙氣側(cè)向凈煙氣側(cè)泄漏的SO2濃度可達(dá)35mg/Nm3,此時(shí)再對脫硫系統(tǒng)進(jìn)行提效也無法滿足要求。因此為保證系統(tǒng)脫硫效率,需要拆除回轉(zhuǎn)式GGH,具體的系統(tǒng)圖見圖1。
圖1 塔外漿液箱技術(shù)系統(tǒng)圖
在運(yùn)行過程中,一般開啟4臺循環(huán)泵,液氣比維持在15.27L/Nm3左右,吸收塔和塔外漿液箱液位維持在8.5m左右。
隨著漿液pH值的升高,有利于漿液對SO2的吸收,但是如果繼續(xù)升高,石灰石的溶解會受到抑制,使石灰石利用率和石膏品質(zhì)下降[8]。但當(dāng)pH過低時(shí),亞硫酸鈣的氧化也會受到抑制,而且由于硫酸鈣結(jié)晶會導(dǎo)致結(jié)垢[9]。在實(shí)際運(yùn)行過程中,吸收塔的pH維持在5~5.5之間,塔外漿液箱的pH維持在5.5~6之間。吸收塔漿液較低的pH有利于石膏的結(jié)晶,而塔外漿液箱中較高的pH可以使?jié){液進(jìn)入噴淋層時(shí)較容易吸收SO2,最終可以提升整個(gè)系統(tǒng)的脫硫效率和石膏的結(jié)晶。#1機(jī)組經(jīng)塔外漿液箱技術(shù)改造之后,脫硫效率始終維持在98.5%以上,吸收塔出口煙氣SO2排放濃度≤35mg/Nm3,滿足脫硫提效的要求。
表2 塔外漿液箱技術(shù)應(yīng)用前后運(yùn)行參數(shù)對比
該電廠通過運(yùn)用塔外漿液箱技術(shù),實(shí)現(xiàn)了脫硫提效改造的目標(biāo),脫硫效率始終維持在98.5%以上,滿足SO2新要求的排放限值。
塔外漿液箱技術(shù),特別適用于脫硫改造項(xiàng)目,具有改造量少、設(shè)備利舊率高、投資低、施工和停機(jī)時(shí)間短、適用于高硫煤改造等優(yōu)點(diǎn),應(yīng)用前景非常廣泛。
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