董承全 邵雨男 秦成超
摘 要:某地基基礎(chǔ)采用CFG樁基礎(chǔ),為檢測(cè)CFG樁質(zhì)量,采用低應(yīng)變反射波法檢測(cè)CFG樁樁身混凝土完整性,采用復(fù)合地基靜載荷試驗(yàn)檢測(cè)CFG樁復(fù)合地基承載力。結(jié)果表明:該場(chǎng)地軟基處理采用CFG樁是適宜的,滿足工程對(duì)承載力和沉降控制要求。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的樁身缺陷,對(duì)缺陷形成原因進(jìn)行了分析,并提出了改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:CFG樁;完整性檢測(cè);承載力試驗(yàn);缺陷成因;改進(jìn)措施
1 工程概況
某機(jī)械車間為地上4層,框架結(jié)構(gòu),獨(dú)立基礎(chǔ),基底土主要為粘質(zhì)粉土、粉質(zhì)粘土。地下水靜止水位標(biāo)高為35.82~38.03m(埋深6.10~7.50m),地下水類型為承壓水。天然地基持力層承載力不足,地基沉降變形大,不能滿足設(shè)計(jì)要求。采用CFG樁復(fù)合地基處理方案。
2 復(fù)合地基承載力試驗(yàn)參數(shù)分析計(jì)算
地基處理CFG樁設(shè)計(jì)樁徑為Φ400mm,樁長(zhǎng)12m,樁身強(qiáng)度等級(jí)C20。復(fù)合地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值為?芏350kPa,單樁承載力?芏440kN。其中廠房基礎(chǔ)116個(gè),總布樁數(shù)為1110根;加工車間基礎(chǔ)69個(gè),總布樁數(shù)585根。根據(jù)提供的實(shí)際置換率、樁數(shù)、復(fù)合地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值等參數(shù),計(jì)算承壓板尺寸及最大堆載值見表1、表2。
從表1和表2可以看出,除個(gè)別基礎(chǔ)外,靜載試驗(yàn)所需承壓板寬度均在1.3~1.5m之間,最大堆載量在1300~1500kN之間。綜合考慮基礎(chǔ)的布設(shè)位置和重要性,靜載試驗(yàn)點(diǎn)的選擇應(yīng)盡可能在上述基礎(chǔ)之中。
3 檢測(cè)方法
根據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合有關(guān)資料[1-4],本次工程采用低應(yīng)變反射波法檢測(cè)CFG樁樁身混凝土完整性,采用復(fù)合地基靜載荷試驗(yàn)檢測(cè)CFG樁復(fù)合地基承載力。本工程CFG樁低應(yīng)變完整性檢測(cè)按30%進(jìn)行,復(fù)合地基承載力試驗(yàn)按1%進(jìn)行,則低應(yīng)變檢測(cè)數(shù)量為:總計(jì)508根;復(fù)合地基承載力試驗(yàn)點(diǎn)數(shù)為:總計(jì)17根。復(fù)合地基承載力具體試驗(yàn)點(diǎn)及根數(shù)見表1和表2。
單樁復(fù)合地基載荷試驗(yàn)技術(shù)是在一定面積的剛性承壓板上加荷,測(cè)定單樁與地基土的共同變形。用于測(cè)定單樁復(fù)合地基承載力。
單樁復(fù)合地基載荷試驗(yàn)設(shè)備包括剛性承壓板、加卸荷裝置、測(cè)量荷載及沉降的儀器等(如圖1所示)。單樁復(fù)合地基載荷試驗(yàn)時(shí),承壓板面積可用圓形或方形,面積為一根樁承擔(dān)的處理面積。
低應(yīng)變反射波法的基本原理為:通過(guò)在樁頂施加激振信號(hào)產(chǎn)生應(yīng)力波,該應(yīng)力波沿樁身傳播過(guò)程中,遇到不連續(xù)界面(如縮頸、擴(kuò)徑、蜂窩、夾泥、斷裂、孔洞等缺陷)和樁底面時(shí),將會(huì)發(fā)生反射和透射,用記錄儀器記錄下反射波在樁身中傳播的波形,通過(guò)對(duì)反射波的曲線特征的分析即可對(duì)樁身的完整性、缺陷的位置進(jìn)行判定,并對(duì)樁身混凝土強(qiáng)度進(jìn)行推定。
4 檢測(cè)結(jié)果及缺陷成因分析
4.1 樁身完整性檢測(cè)結(jié)果分析
圖2a為完整樁波形,由圖可見樁底反射清楚,波速正常,為該場(chǎng)地樁平均波速,樁底反射前無(wú)缺陷反射。圖2b為缺陷樁波形,可見樁身存在一明顯缺陷反射波,無(wú)明顯樁底反射。圖2c為淺部斷樁,波形特征表現(xiàn)為低頻振動(dòng)與反射波的迭加。據(jù)了解,造成樁身深部缺陷主要是由于施工過(guò)程機(jī)械故障所致,樁身淺部缺陷主要是由于樁頭開挖施工過(guò)程機(jī)械碰撞所致,采取補(bǔ)樁接樁處理。
4.2 靜載試驗(yàn)結(jié)果分析
圖1a為完整樁靜載試驗(yàn)曲線。由圖3b可看出樁身中部存在局部缺陷,造成某級(jí)荷載作用下沉降偏大,隨著荷載進(jìn)一步加大,介質(zhì)壓密,沉降減小趨于穩(wěn)定,最終承載力滿足設(shè)計(jì)要求。由圖3c可看出,曲線存在明顯臺(tái)階,這主要是由于樁端處存在虛土或樁端混合料離析造成端阻力減小,當(dāng)荷載繼續(xù)增加時(shí),樁端虛土或散體材料進(jìn)一步壓實(shí),端阻力進(jìn)一步發(fā)揮,承載力又進(jìn)一步提高。
造成此現(xiàn)象原因可能是由于鉆桿成孔鉆進(jìn)時(shí),管內(nèi)充滿空氣,鉆孔到預(yù)定標(biāo)高后開始灌注混合料,此時(shí)要求排氣閥工作正常,能將管內(nèi)空氣排出,若排氣閥被混合料漿液堵塞,不能正常工作,鉆桿內(nèi)空氣無(wú)法排出,將導(dǎo)致空氣在樁身中形成空洞。
解決辦法:施工過(guò)程中經(jīng)常檢查排氣閥是否正常工作。如果發(fā)生堵塞,及時(shí)進(jìn)行處理。
5 結(jié)束語(yǔ)
某工程基礎(chǔ)CFG樁完整性檢測(cè)及承載力試驗(yàn)結(jié)果表明:該場(chǎng)地軟基處理采用CFG樁是適宜的,滿足工程對(duì)承載力和沉降控制要求。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的樁身缺陷,對(duì)缺陷形成原因進(jìn)行了分析,并提出了改進(jìn)措施。
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